張武賓
【摘? 要】近年來,國內(nèi)煤價(jià)持續(xù)高漲,發(fā)電企業(yè)成本加重,面臨虧損邊緣,為節(jié)約企業(yè)成本,提高整體效益,三門峽華陽電廠在確保機(jī)組安全運(yùn)行情況下,進(jìn)行入爐煤摻配方案。三門峽華陽電廠2×320MW燃煤機(jī)組自1996年投產(chǎn)以來,相繼經(jīng)過擴(kuò)容、超凈排放及供熱改造,而除渣系統(tǒng)卻未進(jìn)行相應(yīng)增容,且渣管線道因運(yùn)行年限久遠(yuǎn),管道內(nèi)壁嚴(yán)重,機(jī)組摻配煤后渣量急劇變大,管道結(jié)垢速率增加,導(dǎo)致管線孔徑變細(xì),渣漿泵出力變小,運(yùn)行期間,一旦控制不好,若有異物或大渣塊進(jìn)入系統(tǒng),將會造成渣漿泵或渣管線頻繁堵塞現(xiàn)象,甚至影響機(jī)組負(fù)荷。原設(shè)計(jì)的渣水比例已不符合目前運(yùn)行工況,若更換渣管線成本較高,為此,在節(jié)約成本的前提下,該公司發(fā)電部采用合適PH的化學(xué)酸洗廢液對結(jié)垢渣管線進(jìn)行酸洗,以提高渣漿泵出力。
【關(guān)鍵詞】渣管線;結(jié)垢;堵塞;酸洗廢液;PH
一、引言
三門峽華陽電廠2×320MW燃煤機(jī)組除渣系統(tǒng)采用水力除渣方式,自投產(chǎn)以來經(jīng)擴(kuò)容及超凈排放改造后,易造成空預(yù)器堵塞,爐膛燃燒火焰偏斜,燃燒不完全結(jié)焦嚴(yán)重,尤其是機(jī)組入爐煤摻配后,煤質(zhì)變差,渣量變大,出現(xiàn)渣漿泵入口堵塞、出口管線堵塞、渣溝堵塞現(xiàn)象;目前,通過運(yùn)行中不斷調(diào)整摸索及各種應(yīng)對措施,系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題已基本得到解決;為此,本文針對渣管線結(jié)垢前后及酸洗后的除渣系統(tǒng)運(yùn)行工況對比,進(jìn)行詳細(xì)分析和討論。
二、系統(tǒng)簡介
三門峽電廠一期2×320MW機(jī)組,設(shè)計(jì)煤種為義馬礦區(qū)低硫煤和三門峽地方煤的混合煤種。
設(shè)計(jì)煤種:義馬低硫煤:英豪:支建=6:3:1
校核煤種:義馬低硫煤:英豪=8:2
三門峽電廠一期2×320MW機(jī)組除渣系統(tǒng)為水力除渣運(yùn)行方式,每臺爐各配兩臺撈渣機(jī)、兩臺碎渣機(jī)、三臺渣漿泵、兩臺回水沖渣泵,#1、2 爐共用兩個(gè)?10M 脫水倉(每臺脫水倉的有效存渣容積為 380m3)、一個(gè)回水池和兩臺回水泵。另外,我公司一期還設(shè)置了兩臺沖洗水泵、三組灰漿泵及高、中、低壓軸封水泵各兩臺作為防止廢水、污水外排的一種輔助手段。
每臺爐設(shè)置3臺渣漿泵,機(jī)組正常運(yùn)行期間,一臺渣漿泵運(yùn)行,兩臺備用,爐膛燃燒后的爐渣經(jīng)過撈渣機(jī)底部水封槽冷卻、裂化后,通過A、B側(cè)刮板撈渣機(jī)將渣分別帶至A、B側(cè)碎渣機(jī)碾碎,后經(jīng)A、B側(cè)碎渣機(jī)下方高壓激流噴嘴沖渣水將渣沖至渣漿池,經(jīng)過渣漿泵通過渣管線將渣水打至一期脫水倉進(jìn)行脫水,進(jìn)行渣水分離,脫水后的干渣經(jīng)過運(yùn)渣車運(yùn)走,分離出的水回收至回水池,一部分通過回水泵將水打至撈渣機(jī)水封槽內(nèi),另一部分打至渣溝激流噴嘴沖渣用,形成閉式水循環(huán)使用。
三、方案實(shí)施背景及目的。
酸洗背景:1號爐渣漿泵系統(tǒng)設(shè)置3臺渣漿泵,每臺泵單獨(dú)設(shè)置一條渣管線,2號渣管線采用Φ168的陶瓷內(nèi)襯管。由于渣水成堿性,長期運(yùn)行后渣管線內(nèi)壁結(jié)垢嚴(yán)重,通流面積減小,渣漿泵出力降低。目前2號渣漿泵運(yùn)行時(shí)電流53A左右,已不能滿足除渣系統(tǒng)運(yùn)行需求,急需酸洗處理。
目的:消除設(shè)備隱患,保證除渣系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要對1號爐2號渣管線進(jìn)行酸洗處理。
1、方案內(nèi)容。本次酸洗采用的水源是二期弱酸曝氣塔的酸性廢水。目前曝氣塔酸性廢水(排放之前加堿中和)排至一期灰漿池,由灰漿泵打至灰場。可以通過PVC鋼絲軟管(約150米),將酸性廢水引致1號爐渣漿前池,在渣漿前池處制作安裝不銹鋼管道及隔膜閥,通過閥門控制水量,調(diào)節(jié)渣水PH值。
2、建立酸洗領(lǐng)導(dǎo)小組及酸洗工作小組。洗領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期檢查酸洗現(xiàn)場工作將展情況是否和方案預(yù)期一致,檢查現(xiàn)場嚴(yán)格遵守安全規(guī)程,確保酸洗各項(xiàng)工作、水質(zhì)測試等安全進(jìn)行;協(xié)調(diào)處理酸洗過程中的異常。酸洗工作小組按照酸洗方案的要求安裝臨時(shí)系統(tǒng);熟悉酸洗方案的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn),負(fù)責(zé)酸洗現(xiàn)場各項(xiàng)工作安全有序開展,現(xiàn)場工作嚴(yán)格遵守安全規(guī)程和技術(shù)方案,按照方案要求進(jìn)行酸洗、水質(zhì)測試等各項(xiàng)工作;負(fù)責(zé)酸洗過程中和運(yùn)行人員的聯(lián)系協(xié)調(diào)。
加酸開始后,領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組共同監(jiān)護(hù)調(diào)整加酸水量,在渣漿泵出口放水口處取樣,用PH試紙進(jìn)行測試,保證渣水PH值在5.0—6.0左右,并在脫水倉頂部渣管線出口處取樣測試,兩處PH值進(jìn)行對比。待調(diào)整穩(wěn)定后,由工作班成員1小時(shí)取樣測試一次,進(jìn)行記錄待查。
3、酸洗注意事項(xiàng)。
3.1由于目前2號渣漿泵出力較小,酸洗過程應(yīng)選擇的低負(fù)荷期間進(jìn)行,如果負(fù)荷增加,渣漿前池液位無法維持時(shí),應(yīng)啟動1號或者3號渣漿泵并聯(lián)運(yùn)行。
3.2酸洗對渣漿泵的軸套影響較大,應(yīng)重點(diǎn)觀察盤根漏水量,水量增大時(shí)及時(shí)通知點(diǎn)檢人員更換盤根,必要時(shí)更換軸套。
3.3嚴(yán)格按要求控制渣水PH值,定期測量PH值。酸洗時(shí)渣漿泵出口和脫水倉頂部渣管線出口處PH值最低不得低于5.0。
3.4酸洗期間加強(qiáng)渣管線的巡檢,發(fā)現(xiàn)管道泄漏應(yīng)立即切泵運(yùn)行,并停止酸洗。
3.5酸洗過程中,管道中的積垢可能會脫落,導(dǎo)致管道堵塞,一旦發(fā)現(xiàn)渣漿泵電流大幅度降低,應(yīng)立即切泵運(yùn)行,再聯(lián)系檢修處理,防止管道堵死。
四、除渣系統(tǒng)渣管線酸洗前后對比。
統(tǒng)計(jì)2018年5月份1號爐除渣系統(tǒng)運(yùn)行情況,1號爐負(fù)荷192MW時(shí),#2渣漿泵電流50.85A,出力較小,高負(fù)荷時(shí)單臺泵不足以滿足機(jī)組排漿需求。
鑒于此情況,2018年6月份該公司發(fā)電部開始策劃酸洗方案,7月份正式開始利用化學(xué)廢酸液對#1爐#2渣管線進(jìn)行酸洗。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)2018年12月份#1爐#2渣漿泵運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過4個(gè)月酸洗,#2渣漿泵電流由最初的51A左右增大至57A,出力明顯增大,經(jīng)運(yùn)行期間調(diào)整后,單臺泵可滿足機(jī)組排漿需求,表明酸洗效果較為明顯。
經(jīng)過運(yùn)行中的不斷摸索調(diào)整,發(fā)現(xiàn)酸水PH控制在5.0左右效果最好,PH過低會造成渣管線腐蝕泄漏,PH過高渣垢與酸水反應(yīng)不徹底,酸洗效果不佳。最終經(jīng)過4個(gè)月酸洗,2號渣漿泵出力大幅增加,經(jīng)調(diào)整后,達(dá)到單臺泵運(yùn)行可滿足排渣要求,頗有成效。
五、水力除渣系統(tǒng)管線結(jié)垢前后的對比
我廠一期2×320MW機(jī)組設(shè)計(jì)煤種灰分為21.30%,校核煤種為19.05%,而摻配煤后機(jī)組燃用煤種較雜,經(jīng)化驗(yàn)入爐煤灰分為28.0%—37.0%。煤種偏差大,對除渣系統(tǒng)影響較大。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年4月份1號爐渣漿泵運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)#1爐負(fù)荷256MW,#1渣漿泵運(yùn)行時(shí)電流67A,單泵可維持排漿需求。#1爐負(fù)荷164MW,#3渣漿泵運(yùn)行情況,電流55A,單泵可維持排漿需求,表明渣管線結(jié)垢不嚴(yán)重時(shí)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)2018年11、12月份1號爐除渣系統(tǒng)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)11月份#1爐負(fù)荷213MW,#1、3渣漿泵并聯(lián)運(yùn)行,12月份#1爐負(fù)荷187MW,#1、2渣漿泵并聯(lián)運(yùn)行,#1渣漿泵電流由4月份的67A降至11月份的62A,12月份已經(jīng)降到51A;#3渣漿泵電流由4月份的55A降至11月份的51A,12月份降到47A,且兩臺渣漿泵并聯(lián)運(yùn)行也頻繁堵塞。表明摻配煤之后#1、3渣管線也已經(jīng)嚴(yán)重結(jié)垢,出力大幅下降。渣泵出力大幅下降,雙泵并聯(lián)運(yùn)行才可滿足機(jī)組排漿需求。
由上可看出,機(jī)組在摻配煤之后,渣管線內(nèi)徑逐漸結(jié)垢,導(dǎo)致渣漿泵出力逐漸下降。
尤其是機(jī)組漲負(fù)荷后,渣量增大渣漿泵出力小不能及時(shí)排出,大量渣堆積在泵出口及入口內(nèi)造成堵塞。后經(jīng)過其他水沖洗稀釋渣濃度等方法,機(jī)組在低負(fù)荷階段暫時(shí)能夠滿足排漿需求,但在機(jī)組高負(fù)荷渣量增大情況下,系統(tǒng)極易堵死,后續(xù)只能拆開管道清渣搶修,組織人員特巡等,治標(biāo)不治本,不僅浪費(fèi)大量的水資源以及廠用電,而且與目前公司提倡的的節(jié)能理念背道而馳。并且加大了維護(hù)經(jīng)費(fèi)和人力投入,浪費(fèi)大量的人力精力;特別是近期環(huán)境溫度突降,供熱機(jī)組作為一項(xiàng)當(dāng)?shù)鼐用穸救∨拿裆こ?,機(jī)組帶高負(fù)荷時(shí)段,除渣系統(tǒng)故障頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018年全年,三門峽電廠共組織人力搶修除渣系統(tǒng)190余人次。
目前#2渣管線經(jīng)過酸洗后,出力明顯增大。經(jīng)過對比,此方法較為安全環(huán)保,不僅避免了渣管線更換,而且為公司節(jié)省費(fèi)用近80余萬元。下一步,在此基礎(chǔ)上及時(shí)總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn),準(zhǔn)備對其余兩條渣管線進(jìn)行酸洗。
參考文獻(xiàn):
[1]大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司除灰除渣運(yùn)行規(guī)程Q/CDT—DTSMXPC 105 1201—2016
[2]三門峽華陽發(fā)電有限責(zé)任公司集控主機(jī)運(yùn)行規(guī)程Q/CDT—SMHYPC 105 0101—2018
(作者單位:大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司)