林 欣
(紫金銅業(yè)有限公司, 福建 龍巖 364205)
紫金銅業(yè)電解廠采用永久不銹鋼陰極工藝,設(shè)計(jì)規(guī)模年產(chǎn)30萬t標(biāo)準(zhǔn)陰極銅,主廠房采用雙跨結(jié)構(gòu),分東、西循環(huán)系統(tǒng),每系統(tǒng)共四個系列,每系列8組,每組15個電解槽,共計(jì)960槽,滿負(fù)荷生產(chǎn)單個系統(tǒng)體積超過4 300 m3。為了保證冶煉系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行,延長冶煉設(shè)備使用壽命,降低由于設(shè)備故障導(dǎo)致的生產(chǎn)損失,熔煉廠約每兩年需進(jìn)行15天左右的年中大修,閃速爐、轉(zhuǎn)爐、陽極爐停爐,電解廠配合進(jìn)行相應(yīng)系統(tǒng)縮、擴(kuò)槽檢修作業(yè)。同時,管道的清洗、維修和更換作業(yè)會交叉進(jìn)行,若生產(chǎn)計(jì)劃不細(xì)致,工藝調(diào)整不準(zhǔn)確,則易導(dǎo)致大規(guī)模陰極銅質(zhì)量問題。
自2012年投產(chǎn)以來,電解廠共經(jīng)歷三次系統(tǒng)檢修,針對歷次縮、擴(kuò)槽方案,作業(yè)流程,工藝控制條件等情況進(jìn)行歸納總結(jié),形成了一套較為完整的縮、擴(kuò)槽檢修流程,通過降低生產(chǎn)電流,按東、西系統(tǒng)30槽交錯縮減和增擴(kuò)的方式進(jìn)行作業(yè),避免了電解液各項(xiàng)成分變化幅度過大,保障了年修期間電解系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡,保證了陰極銅的質(zhì)量和產(chǎn)量。
檢修方案的準(zhǔn)確性、完整性和可操作性是決定每次系統(tǒng)縮、擴(kuò)槽檢修順利完成的基礎(chǔ)[1]。縮、擴(kuò)槽檢修方案包括以下幾個方面:作業(yè)項(xiàng)目的分類,主要分為縮、擴(kuò)槽項(xiàng)目,清洗項(xiàng)目,管道項(xiàng)目等;各作業(yè)項(xiàng)目組織責(zé)任人框架,做到協(xié)調(diào)有序,分工明確;編制檢修項(xiàng)目安全作業(yè)規(guī)程,梳理檢查所需設(shè)備種類和工況、維修管件的材質(zhì)和數(shù)量,提前安排進(jìn)入施工現(xiàn)場;編制計(jì)劃進(jìn)度完成表、施工質(zhì)量監(jiān)督方案和應(yīng)急處置方案,保證整個檢修過程的有序推進(jìn)。
針對年修計(jì)劃,提前儲備充足的陽極板,合理控制縮槽速度,降低電解液成分變化幅度,避免單系統(tǒng)縮減過快、縮槽間隔過短以及縮減槽數(shù)過多(最后縮減量不能超過總數(shù)1/3)的情況出現(xiàn)。
結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,以2017年為例,編制預(yù)計(jì)產(chǎn)量計(jì)劃表推算出年修期間需出槽雙極23批,縮減360槽,用于管道清洗。則需準(zhǔn)備庫存陽極板22組,共計(jì)6 780 t的陽極板用于縮槽期間的裝槽(22組即330槽,每槽需20.5 t陽極板)。
電流密度通常是指在陰極板單位有效面積上所通過的電流強(qiáng)度[2]。在電解槽數(shù)相同情況下,電流密度越高,產(chǎn)出的陰極銅越多。但電流密度提高后,若添加劑配比或其他工藝條件控制不當(dāng),會引起多種離子共同放電,造成陰極表面出現(xiàn)樹枝狀結(jié)晶或粒子,導(dǎo)致板間短路,電流效率下降[3-4]。
年修期間需將電流降低,防止由于縮槽作業(yè)引起的電流密度過高,而且在低電流密度條件下,添加劑、電解液成分控制更加容易,運(yùn)行平穩(wěn)一段時間后,通過縮槽縮液就可以進(jìn)行更充分的準(zhǔn)備,更有利于調(diào)控。經(jīng)過精密測算,將電流由原來的34 500 A降至30 000 A,即電流密度由307 A/m2降低至267 A/m2(陰極板有限面積1.01×1.028×2=2.078 m2,每槽有54塊陰極板,則電流密度為34 500÷2.078÷54=307.36 A/m2),既可以保證任務(wù)的完成,又可以按計(jì)劃平穩(wěn)進(jìn)行檢修。
通過合理排布生產(chǎn)出槽計(jì)劃,縮槽管理制度,采取東、西系統(tǒng)輪流縮減一個系列,縮減后再清洗,清洗完成配合檢修安裝的原則,對電解廠管道結(jié)垢進(jìn)行化學(xué)分析(表1)。由表1可知,結(jié)垢中含Au、Ag的量較多,故在地坑邊上制作過濾網(wǎng),將沖洗下來的結(jié)垢及時收集清理裝袋,晾干后重新送至熔煉廠配料工段配料,回收貴金屬。結(jié)垢全部實(shí)現(xiàn)開路循環(huán)處理,減少漂浮陽極泥,保證電解液循環(huán)量達(dá)30 L/min·槽的技術(shù)要求。
表1 電解廠管道結(jié)垢元素分析
銅離子濃度對陰極銅表面質(zhì)量有較大影響。如陽極銅雜質(zhì)含量很高,則按銅計(jì)算的陰極電流效率會高于陽極電流效率,即在單位時間在陰極析出的銅大于從陽極上溶解的銅量,因而電解液含銅逐漸貧化。為維持正常的電解生產(chǎn),則必須定期向電解液中補(bǔ)銅,例如硫酸銅結(jié)晶,以補(bǔ)充溶液中銅離子濃度的不足。反之,如陽極銅的主品位很高,雜質(zhì)含量較低,則會使陰極電流效率低于陽極電流效率,使電解液中銅離子逐漸累積。在高電流密度下電解速度加快,陽極板迅速溶解,銅離子在陰極附近迅速析出,陰、陽極間銅離子濃度梯度迅速增大,濃差極化增大,使陰極易長粒子。適當(dāng)提高電解液的銅含量可減緩銅離子濃度梯度,使陰極沉積物致密。含銅量不斷上升,電解液阻值也將不斷增大,致使電解過程槽電壓升高[5]。此外,由于硫酸銅在硫酸溶液中有一定的溶解度,當(dāng)含銅量超過其溶解度或因電解液的溫度下降時,硫酸銅就可能從電解液中結(jié)晶,附于輸液管道和陰、陽極板以及電解槽內(nèi)壁,影響正常的電解作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)確定銅離子濃度最好控制在45~50 g/L之間。
年修前一個月至少儲備500 t以上的硫酸銅,每天化驗(yàn)3次銅離子濃度,出現(xiàn)低于40 g/L時,要結(jié)合參與循環(huán)、外排總量測算出所需硫酸銅量,并將其稀釋重溶返回上清液槽,使得銅離子及時快速回到循環(huán)系統(tǒng)中,縮槽后在最短的時間內(nèi)提升電解液中的銅離子濃度,維持系統(tǒng)中銅離子濃度的平衡穩(wěn)定。此外,充足的硫酸銅儲備,也可作為擴(kuò)槽時的電解液配料劑,以提高擴(kuò)槽速度。
銅電解添加劑包括骨膠、硫脲和鹽酸,它們以少量加入電解液中,起著調(diào)節(jié)沉積物物理性質(zhì)的作用,如光澤度、平滑度、硬度或韌性等。添加劑的用量和配比要根據(jù)原料情況、各項(xiàng)工藝技術(shù)參數(shù)以及實(shí)際觀察到的陰極銅質(zhì)量變化進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整[6-7]。
加膠量不足時,不能充分發(fā)揮膠質(zhì)對粒子生長的抑制作用,會在陰極板身上長粒子,這種粒子是尖頭棱角形的,可相對均勻地分布于整個板身。隨著膠量的增加,這種粒子逐漸變圓,直到消失。加膠量過大時,膠抑制陰極表面尖端棱角優(yōu)先生長的作用被消弱了,陰極銅表面生長的粒子呈圓頭狀,與陰極基體的接觸面積較大,極難擊落。陰極的整個板身都吸附有相當(dāng)數(shù)量的膠質(zhì),不僅會產(chǎn)生陰極銅分層現(xiàn)象,而且使整個陰極的基體結(jié)構(gòu)都很致密。
硫脲加入量少時,易在陰極表面有亮晶,結(jié)晶疏松;但加入量過多時,又使陰極銅表面出現(xiàn)粗條紋狀結(jié)晶,嚴(yán)重時出現(xiàn)粗結(jié)晶粒子。
加鹽酸不適當(dāng)情況下,氯離子濃度過小時,往往在陰極上出現(xiàn)魚鱗狀光亮的灰白粒子,這種粒子與陰極銅接觸處是一點(diǎn),中間大,頭是尖的,并且生長很快;氯離子濃度過大時,易在陰極表面生長針狀粒子,若氯離子濃度減小,此粒子逐漸變圓直至消失。
年修期間管道清洗采用兩臺清洗機(jī)同時作業(yè),平均每臺清洗機(jī)用水量15 m3/h,需耗水240 m3/d,大量的洗滌水容易進(jìn)入系統(tǒng),致使電解液體積和成分出現(xiàn)較大波動,原添加劑平衡體系被打破,板身極易出現(xiàn)大面積密集粒子。針對此情況,采取洗滌水抽出開路的方式,將洗滌水經(jīng)地坑中過濾網(wǎng)過濾后通過泵抽送入廢酸池內(nèi),及時回收洗滌水,避免進(jìn)入系統(tǒng)破壞水平衡。根據(jù)電解液黏度、新通電陰極銅上的生產(chǎn)情況和沉積物狀況作為調(diào)節(jié)添加劑的加入量依據(jù),考慮前期部分水已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng),補(bǔ)充部分底膠,維持系統(tǒng)體積平衡和陰極銅質(zhì)量的穩(wěn)定,維持體系平衡和陰極銅質(zhì)量的穩(wěn)定。組織工藝技術(shù)人員將添加劑的判斷加量形成經(jīng)驗(yàn)并進(jìn)行總結(jié),但通過人工判斷控制添加劑量具有一定的滯后性和不穩(wěn)定性,調(diào)節(jié)量可能偏離最佳值。最好將膠溶度、陰極過電位或者電導(dǎo)率實(shí)現(xiàn)在線檢測,得出在不同電解條件時添加劑的最佳量,將添加劑的控制由滯后調(diào)節(jié)變?yōu)槌翱刂?,指?dǎo)生產(chǎn)的調(diào)節(jié)方向。
縮槽時陰極板不允許在電解液中浸泡,避免有機(jī)物在板面上附著,造成底部不長銅,形成孔洞板。通過將第一槽陰極板全部調(diào)整至陽極位,定位錐保持固定位置,底槽陰極板導(dǎo)電端上方墊條形方木,對奧地利昆茨行車實(shí)行陰極鉤手、自動切換開鉤方式,即可實(shí)現(xiàn)放兩槽陰極板。有效節(jié)省了縮槽時陰極板的放置問題,避免放置在電解液中浸泡??粘龅牟圩涌蓛Υ婕s一半電解液,其余部分進(jìn)入平衡槽進(jìn)行儲存,少部分則通過進(jìn)液脫銅后開路至硫酸廢酸處理。
以出裝槽作業(yè)與起點(diǎn)作業(yè)時間分別采用靜、動態(tài)體積作為衡量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對突發(fā)狀況。精確計(jì)算槽存體積,區(qū)別制定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),通過細(xì)致分析和精細(xì)操作,達(dá)到了精確控制的目的。再以倒返液均衡比(按東、西系統(tǒng)倒、返液量各自差值與各自總平均的比值)、當(dāng)班總體積對班組落實(shí)考核指標(biāo),督促班組均衡倒返液并嚴(yán)格控制體積失衡后的膨脹,控制好系統(tǒng)中電解液成分。從圖1、圖2可知,隨著生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累,積分考核制度及檢修方案的完善,2017年7月整月檢修期間,倒液差值僅為9 m3,返液差值僅為59 m3,均達(dá)到了歷年來最好水平。
圖1 倒液數(shù)據(jù)
圖2 返液數(shù)據(jù)
在系統(tǒng)開始擴(kuò)槽開循環(huán)時,應(yīng)先對槽內(nèi)儲液進(jìn)行自加液自循環(huán),合理控制各儲槽液位,將平衡槽內(nèi)液逐步打入循環(huán)系統(tǒng),使得較冷的電解液充分混合循環(huán),使循環(huán)系統(tǒng)的電解液保持均勻性。此外,承裝電解液擦槽子液較臟,陽極泥較多,需要足夠的沉降時間。循環(huán)至少3 h以上,電解液溫度是送電的最根本條件(本廠要求槽內(nèi)58 ℃以上),由于循環(huán)剛開始時電解液溫度下降過快,需將待通電電解槽全部蓋上彩條布,以提升板式換熱器溫度,逐步滿足30槽擴(kuò)液需求。若要盡快滿足正常送電要求,必須加大加熱升溫力度,系統(tǒng)可先用低電流送電,待溫度上升至送電溫度時,再提升至生產(chǎn)電流,一般將電流值設(shè)置為平時電流0.6倍開循環(huán)較為適宜。
本廠自生產(chǎn)以來共經(jīng)歷三次較大的系統(tǒng)性縮、擴(kuò)槽年修。由表2可以看出,初次縮擴(kuò)槽年修,由于縮槽數(shù)較少,并且生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不足,方案未完善落實(shí),雖然縮槽數(shù)量最少,但產(chǎn)出廢銅率最高,達(dá)到8.54%。通過不斷積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化檢修方案,嚴(yán)格控制倒返液均衡比,精準(zhǔn)調(diào)控各項(xiàng)工藝條件,至2017年第三次年修結(jié)束,陰極銅廢板率不斷降低,達(dá)歷年最低1.92%,保證了生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,提升了陰極銅質(zhì)量。
表2 歷次年修年修槽數(shù)和廢銅率
本廠2017年年修期間完成了縮槽6個系列(720槽)管道結(jié)垢清洗及縮、擴(kuò)槽滿負(fù)荷生產(chǎn)的任務(wù),嚴(yán)格落實(shí)了上級的工作部署。通過歷次檢修經(jīng)驗(yàn)總結(jié),本廠對年修期間的各種問題提出了相應(yīng)的解決措施,穩(wěn)定了陰極銅質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,進(jìn)而提升了公司品牌形象和經(jīng)營效益,并且為其他銅冶煉行業(yè)電解廠檢修作業(yè)提供了借鑒參考。