郭 榮
(西山煤電屯蘭選煤廠,山西 古交 030206)
煉焦煤是煤炭資源中的一個重要品種。目前,我國煉焦煤選煤廠廣泛采用了三產(chǎn)品重介旋流器分選,其中的中煤產(chǎn)品產(chǎn)率一般可達(dá)到20%,灰分一般在30%左右。這些中煤產(chǎn)品由于灰分及硫分難以滿足用戶需求,因此一般無法直接用于煉焦生產(chǎn),僅能作為動力煤使用,這對于混入中煤的精煤來說無疑是一種損失。因此,對重介中煤合理破碎后進(jìn)行二次分選,盡可能分離出精煤組份,對于合理利用資源,實(shí)現(xiàn)效益最大化具有重要意義。本文以山西呂梁某選煤廠重介中煤為試驗(yàn)樣品進(jìn)行中煤破碎再選試驗(yàn)研究,為中煤再選工藝研究提供一些理論參考。
該選煤廠工藝流程相對簡單,采用選前不脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器進(jìn)行分選,分選粒度上限50mm。其中,精煤在經(jīng)由弧形篩和直線振動篩脫水脫介后,經(jīng)離心機(jī)進(jìn)一步脫水后成為精煤產(chǎn)品,中煤和矸石在經(jīng)弧形篩和直線振動篩脫水脫介后直接落地成為產(chǎn)品。直線振動篩篩下水經(jīng)磁選機(jī)回收介質(zhì)后進(jìn)入煤泥水系統(tǒng)進(jìn)一步處理。工藝流程簡圖如圖1所示。
圖1 選煤廠主選工藝流程圖
該選煤廠中煤產(chǎn)品產(chǎn)率一般在20%~30%之間。隨機(jī)選取某一正常生產(chǎn)班次中的中煤產(chǎn)品進(jìn)行粒度分析,篩分過程參照GB/T477-2008中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,所得數(shù)據(jù)如表1。
如表1所示,本文所用中煤樣品灰分為29.23%,灰分較高。產(chǎn)品粒度主要集中在+0.5mm范圍內(nèi),產(chǎn)率達(dá)到了98.86%,-0.5mm粒級產(chǎn)率極低,僅為1.14%,說明重介產(chǎn)品脫介過程效果較好。隨著粒度的降低,灰分呈降低趨勢,說明該中煤里的精煤組份相對于矸石易碎。
表1 重介中煤粒度組成
表2 50~0.5mm重介中煤浮沉組成
如表2所示為50~0.5mm粒級重介中煤的浮沉組成情況。本廠的精煤灰分一般要求不高于9.0%,則表2中符合要求的只有-1.4g/cm3密度級產(chǎn)物,但該密度級產(chǎn)率較低,僅為3.64%;同時,當(dāng)以1.4g/cm3為分選密度時,其±0.1含量高達(dá)23.92%,已經(jīng)屬于較難選煤范圍,由此可見,對該中煤產(chǎn)品采用直接再選回收精煤的方法并不適用。此外,+1.8g/cm3密度級樣品灰分偏低,僅為59.91%,,這說明在矸石組分中普遍夾雜有礦物連生體,也正因這一特點(diǎn),使得通過破碎手段進(jìn)行精煤再選的方法成為可能。
在中煤破碎過程中,當(dāng)破碎粒度上限不同時,各粒級的產(chǎn)率也會相應(yīng)變化,尤其是-0.5mm范圍內(nèi)的物料產(chǎn)率會產(chǎn)生較大變化。由于本廠現(xiàn)有主選工藝為三產(chǎn)品重介旋流器,因此考慮在進(jìn)行中煤再選時仍以該設(shè)備為主要分選設(shè)備。而對于重介旋流器而言,當(dāng)樣品粒度低至0.5~0.25mm范圍內(nèi)時,其分選精度會顯著下降,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。因此本文在進(jìn)行原料破碎產(chǎn)物粒度分布統(tǒng)計時將重點(diǎn)考察該粒級的變化情況。
如圖2所示為破碎粒度上限不同時,破碎產(chǎn)物中+0.5mm,0.5~0.25mm和-0.25mm三個粒度級的產(chǎn)率變化情況。可見,隨著破碎粒度上限的降低,破碎產(chǎn)物中+0.5mm粒級產(chǎn)率逐漸降低,0.5~0.25mm和-0.25mm粒級的產(chǎn)率均逐漸上升,并且在不同的破碎粒度上限情況下,這兩個粒級的產(chǎn)率始終基本相同。當(dāng)破碎粒度上限低于6mm時,0.5~0.25mm和-0.25mm兩個粒級的產(chǎn)率上升趨勢更加明顯。當(dāng)破碎粒度上限為1mm時,-0.5mm粒級產(chǎn)率之和已基本等于+0.5mm粒級產(chǎn)率。因此,對于三產(chǎn)品重介旋流器分選工藝而已,破碎粒度上限定的過細(xì)不利于分選過程的進(jìn)行。
圖2 不同破碎粒度上限各主要粒級產(chǎn)率變化
為進(jìn)一步評估不同破碎粒度上限下的預(yù)期分選效果,對不同粒度上限條件下破碎后的產(chǎn)物分別進(jìn)行浮沉試驗(yàn),統(tǒng)計其不同密度級產(chǎn)率,假定中煤再選時的分選密度為1.4g/cm3,統(tǒng)計其±0.1含量,繪制折線圖如圖3所示。由于重介旋流器的有效分選粒度一般為+0.5mm,因此本文只對各破碎產(chǎn)物中+0.5mm粒級進(jìn)行浮沉數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
圖3 不同粒度上限破碎產(chǎn)物+0.5mm浮沉組成
如圖3所示,隨著破碎粒度上限的減小,-1.4 g/cm3密度級產(chǎn)率有減小的趨勢,并且當(dāng)破碎粒度上限小于6mm后,這種減小的幅度更加明顯。由前文分析可知,隨著破碎粒度上限的減小,+0.5mm粒級的產(chǎn)率不斷降低;同時,在本廠原煤中,由于煤巖組分相對于矸石更加易碎,因此更多的精煤組份由于過粉碎而進(jìn)入到了-0.5mm粒級的煤泥當(dāng)中。而當(dāng)采用重介旋流器分選時,-0.5mm粒級分選效果較差,精煤組份難以有效回收,也會導(dǎo)致最終的精煤產(chǎn)率下降。
在評價不同破碎粒度上限條件下物料的可選性時,主要參考了分選密度±0.1含量這一指標(biāo)。由圖3中可見,1.4g/cm3分選密度下的±0.1含量隨著破碎粒度上限的減小而逐漸升高,當(dāng)破碎粒度上限大于等于3mm時,1.4g/cm3分選密度下的±0.1含量均在10%~20%之間,屬于中等可選;當(dāng)粒度上限小于3mm后可選性明顯惡化,1.4g/cm3分選密度下的±0.1含量大幅上升至21.14%,已經(jīng)屬于較難選煤范圍。綜上所述,為了達(dá)到較好的再選效果,破碎粒度上限應(yīng)控制在13~6mm范圍內(nèi)。
由前文分析可知,對本廠中煤進(jìn)行破碎再選的最佳粒度上限范圍為13~6mm。在改造過程中堅(jiān)持盡可能利用現(xiàn)有系統(tǒng)的改造原則,除了考慮主選系統(tǒng)的分選效果外,還應(yīng)考慮到煤泥水等輔助系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷問題。在本文試驗(yàn)中,破碎粒度上限為13mm和6mm時的預(yù)期分選效果基本相同,但破碎粒度上限為6mm時,-0.5mm粒級產(chǎn)率更大,因此對后續(xù)煤泥水系統(tǒng)造成的生產(chǎn)負(fù)荷更大。綜合考慮后,建議將破碎粒度上限控制在13mm。
對于破碎后的中煤,采用0.5mm脫泥入選,增加0.5mm脫泥篩。將+0.5mm粒級破碎中煤直接導(dǎo)入三產(chǎn)品重介旋流器的入料皮帶進(jìn)行重介分選。對于-0.5mm粒級物料,目前在選煤設(shè)備領(lǐng)域逐漸興起的TBS分選機(jī),可實(shí)現(xiàn)對1~0.25mm粒級物料的有效分選,可考慮對-0.5mm粒級物料進(jìn)一步分級,對0.5~0.25mm粒級采用TBS分選,-0.25mm粒級進(jìn)行浮選??紤]到本廠目前尚未應(yīng)用TBS分選機(jī),因此可直接對-0.5mm粒級物料進(jìn)行浮選,回收精煤。
對煤炭資源的清潔高效利用是未來煤炭利用領(lǐng)域的一大趨勢。中煤作為一種尚未充分開發(fā)出使用潛能的洗選副產(chǎn)品,亟需尋找一種有效手段進(jìn)行充分再利用。本文在現(xiàn)有洗選工藝基礎(chǔ)上,結(jié)合本廠實(shí)際,在盡可能減少基建及設(shè)備投資的基礎(chǔ)上,對中煤破碎再選工藝進(jìn)行了探索研究,對于中煤的合理高效利用有一定的參考意義。