岳劍
摘要:近年來,我國一些天然氣與石化單位在進(jìn)行乙烯裝置裂解爐的工藝時(shí),經(jīng)常無法達(dá)到預(yù)期的效果,本文就針對這一現(xiàn)象,從丙烷流程改造和馳放氣系統(tǒng)改造這兩方面來分析一下對乙烯裝置裂解爐區(qū)域的工藝改造問題,然后再針對超高壓蒸汽溫度不穩(wěn)與燃料氣流量波動(dòng)的問題提出乙烯裝置裂解爐區(qū)域控制優(yōu)化的策略,希望能為我國相關(guān)單位帶來一定的啟示,提高工藝與控制水平。
關(guān)鍵詞:乙烯裝置裂解爐;丙烷;調(diào)節(jié)閥;氣相爐
乙烯裝置裂解爐區(qū)域工藝是我國很多天然氣以及石化單位都需要重視的一種工藝技術(shù),在實(shí)際生產(chǎn)中,很多單位會(huì)在工藝與控制方面出現(xiàn)一定的問題,從而對裝置的平穩(wěn)運(yùn)行帶來不利的影響,筆者就根據(jù)多年的經(jīng)驗(yàn)來具體談一下乙烯裝置裂解爐區(qū)域工藝改造與控制優(yōu)化相關(guān)問題。
1丙烷流程改造
1.1氣相爐超負(fù)荷
在乙烯裝置裂解爐工藝過程中,很容易發(fā)生氣相爐負(fù)荷過高的問題,對于這一問題可以,可以對丙烷的流程進(jìn)行改造,從而對部分丙烷進(jìn)行裂解,對裂解爐的負(fù)荷進(jìn)行控制。具體來說,在生產(chǎn)中乙烯裝置裂解爐在投產(chǎn)穩(wěn)定以后,通常會(huì)進(jìn)行滿負(fù)荷的生產(chǎn)。如果丙烯冷劑過冷器的乙烷約為20 t/h,碳三汽提塔塔底的循環(huán)丙烷為St/h,那么原料就會(huì)超標(biāo)。之后在過熱器入口用調(diào)節(jié)閥對壓力進(jìn)行控制時(shí),如果原料較多,壓力又高達(dá)1.20MPa后,再生氣分離罐就會(huì)分為三路,把其中一部分乙烷和丙烷送到裂解爐作為燃,而另兩路進(jìn)行分層控制。而壓力超過0.60 MPa后,閥門就會(huì)打開,使乙烷和丙烷放火炬,而導(dǎo)致較多的浪費(fèi)。
1.2新鮮丙烷流程改造
為了減少乙烷和丙烷的浪費(fèi),對這部分原料進(jìn)行有效的回收利用,相關(guān)人員可以改造丙烷的流程,可以讓經(jīng)過氣化器的丙烷與乙烷合并之后,再一統(tǒng)到達(dá)過熱器,之后改變一部分循環(huán)丙烷的去向,將一部分丙烷送至LPG汽化器,將另一部分送人丙烷汽化器,那么就可以減少浪費(fèi)。因?yàn)樾迈r丙烷的壓力小于循環(huán)丙烷壓力,循環(huán)丙烷能夠反向進(jìn)入LPG汽化器,這樣工作人員就可以通過出口閥控制丙烷的流量,從而使裂解爐的負(fù)荷趨于穩(wěn)定。這樣循環(huán)丙烷的過熱器人口壓力也會(huì)穩(wěn)定,調(diào)節(jié)閥便不會(huì)打開,就會(huì)阻止丙烷和乙烷進(jìn)入系統(tǒng)循環(huán)和燃料氣系統(tǒng),從而降低浪費(fèi)程度。
2馳放氣系統(tǒng)改造
2.1電磁閥增加副線
在進(jìn)行乙烯裝置裂解爐工藝時(shí),也會(huì)出現(xiàn)馳放氣系統(tǒng)憋壓的問題。具體工作時(shí),一般是設(shè)計(jì)具有放氣回收系統(tǒng)的裂解爐,將馳放氣、輕烴與其它再生的廢氣回收起來,從而降低污染與放火炬的浪費(fèi)。但進(jìn)行正常生產(chǎn)時(shí),排放氣體增壓機(jī)會(huì)進(jìn)行尾氣常排,而加氫反應(yīng)器會(huì)在再生期排放。如果一臺(tái)裂解爐發(fā)生聯(lián)鎖問題,那么電磁閥會(huì)關(guān)閉,導(dǎo)致氣體無處排放,出現(xiàn)爐膛憋壓問題,這樣爐膛負(fù)壓加大,就會(huì)重復(fù)出現(xiàn)聯(lián)鎖問題。為了而解決這一問題,工作人員可以采用電磁閥增加副線的方式進(jìn)行處理。在實(shí)際的生產(chǎn)過程中,工作人員就可以打開副線,為馳放氣系統(tǒng)泄壓,之后再開啟電磁閥,這樣就可以保持裂解爐與放氣系統(tǒng)的負(fù)壓平衡,從而避免憋壓問題的出現(xiàn)。
2.2排水線改造
當(dāng)各加氫反應(yīng)器再生,水蒸氣的通過裂解爐管線時(shí),非常容易發(fā)生冷凝作用,變?yōu)橐簯B(tài)水,液態(tài)水還可能同之前積于管道中的水一同進(jìn)入爐膛,在底部聚集,從而損壞內(nèi)壁中的保溫材料和燒嘴。為了解決這一問題,工作人員可以從設(shè)計(jì)出著手,在裂解爐爐膛底部安裝倒淋,從而進(jìn)行液態(tài)水的排放,這樣就可以避免內(nèi)壁保溫材料受到影響。但是倒淋的做法并不環(huán)保,現(xiàn)場排出的水會(huì)造成污染,所以還要對排水線進(jìn)行改造,延長排水線至清焦池,然后抬高出口處,這樣就可以形成水封,以免可燃?xì)怏w泄漏。在操作期間還要注意要將爐膛負(fù)壓設(shè)置低于正常值,這樣即便排泄量較大的時(shí)候,也不會(huì)導(dǎo)致負(fù)壓大幅上而引發(fā)聯(lián)鎖問題。
3乙烯裝置裂解爐區(qū)域控制優(yōu)化
3.1超高壓蒸汽溫度不穩(wěn)
乙烯裝置裂解爐還有對超高壓鍋爐給水加熱,生成超高壓蒸汽的功能,但是很多單位在開工的時(shí)候,超高壓蒸汽溫度不容易平衡,工作人員也很難對超高壓蒸汽溫度進(jìn)行控制。這是因?yàn)檎羝麥囟认陆禃?huì)導(dǎo)致耗氣量增加,通過頻繁開關(guān)氣壓縮機(jī)放氣也會(huì)造成運(yùn)行不穩(wěn)的問題,致使超高壓蒸汽溫度波動(dòng)。為了改善這一問題,工作人員可以對超高壓鍋爐給水的兩個(gè)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行分程控制。具體要對A調(diào)節(jié)閥做高限限位,限定閥位最大僅能開至90%。假?zèng)]控制器輸出值為30%,B閥開始動(dòng)作,而A閥開至90%,輸出值為45%。這樣由此兩閥瓦相配合進(jìn)行動(dòng)作,減溫減壓水流量與超高壓蒸汽溫度就會(huì)較為平衡。
3.2燃料氣流量波動(dòng)
燃料氣流量波動(dòng)也是乙烯裝置裂解爐工藝常出現(xiàn)的問題,需要工作人員對燃料氣進(jìn)行控制,在這方面的控制方式與控制超高壓蒸汽溫度類似,也使用分程控制的方式,對A、B兩個(gè)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制,具體要先開一個(gè)閥門,然后等輸出值達(dá)到50%后,再打開另一個(gè)閥門。
4結(jié)束語
綜上所述,乙烯裝置裂解爐在進(jìn)行運(yùn)行時(shí)經(jīng)常會(huì)發(fā)生一系列的問題,這些問題都是可以通過以上的方式進(jìn)行解決和控制的,所以相關(guān)單位的工作人員應(yīng)該提高自己的工藝與控制水平,對乙烯裝置裂解爐區(qū)域內(nèi)的系統(tǒng)、線路、閥門等進(jìn)行優(yōu)化改造,這樣就可以最大發(fā)揮出乙烯裝置的作用,提高生產(chǎn)效果。
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