唐 松 李文斌
(四川共享鑄造有限公司,四川641300)
某柴油機(jī)機(jī)體與我公司前期制作的16V240機(jī)體、16V280機(jī)體相比,不但體積大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、幾何形狀變化大、尺寸多、技術(shù)要求高,而且尺寸精度等級(jí)達(dá)到CT11級(jí),這就對(duì)模型精度提出了更高的要求。
前后端面的最大尺寸達(dá)到1.6 m。前后端面的尺寸多,直接相關(guān)的尺寸600多個(gè)。機(jī)體前端尺寸見(jiàn)圖1。
圖1 機(jī)體前端圖Figure 1 End surface of the engine body
機(jī)體幾何形狀變化大,平面到斜面的、直面到曲面的,曲面到曲面的,深度變化達(dá)140 mm。
前端面由A1、A2兩副芯盒組成,后端面由B1、B2兩副芯盒組成。這4副芯盒是該機(jī)體模型中十分重要的芯盒,這是由于:
(1)它形成機(jī)體自由端和輸出端的外形。
(2)在造型下芯過(guò)程中,它是縱向下芯基準(zhǔn)。
(3)它是主油道的下芯基準(zhǔn)。
泥芯內(nèi)腔最大尺寸為2400 mm,高度為354 mm。澆冒系統(tǒng)也在此芯盒內(nèi)。
用傳統(tǒng)制作法,采用可拆式芯盒框,芯頭采用定位銷(xiāo)定位,上下垂直取模。此方案模型制作簡(jiǎn)便,省工、省料,但下工序操作復(fù)雜,取模困難。芯盒緊固時(shí),如有不當(dāng)會(huì)造成泥芯尺寸不準(zhǔn),配箱工作量增大,造成毛坯精度降低。
采用脫落式芯合框,芯頭采用燕尾銷(xiāo)定位,水平和垂直相結(jié)合的取模方式。此方案模型制作難度大,費(fèi)時(shí)費(fèi)料,制作工期長(zhǎng),但下工序操作方便,容易取模。芯盒不易變形,泥芯尺寸精確。
經(jīng)過(guò)比較及綜合考慮,決定采用方案二。
由于前后端4副芯盒大而復(fù)雜的特點(diǎn),木模容易變形。木模變形將影響砂芯精度,進(jìn)而影響下芯精度,因此采取以下措施:
(1)將芯盒的主體部分放置于底板上,底板的平面度尤為重要。為此用木工板與刨花板進(jìn)行泡水24 h試驗(yàn)和舂砂試驗(yàn),試驗(yàn)表明:刨花板優(yōu)于木工板和東北紅松,其靜曲強(qiáng)度≥11.5 MPa;內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度≥0.24 MPa,2 h吸水厚度膨脹率為≤8%,板面平均密度偏差為±8%,握螺釘力側(cè)面≥700 N,板面≥1100 N,甲醛釋放量≤30 mg100g,刨花板無(wú)紋理差別,使用不浪費(fèi)。靜曲強(qiáng)度雖比東北紅松偏小,但采取工藝措施是可以彌補(bǔ),采用框式平板結(jié)構(gòu),用寬140 mm,厚60 mm的檔子,兩側(cè)面加板包邊,防止受潮變形。
(2)在芯盒的長(zhǎng)、寬方向四面各加60 mm×30 mm的襯塊,且加檔加固,防止變形,同時(shí)芯盒框四周相應(yīng)作成30 mm,加強(qiáng)檔加固做成整體芯盒框,如圖2所示。
圖2 芯盒框圖Figure 2 Drawing of core box frame
(3)由于4副芯盒每?jī)蓛蓸?gòu)成一端,因此在制作時(shí),應(yīng)同時(shí)配合劃線,再分開(kāi)制作,分別放置于芯盒中,可防止錯(cuò)邊,確保尺寸精度。
(4)由于圖紙上標(biāo)注的角度尺寸較多,為了確保角度的準(zhǔn)確,在制作模型時(shí)不用量角器來(lái)量角度,而是把它轉(zhuǎn)化為尺寸來(lái)進(jìn)行控制,如圖3所示。機(jī)體前端的右上部有一個(gè)25°的角,通過(guò)L尺寸來(lái)控制角度,L尺寸可用三角函數(shù)計(jì)算出來(lái):L=tg25°×663=0.4663×663=309.16 mm。其它角度尺寸均可采用此方法來(lái)進(jìn)行控制,保證尺寸精度。
(5)為了方便下工序取模,將定位銷(xiāo)定位的芯頭改作成燕尾銷(xiāo)定位,改變其取模方向,見(jiàn)圖4。
(6)B1芯盒內(nèi)直接做在底模的部分芯頭改作的大芯頭上,將原來(lái)的拔模斜度取消,減小泥芯間的批縫,見(jiàn)圖5。
圖3 機(jī)體前端局部圖Figure 3 Local view of the front end of engine body
圖4 燕尾銷(xiāo)定位圖Figure 4 Dovetail pin positioning diagram
圖5 拔模斜度Figure 5 Pattern draft
(1)模型不變形,尺寸精度高,分模面配合緊密度良好。
(2)下工序操作效率明顯提高,一次配箱成功。
(3)毛坯表面光潔,泥芯結(jié)合部批縫小,尺寸準(zhǔn)確。
通過(guò)方案二的實(shí)施,雖然給模型制作增加了難度,增加了工作量,多用了木料,但為下工序創(chuàng)造了方便,節(jié)省了不少工時(shí),并且延長(zhǎng)了模型的使用壽命,保證了鑄件的尺寸精度,減少了廢次品的產(chǎn)生。所以,類(lèi)似大型復(fù)雜要求精度高的鑄件,采用此工藝是值得的。