周智君
摘 要:本文通過對(duì)某煉化公司酸性水汽提裝置二級(jí)冷凝冷卻器的失效現(xiàn)象及原因進(jìn)行分析,簡(jiǎn)述了腐蝕失效原理,提出防止或減輕此類水冷器腐蝕失效的措施。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水冷卻器;腐蝕機(jī)理;措施
循環(huán)水換熱器是煉化公司最常用的設(shè)備之一,通常用于冷卻各種工藝介質(zhì),如混氫、氨氣等。2019年3月某公司酸性水汽提裝置二級(jí)冷凝冷卻器經(jīng)工藝分析發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)漏情況,經(jīng)工藝處置合格后,對(duì)其進(jìn)行檢修。
1 基礎(chǔ)資料
此換熱器為四管程浮頭式換熱器。管程走循環(huán)水,材質(zhì)為10#,操作溫度25/35℃,操作壓力0.5MPa;殼程介質(zhì)為粗氨氣,材質(zhì)為Q245R,操作溫度120/90℃,操作壓力0.65MPa。
2 失效情況
通過對(duì)換熱器進(jìn)行拆卸、抽芯、清洗、查漏,觀察到如下現(xiàn)象:循環(huán)水進(jìn)出口管線內(nèi)部均布有約2mm的黃色結(jié)垢;小浮頭內(nèi)有大量泥沙,小浮頭端管板上部附有垢物;管箱內(nèi)有泥沙、黑色污泥,清理后有較嚴(yán)重腐蝕。
3 分析過程
3.1 采樣分析
通過對(duì)管束、殼程的結(jié)垢物進(jìn)行采樣分析,結(jié)果如表1。
3.2 循環(huán)水流速記錄
見表2。
3.3 循環(huán)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
見表3。
4 原因
根據(jù)上述調(diào)查的結(jié)果分析,冷卻器結(jié)垢失效的主要原因是:①原水pH值約為8,循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕傾向以結(jié)垢型腐蝕為主;②循環(huán)水換熱器運(yùn)行初期,循環(huán)水水質(zhì)較差,部分時(shí)間段濁度高達(dá)42,加上工藝人員對(duì)循環(huán)水流速控制的重要性不夠了解,導(dǎo)致進(jìn)出口閥門開度不夠,使得流速過低(詳見表2),引起冷換設(shè)備管束及管線內(nèi)部結(jié)垢;③此外換熱器管束口徑較小,導(dǎo)致部分碳酸鹽淤積在管子、管板處,又反過來影響了循環(huán)水的正常流動(dòng),局部流速進(jìn)一步減慢。
5 腐蝕機(jī)理
由于流速減小,水流經(jīng)換熱器時(shí)水中的鈣鎂離子及污物容易在換熱面上沉積下來形成水垢。在多孔的沉積物下形成氧濃差電池導(dǎo)致金屬局部腐蝕。
金屬表面在微觀上是不均勻的,當(dāng)與水介質(zhì)接觸時(shí),會(huì)形成許多微小電池,其中活潑部位成為陽極,不活潑部位成為陰極。金屬在陽極發(fā)生氧化反應(yīng),釋放出電子,自身被氧化成高價(jià)態(tài)的金屬離子從金屬基體上溶解到水中。反應(yīng)如下:
FeFe2++2e
溶解氧在陰極發(fā)生還原反應(yīng),得到電子,自身被還原成低價(jià)態(tài)的離子或分子。在中堿性水中,主要發(fā)生溶解氧被還原反應(yīng),反應(yīng)如下:
02+4e+2H2040H-
當(dāng)亞鐵離子與氫氧根相遇時(shí),生成氫氧化鐵沉淀,反應(yīng)如下:
Fe2++2OH-=Fe(OH)2
氫氧化鐵的產(chǎn)生即是腐蝕的開始。此時(shí)換熱器電化學(xué)腐蝕一方面是由吸氧腐蝕造成,垢層周圍金屬和垢層下金屬形成了大陰極--小陽極的“氧濃差”腐蝕;初期微量腐蝕泄漏,泄漏物料逐日增加,水質(zhì)惡化腐蝕速率加劇。
6 措施及建議
6.1 加強(qiáng)水質(zhì)管理
循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕傾向以結(jié)垢型腐蝕為主,控制循環(huán)水濃縮倍數(shù),濃縮倍數(shù)高,雖然節(jié)水,但是藥劑成本也高,對(duì)設(shè)備的威脅加大,需要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,尋找平衡點(diǎn)。
6.2 加強(qiáng)冷換設(shè)備投用后的運(yùn)行管理
修改不合理的工藝操作卡,嚴(yán)格控制流量、流速,加強(qiáng)水冷器的運(yùn)行監(jiān)測(cè),主要監(jiān)測(cè):流速、流量是否滿足設(shè)備防腐要求,滿足《中石油煉油工藝防腐蝕管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則(試行)》的水冷器循環(huán)水流速不低于0.9m/s的要求,降低水冷器垢下腐蝕。