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      桿式泵舉升工藝節(jié)能研究與應(yīng)用

      2019-08-15 06:14:28于爽韓旭冀東油田陸上油田作業(yè)區(qū)
      石油石化節(jié)能 2019年7期
      關(guān)鍵詞:桿式檢泵井次

      于爽 韓旭(冀東油田陸上油田作業(yè)區(qū))

      目前,某油田桿式泵的使用比例達(dá)到19.1%,所以其對整體檢泵周期及費(fèi)用影響將越來越大。

      通過對桿式泵檢泵原因分析發(fā)現(xiàn),影響桿式泵檢泵的主要原因?yàn)橛凸苈┦?,而這一原因?qū)?dǎo)致桿式泵不動管柱檢換泵的優(yōu)勢無法體現(xiàn)出來[1-2]。分析過程中發(fā)現(xiàn),2014年開始出現(xiàn)由于密封漏造成桿式泵檢泵的情況,在2015 年達(dá)到最高值,占比達(dá)66.6%,經(jīng)過治理后在2016年開始有所下降。

      1 技術(shù)拓展研究

      1.1 針對管漏原因造成檢泵進(jìn)行的研究

      1.1.1 小直徑桿式泵(適用于襯里油管)

      由于襯里油管優(yōu)異的防磨性在管式泵中已得充分驗(yàn)證,但由于桿式泵泵筒的最大外徑較大,無法通過襯里油管,因此為了能夠順利使用普通襯里油管,研究改造桿式泵的參數(shù),以適應(yīng)襯里油管的需求。主要針對泵間隙、泵筒厚度、支撐座圍等關(guān)鍵性參數(shù)進(jìn)行了改進(jìn),泵間隙由0.08 mm 改為0.03 mm、泵筒厚度由6.35 mm 改為3.20 mm、支撐座圍由58.1 mm 改為48.3 mm,改造后小直徑桿式的最大泵體外徑僅為48.3 mm,能夠順利通過內(nèi)徑為51 mm的27/8in襯里油管。

      1.1.2 大直徑襯里油管

      在減小桿式泵最大外徑的同時,從擴(kuò)大襯里油管內(nèi)徑著手,進(jìn)行改造,基礎(chǔ)管由27/8in變更為31/2in。

      通過參數(shù)對比(表1)發(fā)現(xiàn),31/2in襯里油管能夠適用于普通桿式泵,由于其價格較普通襯里油管高,所以只在下泵出井斜超過25°/30 m時使用。

      表1 襯里油管參數(shù)對比

      1.1.3 完井管柱驗(yàn)封技術(shù)

      由于桿式泵作業(yè)時需先下入生產(chǎn)油管后下入泵筒,而生產(chǎn)油管無固定球座造成無法對管柱進(jìn)行試壓,所以需要配套試壓工具對完井油管進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。

      工作原理:在完井油管下部連接底部球座。利用球座液體單向流動的特性,能實(shí)現(xiàn)油管正試壓。當(dāng)需要油管正注時,可通過加壓,達(dá)到一定壓差后球座脫落,實(shí)現(xiàn)油管正注。

      1.2 針對泵密封問題造成檢泵進(jìn)行研究

      通過分析發(fā)現(xiàn):造成密封破損有兩個原因,一個是密封材質(zhì)本身的問題;二是由于固定方式造成密封受力過大造成。

      在密封材質(zhì)方面:通過對不銹鋼、聚四氟乙烯、鎳基合金等材料特性的研究發(fā)現(xiàn),單一的材料很難滿足密封要求,所以研發(fā)了雙密封桿式泵。雙密封桿式泵優(yōu)選黃銅加鎳基合金的組合形式,通過兩種材質(zhì),四級密封可實(shí)現(xiàn)可靠密封。

      在固定方式方面:2017年以前桿式泵的固定方式為頂部或底部的單固定。常會出現(xiàn)密封漏失問題。通過對桿式泵的泵體受力分析,雙固定可以達(dá)到減小蠕動,進(jìn)而減小磨損密封的目的[3-4]。通過在桿式泵頂部和底部分別增加支撐接頭,實(shí)現(xiàn)頂、底雙固定。

      2 應(yīng)用效果評價

      2.1 小直徑桿式泵使用效果

      目前小直徑桿式泵已經(jīng)累計使用20 井次(15 口井),在使用的過程中,沒有發(fā)現(xiàn)因改造造成的不適用,平均泵效49.9%,載荷平均減少8.21 kN,電流平均減少8 A,檢泵周期較使用前延長8天[5-6]。

      2.2 31/2 in耐磨襯里油管使用效果

      常規(guī)桿式泵配套大直徑襯里油管試驗(yàn)3 井次。以高88-9井為例,井下38 mm抽油泵,泵深2 300 m,經(jīng)過最大狗腿度4.87°/25 m。試驗(yàn)前原井普通油管、抽油桿磨損嚴(yán)重。實(shí)施作業(yè)下入桿式泵配套大直徑襯里油管。待生產(chǎn)90 天后,起出井內(nèi)桿式泵泵筒,檢查襯里油管和抽油桿磨損輕微。

      常規(guī)桿式泵能夠通過大通徑襯里油管,并且襯里油管能夠有效保護(hù)油管,降低磨損。

      2.3 完井管柱驗(yàn)封技術(shù)應(yīng)用效果

      管柱試壓實(shí)施51 井次,一次成功率100%。二次試壓11井次,成功率63.6%,并實(shí)現(xiàn)不動管柱作業(yè),單井節(jié)約費(fèi)用1 500 元,共節(jié)約費(fèi)用76 500元,減少作業(yè)周期168 h。不合格的原因?yàn)橛凸苣p漏。管柱試壓技術(shù)能夠起到驗(yàn)證油管質(zhì)量的作用。

      2.4 雙密封桿式泵使用效果

      從2015 年底開始對密封材質(zhì)、方式等不斷創(chuàng)新及使用,由于密封漏失造成檢泵的比例在不斷減小,2017 年,只有2 口井因?yàn)槊芊鈫栴}造成檢泵,且這2口井為單固定桿式泵(表2)。

      2.5 桿式泵拓展研究

      桿式泵生產(chǎn)防污染一體化管柱目前試驗(yàn)2井次(L9-12、G76-62),管柱下入順利,封隔器坐封、生產(chǎn)正常,穩(wěn)壓10 min合格,證明封隔器密封效果良好,實(shí)現(xiàn)了桿式泵防污染一體功能和管柱試壓功能。

      表2 雙密封桿式泵使用情況分析

      3 結(jié)論

      通過對桿式泵拓展功能的研究,擴(kuò)大了桿式泵的使用范圍,滿足了其在斜井中的應(yīng)用,增強(qiáng)了其適應(yīng)性;實(shí)現(xiàn)了不動管柱作業(yè)的優(yōu)勢,減小了抽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的載荷和電流,達(dá)到了一定的節(jié)能效果,縮短桿式泵的作業(yè)周期;同時,桿式泵功能拓展研究,延長了桿式泵的檢泵周期,提出了桿式泵防偏磨方式的新思路,對陸上油田作業(yè)區(qū)整體檢泵周期的延長奠定了基礎(chǔ)。

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