摘 要:高爐爐缸是高爐生產(chǎn)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”,焦炭及噴吹的燃料在爐缸的風(fēng)口區(qū)域燃 燒,生成還原氣體上升,將含鐵礦物還原成金屬;而風(fēng)口區(qū)內(nèi)燃燒產(chǎn)生的空間, 則為爐料下降創(chuàng)造了條件。爐缸工作對(duì)高爐生產(chǎn)非常重要,一且爐缸失常,將對(duì) 高爐生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重的影響 在高爐日常生產(chǎn)過(guò)程中,最常見(jiàn)的爐缸失常是爐缸堆積。爐缸堆積初期,對(duì) 生產(chǎn)造成的影響較小,往往容易被忽略;一旦爐缸堆積比較嚴(yán)重,如再延誤必將對(duì)高爐生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失,我國(guó)很多煉鐵廠曾有過(guò)慘痛的教訓(xùn),本文以450m3高爐爐缸堆積事故的處理案例,闡述高爐爐內(nèi)操作的注意事項(xiàng)。
關(guān)鍵詞:爐缸堆積;爐內(nèi)操作;措施
1.事故發(fā)生經(jīng)過(guò)
4月22日高爐按照檢修計(jì)劃復(fù)風(fēng)后,高爐時(shí)常出現(xiàn)1.5米~2米小崩料,崩料后料尺略有停滯,4月25日出鐵過(guò)程中取樣三次,化驗(yàn)結(jié)果分別是0.2% ,0.4% ,0.1%。5月4月三班5點(diǎn)40出現(xiàn)崩料現(xiàn)象,崩料2.8米左右,加焦2.5噸,崩料后料尺呆滯,風(fēng)口工作不均,1至8號(hào)風(fēng)口顯熱。減氧控制后,料尺慢慢有斜率。白班接班事?tīng)t溫0.3左右,物理熱1415℃。10:12發(fā)生1米崩料現(xiàn)象,崩料后料尺不動(dòng),風(fēng)口急劇下行,爐溫下行至0.1左右。采取減負(fù)荷調(diào)整至2.78,加焦42.5噸,風(fēng)溫提至1138℃,減風(fēng)至200kp。白班第四次鐵渣鐵流動(dòng)性差,出鐵10.05噸,爐缸大涼。鐵水出不來(lái),14:07分崩料無(wú)影后,風(fēng)口全罐死,休風(fēng)處理,崩料后中心出現(xiàn)直徑2米,深度3米左右的料坑。
2.事故處理過(guò)程
休風(fēng)后,更換14個(gè)直吹管,并對(duì)部分直吹管前端罐死的風(fēng)口進(jìn)行燒氧處理。5月5日凌晨1:00全部更換完畢,1:05送風(fēng)。先開(kāi)一,二,十三,十四4個(gè)風(fēng)口送分,風(fēng)壓維持在80kp左右,共加焦炭100噸,中班第四批減負(fù)荷至2.20,礦批10.6噸。
裝料制度:焦—18/10,礦—17/10。
5月5日白班11:00左右風(fēng)口由暗紅轉(zhuǎn)為明亮,渣鐵溫度升高至1400℃,11:40開(kāi)3號(hào)風(fēng)口,爐況逐步恢復(fù)。
3.事故原因分析
3.1從本次事故發(fā)生和恢復(fù)過(guò)程出鐵前后前熱后涼,易發(fā)生崩料且崩料后恢復(fù)困難以及風(fēng)口工作不均等現(xiàn)象分析,該高爐處于爐缸堆積狀態(tài)。爐缸堆積造成爐缸工作不好,爐缸蓄熱能力下降,抗波動(dòng)能力差,從而發(fā)生崩料、懸料。崩料后生料大量進(jìn)入爐缸,進(jìn)入爐缸的生料經(jīng)過(guò)預(yù)熱和還原吸收大量的熱量,使得爐缸熱量急劇下降,爐缸大涼。渣鐵流動(dòng)性變差,開(kāi)鐵口后出不凈渣鐵,崩料后風(fēng)口全部灌渣,最終造成此次事故。同時(shí)爐涼恢復(fù)過(guò)快也是此次事故原因之一。
3.2爐缸堆積原因分析
1)裝料制度。該公司450m3高爐當(dāng)期裝料制度為礦:26/3 、23/5 、20/2焦:25/3 、22/2、 19/2 、16/3 ,從爐頂成像看,邊緣較旺。也采取過(guò)焦礦通括一度等措施壓制邊緣氣流,但效果并不明顯。
2)5月3日三班爐涼恢復(fù)階段,提負(fù)荷過(guò)急。白班第18批負(fù)荷2.8,白班32批負(fù)荷調(diào)至2.91,白班40批負(fù)荷調(diào)至2.95,二班第一批負(fù)荷調(diào)至2.99,二班第8批負(fù)荷調(diào)至3.06。造成爐缸沒(méi)有完全恢復(fù)正常,中心涼渣鐵還沒(méi)有完全化開(kāi),就開(kāi)始強(qiáng)化冶煉,造成此次事故。
3)當(dāng)前使用高堿度燒結(jié),配28%左右球團(tuán)并加入適量塊礦。終渣堿度在1.15~1.25范圍,與西鋼相比仍然偏高,屬于長(zhǎng)期高堿度操作,達(dá)不到排除高爐中堿金屬的效果,堿金屬循環(huán)富集,致使?fàn)t缸工作不好,造成堿性堆積。
4)燃料質(zhì)量因素,目前該公司采用黑化和七臺(tái)河焦炭3比1的配比。焦炭無(wú)反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度檢驗(yàn),但焦炭返焦較多也間接反映出焦炭質(zhì)量問(wèn)題。
3.3爐缸堆積征兆
1)出鐵前后爐溫變化大,先熱后涼。
2)下料不均勻,頻繁發(fā)生崩料現(xiàn)象,崩料后風(fēng)壓上升,透氣性指數(shù)下降,料尺呆滯。易懸料且不易恢復(fù)。
3)爐溫高時(shí)風(fēng)口明亮但呆滯,爐溫不足時(shí)風(fēng)口見(jiàn)升降,風(fēng)口工作不均勻,小號(hào)風(fēng)口顯熱。
4.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
4.1教訓(xùn)
忽視了爐缸工作的重要性:高爐冶煉過(guò)程反應(yīng)完善與否,最終集中表現(xiàn)在爐缸工作狀態(tài)上,爐缸是冶煉過(guò)程中所需還原煤氣和熱量的發(fā)源地,煤氣在爐缸的出始分布狀態(tài),不僅決定爐缸截面的溫度分布和熱量分布,而且對(duì)整個(gè)高爐沿其高度及截面的氣流分布和溫度分布起決定性的影響,這對(duì)高爐冶煉過(guò)程是至關(guān)重要的,爐缸是煤氣對(duì)爐料進(jìn)行加熱和還原反映過(guò)程的收尾,在爐缸中必須消除爐料在上部加熱和還原進(jìn)程中存在的不均勻性,因此,爐缸的工作狀態(tài)對(duì)整個(gè)高爐冶煉過(guò)程至關(guān)重要。
4.2經(jīng)驗(yàn)
括開(kāi)風(fēng)口過(guò)程中始終遵循三條原則,
1)開(kāi)風(fēng)口只能一次開(kāi)工作風(fēng)口相鄰兩側(cè)的,不可跳躍。每次開(kāi)風(fēng)口個(gè)數(shù)不超過(guò)兩個(gè)。
2)新開(kāi)的風(fēng)口正常后方可開(kāi)其他風(fēng)口。
3)新開(kāi)風(fēng)口區(qū)溶化的渣鐵,應(yīng)能夠全部從鐵口排出。至5月6日10:50風(fēng)口全部打開(kāi)。
4.3措施
1)當(dāng)優(yōu)質(zhì)焦炭與黑化焦炭配吃時(shí),應(yīng)該將優(yōu)質(zhì)焦炭布在中心。增加中心料柱透氣性。此外,發(fā)展中心氣流不是靠中心加焦,而要靠改變料制,“平臺(tái)加漏斗”模式。
2)爐涼恢復(fù)爐況時(shí),要考慮熱慣性,提焦炭負(fù)荷要穩(wěn)重,切不可操之過(guò)急。
3)長(zhǎng)期高堿、低爐溫、低物理熱極具危險(xiǎn)性,應(yīng)采取低爐溫,低堿度配合中心煤氣流進(jìn)行排堿,不讓它循環(huán)富集。
4)定期洗爐,洗爐時(shí)鐵中錳含量要大于0.5。
5)操作時(shí)應(yīng)注意煤氣流的調(diào)節(jié),采取先上部調(diào)節(jié)后下部調(diào)節(jié)的方法。形成兩道氣流同時(shí)發(fā)展。
6)做好精料工作,減少入爐粉末,提高原燃料強(qiáng)度,采用與原燃料相適應(yīng)的操作制度。嚴(yán)防爐缸堆積再次發(fā)生。
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