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    高含硫天然氣集氣站三甘醇脫水工藝對比

    2019-09-10 07:22:44李向?qū)?/span>耿金昌王婷邱斌
    中國化工貿(mào)易·上旬刊 2019年3期

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    摘要:截止到目前,三甘醇脫水工藝在天然氣工業(yè)之中比較常見,該項(xiàng)工藝可以對高含硫氣田之中的天然氣進(jìn)行脫水處理,避免水合物對其產(chǎn)生影響。本文根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn),對典型三甘醇脫水工藝進(jìn)行介紹,并從工藝流程的改進(jìn)、脫水工藝對比兩方面,論述了高含硫天然氣集氣站三甘醇脫水工藝研究情況,希望可以對相關(guān)工作起到一定幫助作用。

    關(guān)鍵詞:高含硫天然氣;三甘醇;脫水工藝

    原油以及天然氣脫水是整個油氣田開發(fā)過程中重要組成部分,尤其是在井口天然氣開采上,會存在大量飽和水蒸氣。當(dāng)含水量超過一定范圍之后,天然氣之中的二氧化碳等將會集聚在管道內(nèi)部,對管道產(chǎn)生腐蝕效果。另外,由于水的存在,管道輸送能力將會明顯下降,產(chǎn)生大量動力和能源浪費(fèi)現(xiàn)象。因此,相關(guān)部門需要做好天然氣水分的脫除工作。

    1 典型三甘醇脫水工藝

    1.1 工藝流程

    在處理過程中,當(dāng)濕天然氣進(jìn)入到分離器之后,首先進(jìn)行的是固體雜質(zhì)分離等操作,完成后,天然氣將會前往吸收塔底部,與注入的三甘醇溶液形成接觸性脫水,當(dāng)塔頂天然氣經(jīng)過再次分離后便會繼續(xù)向外輸入。三甘醇富液經(jīng)過塔底之后,便會進(jìn)入到閃蒸罐之中,對其中存在的烴類氣體進(jìn)行消除。當(dāng)上述流程全部完成時,三甘醇富液便會進(jìn)入到三級過濾,提升三甘醇的溫度,經(jīng)過換熱之后,可以為后續(xù)吸收和再生操作提供有利條件。除此之外,富甘醇通過再生塔換熱后,在泵的作用下,可以在吸收塔之中得到循環(huán)應(yīng)用。

    1.2 工藝模擬

    在三甘醇脫水工藝模擬上,可以通過HYSYS進(jìn)行。其中,原料氣壓為7.101MPa,主體溫度為40℃,整體處理量可以達(dá)到400×104m3/d。從具體模擬結(jié)果之中可以看出,閃蒸罐中的三甘醇富液H2S摩爾分?jǐn)?shù)能夠達(dá)到10.99%,而在閃蒸氣中,該類物質(zhì)的摩爾分?jǐn)?shù)為77.46%,從中可以得到H2S具體的排放速率。在很多國家之中,對H2S氣體排放標(biāo)準(zhǔn)有明確的控制標(biāo)準(zhǔn),而且極為嚴(yán)格。如果再生廢氣在灼燒之后外排,同樣需要面對二氧化硫的排放濃度限制,并對周圍環(huán)境帶來更大影響。因此,整個H2S三甘醇外排方式也會被代替。

    2 高含硫天然氣集氣站三甘醇脫水工藝研究情況

    2.1 藝流程的改進(jìn)

    2.1.1 方案一

    由于三甘醇富液之中含有大量的H2S,如果將其直接放入到再生系統(tǒng)之中,由于再生系統(tǒng)溫度較高,很容易對管道和設(shè)備產(chǎn)生腐蝕效果。再生氣和閃蒸氣H2S排放速率較高,如果單純使用焚燒排放,無法與國家標(biāo)準(zhǔn)相符。為此,本研究利用再生氣體回收工藝來彌補(bǔ)上述不足,該方案所使用的工藝裝置與之前三甘醇處理相同,只是加裝了一個壓縮裝置。在該裝置內(nèi)部,可以實(shí)現(xiàn)閃蒸氣和再生塔塔頂氣體壓縮工作,而且整個脫水裝置可以實(shí)現(xiàn)對上述氣體的重復(fù)使用。三甘醇富液可以從集液箱中排出,在經(jīng)過液位控制閥之后進(jìn)入到閃蒸罐中,將H2S和烴類物質(zhì)蒸出,利用富液控制閥進(jìn)行過濾,成功消除機(jī)械雜質(zhì)和降解產(chǎn)物。除此之外,三甘醇貧液經(jīng)過冷卻器冷卻之后,可以直接運(yùn)輸?shù)轿账喜浚瑢?shí)現(xiàn)三甘醇吸收和再循環(huán)。由于該方案的作用,閃蒸氣和再生氣均可以得到回收,避免H2S氣體大量進(jìn)入到空氣中。但該項(xiàng)操作系統(tǒng)十分復(fù)雜,很容易字在處理時出現(xiàn)泄漏問題,運(yùn)行成本也較大。由于富液之中存在大量H2S,可能會直接進(jìn)入到再生系統(tǒng)之中,對管道和設(shè)備產(chǎn)生腐蝕。

    2.1.2 方案二

    為了將閃蒸氣和再生氣的處理問題解決,可以使用三甘醇富液的氣提操作。研究人員將下部集液箱之中的三甘醇富液進(jìn)行提取,與裝置下部凈化氣直接接觸,此時,富液之中的很多H2S將會融入到凈化氣之中,之后返回到原料氣管線。此時,塔底富液也會進(jìn)入到閃蒸罐之中,釋放少量H2S和烴類。然后讓富液進(jìn)入到緩沖罐,實(shí)現(xiàn)貧液交換操作,這樣一來,富液也會進(jìn)入到精餾柱之中,在重沸器之中得到提濃。

    2.2 脫水工藝對比

    上述方案在改進(jìn)之后紛紛在工業(yè)領(lǐng)域上得到了應(yīng)用,例如在法國拉克氣田之中,使用了TEG富液氣提工業(yè),將H2S摩爾分?jǐn)?shù)從14.2%降低到0.8%。從這里也可以看出,低壓富液氣提脫水工藝效果更好,在降低H2S排放量的同時,避免對周圍環(huán)境污染。所以說,低壓富液氣提脫水工藝值得推廣。

    3 總結(jié)

    綜上所述,通過對三甘醇再生工藝的改進(jìn)操作,可以將再生氣污染問題全面解決,讓再生廢氣直接進(jìn)入到燃料氣系統(tǒng)之中,最終實(shí)現(xiàn)廢物的二次利用。另外,低壓富液氣提工業(yè)具備流程短等特點(diǎn),可以在實(shí)際生產(chǎn)工作之中大范圍使用,降低H2S的排放量。

    參考文獻(xiàn):

    [1]呂鵬飛.三甘醇脫水系統(tǒng)工藝參數(shù)敏感性分析與參數(shù)優(yōu)化[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2018,38(03):177-178.

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