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    四川盆地威榮區(qū)塊深層頁巖氣水平井壓裂改造工藝

    2019-09-02 07:50:34曹學(xué)軍王明貴王紹紅
    天然氣工業(yè) 2019年7期
    關(guān)鍵詞:射孔泵送水平井

    曹學(xué)軍 王明貴 康 杰 王紹紅 梁 瑩

    1.中石化西南石油工程有限公司 2.中國石化西南油氣分公司工程技術(shù)研究院

    0 引言

    我國頁巖氣資源豐富,尤其在四川盆地海相頁巖氣資源量大,通過對國外頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)的引進(jìn)、消化吸收與再創(chuàng)新,逐步建立了本土化的技術(shù)體系,支撐了長寧—威遠(yuǎn)、昭通、涪陵等國家級頁巖氣示范區(qū)的建設(shè),實(shí)現(xiàn)了埋深介于2 500~3 500 m頁巖氣的工業(yè)化開采,但3 500 m以深的頁巖氣的規(guī)模效益開發(fā)還面臨諸多難題,規(guī)?;_發(fā)技術(shù)仍需要攻關(guān)[1-3]。

    四川盆地南部威榮區(qū)塊頁巖氣主力產(chǎn)層埋深介于 3 590 ~ 3 880 m,屬于我國“頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)”擬突破的深層頁巖氣范疇,于2015年在WY1HF井測試獲工業(yè)氣流后,拉開了中石化威榮區(qū)塊深層頁巖氣開發(fā)的序幕,但因地質(zhì)條件復(fù)雜、最大水平主應(yīng)力和垂向主應(yīng)力差異小、水平應(yīng)力差值大、施工泵壓高、敏感砂比低等原因,導(dǎo)致加砂困難,壓裂后的裂縫復(fù)雜程度和改造體積有限,并在壓裂過程中頻繁出現(xiàn)因套管變形而丟段的現(xiàn)象。為此,針對威榮區(qū)塊頁巖氣水平井壓裂改造過程中面臨的難點(diǎn),結(jié)合在WY1HF井的壓裂實(shí)踐中取得的認(rèn)識,并借鑒國內(nèi)外頁巖氣水平井的壓裂作業(yè)經(jīng)驗(yàn),確定了該區(qū)塊水平井實(shí)施壓裂改造的主體思路及技術(shù)對策,并應(yīng)用于后續(xù)水平井的壓裂施工中。所取得的研究成果可以為深層頁巖氣水平井的壓裂施工作業(yè)提供借鑒。

    1 區(qū)塊工程地質(zhì)特征

    威榮區(qū)塊位于威榮構(gòu)造東南翼至自流井構(gòu)造之間的白馬鎮(zhèn)向斜,受沉積時(shí)古構(gòu)造及后期多期構(gòu)造運(yùn)動影響,區(qū)塊局部微構(gòu)造及微小斷層發(fā)育。主力產(chǎn)層位于下志留統(tǒng)龍馬溪組和上奧陶統(tǒng)五峰組,Ⅰ+Ⅱ類儲層厚度較大,介于49.5~56.6 m,且分布較為穩(wěn)定,優(yōu)質(zhì)儲層段孔隙度介于4.9%~5.6%、TOC介于2.6%~3.5%、含氣量介于6.25~8.78 m3/t、地層壓力系數(shù)介于1.9~2.1 MPa/100 m,探明儲量達(dá) 1 247×108m3,具有規(guī)?;óa(chǎn)的基礎(chǔ)[4]。但區(qū)塊內(nèi)主要發(fā)育平縫,構(gòu)造縫整體不發(fā)育,地應(yīng)力通常在80 MPa以上,最大水平主應(yīng)力和垂向主應(yīng)力差異?。ū?),壓裂時(shí)在近井地帶容易形成垂向裂縫與水平裂縫交錯(cuò),造成敏感砂比低、加砂困難。同時(shí),因儲層非均質(zhì)性強(qiáng)、層間差異大,獲得較大的有效改造體積難度大。

    2 壓裂改造難點(diǎn)

    威榮區(qū)塊深層頁巖氣復(fù)雜的工程地質(zhì)條件導(dǎo)致壓裂改造面臨諸多難題:①區(qū)塊內(nèi)天然裂縫總體欠發(fā)育、水平應(yīng)力差普遍較大,壓裂形成的裂縫復(fù)雜程度低,整體改造體積偏小。以單段3簇射孔為例,在相同施工參數(shù)條件下,威榮區(qū)塊頁巖氣儲層改造體積為219×104m3,裂縫復(fù)雜指數(shù)為0.29,而焦石壩區(qū)塊頁巖氣儲層改造體積為247×104m3,裂縫復(fù)雜指數(shù)為0.39。②射孔簇不能充分開啟,水平段裂縫覆蓋率較低。目前,普遍采用的多簇射孔壓裂工藝在深層頁巖存在各簇不能有效開啟、進(jìn)液不均、水平段改造不充分等問題[5-7]。以WY1HF井為例,該井水平段裂縫覆蓋率僅86.3%,G函數(shù)分析也表明部分井段多縫開啟不明顯。目前針對深層頁巖的壓裂改造,有效的監(jiān)測和評價(jià)手段有限,如何優(yōu)化施工工藝和參數(shù),提高水平段裂縫覆蓋率是亟待解決的問題。③加砂困難造成高導(dǎo)流裂縫的形成難。提高加砂強(qiáng)度以獲得裂縫的高導(dǎo)流能力是深層頁巖氣高產(chǎn)的前提條件之一[8-10]。威榮區(qū)塊頁巖氣儲層埋藏深、閉合應(yīng)力高,導(dǎo)致施工壓力高、壓力窗口窄、加砂難度大;同時(shí),由于層理較發(fā)育、最大水平主應(yīng)力和垂向主應(yīng)力差異小,易在近井地帶形成復(fù)雜交叉裂縫,導(dǎo)致液體濾失量增大、主縫縫寬降低,進(jìn)而造成砂比敏感,如WY1HF井部分井段在砂比介于4%~6%即有砂堵跡象,影響了加砂壓裂施工的順利開展,難以獲得較高的裂縫導(dǎo)流能力。④套管變形問題多發(fā),且發(fā)生變形后進(jìn)行改造的手段有限。初步統(tǒng)計(jì)表明,套管變形及破損問題在威榮區(qū)塊較為普遍,已進(jìn)行壓裂施工的井中,發(fā)生明顯套管變形的井有5口,套管變形率為83.3%,如何進(jìn)行套管變形段的有效改造是亟待解決的問題。⑤有效縫長較短,壓裂后氣井的穩(wěn)產(chǎn)能力較差,試采井累計(jì)產(chǎn)氣量與高效、經(jīng)濟(jì)開發(fā)的要求還存在較大差距。以WY1HF井為例,穩(wěn)定排液階段其單位壓降產(chǎn)氣量為63.5×104m3/MPa,而試采階段其單位壓降產(chǎn)氣量則降至 26.3×104m3/MPa。

    表1 威榮區(qū)塊地應(yīng)力實(shí)驗(yàn)結(jié)果簡表

    3 壓裂改造主體思路與技術(shù)對策

    3.1 主體思路

    針對前述壓裂改造面臨的難點(diǎn),結(jié)合在WY1HF井的壓裂實(shí)踐取得的認(rèn)識,并借鑒國內(nèi)外頁巖氣水平井的壓裂作業(yè)經(jīng)驗(yàn),確定了該區(qū)塊水平井實(shí)施壓裂改造的主體思路,即以增加有效改造體積為核心目標(biāo),通過“控近擴(kuò)遠(yuǎn)、提高分簇改造有效性及加砂強(qiáng)度”等技術(shù)措施來提升改造效果。

    3.2 技術(shù)對策

    3.2.1 增大改造體積、提高遠(yuǎn)井區(qū)裂縫復(fù)雜程度的技術(shù)對策

    通過壓裂改造形成復(fù)雜縫網(wǎng),獲得最大的改造體積,是頁巖氣層壓裂改造的核心內(nèi)容[8-11]。但如果近井地帶的裂縫復(fù)雜程度過高,容易引起砂堵,通常考慮提高遠(yuǎn)井區(qū)的裂縫復(fù)雜程度。為此,采取的技術(shù)措施主要包括以下幾點(diǎn)。

    3.2.1.1 超高壓、大排量壓裂

    理論上,提高施工排量可以提高縫內(nèi)凈壓力,進(jìn)而克服水平應(yīng)力差以形成復(fù)雜裂縫[3,11-12]。為增加遠(yuǎn)井區(qū)裂縫的復(fù)雜性,在WY23-1HF井配套抗壓級別達(dá)140 MPa的套管、井口裝置及壓裂泵車,壓裂施工中最高泵壓達(dá)123 MPa、最高排量達(dá)20 m3/min,壓后的G函數(shù)分析結(jié)果表明,在高排量下多裂縫特征更明顯,提高了裂縫復(fù)雜程度。

    3.2.1.2 大液量壓裂

    國內(nèi)外頁巖氣井的壓裂改造實(shí)踐表明,壓裂液規(guī)模與改造體積有較明顯的正相關(guān)關(guān)系,增大壓裂液規(guī)模有利于改造體積的增加,進(jìn)而提升氣井產(chǎn)能[13-14]。目前,威榮區(qū)塊頁巖氣水平井的單段壓裂液規(guī)模介于 1 900 ~ 2 650 m3,平均為 2 250 m3,已壓裂井的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明壓裂液規(guī)模與壓后單井產(chǎn)氣量呈明顯的正相關(guān)關(guān)系。

    3.2.1.3 變排量壓裂

    在壓裂施工的初期階段采用中排量(12 m3/min)造主縫,減小近井地帶形成復(fù)雜裂縫的幾率;在施工中期階段采用較大排量(介于14~15 m3/min)攜砂,形成填砂主縫;在施工后期階段采用大排量(介于16~20 m3/min)以提高遠(yuǎn)井區(qū)裂縫的復(fù)雜程度。

    3.2.1.4 粉陶縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向工藝

    在天然裂縫發(fā)育的井段,國內(nèi)外常采用粉陶進(jìn)行縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向,在裂縫深部形成橋堵,迫使裂縫轉(zhuǎn)向形成多條裂縫[15-16]。為改善縫內(nèi)粉陶的暫堵效果,在威榮區(qū)塊頁巖氣水平井的壓裂實(shí)踐中逐漸形成了一些行之有效的技術(shù)措施,包括提高粉陶砂比、增加粉陶量、暫堵過程中降低排量以及采用變黏度、變排量、多級交替注入的方式等,壓后分析結(jié)果表明,該項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施使得G函數(shù)波動次數(shù)更多、波動幅度更明顯。

    3.2.2 保障射孔簇改造有效性的技術(shù)對策

    水平井分段多簇壓裂技術(shù)是目前頁巖氣儲層壓裂改造的主體技術(shù),應(yīng)用該技術(shù)可改善水力裂縫擴(kuò)展形態(tài),擴(kuò)大裂縫延伸區(qū)域,增大有效改造體積。但由于頁巖氣儲層各向異性突出,約21%的射孔簇對產(chǎn)量沒有貢獻(xiàn)[17-19],因此保證射孔簇有效開啟和進(jìn)液是氣井壓裂后增產(chǎn)的關(guān)鍵因素之一。在威榮區(qū)塊頁巖氣水平井的壓裂改造中,實(shí)施“分段多簇射孔優(yōu)化+大排量”及“縫口暫堵轉(zhuǎn)向”技術(shù)可保障射孔簇改造的有效性。

    3.2.2.1 分段多簇射孔優(yōu)化+大排量壓裂

    該項(xiàng)技術(shù)包含以下3個(gè)方面的內(nèi)容:①將物性參數(shù)接近、地應(yīng)力差異較小、固井質(zhì)量相當(dāng)且位于同一小層的井段作為同一段來進(jìn)行壓裂改造,以保證段內(nèi)各射孔簇都能順利起裂;②優(yōu)選脆性高、含氣量高、最小水平主應(yīng)力低的甜點(diǎn)區(qū)進(jìn)行射孔;③在限壓條件許可的前提下,盡量提高施工排量以獲得較高的單孔流量,確保每簇射孔孔眼的改造效果,同時(shí)基于射孔簇的起裂分析及誘導(dǎo)應(yīng)力計(jì)算,優(yōu)化射孔參數(shù)。通過縮短簇間距(由23~35 m縮短至16~29 m)及射孔簇長度(對于2簇,由1.5 m/簇降為0.9 m/簇,對于3簇,由1 m/簇降為0.6 m/簇),集中能量增加射孔簇的開啟效率,從而促使多裂縫的形成。目前,該技術(shù)已在威榮、永川區(qū)塊頁巖氣水平井的壓裂作業(yè)中全面推廣。

    3.2.2.2 縫口暫堵轉(zhuǎn)向壓裂

    該技術(shù)是通過一次或多次向井段內(nèi)投送可溶性暫堵球,暫堵已開啟裂縫,迫使后續(xù)壓裂液進(jìn)入未壓裂的射孔簇,促使新縫的產(chǎn)生,最終提高改造段的裂縫覆蓋率。將工程地質(zhì)研究成果與暫堵劑溶解性、耐溫、承壓等性能的實(shí)驗(yàn)評價(jià)結(jié)果相結(jié)合,形成了一套適合于威榮區(qū)塊頁巖氣水平井的縫口暫堵轉(zhuǎn)向壓裂工藝技術(shù)。

    對施工曲線和壓后G函數(shù)進(jìn)行分析,結(jié)果表明開展縫口暫堵轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)后,促進(jìn)了各簇均勻進(jìn)液,較大提高了改造段的裂縫覆蓋率。

    3.2.3 提高裂縫導(dǎo)流能力的技術(shù)對策

    由于威榮區(qū)塊深層頁巖的閉合應(yīng)力在80 MPa左右,支撐劑破碎、嵌入地層的現(xiàn)象較為嚴(yán)重,如何保證高閉合應(yīng)力下裂縫仍具有較高的導(dǎo)流能力成為影響頁巖氣水平井改造效果的關(guān)鍵因素之一。

    以室內(nèi)導(dǎo)流、平板流動實(shí)驗(yàn)及軟件模擬為手段,分析了排量、壓裂液黏度、支撐劑濃度、粒徑和密度等因素對導(dǎo)流能力、縫寬及鋪置形態(tài)的影響,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)踐,確定了“提高施工排量及壓裂液黏度+降低砂比+采用低密度、小粒徑支撐劑連續(xù)加砂”的技術(shù)思路,并建立了一套6段制的加砂模式(表2),保障了現(xiàn)場壓裂施工作業(yè)的順利實(shí)施。

    3.2.4 針對固井質(zhì)量差和套管變形的技術(shù)對策

    由于威榮區(qū)塊頁巖氣水平井的井眼軌跡在鉆井過程中調(diào)整頻繁(如WY23-1HF井的軌跡調(diào)整多達(dá)26次),部分井段的固井質(zhì)量較差,通過調(diào)整射孔位置、優(yōu)化分段來避免套管變形的發(fā)生;而對套管變形導(dǎo)致的射孔槍和橋塞泵送不到位、工具遇阻遇卡等情況,則形成了連續(xù)油管快速處理+小直徑橋塞、射孔槍分體泵送的技術(shù)。在電纜泵送橋塞(?99.95 mm)遇阻后,起出電纜洗井以清潔井筒,然后通井;若?95 mm通徑規(guī)能順利通過,則電纜泵送小直徑橋塞(?95 mm)和射孔槍;若無法通過,則采用分體泵送方式,先泵送?95 mm橋塞再泵送射孔槍。應(yīng)用分體泵送技術(shù),在威榮區(qū)塊順利完成了多口套管變形井的壓裂施工,減少了改造段的丟失。

    表2 6段制加砂模式階段劃分表

    4 現(xiàn)場應(yīng)用

    4.1 典型井剖析

    WY23-1HF井的主力產(chǎn)層位于龍馬溪組和五峰組,儲層垂深介于3 824.9~3 838.6 m,水平段長度為1 500.5 m,優(yōu)質(zhì)層+較優(yōu)質(zhì)層垂向厚度為46.6 m,含氣量平均為4.1 m3/t,TOC平均為3.9%,脆性礦物含量平均為69.6%,黏土礦物含量平均為28.8%,泊松比為0.246,楊氏模量為19.70 GPa,礦物脆性指數(shù)為61%,彈性力學(xué)脆性指數(shù)為38%,最小水平主應(yīng)力大于88.7 MPa,水平應(yīng)力差介于15.0~18.9 MPa,應(yīng)力差異系數(shù)介于0.17~0.20。可以看出,該井所處的頁巖儲層含氣性好、礦物脆性指數(shù)高但彈性力學(xué)脆性指數(shù)低、最小水平主應(yīng)力高、水平應(yīng)力差值大且天然裂縫較發(fā)育,需要采用控近擴(kuò)遠(yuǎn)、優(yōu)化支撐劑鋪置等措施來提升壓裂改造效果。

    首先,通過提高施工限壓、施工排量、液量、支撐劑規(guī)模以及采用變排量壓裂、密集粉陶暫堵等工藝措施來增大壓裂改造體積和遠(yuǎn)井區(qū)的裂縫復(fù)雜程度。在壓裂初期,采用中排量(12 m3/min)造主縫,減小近井裂縫的復(fù)雜程度;在壓裂中期采用大排量攜砂(16 m3/min±) ,形成填砂主縫;在壓裂后期,采用低黏降阻水加砂+更大排量(18~20 m3/min)促進(jìn)遠(yuǎn)井區(qū)次縫和分支縫的形成,提高遠(yuǎn)井區(qū)裂縫的復(fù)雜程度。限壓由前期的95 MPa提高到123 MPa,最大施工排量由15 m3/min提高至20 m3/min,單段壓裂液量和支撐劑規(guī)模也分別增加30%~50%,并結(jié)合密集粉陶暫堵方式增大改造體積和裂縫復(fù)雜程度。其次,通過縮短射孔簇長度(2簇×0.9 m/簇、3簇×0.6 m/簇)及簇間距(29 m± 降至 23 m±)、開展縫口暫堵轉(zhuǎn)向以保障射孔簇壓開率。從現(xiàn)場實(shí)施情況來看,縫口暫堵后(第20段)井口泵壓上升4.4 MPa,有明顯的暫堵轉(zhuǎn)向顯示;同時(shí),應(yīng)用優(yōu)化分簇射孔技術(shù)后,G函數(shù)多裂縫特征明顯(圖1)。然后,采用6段制加砂模式,通過變黏度、多級交替注入、連續(xù)小粒徑加砂等措施增加支撐劑在裂縫中的運(yùn)移距離,改善鋪置效果以保障裂縫具有較高的導(dǎo)流能力,單段平均加砂強(qiáng)度較該區(qū)塊第一口壓裂井WY1HF增加了49.3%。

    圖1 WY23-1HF井壓裂G函數(shù)曲線圖(3簇×0.6 m/蔟)

    在整個(gè)施工過程中,出現(xiàn)了2次砂堵和5次泵送橋塞遇阻的問題,根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整了施工參數(shù),在第②、④階段加大膠液用量、在第⑤階段使用高黏降阻水代替低黏降阻水加砂、在第⑥階段使用純膠液頂替及部分段取消采用30/50目支撐劑尾追等措施,降低了施工風(fēng)險(xiǎn),順利完成了設(shè)計(jì)的加砂量。

    在套管變形段,為保障施工的順利進(jìn)行,需采用降泵壓、降壓裂液和支撐劑規(guī)模、小直徑橋塞分段及分體泵送等技術(shù)。WY23-1HF井共使用?103.2 mm大通徑橋塞5只、?99.95 mm橋塞1只、?95 mm橋塞14只,在9個(gè)壓裂段采用了小直徑橋塞分段和射孔槍分體泵送技術(shù)。

    該井射孔簇的設(shè)計(jì)以2簇×0.9 m/簇為主,3簇×0.6 m/簇次之,射孔簇間距介于17.0~26.5 m,平均為23.8 m。該井壓裂共完成了20段45簇,最高泵壓為123 MPa、最大施工排量為20 m3/min、單段平均酸液用量為 23 m3、平均壓裂液量為 2 401 m3(最大液量為3 323 m3)、平均加砂量為71.4 m3、平均砂比為3.4%(最高砂比為12%),總支撐劑用量為1 428.2 m3,其中,80/120目粉陶用量為447.6 m3,40/70目陶粒用量為953 m3,30/50 目陶粒用量為 27.6 m3。微地震監(jiān)測結(jié)果顯示,該井壓裂后SRV體積約為6 570×104m3。壓裂后的試氣測試結(jié)果顯示,該井在井口壓力35.4 MPa下的氣產(chǎn)量為26×104m3/d。結(jié)合試采曲線(圖2)來看,通過壓裂應(yīng)該獲得了較大的改造體積和較高的導(dǎo)流能力,單位壓降產(chǎn)氣量基本穩(wěn)定在50×104m3/MPa左右,約為WY1HF井的2倍。

    4.2 總體應(yīng)用情況

    以增大有效改造體積為核心,針對不同井段進(jìn)行差異化的壓裂設(shè)計(jì),5口頁巖氣水平井通過壓裂改造,單井平均無阻流量為26.11×104m3/d,取得了較好的增產(chǎn)效果(表3)。采用大液量、大排量、變排量、密集粉陶暫堵等技術(shù)基本實(shí)現(xiàn)了控近擴(kuò)遠(yuǎn),壓裂井的無阻流量與砂量、液量呈明顯的正相關(guān)性;6段制加砂模式和小粒徑支撐劑連續(xù)加砂技術(shù)的應(yīng)用提高了加砂強(qiáng)度(由WY1HF井的47.8 m3/段提高至目前的60 m3/段±)和裂縫的導(dǎo)流能力,單位壓降采氣量得以較大幅度的增加;對壓裂井G函數(shù)進(jìn)行分析,分段多簇射孔優(yōu)化+大排量技術(shù)與縫口暫堵轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)有利于保障射孔簇有效開啟;此外,應(yīng)用連續(xù)油管快速處理+小直徑橋塞分段和射孔槍分級泵送技術(shù),解決了部分套管變形井的壓裂丟段問題,套管變形井在壓裂施工中的入井液量和支撐劑用量超過了設(shè)計(jì)值的90%。

    該區(qū)塊后續(xù)還需加強(qiáng)壓前可壓性精細(xì)化評價(jià)與壓后評價(jià),進(jìn)一步評估段間距、簇間距、射孔參數(shù)及壓裂液、支撐劑及其組合與儲層物性的匹配性,提升壓裂改造針對性和增產(chǎn)效果;同時(shí),還需進(jìn)一步加強(qiáng)套管變形機(jī)理及應(yīng)對措施的研究,提高套管變形井段壓裂改造的效果,進(jìn)一步減少壓裂段的丟失。

    5 結(jié)論

    1)威榮區(qū)塊頁巖氣主力產(chǎn)層物性、含氣性、保存條件等較好,資源量豐富,具有規(guī)?;óa(chǎn)基礎(chǔ)。但由于地應(yīng)力高、水平應(yīng)力差值大、層間非均質(zhì)性強(qiáng)等特殊的工程地質(zhì)特征,導(dǎo)致加砂壓裂困難、敏感砂比低,壓裂形成的裂縫復(fù)雜程度低、改造體積偏小、壓裂后穩(wěn)產(chǎn)能力較差等問題。

    圖2 WY23-1HF井壓裂后試采曲線圖

    表3 威榮區(qū)塊頁巖氣水平井壓裂施工、測試參數(shù)簡表

    2)針對威榮區(qū)塊深層頁巖氣水平井的壓裂改造難點(diǎn),形成了“超高壓、大排量、大液量、縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向、變排量”工藝以增大壓裂改造體積,并提高遠(yuǎn)井區(qū)域裂縫復(fù)雜程度,形成了“分段多簇射孔優(yōu)化+大排量”及“縫口暫堵轉(zhuǎn)向”技術(shù)以保障射孔簇改造的有效性,形成了“大排量、高黏度、低砂比、低密度、小粒徑連續(xù)加砂”工藝以提高加砂強(qiáng)度和裂縫的導(dǎo)流能力,形成了連續(xù)油管快速處理+小直徑橋塞、射孔槍分體泵送的套變井壓裂改造技術(shù)。

    3)采用所形成的壓裂工藝,該區(qū)塊5口頁巖氣水平井壓裂后獲得的頁巖氣無阻流量平均為26.11×104m3/d,改造效果較好。

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