北京通州皇家印刷廠成立于1993年,占地面積16600m2。生產(chǎn)工藝包括印前、印刷和印后,印前主要為CTP制版,印刷主要為平張印刷和輪轉(zhuǎn)印刷,印后包括精裝和平裝。主要產(chǎn)品為書刊,年產(chǎn)量約1100千色令,產(chǎn)值約3600余萬元。
北京通州皇家印刷廠聘請(qǐng)恒聯(lián)海航(北京)管理咨詢有限公司作為審核咨詢機(jī)構(gòu)開展清潔生產(chǎn)審核,選擇彩色印刷車間作為清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)。通過清潔生產(chǎn)審核,取得顯著成效,主要體現(xiàn)在升級(jí)廢氣治理設(shè)施、減少VOCs排放、更換落后設(shè)備、節(jié)約原輔材料、節(jié)能技術(shù)改造等方面。
通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、實(shí)地考察、資料分析、實(shí)測(cè)平衡分析,專家咨詢以及員工提出合理化建議等程序和方法,北京通州皇家印刷廠本輪審核共產(chǎn)生可行的清潔生產(chǎn)方案19項(xiàng),其中無低費(fèi)方案14項(xiàng),中高費(fèi)方案5項(xiàng);共投入資金1460.85萬元,每年節(jié)約電能10.91萬kWh,每年節(jié)約熱熔膠15t,每年節(jié)約洗車水107kg,每年減少VOCs排放1517.39kg,共產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益242.98萬元。
改造前:原3套廢氣治理設(shè)施,工藝均為活性炭吸附,分別處理四色車間、八色車間、單色車間廢氣排放,未對(duì)裝訂車間進(jìn)行治理,且活性炭更換頻率低于《印刷業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB11/1201-2015)有關(guān)規(guī)定。
改造方案:更換廢氣治理設(shè)施工藝,采用廢氣收集設(shè)施+預(yù)處理過濾設(shè)施+低溫等離子降解+光催化技術(shù),在四色印刷車間、八色印刷車間、單色印刷車間、南精裝車間、北精裝車間5個(gè)車間安裝光催化+等離子技術(shù)設(shè)備,治理產(chǎn)生的VOCs。廢氣收集設(shè)施主要為集氣罩,在光催化設(shè)施后設(shè)主風(fēng)機(jī),在支路管線上增加軸流風(fēng)機(jī),保證車間廢氣最大化的進(jìn)入治理設(shè)施。預(yù)處理過濾設(shè)施采用進(jìn)口濾料,可過濾紙毛、油墨、水汽、粉塵,避免雜質(zhì)進(jìn)入設(shè)備造成設(shè)備自燃或堵塞。
實(shí)施效果:該方案總投資68萬元,實(shí)施后減少VOCs排放量1322.64kg,減少環(huán)境稅費(fèi)2.65萬元,減少活性炭更換費(fèi)用28.8萬元,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益31.45萬元,同時(shí)減少VOCs排放也降低了對(duì)員工身體的傷害。
改造前:原使用1998年生產(chǎn)的膠訂龍,生產(chǎn)過程中使用熱熔膠較多,且用能較大。
改造方案:更換為柯爾布斯KM473膠裝聯(lián)動(dòng)線,該裝置為原裝置的升級(jí)產(chǎn)品,該設(shè)備擁有19個(gè)配頁(yè)站,可同時(shí)將19個(gè)頁(yè)貼,自動(dòng)配頁(yè)成冊(cè)。加熱裝置將固態(tài)熱熔膠加熱成粘稠狀的流動(dòng)膠,書冊(cè)經(jīng)過熱熔膠后,便可膠訂成冊(cè),再通過傳送帶傳送至馬天尼三面刀,裁切整齊后,通過CB堆書機(jī)將書本整齊地堆放到一起。
實(shí)施效果:該方案總投資為410萬元,實(shí)施后每年減少熱熔膠使用量15t,減少VOCs排放量90kg,節(jié)約人工5人,節(jié)約電能2.57萬kWh;減少原輔材料費(fèi)用2.16萬元,減少人工成本36萬元,減少維修費(fèi)用15萬元,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益55.73萬元,該方案在節(jié)約原輔材料、節(jié)約電能和減少人工成本方面有顯著效果,技術(shù)成熟,具有一定的推廣價(jià)值。