孫慶虎
(海南實(shí)華嘉盛化工有限公司,海南 洋浦 578001)
海南實(shí)華嘉盛化工有限公司(下稱“實(shí)華嘉盛”)8萬t/a苯乙烯裝置采用中國石化乙苯絕熱負(fù)壓脫氫與傳統(tǒng)苯乙烯分離技術(shù),工藝流程包括乙苯脫氫、油水分離、工藝凝液處理、脫氫尾氣壓縮和吸收以及苯乙烯精餾五個(gè)部分。在乙苯脫氫過程中,需要配比適量的210KPa蒸汽,主要目的是為乙苯脫氫吸熱反應(yīng)提供熱量,同時(shí)可以有效地降低烴分壓,提高乙苯轉(zhuǎn)化率,降低催化劑表面積碳,保持催化劑活性。該部分蒸汽冷凝后變成水,再加上乙苯脫氫產(chǎn)物的急冷水以及壓縮機(jī)體注入的急冷水,這三部分水最終匯集在油水分離器形成了工藝凝液。這些凝液成分復(fù)雜,不僅含有少量的鐵離子,還含有苯、乙苯、甲苯、苯乙烯等有機(jī)成分,由于在油水分離器沒有足夠長(zhǎng)的停留時(shí)間,很難在油水分離器中完全分離,加上苯乙烯本身容易聚合,因此乙苯脫氫單元工藝凝液必須經(jīng)過汽提塔將凝液中的有機(jī)物進(jìn)行回收,并經(jīng)過進(jìn)一步凈化處理,使工藝凝液達(dá)到回用的要求。
圖1 工藝凝液汽提系統(tǒng)流程示意圖
如圖1所示(不含虛線部分)。乙苯脫氫單元的乙苯脫氫產(chǎn)物通過主冷凝器A301冷卻,液相進(jìn)入油水分離器D305,氣相去脫氫尾氣壓縮機(jī)。油水分離器D305的油相通過脫氫液泵P301送至界外,水相通過工藝凝液泵P302送入聚結(jié)器D312,聚結(jié)器D312分離的油相部分返回油水分離器D305,水相經(jīng)過工藝凝液過濾器SR301再通過汽提塔冷凝器E307管程進(jìn)入汽提塔C301。汽提塔塔底采用40KPaG蒸汽加熱,塔頂氣相經(jīng)過汽提塔冷凝器E307殼程返回油水分離器D305。汽提塔C301塔底凝液經(jīng)過汽提塔凝液泵P303送入工藝水處理系統(tǒng)PA31,最后處理完畢送至海南煉化凝液管網(wǎng)。
油水分離器D305水相室工藝凝液中存在一定量的脫氫液,脫氫液中含有60%左右的苯乙烯。聚結(jié)器作用就是將工藝凝液中的油相小液滴通過物理吸附作用,聚集成大的油相液滴,從而達(dá)到進(jìn)一步分離的作用。聚結(jié)器D312分離的油相部分返回油水分離器D305。由于聚結(jié)器D312出口調(diào)節(jié)閥處管線變徑,管線內(nèi)的聚合物掛壁,長(zhǎng)時(shí)間積累易造成堵塞,導(dǎo)致聚結(jié)器D312內(nèi)苯乙烯等有機(jī)物無法回收,進(jìn)一步造成內(nèi)部聚合。
工藝凝液過濾器SR301有A、B兩臺(tái),一開一備。由于工藝凝液中帶油,同時(shí)D312出料中攜帶了大量聚合物,導(dǎo)致工藝凝液過濾器SR301經(jīng)常堵塞, SR301A/B兩臺(tái)頻繁切換。SR301使用棉芯過濾,更換濾芯后效果不明顯,再加上濾芯價(jià)格較高且無法重復(fù)利用,造成極大的浪費(fèi)。
脫氫裝置汽提塔冷凝器 E307分為A、B兩臺(tái),一開一備,定期切換防止聚合物積累。汽提塔C301塔頂壓力控制在40KPaA,氣相溫度控制在80℃,從汽提塔塔頂出來的含有苯乙烯的熱氣流在汽提塔冷凝器 E307內(nèi)與含有苯乙烯等有機(jī)物的工藝凝液換熱,在換熱器的管程和殼程內(nèi)形成苯乙烯聚合物,隨著運(yùn)行時(shí)間的推移,苯乙烯聚合物不斷積累。當(dāng)聚合物的量增加達(dá)到一定程度時(shí),換熱器的流通量受到影響,換熱面積減小,凝液流量降低,導(dǎo)致汽提塔冷凝器 E307頻繁切換。
2018年8月10日,汽提塔C301塔釜壓力PI3093突然升高,塔頂壓力未有較大改變,如圖2所示。塔釜液位快速降低,進(jìn)出料不平衡。經(jīng)分析判斷為汽提塔C301中下部塔盤堵塞,導(dǎo)致氣液兩相在塔盤上無法正常分離。經(jīng)過降低脫氫負(fù)荷,減少C301凝液進(jìn)料量后逐步恢復(fù)正常。
圖2 C301塔底壓力變化趨勢(shì)圖
2018年8月18日,脫氫系統(tǒng)工藝凝液量達(dá)不到工藝需求量,造成D305油水分離器界位持續(xù)上漲,油水分離不完全,脫氫液內(nèi)水含量過多。班組對(duì)工藝凝液泵P302A/B和工藝凝液過濾器SR301A/B切換并清理濾網(wǎng)和濾芯后,工藝凝液量仍未增加,隨后將P302A/B和SR301A/B 雙臺(tái)投用,雖然工藝凝液量有所提高,但始終無法達(dá)到正常量。后經(jīng)分析判斷為汽提塔C301進(jìn)料分布器堵塞所致。
2018年8月28日2時(shí),汽提塔C301再次出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,經(jīng)過關(guān)閉塔釜汽提蒸汽操作,使塔內(nèi)聚合物落至塔釜,多次淸理汽提塔凝液泵P303入口過濾網(wǎng)后恢復(fù)正常。后經(jīng)分析判斷為汽提塔C301塔盤堵塞所致。
為保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行,2018年9月7日對(duì)汽提塔C301進(jìn)行停工吹掃,對(duì)汽提塔C301進(jìn)料分布器、塔盤及降液槽進(jìn)行檢查、清理。在拆檢過程中發(fā)現(xiàn)汽提塔C301進(jìn)料管線、進(jìn)料分布器、塔盤均堵塞嚴(yán)重(如圖3、圖4、圖5所示)。塔內(nèi)聚合物清理完畢后,汽提塔C301重新開工后運(yùn)行正常。但不排除今后會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)塔內(nèi)聚合的可能。
圖3 汽提塔C301進(jìn)料管線堵塞
圖4 汽提塔C301進(jìn)料分布器堵塞
圖5 汽提塔C301塔盤堵塞
苯乙烯性質(zhì)很活潑,因其分子中的乙烯基和苯環(huán)之間處于共軛關(guān)系,電子云在乙烯基上的流動(dòng)性較大,所以它能以多種機(jī)理進(jìn)行聚合,再無引發(fā)劑存在時(shí)受熱也能發(fā)生熱聚合反應(yīng),反應(yīng)機(jī)理[1]如下:
苯乙烯+熱量→聚苯乙烯(線)+2.8MJ/kg
苯乙烯+助催化劑→聚苯乙烯(交聯(lián))+苯基乙烯
苯乙烯+氧氣→苯乙烯-氧共聚物
苯乙烯在環(huán)境溫度下就可以發(fā)生緩慢的熱激發(fā)的聚合反應(yīng),但由于聚合過程是一個(gè)放熱反應(yīng),如果反應(yīng)熱不能及時(shí)移走,反應(yīng)速度將會(huì)隨溫度升高而加快,溫度升高到65℃左右時(shí)苯乙烯聚合反應(yīng)急劇進(jìn)行,形成爆聚[2]。工藝凝液汽提塔C301內(nèi)聚合物過多主要原因是工藝凝液攜帶的苯乙烯進(jìn)入C301,由于C301操作溫度80℃左右,正好處于苯乙烯爆聚范圍內(nèi),導(dǎo)致C301進(jìn)料分布器及塔盤、降液管內(nèi)苯乙烯聚合物過多,進(jìn)而影響C301的正常操作。
由于油水分離器D305內(nèi)存在聚合物,聚合物在進(jìn)入液位計(jì)后導(dǎo)致油水分離器D305水相界位顯示不準(zhǔn)確,以至于D305水相嚴(yán)重帶油,從而將苯乙烯帶到工藝凝液汽提系統(tǒng)。
聚結(jié)器D312至油水分離器D305返回線管徑較小,當(dāng)管線堵塞時(shí)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并疏通,就會(huì)導(dǎo)致凝液中的苯乙烯無法返回至D305重新分離,從而導(dǎo)致苯乙烯在工藝凝液汽提系統(tǒng)聚合。
在工藝凝液泵P302流量降低的情況下,未及時(shí)清理P302泵濾網(wǎng)和凝液過濾器SR303濾芯,只是通過打開SR303旁路來增加凝液量。為不增加系統(tǒng)壓降,凝液過濾器SR301只有一臺(tái)有濾芯,導(dǎo)致工藝凝液未經(jīng)過過濾直接進(jìn)入汽提塔C301。凝液進(jìn)入汽提塔C301前使用350kPa蒸汽加熱至75℃左右,在此溫度下凝液中的苯乙烯會(huì)快速聚合,導(dǎo)致進(jìn)料管線、分布器堵塞。
油水分離器D305水相界位按照工藝指標(biāo)嚴(yán)格控制在80%~85%,例行巡檢中操作人員應(yīng)及時(shí)觀察現(xiàn)場(chǎng)界位計(jì)中有無乳化物存在(顏色是否乳白),與遠(yuǎn)傳液位計(jì)校對(duì),是否一致,并且定期清理界位計(jì)浮筒,調(diào)校儀表,確保D305水相室界位的準(zhǔn)確性。
在凝液過濾器SR301前再加裝一臺(tái)金屬燒結(jié)網(wǎng)過濾器SR303(如圖6、圖7所示),讓工藝凝液先進(jìn)入SR303,等到SR303堵塞時(shí),將SR303切換至旁路并清理濾芯。由于SR303使用的是金屬燒結(jié)網(wǎng)濾芯,可以重復(fù)使用,這種濾芯可及時(shí)清理再投入使用,從而有效地減少了SR301棉濾芯更換,不僅增強(qiáng)了過濾效果,而且降低了運(yùn)行成本。
圖6 改造前流程圖
圖7 改造后流程圖
將聚結(jié)器D312出口調(diào)節(jié)閥拆除,改為短管連接,消除管線變徑。經(jīng)過改造后,管線不再堵塞,保持很好的暢通,油相順利返回油水分離器D305,從而降低了苯乙烯及聚合物進(jìn)入汽提凝液系統(tǒng)的可能性。
制定嚴(yán)格的過濾器切換操作流程,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查,在凝液過濾器SR303更換清理濾芯時(shí), SR303開旁路,SR301切至有濾芯的過濾器,保證凝液始終經(jīng)過過濾再進(jìn)入汽提塔C301。加大班組考核力度,發(fā)現(xiàn)班組違反操作紀(jì)律或不及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)予以考核。
維持汽提塔C301合適的操作溫度、壓力,并控制好液位,控制好凝液進(jìn)料溫度,防止產(chǎn)生聚合物。
實(shí)華嘉盛積極落實(shí)改造聚結(jié)器D312油回收管線、增加工藝凝液過濾器SR303,同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行工藝指令,2018年9月8日,工藝凝液汽提塔C301重新開工,目前已平穩(wěn)運(yùn)行8個(gè)月,汽提塔壓差穩(wěn)定在17~20kPa之間(如圖8所示),沒有明顯的上升趨勢(shì),充分說明進(jìn)入汽提塔C301內(nèi)的苯乙烯聚合物減少,改造效果明顯。
圖8 改造后汽提塔C301塔壓差變化趨勢(shì)圖
通過增加一臺(tái)金屬燒結(jié)網(wǎng)濾芯、聚結(jié)器出口調(diào)節(jié)閥改造和嚴(yán)格控制油水分離器界位等措施,工藝凝液汽提塔C301的處理能力和汽提效果以及平穩(wěn)運(yùn)行得到大幅提升,尤其是增加一臺(tái)凝液過濾器等手段,減少了苯乙烯進(jìn)入凝液汽提系統(tǒng)的可能,從根本上改善了汽提塔C301內(nèi)堵塞的問題。