黃曉明,樂(lè)開(kāi)平
(中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波 315207)
隨著環(huán)保要求的提高以及企業(yè)節(jié)能降耗的需要,減少低壓瓦斯排放以至最終實(shí)現(xiàn)零排放開(kāi)停工是煉油企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。340萬(wàn)t/a催化裂化聯(lián)合裝置是鎮(zhèn)海煉化的主要煉油裝置之一,為提高機(jī)組運(yùn)行效率,裝置設(shè)置為單臺(tái)氣壓機(jī),因機(jī)組額定流量大,以往在開(kāi)停工時(shí)因低處理量下氣壓機(jī)入口流量不足,機(jī)組易喘振,導(dǎo)致開(kāi)工反應(yīng)噴油后15 min和停工切斷進(jìn)料前后氣壓機(jī)不能正常運(yùn)行,需入口放火炬閥控制反應(yīng)壓力,造成富氣排放至火炬系統(tǒng)。
鎮(zhèn)海煉化340萬(wàn)t/a催化裂化聯(lián)合裝置氣壓機(jī)組由NG50/40/0型汽輪機(jī)和2MCL806-1型壓縮機(jī)組成,表1為2MCL806-1型壓縮機(jī)性能參數(shù),圖1為2MCL806-1型壓縮機(jī)的喘振曲線。由表1和圖1可知,該壓縮機(jī)設(shè)計(jì)壓比為8.0,機(jī)組喘振流量為44 000 m3/h。該催化裂化聯(lián)合裝置在切斷進(jìn)料前,最低維持處理量為150 t/h,按富氣產(chǎn)率計(jì)算,該處理量下壓縮機(jī)入口富氣流量為20 080 m3/h,此時(shí)運(yùn)行點(diǎn)在設(shè)計(jì)壓比下已低于機(jī)組喘振線,若全開(kāi)機(jī)組反喘振閥,在停工工況下,實(shí)測(cè)反喘振線最大流量為8 200 m3/h,壓縮機(jī)入口富氣流量為28 280 m3/h,在設(shè)計(jì)壓比下小于機(jī)組喘振流量,機(jī)組不能維持正常運(yùn)行。
表1 2MCL806-1型壓縮機(jī)性能參數(shù)
圖1 2MCL806-1型壓縮機(jī)的喘振曲線
在停工低處理量階段,氣壓機(jī)運(yùn)行點(diǎn)可能會(huì)進(jìn)入喘振線左側(cè)區(qū)域,機(jī)組難以維持正常運(yùn)行,因此必須在停工階段增加氣壓機(jī)入口流量或降低壓比,使氣壓機(jī)運(yùn)行點(diǎn)處于正常范圍。停工各階段氣壓機(jī)運(yùn)行情況見(jiàn)表2。
由表2可知,在停工前裝置處理量降至200 t/h時(shí),如果按傳統(tǒng)的停工方案,將預(yù)提升干氣切換至預(yù)提升蒸汽后,氣壓機(jī)入口流量小于機(jī)組喘振流量,經(jīng)吸收—解吸系統(tǒng)降壓操作,降低氣壓機(jī)出口壓力,減小壓比后,運(yùn)行點(diǎn)貼近放空線運(yùn)行,機(jī)組基本能維持正常運(yùn)行。當(dāng)切斷進(jìn)料前10 min,裝置處理量降至150 t/h,氣壓機(jī)入口流量小于喘振流量,進(jìn)一步降低吸收—解吸系統(tǒng)壓力,減小壓比,機(jī)組運(yùn)行點(diǎn)緊靠喘振線,如操作稍有波動(dòng),機(jī)組就會(huì)出現(xiàn)喘振。在切斷進(jìn)料后,機(jī)組入口流量大幅下降,機(jī)組在5 min內(nèi)出現(xiàn)喘振,必須立即停機(jī),反應(yīng)壓力改氣壓機(jī)入口放火炬閥控制。
表2 停工階段氣壓機(jī)運(yùn)行情況
為維持停工期間氣壓機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行,采用了停工時(shí)預(yù)提升干氣不提前切換為蒸汽的操作方法,氣壓機(jī)在停工前會(huì)增加10 000 m3/h的循環(huán)流量,在切斷進(jìn)料前,可以確保機(jī)組運(yùn)行點(diǎn)在放空線右側(cè),機(jī)組可以正常運(yùn)行,但切斷進(jìn)料時(shí)切斷進(jìn)料自保閥動(dòng)作,預(yù)提升干氣會(huì)自動(dòng)關(guān)閉,切換為預(yù)提升蒸汽,此時(shí)氣壓機(jī)入口流量會(huì)大幅下降,氣壓機(jī)在停工后一般很難維持超過(guò)5 min,即出現(xiàn)喘振停機(jī)。
為延長(zhǎng)切斷進(jìn)料后機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)間,避免大量放火炬,在2016年停工操作時(shí),采取了再吸收塔底液位壓空,通過(guò)塔底液控閥將部分干氣返回分餾塔,大幅增加了氣壓機(jī)的氣體循環(huán)量,經(jīng)實(shí)際操作,在切斷進(jìn)料5 min后,氣壓機(jī)入口流量仍能維持在24 000 m3/h以上,而后不再下降,實(shí)踐證明可以在切斷進(jìn)料后維持氣壓機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行不喘振。
一是反應(yīng)噴油初期,富氣量偏小,不足以維持機(jī)組正常運(yùn)行。催化裂化裝置傳統(tǒng)開(kāi)工方法是噴油初期反應(yīng)壓力由氣壓機(jī)入口放火炬閥控制。二是氣壓機(jī)暖機(jī)及升速期間,為確保機(jī)組安全,出口不并入吸收-解吸系統(tǒng),而是采取出口放火炬的方式開(kāi)機(jī)升速,待機(jī)組升速越過(guò)臨界轉(zhuǎn)速,出口壓力升到0.6~0.7 MPa后并入吸收-解吸系統(tǒng)。傳統(tǒng)的開(kāi)工操作方式使該裝置開(kāi)工期間放火炬約1.5 h。
要實(shí)現(xiàn)催化裂化裝置開(kāi)工期間火炬零排放,關(guān)鍵要做到以下3點(diǎn):1)氣壓機(jī)在反應(yīng)噴油前提前暖機(jī),自循環(huán)升速至3 500 r/min。2)反應(yīng)噴油,氣壓機(jī)升速時(shí)就具備并入吸收-解吸系統(tǒng)的條件。3)反應(yīng)噴油后,氣壓機(jī)在升速過(guò)程中入口流量始終高于喘振流量。
經(jīng)多次開(kāi)工操作,現(xiàn)該裝置可以實(shí)現(xiàn)開(kāi)工時(shí)火炬零排放,具體操作要點(diǎn)如下:吸收-解吸系統(tǒng)維持微正壓待料,壓力不大于0.15 MPa;在噴油前6 h,氣壓機(jī)蒸汽管線開(kāi)始提前暖管至速關(guān)閥前;在噴油前50 min,氣壓機(jī)開(kāi)始暖機(jī);開(kāi)機(jī)沖轉(zhuǎn)1 000 r/min暖機(jī)30 min,逐步提轉(zhuǎn)速至2 500 r/min,檢查機(jī)組運(yùn)行正常,反應(yīng)準(zhǔn)備噴油;噴油前,打通再吸收塔頂→干氣脫硫精制→系統(tǒng)高瓦流程,再吸收塔頂壓力控制閥壓力設(shè)定0.50 MPa,自動(dòng)控制全關(guān);機(jī)組越過(guò)臨界轉(zhuǎn)速,反應(yīng)噴油,開(kāi)氣壓機(jī)出口閥、出口放火炬閥關(guān)閉,富氣開(kāi)始送入吸收-解吸系統(tǒng);反應(yīng)提處理量,根據(jù)反應(yīng)壓力氣壓機(jī)繼續(xù)升速,同時(shí)根據(jù)機(jī)組工況逐步調(diào)高再吸收塔頂壓力,至轉(zhuǎn)速和壓力均達(dá)到設(shè)計(jì)值。
開(kāi)工時(shí)裝置處理量和機(jī)組參數(shù)見(jiàn)表3。由表3可知,按提前開(kāi)氣壓機(jī)的操作方法,在開(kāi)工升速各階段,氣壓機(jī)的運(yùn)行點(diǎn)一直處于喘振曲線的右側(cè),機(jī)組能正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)開(kāi)工過(guò)程不放火炬。
鎮(zhèn)海煉化分公司340萬(wàn)t催化裂化裝置按傳統(tǒng)開(kāi)停工方式操作時(shí),停工排放火炬0.5 h,開(kāi)工排放1.5 h計(jì)算,開(kāi)停工不放火炬可減少油氣排放70 t,減少了開(kāi)停工物料消耗,提升了企業(yè)環(huán)保形象。
表3 開(kāi)工階段裝置處理量和氣壓機(jī)主要運(yùn)行情況
鎮(zhèn)海煉化催化裂化裝置實(shí)現(xiàn)停工不放火炬的主要手段一是優(yōu)化停工步驟,切斷進(jìn)料前不停用預(yù)提升干氣;二是活用流程,借用再吸收塔底富吸收油返分餾塔流程,返回部分干氣,增加氣壓機(jī)的循環(huán)量,實(shí)現(xiàn)氣壓機(jī)組在切斷進(jìn)料后可正常運(yùn)行,停工過(guò)程中不放火炬。開(kāi)工過(guò)程中不放火炬,主要手段是提前開(kāi)氣壓機(jī),同時(shí)反應(yīng)提處理量和氣壓機(jī)升速緊密配合,協(xié)調(diào)一致,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)富氣在開(kāi)工大幅變化時(shí)全部送入吸收-解析系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)環(huán)保開(kāi)工。