楊博聞 羅昌福 田平 祁博武 李鵬輝 沈誠(chéng)
【摘 ?要】某電廠2019年3月7日4號(hào)鍋爐因汽包水位高高保護(hù)動(dòng)作停爐,汽輪機(jī)因發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)動(dòng)作機(jī)組停機(jī)。主要原因是鍋爐制粉系統(tǒng)頻繁斷煤導(dǎo)致運(yùn)行參數(shù)大幅波動(dòng),運(yùn)行人員升負(fù)荷過(guò)快形成汽包“虛假水位”造成水位快速上升,汽包水位高高保護(hù)動(dòng)作。文中分析了事故發(fā)生原因,指出生產(chǎn)過(guò)程中暴露的問(wèn)題,并提出了處理及防范措施。
【關(guān)鍵詞】逆功率;斷煤;虛假水位;暴露問(wèn)題;防范措施
前言
虛假水位是鍋爐運(yùn)行時(shí)不真實(shí)的水位。虛假水位的產(chǎn)生是由于當(dāng)汽包壓力突降時(shí),爐水飽和溫度下降到壓力較低時(shí)的飽和溫度,使?fàn)t水大量放出熱量來(lái)進(jìn)行蒸發(fā)。于是爐水內(nèi)的汽泡增加,汽水混合物體積膨脹,促使水位很快上升,形成虛假水位。當(dāng)汽包壓力突升時(shí),則相應(yīng)的飽和溫度提高一部分熱量被用于加熱爐水,而用來(lái)蒸發(fā)爐水的熱量則減少,爐水中汽泡量減少,使汽水混合物的體積收縮,促使水位很快下降,形成虛假水位。此外當(dāng)鍋爐內(nèi)熱負(fù)荷增加或驟減時(shí),水的比容將增大或減小,也會(huì)形成虛假水位。鍋爐負(fù)荷突變、滅火、安全門動(dòng)作、燃燒不穩(wěn)時(shí),都會(huì)產(chǎn)生虛假水位。
1 事件經(jīng)過(guò)
2019年3月7日13:40,4號(hào)機(jī)組負(fù)荷185MW,A、B、D、E磨運(yùn)行,A、B電泵運(yùn)行。
13:55 D磨煤機(jī)煤量突然到0 t/h,敲打給煤機(jī)入口管,根據(jù)聲音判斷為內(nèi)部無(wú)煤,停運(yùn)D磨,通知爐檢處理。
14:02 C磨啟動(dòng)。
15:06爐檢處理好4號(hào)爐D磨斷煤,啟動(dòng)D磨正常,15:08停C磨,15:09 D磨煤量再次突然到0 t/h,就地敲打無(wú)效,15:11重新啟C磨,停D磨。
15:11:48 主汽壓力(12.74MPa)因?yàn)閱?dòng)C磨且煤量增加開(kāi)始上升,15:12:30主汽壓力升高至13.12MPa。
15:12:36運(yùn)行人員手動(dòng)增加總閥位指令(179)升負(fù)荷,15:13:48閥位總指令(246),期間汽包水位快速上升,從55mm升至214mm.。
15:13:54 汽包水位236mm,B電泵切手動(dòng),降低B電泵勺管至10%。15:13:57 “汽包水位高高”保護(hù)動(dòng)作,爐MFT。15:13:55 汽包水位236mm,A電泵切手動(dòng)。
15:16負(fù)荷減至15MW,機(jī)組切至中壓缸控制,開(kāi)啟高旁,高旁減溫水截止門打不開(kāi),15:18:45高旁后溫度高保護(hù)動(dòng)作(最高431.5℃)高旁關(guān)閉(保護(hù)值:420℃)。
15:21:08發(fā)電機(jī)“逆功率”保護(hù)動(dòng)作,發(fā)電機(jī)解列、汽輪機(jī)跳閘。
15:25檢修人員就地處理高旁減溫水截止閥卡澀故障。
15:27:50 4號(hào)機(jī)組點(diǎn)火啟動(dòng),18:00 4號(hào)機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行。
2.現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
2.1 邏輯檢查
(1)汽包水位高高保護(hù)邏輯檢查
汽包水位共計(jì)三個(gè)測(cè)點(diǎn),分別按照單點(diǎn)邏輯運(yùn)算判斷后,進(jìn)行三取二汽包水位高高(定值≥230mm)邏輯判斷,并送至FSSS,進(jìn)行汽包水位高高邏輯保護(hù)動(dòng)作,延時(shí)5s。
(2)鍋爐MFT聯(lián)鎖跳閘汽輪機(jī)邏輯檢查
MFT動(dòng)作后,主蒸汽溫度低低(定值≤460℃),聯(lián)鎖跳閘汽輪機(jī)。
(3)旁路邏輯檢查
高旁壓力調(diào)節(jié)閥后溫度高高保護(hù)(定值≥430℃),延時(shí)10s,聯(lián)鎖關(guān)閉高旁;高旁壓力調(diào)節(jié)閥開(kāi)度大于3%聯(lián)鎖打開(kāi)高旁減溫水截止閥。
2.2 機(jī)組跳閘前參數(shù)變化
15:12:51 機(jī)組負(fù)荷133.5MW,主汽壓力13.2MPa,主汽流量361t/h,給水量420t/h,運(yùn)行人員切除協(xié)調(diào)控制,手動(dòng)操作汽機(jī)閥控手操器。
15:13:57機(jī)組負(fù)荷179.5MW,主汽壓力12.9MPa,主汽流量532.4t/h,給水量345t/h。
4號(hào)機(jī)組在66秒升負(fù)荷46MW。同時(shí)CCS給定(總閥位)從179(15:12:36)快速上升至246(15:13:47)。
15:12:40汽包水位10mm,15:13:55汽包水位236mm;期間給水流量從420t/h增加到466t/h,主汽流量從361t/h增加到532.4t/h,由此判斷為虛假水位。
汽包“虛假水位”形成原因:C磨啟動(dòng)后鍋爐燃燒突然加強(qiáng),蒸發(fā)量突然增加,鍋筒水面下的汽泡容積迅速增加,同時(shí)由于加負(fù)荷過(guò)快,鍋筒壓力的下降,飽和溫度隨之下降,蒸發(fā)管和鍋筒水容積中含汽率增加。汽泡容積增加會(huì)使鍋爐水位有所增加,盡管蒸發(fā)量大于給水量,但在一開(kāi)始時(shí)水位不僅沒(méi)有下降反而迅速上升,這就形成“虛假水位”。
3 原因分析
1)4號(hào)鍋爐跳閘原因:鍋爐汽包水位高高;
2)汽包水位高高原因:運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)主汽壓力升高,切除協(xié)調(diào)控制,迅速開(kāi)大汽機(jī)調(diào)閥,負(fù)荷增長(zhǎng)過(guò)快(66s負(fù)荷增加46MW),形成汽包“虛假水位”致汽包水位快速升高,超過(guò)保護(hù)值。
3)4號(hào)汽輪機(jī)跳閘原因:首出是發(fā)電機(jī)跳閘。
4)4發(fā)電機(jī)跳閘原因?yàn)椋耗婀β时Wo(hù)動(dòng)作。
5)逆功率保護(hù)動(dòng)作原因:鍋爐MFT動(dòng)作,快減負(fù)荷,汽輪機(jī)切換至中壓缸運(yùn)行,高旁聯(lián)開(kāi)。高旁減溫水故障,高旁后蒸汽溫度高聯(lián)關(guān),汽輪機(jī)進(jìn)汽量下降。
6)D給煤機(jī)斷煤原因:
(1)3月7日4號(hào)爐配煤方式:A、B、E磨小紀(jì)汗/貧瘦煤5:5進(jìn)行摻配;C、D磨匯金/貧痩煤5:5。
(2)D磨匯金煤全水分10%左右、煤泥含量較多粘性大。
4暴露的主要問(wèn)題
1)入爐煤質(zhì)管控不到位,近期煤質(zhì)差、熱值低、灰分大、堵煤頻發(fā)、水位異常等未制定有效的、有針對(duì)性的應(yīng)急防范措施。
2)運(yùn)行人員對(duì)汽包水位控制重視及事故演練不到位,事故應(yīng)急處理能力不足。
3)故障設(shè)備應(yīng)急防范措施制定不到位,故障處理不及時(shí)
5 防范措施
1)加強(qiáng)燃料采購(gòu)、摻配摻燒,物料部結(jié)合煤炭市場(chǎng)情況,采購(gòu)合理的原煤,滿足入爐摻配需求,燃料管理部結(jié)合煤場(chǎng)存煤及來(lái)煤實(shí)際情況、機(jī)組運(yùn)行情況,合理?yè)脚?,確保入爐熱值達(dá)到紅線要求以上。
2)運(yùn)行部結(jié)合近期煤質(zhì),從防結(jié)焦、防塌灰、防滅火方面制定有效的、有針對(duì)性的應(yīng)急防范措施。
3)加強(qiáng)缺陷管理,特別影響機(jī)組安全的重大缺陷應(yīng)立即予以消除,不能消除時(shí),應(yīng)制定保證機(jī)組安全運(yùn)行的措施。
4)運(yùn)行部加強(qiáng)人員培訓(xùn),針對(duì)設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀制定典型的事故處理方案并加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
5)盡快選擇合適時(shí)機(jī)更換高旁減溫水隔離電磁閥。
參考文獻(xiàn):
[1]沈悅.汽包虛假水位探析.硅谷,2014,21期.
[2]程曉婷,鄭玉平,陳德磊,鍋爐虛假水位的產(chǎn)生與處理方法[J],冶金動(dòng)力.2013(12)
作者簡(jiǎn)介:
楊博聞,男,陜西西安。高級(jí)工程師,工學(xué)學(xué)士,主要研究方向:大型火電機(jī)組調(diào)試及技術(shù)監(jiān)督研究。
(作者單位:華電電力科學(xué)研究院有限公司)