李 俊,康 允
(玉溪新興鋼鐵有限公司,云南 玉溪 653106)
玉溪新興鋼鐵有限公司(簡稱玉鋼)煉鐵廠3#高爐于2011年5月28日開爐投產(chǎn),其設(shè)計爐容1 080 m3,采用BT型串罐式無料鐘爐頂、薄壁爐襯軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。共有風(fēng)口20個,進風(fēng)面積0.200 m2,配套卡魯金式高效熱風(fēng)爐,是1座裝備水平較為現(xiàn)代的中小型高爐。玉鋼地處云南中西部地區(qū),礦石和焦炭資源相對匱乏。由于煤焦資源緊張,在玉鋼公司的統(tǒng)一布置下進行了80焦冶煉,煉鐵廠通過近半年的摸索形成了1套比較完備的80焦使用技術(shù)。
受市場及環(huán)境影響玉鋼原燃料條件較差,堿金屬及有害元素較高,焦炭質(zhì)量波動較大,具體情況見表1。
隨著焦煤資源的緊張,焦炭質(zhì)量下降,高爐爐缸死料柱易呈肥大趨勢,透氣、透液性下降。高爐透氣性變差,高爐不穩(wěn)定,不易接受風(fēng)量。焦炭質(zhì)量差會造成塊狀帶內(nèi)焦粉量增加,料柱的空隙度降低,煤氣通過阻力增加,影響煤氣量分布,邊緣熱負荷增大。而且爐塵量增大,爐塵中碳含量升高。在軟熔帶內(nèi)焦窗內(nèi)粉末多,會嚴重影響煤氣流的分配。在滴落帶,焦粉的增加使料柱的透氣性透液性變差,熔融物(主要是爐渣)滯留量增加,嚴重影響煤氣流的合理分布。特別對風(fēng)口區(qū)的循環(huán)區(qū)影響更大,造成燃燒帶深度減少,高度增加,邊緣氣流增加,氣流難以達到爐子中心,爐缸內(nèi)溫度降低,渣鐵反應(yīng)變差,鐵水成分變壞。出鐵出渣因渣鐵流動性變差而出現(xiàn)不正常,嚴重時會形成液態(tài)產(chǎn)生淤泥,爐缸堆積,風(fēng)口大量燒壞或出現(xiàn)風(fēng)口涌渣或灌渣。
表1 玉鋼1 080 m3高爐焦炭使用概況焦炭冶金性能比較
堿金屬是碳氣化反應(yīng)的催化劑,降低焦炭強度,使高爐內(nèi)直接還原區(qū)擴大,間接還原區(qū)縮小,引起焦比升高,降低料柱特別是軟熔帶氣窗的透氣性;惡化原料的冶金性能,加劇球團礦的異常膨脹,和多數(shù)燒結(jié)礦的中溫還原粉化,造成塊狀帶透氣性變差;促使?fàn)t墻結(jié)厚甚至結(jié)瘤;對高爐磚襯有侵蝕作用。
1.380焦的主要特點是固定碳含量低,灰分較高;焦炭中,揮發(fā)分和有機物數(shù)量不多,除固定碳以外,大部分是灰分;固定碳含量高,其發(fā)熱值高,單位重量焦炭所提供的還原劑數(shù)量也多,有利于降低焦比。
玉鋼3#高爐從2016年9月22日早班開始啟用80焦,為了避免爐況大幅波動采取逐步增加80焦比例的方式進行冶煉操作,冶煉過程及經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表2,表3。
表2 80焦使用的概況
表3 使用80焦前后經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)對比表
1)隨原燃料大幅漲價供應(yīng)困難,焦庫存較少,頻繁調(diào)整用焦結(jié)構(gòu)。
9月22日使用80焦冶煉,9月23日將5檔礦石減1環(huán),矩陣由O76541232調(diào)整為O76541222適當(dāng)抑制邊緣氣流。
2)由于80焦固定碳含量低,灰分較高、焦質(zhì)差,粒度時大時小不均勻,使用后爐內(nèi)憋風(fēng)嚴重,爐溫爐況波動大,造成燃料比成本大幅上升,物理熱偏低,穩(wěn)定性差。10月初頻繁出現(xiàn)小滑料,為維持順行,高爐被迫退風(fēng)。10月9日早班第6批加焦300 kg/批(焦批6.7 t+0.4=7.1 t/批),退負荷至3.88;12月4日早班8:35分高爐憋風(fēng)嚴重,風(fēng)量萎縮到2 190 m3/min,風(fēng)壓0.287 MPa,風(fēng)壓突然冒尖后爐內(nèi)出現(xiàn)懸料,8:45分停氧、停煤,8:50減風(fēng)至0.229 MPa,料轉(zhuǎn)崩1.0 m↓3.9 m。之后在爐況恢復(fù)過程中爐內(nèi)煤氣流不穩(wěn),下料不暢,探尺時有塌落現(xiàn)象。中班17:44風(fēng)壓冒尖,煤氣流不穩(wěn),爐頂煤氣溫度1#、3#、4#點溫度偏高,頂溫難控制,爐內(nèi)出現(xiàn)局部管道,減風(fēng)壓至0.275 MPa操作。23:13分下料不暢,采取臨時減氧至3 000 m3/min 降低冶煉強度;12月5日夜班爐內(nèi)頂溫難控,邊緣氣流過吹,爐內(nèi)控風(fēng)壓操作。中班15:45分爐內(nèi)煤氣流失常,爐頂煤氣4#點溫度冒尖,管道效應(yīng)明顯,減風(fēng)至0.233 MPa操作,遂采取縮礦批退負荷,改配比,停用釩鈦球。(礦批27 t,負荷3.91,燒結(jié)礦68 %,小粒礦6 %,華翔球26 %,退礦焦負荷至3.91),同時集中加焦14.2 t,改善料柱透氣性。
1)嚴格控制進廠焦炭的熱態(tài)指標(biāo),反應(yīng)性(CRI)≤28 %,反應(yīng)后強度(CSR)≥66 %,減少焦炭質(zhì)量對爐料骨架的影響。
焦炭高溫冶金性能差易導(dǎo)致爐缸工作不活躍,加劇渣鐵對高爐鐵口區(qū)域及爐缸、爐底區(qū)域的沖刷。焦炭強度M40、M10直接影響焦炭的骨架作用,對高爐冶煉的影響是無可置疑的;焦炭熱態(tài)強度對高爐冶煉的影響是十分重要的,在塊狀帶,焦炭粒度無明顯變化;從軟熔帶位置開始,因溶碳反應(yīng)劇烈焦炭粒度變化很大,所以高爐爐料的主要阻力在軟熔帶及其以下的區(qū)域;焦炭的高溫強度要好。CSR過低,在高溫下產(chǎn)生大量粉末造成下部透氣性變差,甚至爐缸堆積,惡化爐缸狀態(tài)而造成爐況失常。因此3#高爐要求重視焦炭的熱態(tài)強度要求所供焦炭反應(yīng)性(CRI)≤28 %、反應(yīng)后強度(CSR)≥66 %為高爐順行提高基礎(chǔ)保證。
2)隨著80焦用量的增加,逐步減輕礦焦負荷,改善料柱透氣性。
80焦灰分比較高,碳含量少,焦炭的骨架作用弱,不利于高爐順行。若噴煤量過高或煤粉燃料率較低,未燃盡煤粉大量積聚在死料柱內(nèi),將加劇死料柱空隙度的下降和透液性的降低,此外,高煤比操作會加劇入爐焦炭的粉化,使死料柱內(nèi)<2.5 mm粉焦的比例顯著增加,同時使回旋區(qū)縮短。因此,為減少噴煤對爐缸活躍的不良影響,應(yīng)降低噴煤量,增大富氧率,提高風(fēng)口前理論燃燒溫度,改善煤粉燃燒狀況。同時,適當(dāng)增加焦比(燃料比),提高爐溫,以改善爐缸熱狀態(tài)和渣鐵流動性。為保持爐缸活性穩(wěn)定爐況,隨著80焦的用量增加,適當(dāng)退負荷降低煤比改善料柱透氣性,見表3。
3)控制邊緣氣流,使煤氣流向中心發(fā)展,并降低料線通過上部調(diào)劑改善爐況順行狀態(tài)。
焦炭質(zhì)量差,高爐料柱透氣性差,風(fēng)壓高,鼓風(fēng)動能低,回旋區(qū)縮小,死料柱相對肥大,下部氣流中心受阻,邊緣氣流相對發(fā)展,操作技術(shù)對策以引導(dǎo)中心氣流為主,適當(dāng)控制邊緣氣流,使煤氣流向中心發(fā)展,縮小死料柱,減緩因焦炭質(zhì)量下降對高爐影響,9月份布料矩陣C876542222222 O76541232,10月份通過增加中心焦量,減少中心部分的礦焦比,以穩(wěn)定和加強中心氣流;改善爐缸內(nèi)焦柱死料柱的透氣性和透液性活躍爐缸,C87654321222212;11月為維持合理煤氣流分布,布料矩陣調(diào)整為C876542132213 O76542222;12月為適當(dāng)抑制邊緣氣流采取整體向外平移礦焦角,同時減少布焦環(huán)數(shù)增加焦層厚度,均勻布料,使料層均勻鋪開,改善軟熔帶穩(wěn)定性,同時礦石8檔加1環(huán)抑制邊緣氣流C876542122213 O8765412221;同時由于入爐原料質(zhì)量變差,粉末多,導(dǎo)致軟熔帶位置變化,氣流出現(xiàn)波動,邊緣氣流不斷增強,將料線適當(dāng)降低(將料線由1.5 m調(diào)整為1.7 m),對邊緣氣流起到了一定的抑制作用,有利于氣流的穩(wěn)定,減小冷卻壁溫度的波動。
4)爐內(nèi)出現(xiàn)局部氣流及憋風(fēng)嚴重的情況下及時退負荷及降低冶煉強度,使?fàn)t況快速恢復(fù)之前的狀態(tài)。
3#高爐受燃料價格上漲影響,燃料供應(yīng)緊張,焦庫存低,焦炭品種雜,頻繁調(diào)整用焦結(jié)構(gòu),加之焦炭質(zhì)量下滑,長期使用低品質(zhì)焦炭在由于限產(chǎn)堵風(fēng)口操作,對爐缸圓周均勻造成一定影響。
爐缸工作不均勻活躍;并且燒結(jié)礦FeO波動大,小粒級較,進入高爐粉化后使得高爐料柱透氣性變差,煤氣阻力增大,高爐易出現(xiàn)憋風(fēng)嚴重,易出現(xiàn)局部氣流過強現(xiàn)象;12月6日煤氣流失常,爐內(nèi)管道形成,縮礦批至22 t,退負荷、改配比,早班休風(fēng)45 min增堵風(fēng)口,8日爐溫轉(zhuǎn)適,捅開1個風(fēng)口,富氧至2 000 m3/h;9日繼續(xù)捅開1個風(fēng)口,富氧加至3 000 m3/h;11日擴礦批至25 t,富氧加至4 000 m3/h;14日擴礦批至27 t,提負荷,富氧加至5 000 m3/h;17日擴礦批至28 t,提負荷1次;19日富氧加至6 000 m3/h。
5)加強篩分工作
3#高爐原料波動大,燒結(jié)礦粉末多,整體粒度偏小;球團礦很多時候采用外購,露天堆放雨季時候粉末多篩分效果差;若入爐原料粉末多、粒度越小、越不均勻,對煤氣的阻力越大,塊狀帶透氣性下降易引起煤氣分布紊亂;為減少入爐粉末3#高爐長期堅持加強原料篩分管理,嚴格控制篩分時間,在保證上料速度的前提下,盡量延長篩分時間;在保證上料速度的前提下,適當(dāng)延長篩子空振時間,充分利用自清理器,保持篩網(wǎng)干凈;盡量控制料倉下料口的下料量,并使料流在篩片上均勻分布。嚴格燒結(jié)礦、焦炭、球團礦等物料的槽位管理,做到半倉卸料,杜絕了原燃料出現(xiàn)低槽位現(xiàn)象,減少二次粉末。
6)爐前組織工作
渣鐵不能及時排盡,必然會憋爐,造成氣流波動和渣皮脫落,進一步加劇冷卻壁的損壞。
(1)合理組織鐵次,選用合適鉆頭,開鐵口準(zhǔn)備工作提前組織到位;
(2)杜絕冒泥鐵口,維持鐵口深度
(3)根據(jù)實際情況合理調(diào)劑炮泥強度和塑性,讓泥好打,鐵口好開;
(4)做好爐前開口機和泥炮的設(shè)備檢查工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,不影響渣鐵的正常排放,通過這些措施,有效保證渣鐵的正常排放。
7)優(yōu)化高爐操作制度。
由于限產(chǎn)堵風(fēng)口,焦炭質(zhì)量下滑,入爐風(fēng)量減少為保持爐缸活性維持適宜的鼓風(fēng)動能,必須通過調(diào)整下部制度,改善氣流分布,活躍爐缸中心。風(fēng)口直徑為由Φ115調(diào)整為Φ115與Φ110,進風(fēng)面積由原0.2 m2調(diào)整為0.18 m2縮小進風(fēng)面積。通過縮小風(fēng)口面積,增大鼓風(fēng)動能,并保持合適的風(fēng)速,延長回旋區(qū)深度,使中心氣流得到強化,熱煤氣更多地透過風(fēng)口前死料柱,促進爐缸中心溫度的提升。在此基礎(chǔ)上,同時控制適宜的邊緣氣流,保持良好的氣流分布狀態(tài),防止?fàn)t墻黏結(jié)、脫落,導(dǎo)致生料進入爐缸,引起死料柱溫度急劇下降和爐缸流動性、滲透性惡化。
8)加強高爐操作管理,確保順行。
渣鐵物理熱充沛是保持爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),爐溫及物理熱的變化,會造成熱制度和造渣制度的變化,導(dǎo)致渣皮不穩(wěn)定,容易脫落,也會造成爐況的波動。在平時的操作中,要求工長嚴格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作,根據(jù)冶煉周期,認真分析影響爐溫的各類因素(包括原因和作用時間)正確判斷爐溫變化趨勢,并結(jié)合之前調(diào)劑的動作量和作用效果、風(fēng)口工作變化情況以及當(dāng)前出渣出鐵情況進行綜合分析和判斷爐溫的變化趨勢,預(yù)先調(diào)整熱量水平,從而達到減少爐溫波動,穩(wěn)定爐況的目的。
9)加強設(shè)備管理,確保高爐連續(xù)運行。
煉鐵降成本,離不開高爐的長期穩(wěn)定順行;高爐要連續(xù)穩(wěn)定運行,離不開設(shè)備系統(tǒng)的保駕護航。目前,3#高爐少數(shù)設(shè)備開始出現(xiàn)老化,故障率有所上升。為杜絕惡性設(shè)備事故造成高爐慢風(fēng)休風(fēng),3#高爐重點抓好日常點檢維護衛(wèi)生工作,設(shè)置設(shè)備包機到人,完善設(shè)備管理對關(guān)鍵設(shè)備,進行重點維護監(jiān)控,確保穩(wěn)定運行。
1)80焦灰分較高,碳含量少,焦炭的骨架作用弱,通過加強原料的管理,減少入爐粉末,提高料柱透氣性;
2)根據(jù)原料條件,優(yōu)化高爐操作;下部通過調(diào)整風(fēng)口直徑,縮小風(fēng)口直徑,保證鼓風(fēng)動能維持爐缸活性;同時上部調(diào)整裝料制度,保證合理的煤氣流分布;
3)強化出鐵組織,保證出鐵質(zhì)量;通過加強爐前操作管理,保證鐵口開穿率,有效的保證渣鐵的正常排放。