毛凌 范有理
【摘 要】混流式水輪機運行過程中產(chǎn)生的尾 水真空及空腔渦帶是轉(zhuǎn)輪發(fā)生空蝕的主要原因,空蝕使水輪機效率降低、振動加大,嚴重時會造成設(shè)備損壞事故.減小尾水真空及空腔渦帶的方法就是對尾水管補氣.灘坑水電站原水輪機補氣裝置結(jié)構(gòu)為彈簧浮動式補氣結(jié)構(gòu),減震效果差.經(jīng)研究,灘坑水電站結(jié)合機組檢修將水輪機補氣裝置改為浮球式大軸中心補氣裝置,本文介紹了大軸中心補氣裝置的結(jié)構(gòu)特點及改造后補氣效果試驗等.。
灘坑水電站位于浙江省青田縣境內(nèi)的甌江支流小溪中游河段,對外交通便利,大壩為面板堆石壩,采用了先進的分層取水方式,保護下游生態(tài)環(huán)境。該電站接近電網(wǎng)負荷中心,經(jīng)濟指標較好,綜合效益明顯,是甌江流域水電梯級開發(fā)規(guī)劃中的一座重要骨干電站。
灘坑電站安裝有3臺200MW的水輪發(fā)電機組,發(fā)電機型號為SF200-40/10800,采用具有上下兩個導(dǎo)軸承的立軸半傘式結(jié)構(gòu)以及一臺4000KW臥式機組,總裝機容量為604MW,在浙江電網(wǎng)內(nèi)發(fā)揮重要作用,既有發(fā)電、調(diào)峰、調(diào)相功能,又有防洪抗災(zāi)能力。
混流式水輪機運行過程中因尾水真空及空腔渦帶使轉(zhuǎn)輪產(chǎn)生空蝕,導(dǎo)致水輪機效率降低、振動加大,嚴重時造成設(shè)備損壞。大軸中心補氣作為尾水管常用補氣方式之一,可以較好地破壞水輪機空蝕,因其結(jié)構(gòu)簡單、效果良好,目前國內(nèi)大型水電站中得到廣泛的應(yīng)用。[1][2][3]
1 灘坑水電站大軸補氣系統(tǒng)
1.1 系統(tǒng)構(gòu)成
灘坑水電站水輪機補氣方式為大軸中心自然補氣。補氣裝置由外圍補氣管、大軸補氣管、補氣閥等組成。補氣閥形式為彈簧浮筒液壓緩沖式雙重保護真空補氣閥,中心補氣設(shè)置在發(fā)電機上端,補氣管通過軸系內(nèi)孔延伸至轉(zhuǎn)輪上冠出口,大軸中心孔內(nèi)管管徑為DN300,進口處采用2根DN250管子通過發(fā)電機上機架進入補氣閥。
1.2 系統(tǒng)功能
機組運行時,大軸中心補氣裝置能夠利用壓差結(jié)構(gòu)補充空氣破壞尾水真空及空腔渦帶,減少水輪機的氣蝕和震動,提供水輪機的工作效率。
1.3 工作特性
機組運行時,大軸中心補氣裝置自動投入,補氣量隨負荷量變化而變化。穩(wěn)定工況區(qū)補氣量小,在非穩(wěn)定工況區(qū)補氣量大,甩 負荷時補氣量最大。機組運行時,補氣管內(nèi)存在自上而下的補氣氣流,可說明此時大軸補氣管內(nèi)為負壓,無尾水返水。[4][5]
2 存在的安全隱患
浮筒式補氣閥未考慮具有緩沖作用的減震結(jié)構(gòu),機組在不同的工況下需要頻繁補氣,以至于閥體頻繁劇烈碰撞,產(chǎn)生較大噪音,長期運行過程中橡膠密封件易損壞,尾水容易從大軸補氣管進入機組內(nèi)部,很難滿足機組安全運行的要求。
3 新型補氣裝置的描述及特點
3.1 系統(tǒng)構(gòu)成
新型補氣裝置由閥罩、補氣閥、浮球閥三大部件組成。
3.1.1閥罩
結(jié)構(gòu):閥罩由內(nèi)腔、補氣管、排水管、擋水環(huán)和環(huán)形內(nèi)、外集水腔組成。
工作原理:與閥罩相連的補氣管、排水管通往廠房外面,補氣管將廠房外空氣引入補氣罩內(nèi)腔,為補氣閥提供補充的空氣,少量滲漏水部分流到內(nèi)集水腔(部分流到外集水腔),并經(jīng)四個R90的半圓形缺口流出,再由排水管排至尾水渠。
3.1.2補氣閥
結(jié)構(gòu):補氣閥由閥蓋、浮筒、壓板、閥座、進氣筒、減震裝置、聯(lián)接法蘭、導(dǎo)水環(huán)等部件組成,補氣閥底部聯(lián)接法蘭與浮球閥頂部法蘭密封把合。
工作原理:當水輪機下部為非負壓時,補氣閥的壓板在自重的作用下落在閥座上,主軸中心孔補氣管道與廠房外部補氣通路被阻斷;當機組需補氣時,水輪機補氣管道內(nèi)產(chǎn)生負壓,壓板在負壓的作用下,向上開啟。
補氣通路:補入空氣由廠房外部經(jīng)補氣罩上的補氣管路→補氣罩內(nèi)室→補氣筒→閥體內(nèi)腔→閥體夾璧→浮球閥內(nèi)腔→主軸中心孔管道→轉(zhuǎn)輪下部,壓板與閥座之間的開度與機組補氣量成正比。
壓板開啟或關(guān)閉的速度由減震裝置來限制。減震裝置內(nèi)部無復(fù)位彈簧,只相當于一個阻尼環(huán)節(jié),只對壓板的運動速度起到限制作用。
當水輪機轉(zhuǎn)輪下部產(chǎn)生正壓時,壓板在正壓的作用下關(guān)閉補氣閥,切斷了水流的上溢通路。經(jīng)閥體夾璧進入閥體內(nèi)腔的漏水從進氣筒、導(dǎo)水環(huán)排入補氣室底部,再由排水管排至尾水渠。
3.1.3浮球閥
結(jié)構(gòu):浮球、閥體等組成
工作原理: 水輪機轉(zhuǎn)輪下部為負壓時,浮球下落于下端橡膠密封圈Ⅱ,為補氣提供通路。補氣時經(jīng)浮球閥上端密封圈→浮球閥底部→進入主軸中心孔補氣管道→進入轉(zhuǎn)輪下部,機組正常補氣時浮球閥只為補氣提供通路。
水輪機轉(zhuǎn)輪下部為正壓時,水流上溢,浮球隨水流上浮,當浮球與上端橡膠密封圈Ⅰ的密封面緊密接觸時,切斷了水流的上溢通路,阻止水流的繼續(xù)上溢。浮球閥與補氣閥共同作用可靠地阻止了水流的上溢。
3.2 浮球式中心孔補氣裝置工作特點
3.2.1 消除補氣閥的工作噪聲
壓板采用航空鋁經(jīng)機械加工制造而成,具有重輕、強度高的特點,壓板自重輕復(fù)位力小,加之減震裝置的限速作用,消除了O型密封圈與閥座的接觸噪聲,從而改善了機組的運行環(huán)境。
3.2.2 高可靠性
補氣閥可靠性高,加之本裝置又增設(shè)了抑制溢水的浮球閥,二者共同作用,大大提高了機組運行的安全可靠性。
a. 考慮到以后對補氣閥的檢修、維護的方便,浮球閥結(jié)構(gòu)可更改為從上部往下安裝。
b. 減震裝置:需要補氣時,靠真空度吸力的作用,閥門向上開啟。在閥門開啟過程中,減震裝置對閥門有一個向下的拉力,隨著閥門的開啟,向下的拉力逐漸加大。到達全開位置時,閥門與上部的閥蓋不接觸。為了減緩關(guān)閉時的撞擊,減震裝置還有使閥門慢關(guān)閉的功能。吸取VOITH公司在溪洛渡電站機組的多年成功運行經(jīng)驗(運行穩(wěn)定且使用壽命長等優(yōu)點),減震器選用國際知名品牌ACE公司的ACE的液壓穩(wěn)速進給控制器。
c. 閥門向上的吸力和向下的拉力都是計算得出的,有一個匹配關(guān)系。減震裝置必須滿足這些力。如果增加彈簧,由于彈簧力的作用,勢必會阻礙閥門的及時開啟,起不到快速補氣的作用。減震器計算結(jié)論:閥門開啟時向上吸力為200Kg,最大向上吸力為650 Kg。閥門自重為32 Kg。減震器在開啟時可提供165 Kg的向下拉力,并隨閥門的開啟,向下拉力逐漸加大,閥門的全行程為150mm。
4 改造后運行情況
大軸中心補氣裝置安裝完成后進行了試驗,補氣靈敏,補氣量充足,補氣過程中無碰撞造成的異響。
5 結(jié)束語
灘坑水電站大軸中心補氣裝置改造符合工程實際,新型的浮球式中心補氣裝置與原有發(fā)電機組結(jié)構(gòu)具有良好的適配性,避免了擴大化改造,降低了改造投入。
參考文獻:
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[5]姜德政. 三峽ALSTOM水輪發(fā)電機組大軸補氣閥的改進[J]. 水電與新能源,2010,(2):38-39.doi:10.3969/j.issn.1671-3354.2010.02.014.
(作者單位:浙江浙能北海水力發(fā)電有限公司)