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      混動起步離合器研究及驗(yàn)證

      2019-08-15 16:02:58付巖柴召朋李曉宇李日成馬道明
      汽車實(shí)用技術(shù) 2019年15期
      關(guān)鍵詞:摩擦片制動器溫升

      付巖,柴召朋,李曉宇,李日成,馬道明

      (哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司技術(shù)中心,黑龍江 哈爾濱 150060)

      引言

      為應(yīng)對更嚴(yán)格的排放法規(guī)要求與實(shí)現(xiàn)更高效的燃油經(jīng)濟(jì)性,市場及政策對傳統(tǒng)動力能源汽車提出了更高的要求,混合動力憑借在現(xiàn)有動力總成產(chǎn)品上進(jìn)行升級,開發(fā)周期短,節(jié)油效果顯著等優(yōu)勢,成為現(xiàn)階段各大廠商汽車工程師的主要研究方向,各大汽車廠商紛紛開發(fā)出基于自家CVT、DCT、AT 的P2 架構(gòu)混動變速箱。DCT 憑借自身具備大潤滑流量、適應(yīng)惡劣滑磨工況的起步離合器,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行升級增加電機(jī)及K0 離合器,開發(fā)難度相對較小。傳統(tǒng)AT 采用電機(jī)加K0 離合器替代原有液力變矩器實(shí)現(xiàn)P2 架構(gòu),因無法實(shí)現(xiàn)液力變矩器在AT 起步時的液力傳動,需要AT 廠商在設(shè)計(jì)開發(fā)時,優(yōu)化現(xiàn)有離合器實(shí)現(xiàn)起步滑磨功能,離合器滑磨時間的加長對離合器的耐熱性提出了更高的要求,需對傳統(tǒng)AT 中的潤滑油路、摩擦材料、摩擦面積、油槽型式等諸多方面進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,降低滑磨時摩擦片與鋼片表面的最高溫度,本文主要從以上優(yōu)化方向展開,對起步滑磨過程進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,為AT P2 混動變速器起步用離合器提供設(shè)計(jì)參考。

      1 起步離合器的選取與工況分析

      分析某6AT 變速器,其B 制動器可實(shí)現(xiàn)在1 檔與R 檔均參與工作,且B 制動器布置位置存在優(yōu)化空間,可實(shí)現(xiàn)摩擦片數(shù)、摩擦面積、摩擦片厚度等各個方面的優(yōu)化。綜合分析考量,選取此制動器作為優(yōu)化方向。

      通過汽車運(yùn)動學(xué)得出不同坡路(本文仿真及試驗(yàn)使用33%、20%)、不同發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速、不同扭矩下整車同步時間。起步初始車速為0,通過行星架速比關(guān)系得出滑磨初始B 制動器摩擦片的轉(zhuǎn)速、扭矩(見圖1),形成工況表(見表1)。

      圖1

      表1 起步工況表

      2 優(yōu)化方案與試驗(yàn)驗(yàn)證

      2.1 摩擦面積、油槽優(yōu)化

      表2 優(yōu)化方案

      對以上優(yōu)化方案進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證(其余試驗(yàn)條件相同):

      圖2 優(yōu)化前試驗(yàn)結(jié)果

      圖3 優(yōu)化后試驗(yàn)結(jié)果

      分析以上試驗(yàn)結(jié)果,優(yōu)化后方案滑磨溫升有所降低,降低幅度較小,試驗(yàn)條件相同所以發(fā)熱量相同,溫度的小幅降低判斷為溝槽率增加,散熱能力增強(qiáng)。

      基于以上工況進(jìn)行耐久試驗(yàn),監(jiān)控耐久過程中扭矩衰減情況,優(yōu)化前方案耐久中扭矩持續(xù)衰減(見圖4),在100 循環(huán)左右已超10%,200 循環(huán)左右扭矩衰減超過20%,拆解檢查摩擦片已出現(xiàn)燒蝕過熱現(xiàn)象。

      優(yōu)化后方案耐久試驗(yàn)后扭矩?zé)o明顯衰減,滿足設(shè)計(jì)要求,拆解檢查摩擦片無過熱。

      圖4 優(yōu)化前方案扭矩衰減情況

      2.2 片數(shù)優(yōu)化

      通過計(jì)算,5 片方案單位面積熱量、熱功率超出選用材料設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)階段需求選用6 片及以上摩擦片。(6 片滑磨溫升情況參見圖3)

      圖5 7 片方案滑磨溫升情況

      7 片方案在此相同試驗(yàn)條件下較6 片方案有10℃左右的溫度降低,增加片數(shù)溫升降低顯著,但過多的片數(shù)導(dǎo)致成本增加、制動器拖曳損失加大、效率降低,綜合考慮,選取6片方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。

      2.3 需求潤滑冷卻流量驗(yàn)證

      圖6 9L/min 潤滑流量對應(yīng)的溫升情況

      此工況下,冷卻流量從9L/min 減少至8L/min,溫升從170℃升高至178℃,流量對溫升有較大影響,兼顧考慮液壓閥體及摩擦片壽命,鎖定潤滑冷卻流量。

      圖7 8L/min 潤滑流量對應(yīng)的溫升情況

      使用鎖定的B 制動器狀態(tài)與潤滑冷卻流量,結(jié)合表1 中的各個工況逐項(xiàng)進(jìn)行滑磨溫升試驗(yàn),確認(rèn)滑磨溫升最高的工況,基于表1 工況編制耐久試驗(yàn)循環(huán)。

      3 結(jié)論

      (1)油槽及摩擦面積的優(yōu)化降低了摩擦表面單位面積的熱量、熱功率,確保摩擦片可以承受長時間高溫滑磨。

      (2)布置空間允許的情況下,適當(dāng)?shù)脑黾悠瑪?shù)可以顯著降低滑磨溫度,但過多的片數(shù)會導(dǎo)致成本增加、效率降低。

      (3)制動器摩擦片部位的冷卻潤滑流量是降低滑磨溫升的關(guān)鍵,更改液壓系統(tǒng),使原AT 中用于液力變矩器的油可以用于冷卻滑磨制動器。

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