蘇厚斌, 馬曉鵬, 鄭尊岐, 孫永軍, 商振華
(1.山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第六地質(zhì)大隊,山東 威海 264200;2.山東省地礦局深部金礦勘查評價重點實驗室,山東 招遠 265400;3.黃永堂技能大師工作室,山東 招遠 265400)
水旺莊3000 m科學鉆探項目是山東省2018年度38個省級地質(zhì)勘查項目之一,旨在充分收集以往地質(zhì)、礦產(chǎn)、物化探等資料的基礎上,綜合分析研究成礦地質(zhì)條件,選定有利地段進行鉆探,查明深部礦帶特征,估算礦體資源儲量。該項目實物工作量3000 m直孔一個,孔號ZK3401,預計2020年6月底前提交成果報告并獲金礦產(chǎn)地一處。響應國家提倡的“三深一土”向深部進軍的號召,首次將招平斷裂控礦延深至-2800 m。
根據(jù)設計,對本孔可能遇到的3個構造破碎帶,即欒家河斷裂帶、破頭青斷裂帶、招平斷裂帶,做出預案并進行技術交底,提出“預防為主,防治結(jié)合”的總體思想。
根據(jù)以往該區(qū)18個2000 m以深鉆孔經(jīng)驗以及ZK3401鉆孔存在的3個主要斷裂帶地質(zhì)資料,制定科學可行的施工方案,并通過專家論證,確保安全、高效地完成本次科鉆任務。
ZK3401鉆孔依據(jù)以往地質(zhì)資料存在的斷裂帶以及施工深度,該鉆孔采用四開結(jié)構[1-6],實際鉆孔結(jié)構如圖1所示。
圖1 ZK3401孔實際鉆孔結(jié)構Fig.1 Schematic diagram of the borehole structure
第一階段:2018年8月19日開鉆,用?150 mm硬質(zhì)合金鉆頭施工至8 m,下入?146 mm孔口管,隔離第四系風化地層,防止孔口坍塌。
第二階段:8月20日-9月21日,用?122 mm鉆頭,繩索取心鉆具鉆進至979.40 m,下入?114 mm技術套管[7],隔離欒家河斷裂構造帶,確保下一階段順利進行。
第三階段:9月22日-11月17日,采用?98 mm鉆頭,繩索取心鉆具鉆進至2113.96 m,下入?91 mm鉆桿+?89 mm技術套管,隔離破頭青斷裂構造帶。采用鉆桿+套管模式,因為鉆孔過深,如果單純使用?89 mm技術套管,套管絲扣處薄弱,無法承受套管自重的拉伸力而易造成跑鉆事故。
第四階段:11月18日開始直至終孔,采用?77 mm鉆頭,繩索取心鉆具鉆至3000.58 m終孔,該階段的招平斷裂主帶位于2850 m左右,采取沖洗液護壁,2900 m地溫為83 ℃,沖洗液選用抗高溫高粘降失水型配方,循環(huán)返出沖洗液性能指標為:pH值8~10,粘度30~35 s,濾失量6~12 mL/30 min,密度1.12~1.15 g/cm3,固相含量1.0%,含砂量≤0.6%,塑性粘度12 mPa·s,靜切力2~4 Pa,動切力2~3 Pa。該階段施工,鉆孔彎曲嚴重,孔壁摩擦阻力大,易與孔壁產(chǎn)生吸附作用,第三階段施工至2113.96 m時下入的技術套管減小摩擦阻力,保障了該階段的順利施工。
深部鉆探的特點是,鉆桿彎曲度大,受到的拉力、壓力、扭力、摩擦力復雜,動力輸出難以控制,如果操作不當,易發(fā)生孔內(nèi)事故。為滿足深部施工要求,對沖洗液性能要求比較高,要求沖洗液能平衡地層壓力,保持孔壁穩(wěn)定,對巖屑攜帶能力強,因此,沖洗液粘度相應增大,使沖洗液與孔壁的摩擦力增加,從而造成泵壓高,受泥漿泵額定泵壓上限限制,只能通過減小泵量來降低泵壓。綜上條件,本次施工選擇低轉(zhuǎn)速、低泵量鉆進,具體鉆進參數(shù)見表1。
表1 ZK3401孔鉆進參數(shù)的選擇Table 1 Drilling parameters of ZK3401 Hole
在深部鉆探施工的過程中,事故預防分為直接預防和間接預防,直接預防即護壁技術預防,包括套管及沖洗液護壁;間接預防即從提高效率、精細管理方面預防??咨畛^2000 m以后,輔助時間所占比例明顯增高,通過對鉆具、鉆頭及擴孔器的選取,取心鉆進參數(shù)的調(diào)整和改進等方式,有效地縮短輔助時間將會降低孔內(nèi)事故率、提質(zhì)增效。
經(jīng)過對水旺莊地區(qū)鉆頭、擴孔器使用情況調(diào)研,該孔主要選用由山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局第六地質(zhì)大隊(以下簡稱山東地礦六隊)自主研發(fā)的深鉆鉆頭、擴孔器(見圖2),鉆頭為孕鑲整體燒結(jié)型[8],其壽命明顯優(yōu)于其他品牌,?122、98、77 mm鉆頭最高壽命分別達到162、146、77 m,期間使用A品牌?98 mm鉆頭3個,平均壽命31.25 m,B品牌?77 mm鉆頭4個,平均壽命28.60 m。鉆頭壽命的延長,減輕了頻繁提下鉆對不穩(wěn)定地層孔壁的破壞,有利于孔壁形成致密性泥皮,大幅度降低輔助時間,對事故起到了關鍵性預防。鉆頭使用情況見表2。
圖2 使用過的鉆頭擴孔器Fig.2 Used reaming shells
口徑/mm鉆頭數(shù)量/個總進尺/m平均進尺/m最高進尺/m1221698061.251629819113459.75146771788652.1277
2200 m以淺時,送取心內(nèi)管的方式為大泵量快速傳送法,達到減少輔助時間,但要遇到破碎強漏地層時,則不宜采用大泵量傳送法,為避免沖洗液的浪費以及對不穩(wěn)定地層的沖刷,送內(nèi)管時采用較小泵量。鉆至2200 m以深后,檢測不到內(nèi)管到位的聲音,只能選擇用打撈器試探來確定內(nèi)管是否到位,這樣送內(nèi)管時間大幅延長,并且在長時間不轉(zhuǎn)車情況下,孔底巖屑沉淀,易于孔壁吸附造成憋車現(xiàn)象。因此,我們采取的解決措施一是加長加重內(nèi)管總成,二是外接加重器,以增加下落速度,從而節(jié)約時間,降低孔內(nèi)事故發(fā)生的概率。
在場地允許范圍內(nèi)選用山東地礦六隊自制的A19.5 m鉆塔,將提鉆立根9 m增至15 m,減少擰卸鉆桿次數(shù)。3000 m深鉆孔提下鉆一次,需擰卸提心器800余次[9],操作者仰頭作業(yè)、視力受限,勞動強度大,效率低且易造成安全事故。針對這個問題,我們在實際施工中安裝提鉆影像(見圖3),清晰直觀地顯示工作臺上的情況,達到了安全高效的目的,也大大降低了勞動強度,降低了事故發(fā)生的可能性。
圖3 提下鉆影像Fig.3 Image of tripping the drilling string
對科鉆現(xiàn)場、項目部、設備、人員實行標準化管理,實行周例會制度。推行3S管理、設備TMP管理[10]。技術手段控制進度具體措施如下:
(1)詳實編寫施工設計,根據(jù)地質(zhì)資料及本礦區(qū)以往鉆探經(jīng)驗,設計合理鉆孔結(jié)構。對項目人員進行技術交底,全面培訓。本孔將鉆遇3個破碎帶,采取措施是提前預防,將沖洗液調(diào)制合適的參數(shù),快速穿過下入套管。
(2)采用先進的上下聯(lián)動一體化設備,實現(xiàn)上下可視化操作,大大減少了提下鉆輔助時間。
(3)采用山東地礦六隊自主研制的鉆頭,極大地延長了提下鉆間隔。
(4)定期組織技術培訓,交流生產(chǎn)中遇到的問題,進一步統(tǒng)一思想。
(5)采用先進的沖洗液體系,并有泥漿專家現(xiàn)場指導。
(6)采用先進的設備TPM管理制度,設備定期有專人負責保養(yǎng)、維修。
(7)相關人員每周上報物資使用計劃,特事特批,急需物資保證1 h送達現(xiàn)場。
成立技術攻關小組,技術交底常態(tài)化日?;?圖4),對鉆孔形成有效管控機制,科學制定可行性預防方案。配備專職沖洗液工程師(圖5),時刻監(jiān)測沖洗液質(zhì)量和性能,根據(jù)地層、含砂量等情況進行實時調(diào)整。
圖4 日常技術交流Fig.4 Daily technical communication
圖5 沖洗液性能測試Fig.5 Drilling fluid test
設備檢修制度化,防止設備故障對孔內(nèi)帶來的負面作用,對出現(xiàn)問題及時改進修正。由于鉆進方式為減壓鉆進,液壓油泵處于一直工作狀態(tài),在2600 m以深由于高溫出現(xiàn)油路控制失效,造成卡盤打不開等現(xiàn)象,為解決此問題,采取了增長油路進行水冷降溫措施(圖6)。
圖6 加長油路水冷降溫Fig.6 Extended oil circuit for cooling
在此階段因鉆桿自重大造成夾持器卡瓦夾扁鉆桿的現(xiàn)象,鉆桿損傷是孔內(nèi)事故的最大隱患,也會使繩索取心路徑受阻。必須加大卡瓦與鉆桿的接觸面積來分散夾持力的作用以解決此問題(圖7)。
圖7 與鉆桿接觸面積增大的卡瓦Fig.7 Slips with the increased contact area with the drill pipe
本鉆孔在施工過程中發(fā)生多次孔內(nèi)事故,在此就破頭青斷裂縮徑事故和2620 m吸附卡鉆事故處理方法進行探討。
在2280 m以深鉆遇破頭青斷裂構造(圖8),厚度為37 m,在2362 m處穿過該斷裂帶45 m提鉆換鉆頭,下至2284 m出現(xiàn)下鉆受阻,上下掃孔3次,受阻情況未能改善,該孔段出現(xiàn)縮徑坍塌,返水量1/3,影響施工正常進行。
圖8 破頭青斷裂帶取出的巖心Fig.8 Cores from the Potouqing fracture zone
針對以上情況,先采用沖洗液護壁,通過提高沖洗液密度,增加護壁材料進行循環(huán)護壁,未改善縮徑卡鉆情況,方案失敗。后進行水泥封孔來固化穩(wěn)定孔壁[11-12],第一次封孔為常規(guī)水泥封孔,封孔孔段2260~2362 m,由于受地溫影響(2300 m處60 ℃、2600 m處72 ℃、2900 m處83 ℃),水泥未能硬化,處理失敗。綜合分析失敗原因,進行第二次水泥封孔,在原水灰比的基礎上加入抗高溫抗鹽材料進行封孔,此次封孔成功(參見圖9),該孔段漏水問題得到解決,直至終孔該孔段未發(fā)生任何影響生產(chǎn)的情況。
圖9 透孔巖屑(上)和水泥(下)Fig.9 Cuttings (top) and cement (bottom)from drilling out the cement plug
2019年2月4日22∶55,鉆機憋車回車,出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象。項目技術人員現(xiàn)場分析、制定方案、綜合分析驗證,認為此次事故原因是2600 m處鉆孔彎曲度高(參見圖10),等待3 h進行鉆機維修,此過程沖洗液處于循環(huán)狀態(tài),鉆具處于靜止狀態(tài),沖洗液循環(huán)過程中回路未全部開放,單側(cè)擠壓巖屑,與孔壁形成吸附,造成卡鉆[13-15]。
針對以上情況,項目組立即做出回應,檢查繃繩、設備、卷揚鋼絲繩,不能轉(zhuǎn)車,進行強力提拔,上下活動解卡提鉆,經(jīng)過3 h強力竄動,鉆桿正常提升。由于停待時間長,竄動過程中巖屑進入鉆具,水路堵塞,鉆桿內(nèi)灌滿泥漿,為避免抽塌孔壁,必須緩慢提鉆,并進行回灌,經(jīng)過32 h鉆具提出孔口,事故解除。
圖10鉆孔傾斜剖面圖
Fig.10Profile of the inclined boreholes
深孔鉆遇此類事故,切記不能盲目轉(zhuǎn)車,以免操作不當扭斷鉆桿,形成二次事故。
通過科學的預防機制,精細的標準管理以及有效的后勤保障等措施,本科學鉆探項目施工提前4個月完工(參見圖11)。經(jīng)過同該地區(qū)以往施工2000 m以深鉆孔資料比較(見表3~5),施工效率明顯提高。
圖11 ZK3401孔施工進度圖Fig.11 Progress map of ZK3401 hole drilling
表4 水旺莊ZK3401鉆孔(孔徑98 mm)施工進度Table 4 Shuiwangzhuang ZK3401 drilling (diameter 98mm) drilling schedule
表5 水旺莊ZK3401鉆孔總體施工進度Table 5 Overall drilling schedule of Shuiwangzhuang ZK3401 borehole
“山東省招遠市水旺莊-李家莊大型金礦床深部及外圍金礦調(diào)查評價”項目經(jīng)專家評定野外驗收得分93分,為優(yōu)秀級?!八f3000 m科鉆項目進度管控及優(yōu)化”課題被山東省勘察設計協(xié)會地礦專業(yè)委員會評為2019年度山東省地礦局優(yōu)秀QC成果二等獎。
施工全過程通過標準化管理、預案制定,未發(fā)生責任性生產(chǎn)事故以及安全事故,孔內(nèi)事故得到有效應對,全孔事故處理時間控制在40 d內(nèi),處理效果良好,實現(xiàn)了高效、高質(zhì)量施工,在小口徑繩索取心巖金鉆探中同口徑、同孔深全國效率第一,積累了深部鉆孔的施工經(jīng)驗,達到了預期的科研目的及經(jīng)濟效益。
通過本項目,首次將招平斷裂的勘查深度推進至3000 m以深,對招平斷裂3000 m深處的構造蝕變情況進行了調(diào)查,證明招平斷裂在3000 m深度仍賦存金礦體,為區(qū)域上深部找礦提供了可借鑒的地質(zhì)依據(jù)。