郭東明,韓 笑,候天宇,陳 今,劉寶印,陳亮亮,王官清,劉學(xué)磊
(中國礦業(yè)大學(xué)(北京)力學(xué)與建筑工程學(xué)院,北京 100083)
在煤炭開采過程中,回采工作面大多采用留設(shè)煤柱的方式進(jìn)行維護(hù)[1],該方式導(dǎo)致煤炭資源總量損失40%左右,大大降低了回收率[2-3]。沿空留巷取消了護(hù)巷煤柱,提高了煤炭資源回收率和巷道掘進(jìn)率,解決了回采工作面推進(jìn)過程中因煤柱應(yīng)力集中造成的沖擊地壓、瓦斯涌出與積聚等問題[3-4]。梧桐莊礦采用墩柱式沿空留巷,可縮性墩柱體巷旁切頂屬于沿空留巷中的主動切頂卸載技術(shù),支護(hù)的前期作用主要是切頂,后期作用是保證下位巖層不垮落,使用的填充體材料具有可壓縮性,可以適應(yīng)上覆巖層整體下沉引起的“給定變形”。即前期應(yīng)“以切頂為主、切讓兼顧”的原則,后期應(yīng)堅(jiān)持“以讓為主、讓支兼顧”的原則[5-6]。因此,墩柱體巷旁支護(hù)的沿空留巷既要求早期具有足夠的支護(hù)剛度以保證支護(hù)切頂作用效果,又要求具有足夠的下縮量控制基本頂?shù)氖Х€(wěn)[7-9]。但在礦下實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),墩柱因承載力不足發(fā)生局部破壞時(shí)下縮量未能滿足卸壓要求。針對墩柱承載力不足的問題,本文通過對墩柱進(jìn)行室內(nèi)軸壓試驗(yàn)分析其破壞過程及理論分析提出在墩柱中部焊接加勁片、底部焊接加勁環(huán)的補(bǔ)強(qiáng)措施,并采用ANSYS軟件模擬及現(xiàn)場監(jiān)測進(jìn)行驗(yàn)證[10],可為礦用可縮性墩柱加固方法提供參考。
梧桐莊礦182802工作面位于八采區(qū)南翼,東為充填系統(tǒng)回風(fēng)巷,西為韋武神崗背斜,南為第10勘探線,北為182802出煤巷,采煤方法為走向長壁后退式一次性采全高采煤法,推進(jìn)平均長度252 m,工作面長度100 m。本工作面煤層比較穩(wěn)定,厚度為3.20~3.30 m,平均3.25 m,煤層傾角2~10°,平均傾角6°。直接頂?shù)诪樾源唷⒅旅艿纳百|(zhì)頁巖。實(shí)施沿空留巷的巷道208外回風(fēng)順槽為錨網(wǎng)索支護(hù),凈寬4.2 m,凈高3 m。工作面采用墩柱支護(hù)的沿空留巷方式,將巷旁可縮性墩柱與錨索槽鋼聯(lián)合支護(hù),墩柱布置間距為1 m??煽s性墩柱為兩節(jié)嵌套的無縫鋼管構(gòu)成:上下兩節(jié)高度均為2 000 mm,兩節(jié)鋼管之間的搭接長度500 mm,內(nèi)部充滿砂石灰,上出料口主要用于充填,下出料口用于充填材料的釋放,整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 留巷期支護(hù)及墩柱結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Support structure and pier structure diagram
根據(jù)梧桐莊礦圍巖活動規(guī)律和地質(zhì)生產(chǎn)條件,計(jì)算出182802工作面支護(hù)體所需要承受的巷旁支護(hù)阻力為2 74.78 kN/m。為研究墩柱試件在豎向荷載下的破壞形態(tài),使用20 000 kN微機(jī)控制電液伺服長柱壓力試驗(yàn)機(jī)對試件進(jìn)行室內(nèi)單軸壓縮試驗(yàn)。
加載初期,荷載值為640 kN時(shí),墩柱只發(fā)生豎向變形,沒有發(fā)生破壞;繼續(xù)加載到1 500 kN后,墩柱的下出料口開裂,充填材料溢出;當(dāng)荷載值為2 000 kN時(shí),下出料口繼續(xù)開裂,墩柱搭接處發(fā)生彎曲;荷載值增加到2 446 kN時(shí),墩柱中部搭接處發(fā)生較大彎曲變形,導(dǎo)致局部失穩(wěn),彎曲變形量最大點(diǎn)位于下節(jié)鋼管最上端緊靠上節(jié)鋼管處,墩柱底部發(fā)生鼓曲破壞,鼓曲變形最大處位于墩柱最下端。
由室內(nèi)試驗(yàn)可知,上節(jié)鋼管向下移動時(shí),易出現(xiàn)偏向移動,這是由于墩柱本身是由兩節(jié)鋼管嵌套而成,且內(nèi)部材料充填不均勻,墩柱在豎向荷載作用下受到偏心壓力,隨著荷載逐漸增大,墩柱中部搭接處發(fā)生較大彎曲變形,彎曲變形量最大點(diǎn)位于下節(jié)鋼管最上端緊靠上節(jié)鋼管處,易導(dǎo)致局部失穩(wěn)破壞;由于鋼管最下端受到的上部壓力最大,鼓曲變形最大位置位于最下端,最易發(fā)生鼓曲破壞。
加勁肋能有效提高鋼管柱的抗彎和抗壓強(qiáng)度,是避免鋼管過早出現(xiàn)局部屈曲的一種有效措施,因此,結(jié)合施工方便及節(jié)約成本,提出對墩柱中部和底部加勁的補(bǔ)強(qiáng)措施。
2.2.1 墩柱中部加勁措施
由于墩柱是由兩節(jié)鋼管嵌套而成,在豎向荷載作用下,上節(jié)鋼管會向下滑移,在鋼管內(nèi)部施加加勁肋會阻礙上節(jié)鋼管的移動,因此選擇在上節(jié)鋼管外表面均勻焊接4片加勁片來提高其承載性能。鋼管加勁肋和工字型截面組合梁受壓翼緣板類似,可看作在板平面均勻受壓的一塊三邊支承、一邊自由的矩形板條[11],參考國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50017—2003)中關(guān)于梁板局部穩(wěn)定性的規(guī)定,取b/t=6。加勁片的厚度t取10 mm,寬度b為60 mm,長度為200 mm,加勁片布置如圖2所示。
圖2 墩柱加勁示意圖Fig.2 Schematic diagram of the pier column
2.2.2 墩柱底部加勁措施
構(gòu)成墩柱的上節(jié)鋼管管徑為Φ325 mm×8mm,內(nèi)徑為Φ309 mm;下節(jié)鋼管管徑為Φ299 mm×8 mm,內(nèi)徑為Φ283 mm,故可將鋼管看作薄壁圓筒。根據(jù)薄壁圓筒應(yīng)力計(jì)算見式(1)和式(2)。
(1)
(2)
式中:a為鋼管內(nèi)徑,m;b為鋼管外徑,m;r為任意直徑,m,a (3) 式中:pi=k·q=(1-sinθ)·q;k為側(cè)壓系數(shù),k=1-sinθ。 (4) (5) 由(5)式可知,鋼管的壁厚越大,其極限承載也就越大,在鋼管底部焊接加勁環(huán)即增加了鋼管的厚度,提高了鋼管的極限承載力。因此針對鋼管底部破壞,提出加勁環(huán)的加固措施,根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)加固技術(shù)規(guī)范》中有關(guān)軸心受力構(gòu)件加固的規(guī)定,為滿足加固后構(gòu)件凈截面積要求,加勁環(huán)長度取200 mm,厚度為10 mm,加固后的墩柱如圖2所示。 3.1.1 材料本構(gòu)關(guān)系 鋼管單元選用ANSYS軟件中的SOLID45實(shí)體單元模擬。由于鋼管材質(zhì)本身具有彈塑性,可以應(yīng)用多線隨動強(qiáng)化法則。采用Von.Mises屈服準(zhǔn)則和相關(guān)流動法則[13]。屈服承載力為325 MPa,抗拉承載力為520 MPa,彈性模量為2.06×105MPa,泊松比為0.3。對核心的充填砂石材料我們采用ANSYS中的SOLID65三維實(shí)體結(jié)構(gòu)單元來進(jìn)行模擬。對解決模型中鋼管與充填材料—砂石樁的接觸界面,需要采取ANSYS軟件中的接觸單元CONTAC173及目標(biāo)單元TARGE170。選取接觸剛度的比例因子為0.1,充填的核心砂石材料與鋼材表面的摩擦系數(shù)取0.3,材料的最大摩擦力取值為砂石充填材料的抗拉應(yīng)力2.57 MPa。 3.1.2 網(wǎng)格的劃分 網(wǎng)格劃分質(zhì)量的好壞對計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性及收斂速度影響較大,由于SOLID65單元本身是采用彌散裂縫模型和最大拉應(yīng)力開裂判據(jù),很多情況下會因?yàn)閼?yīng)力集中而使核心材料提前破壞,從而與試驗(yàn)結(jié)果不相吻合。所以,為防止材料因應(yīng)力集中而發(fā)生破壞,且在保證精度的原則下,計(jì)算模型單元尺寸均取2 cm。 3.1.3 邊界條件及加載方式 根據(jù)試驗(yàn)實(shí)際情況,試件加載端取自由端,另一端為固定端,在有限元分析中,將集中力轉(zhuǎn)化為均勻分布在柱頂截面一定范圍內(nèi)的面荷載25 MPa,具體的約束條件及加載方式見圖3。 圖3 受力簡圖Fig.3 Static load test on pier column 圖4為墩柱中部加勁前后的模擬效果圖。結(jié)果表明:在加勁前,墩柱最大的彎曲撓度為8 cm,且最大撓度發(fā)生在下節(jié)鋼管距底端1.9 m處。加勁后墩柱的最大撓度為2 cm,通過加勁使橫向變形減小75%,墩柱中部加勁能夠有效提高墩柱的抗彎性能。 圖5為墩柱底部加勁前后的模擬效果圖。結(jié)果表明:在墩柱的底部焊接加勁環(huán)后,下節(jié)鋼管穩(wěn)定性提高,同樣有利于減少中部搭接處的彎曲變形。鋼管壁厚由原來的8 mm增加到18 mm,使其徑向位移由原來的2 cm減少到0.0316 cm,基本可以使其保持不發(fā)生變形。由此可知,加勁環(huán)能有效減少墩柱底部及中部變形量,提高墩柱承載力。 通過對墩柱中部和底部進(jìn)行加勁補(bǔ)強(qiáng)有效減少了墩柱中部彎曲及底部撓曲變形,再此數(shù)值模擬分析的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步驗(yàn)證加勁補(bǔ)強(qiáng)效果,在梧桐莊礦182802工作面推進(jìn)過程中布置墩柱,如圖6所示。為驗(yàn)證加勁后墩柱的留巷效果,采用頂板離層指示儀對巷道頂板離層進(jìn)行離層檢測,并對墩柱受力及下縮量進(jìn)行監(jiān)測,結(jié)果如圖7所示。 圖4 中部加勁模型及前后效果圖Fig.4 Central stiffening model and front and rear renderings 圖5 底部加勁模型及前后效果圖Fig.5 Bottom and stiffening model and front and rear renderings 圖6 工作面支護(hù)平面布置示意圖Fig.6 Work surface support floor plan 經(jīng)過沿空留巷礦壓監(jiān)測結(jié)果可知,斷面深部離層為22 mm,淺部離層為12 mm,頂板離層值較小,說明在加勁后的墩柱巷旁支護(hù)與巷內(nèi)錨桿、錨索聯(lián)合作用下,留巷期間頂板的下沉運(yùn)動表現(xiàn)為上覆巖層的整體位移,頂板穩(wěn)定性較好;加固后的墩柱最大承載力為27 MPa時(shí),最大下縮量為256 mm,墩柱承載力明顯提高且加勁補(bǔ)強(qiáng)后的墩柱局部破壞明顯減小,起到了良好支護(hù)作用,保證了巷道安全穩(wěn)定,滿足礦井生產(chǎn)要求,具有較高的社會經(jīng)濟(jì)效益。 1) 通過對墩柱進(jìn)行室內(nèi)靜載試驗(yàn),墩柱中部搭接處發(fā)生較大彎曲變形,彎曲變形量最大點(diǎn)位于下節(jié)鋼管最上端緊靠上節(jié)鋼管處,易發(fā)生局部失穩(wěn)破壞;鼓曲變形最大處位于墩柱最下端,發(fā)生鼓曲破壞。 2) 數(shù)值模擬分析可知:在上鋼管底部外表面均勻焊接4片加勁片,可加強(qiáng)搭接處的抗彎剛度,橫向變形減小75%, 有效限制了墩柱朝任意方向發(fā)生彎曲;在墩柱的底部焊接加勁環(huán)后,徑向位移由原來的2 cm減少到0.0316 cm,基本可以保持不發(fā)生變形。 圖7 底部加勁模型及前后效果圖Fig.7 Bottom end stiffening model and front and rear renderings 3) 現(xiàn)場觀測結(jié)果驗(yàn)證了墩柱采用加勁肋的補(bǔ)強(qiáng)措施后,墩柱承載力明顯提高,且加勁補(bǔ)強(qiáng)后的墩柱局部破壞明顯減小,支護(hù)效果良好,保證了巷道安全穩(wěn)定。3 墩柱補(bǔ)強(qiáng)效果分析
3.1 有限元模型建立
3.2 墩柱中部加勁補(bǔ)強(qiáng)效果分析
3.3 墩柱底部加勁補(bǔ)強(qiáng)效果分析
4 現(xiàn)場應(yīng)用
5 結(jié) 論