劉社榮
(西部鉆探工程公司玉門(mén)鉆井公司,甘肅 酒泉 735000)
通過(guò)對(duì)帶泵軸離合器在現(xiàn)場(chǎng)或廠內(nèi)多次修理問(wèn)題的匯總分析,存在的主要問(wèn)題如下。
(1)氣胎離合器摩擦輪在正常作業(yè)中會(huì)出現(xiàn)不規(guī)則圓周運(yùn)動(dòng)。
(2)因軸承選型問(wèn)題,氣胎離合器軸承損壞頻繁,故障多且檢修難度大。
(3)軸承部位大量漏油。
(4)法蘭蓋螺栓易出現(xiàn)松動(dòng)和斷裂現(xiàn)象,導(dǎo)致摩擦輪出現(xiàn)偏磨和離合器分離不徹底。附泵軸總成如圖1。
并車傳動(dòng)箱由4 根動(dòng)力輸入軸和3 根動(dòng)力輸出軸組成,動(dòng)力由4 臺(tái)柴油機(jī)組經(jīng)液力偶合器傳入,在并車傳動(dòng)箱內(nèi)經(jīng)過(guò)并車,動(dòng)力分配傳到3 個(gè)動(dòng)力輸出端,分別帶動(dòng)2 臺(tái)
圖1 帶泵軸總成
F-1600 泵 及 絞 車。其動(dòng)力分配,由箱內(nèi)設(shè)在3#輸入傳動(dòng)軸和1#泵傳動(dòng)軸的齒套式離合器來(lái)完成,若離合器掛合,則工作機(jī)構(gòu)均可分配到功率,此為最常用的動(dòng)力分配方式。4 個(gè)輸入傳動(dòng)軸裝有LT700×135 的氣胎離合器,通過(guò)萬(wàn)向軸與液力偶合器相連,1#、2#泵傳動(dòng)軸的輸出端裝有2 套AVB800×250 的通風(fēng)型氣胎離合器,通過(guò)萬(wàn)向軸帶動(dòng)泵工作,控制2 臺(tái)泵的工作。
(1)使用和管理原因。一是人員素質(zhì)較低,目前各井隊(duì)機(jī)房大量使用市場(chǎng)化用工,接觸機(jī)械設(shè)備時(shí)間較短,操作技能維持在會(huì)操作的初級(jí)階段。二是制度執(zhí)行力度不夠,應(yīng)把對(duì)制度的執(zhí)行納入考核范圍,獎(jiǎng)善罰惡,獎(jiǎng)罰分明,消除野蠻操作、執(zhí)行好設(shè)備操作規(guī)程。三是保養(yǎng)不完善,近幾年,由于鉆井提速,設(shè)備負(fù)荷增大,崗位人員由于技能、態(tài)度以及其他因素的影響,往往沒(méi)有落到實(shí)處,在保養(yǎng)問(wèn)題上就掛了空檔。四是修理技能低下,普遍的現(xiàn)象是在現(xiàn)場(chǎng)修理時(shí),對(duì)拆卸方法掌握不夠,不能準(zhǔn)確的拆卸部件,多拆誤拆的現(xiàn)象十分突出,在清洗、測(cè)量、裝配時(shí)、螺栓扭矩大小都存在做的不好的現(xiàn)象。
(2)修理人員未對(duì)軸及軸承進(jìn)行受力分析的原因。在實(shí)際工作中,后勤保障部門(mén)的修理人員往往是接到報(bào)修電話后在廠內(nèi)進(jìn)行修理方案的確認(rèn),經(jīng)常忽視對(duì)并車傳動(dòng)箱帶泵軸故障頻發(fā)的原因分析,更未對(duì)其進(jìn)行受力分析,所以沒(méi)有找見(jiàn)問(wèn)題的根本,對(duì)離合器未掛合之前、掛合中、完全掛合后的軸向、徑向受力狀態(tài)進(jìn)行分析。
原設(shè)備帶泵離合器選用軸承為單列向心球軸承(GB/T276-1994)1000944,因其結(jié)構(gòu)為整體式結(jié)構(gòu),所以故障后,無(wú)論現(xiàn)場(chǎng)還是廠內(nèi)檢修難度很大。
軸承故障原因:設(shè)備在使用中產(chǎn)生的振動(dòng)較大,又因?yàn)閱瘟邢蛐那蜉S承扶正性能欠缺,從而使離合器和摩擦輪在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生不規(guī)則圓周運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象,造成軸承損壞加速;軸承長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行,間隙變大,最終導(dǎo)致軸承失效。
通過(guò)多次對(duì)設(shè)備解體,漏油原因如下所析。
(1)潤(rùn)滑油噴淋管線采用2 根φ14mm 銅管線,回油孔直徑只有φ8mm。
(2)軸承蓋板上只有寬度d=20mm 回油槽一個(gè)部位,回油槽數(shù)量明顯不滿足實(shí)際使用。
(3)當(dāng)軸承高溫時(shí)造成(HG4-692-67)PG240×280×15油封失效。
在廠內(nèi)通過(guò)解體發(fā)現(xiàn),原設(shè)備采用M20×2 普通螺栓,當(dāng)處理工程事故或操作不當(dāng)就會(huì)發(fā)生螺栓松動(dòng)和斷裂。因采用的M20×2 螺栓易斷裂,根據(jù)出廠圖紙技術(shù)要求,摩擦輪和摩擦片之間的間隙只有3mm,且摩擦片沒(méi)有提供加工倒角的技術(shù)要求,因而分離時(shí)無(wú)法完全分離,同時(shí)會(huì)發(fā)生摩擦輪因自身重力而靠在摩擦片上產(chǎn)生偏磨。
本文只從修理技術(shù)角度闡述并車傳動(dòng)箱結(jié)構(gòu)技術(shù)改造,其余原因不做贅述。對(duì)帶泵軸結(jié)構(gòu)和軸承易損壞原因分析,解決方案為選用新型號(hào)軸承。對(duì)軸承蓋板進(jìn)行擴(kuò)孔、縮徑和加寬回油槽改造。對(duì)摩擦輪連接螺栓采用J8.8 級(jí)M24×1.5高強(qiáng)度螺栓。同時(shí)對(duì)摩擦片進(jìn)行倒角處理。
查《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》知無(wú)內(nèi)擋圈圓柱滾子軸承具有摩擦小、極限轉(zhuǎn)速高、扶正性能好、并且軸承內(nèi)圈可分離、便于拆裝、易于檢修等優(yōu)點(diǎn)。查《軸承手冊(cè)》知:1000944 單列向心球軸承結(jié)構(gòu)參數(shù)為:d=220,D=300,B=38;NU2944 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承結(jié)構(gòu)參數(shù)為:d=220,D=300,B=48,該軸承額定載荷為374kN,極限轉(zhuǎn)速為1300r/min,完全滿足并車傳動(dòng)箱輸入轉(zhuǎn)速。
(1)軸承定位。選用的NU2944 軸承無(wú)內(nèi)檔圈,其寬度為48mm,原軸承寬度為38mm,把原定位套厚度由45mm 加工至25mm 對(duì)軸承內(nèi)軌進(jìn)行定位,同時(shí)為避免軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)軸向竄動(dòng),加工10mm 外頂套對(duì)軸承外軌進(jìn)行雙面定位。
(2)軸承蓋板回油孔部位改造。潤(rùn)滑油噴淋管線采用1根φ14mm 銅管線加噴嘴,回油孔直徑擴(kuò)大至φ12mm 回油孔孔徑。
(3)對(duì)軸承蓋板內(nèi)部如圖2 所示回油槽數(shù)量增加為4個(gè),增大回油槽寬度至d=30mm;油封更換為骨架油封(HG4-692-67)PG240×280×18,如圖2。
摩擦輪法蘭蓋螺栓將M20×2 改為M24×1.5(J8.8)細(xì)螺紋螺栓,加強(qiáng)螺栓強(qiáng)度,添加平墊和彈簧墊后防止松動(dòng),使摩擦輪固定可靠,保持和帶泵軸的同心度數(shù)據(jù),防止偏磨現(xiàn)象;對(duì)每片摩擦片的接觸面增加3mm 的倒角,更加方便分離;調(diào)整摩擦輪與摩擦片之間的間隙為5mm,保證其能夠在摘開(kāi)離合器時(shí)徹底分離,如圖3。
圖2 改造后的軸承蓋板
圖3 改造后帶泵軸、離合器結(jié)構(gòu)
氣胎離合器摩擦輪在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),不規(guī)則圓周運(yùn)動(dòng)消除;選用NU2944 無(wú)內(nèi)圈圓柱滾子軸承后,故障率大幅度下降,且無(wú)論在現(xiàn)場(chǎng)還是廠內(nèi),檢修難度隨之下降;對(duì)軸承蓋板部位結(jié)構(gòu)改造,漏油現(xiàn)象很少出現(xiàn);摩擦輪連接螺栓采用J8.8 級(jí)M24×1.5 高強(qiáng)度螺栓,解決易松動(dòng)和斷裂問(wèn)題,同時(shí)對(duì)摩擦片進(jìn)行倒角處理和調(diào)整間隙后,摩擦輪出現(xiàn)偏磨和分離不徹底問(wèn)題得到解決。
對(duì)該型號(hào)帶泵軸技術(shù)改造后,出現(xiàn)機(jī)械故障和漏油現(xiàn)象大幅度降低,并車傳動(dòng)箱運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造目的。在此基礎(chǔ)上,又陸續(xù)對(duì)其他5 部鉆機(jī)的并車傳動(dòng)箱進(jìn)行技術(shù)改造,收到良好效果。
通過(guò)對(duì)并車傳動(dòng)箱帶泵軸的技術(shù)改造,能夠避免軸承拆卸、裝配困難等問(wèn)題,無(wú)論現(xiàn)場(chǎng)還是廠內(nèi),檢修效率和能力都得以提升,使該設(shè)備能很好的滿足鉆井現(xiàn)場(chǎng)使用要求;同時(shí)全面改善設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)附近環(huán)境污染和油料的浪費(fèi)。