樊晨輝,黃萌陽(yáng),曹偉
(洛陽(yáng)LYC軸承有限公司,河南 洛陽(yáng) 471039)
目前,圓錐滾子軸承套圈加工多采用大錐角鍛件作為毛坯,為保證外圈滾道的硬度和金屬流線,此類(lèi)鍛件多采用仿形工藝,但輾壓輥直徑差較大,易磨損和折斷,故模具使用壽命較短?,F(xiàn)對(duì)該類(lèi)鍛件加工方法進(jìn)行改進(jìn),以期延長(zhǎng)輾壓輥的使用壽命,減小料芯質(zhì)量的消耗。
傳統(tǒng)加工一般采用正掛工藝,即將鍛件外圈滾道角度映射在輾壓輥上。以32222軸承外圈為例,傳統(tǒng)加工鍛件如圖1所示。
圖1 32222軸承外圈仿形鍛件
該加工方法凸模直徑較大(圖2),造成料芯質(zhì)量較大(0.395 kg),材料利用率較低。由于輾壓輥(圖3)脖頸較細(xì),剛性不足,在輾壓輪壓力下易折斷。
圖2 成形凸模
圖3 輾壓輥
料芯質(zhì)量為
m=D2hA,
(1)
式中:m為料芯質(zhì)量,kg;D為穿孔凸模直徑,mm;h為料芯厚度,mm;A為常數(shù),取6.165 4×10-6kg-1·mm-2。
穿孔凸模直徑比成形凸模直徑小0.5 mm,料芯厚度為10 mm(穿孔凸模直徑×0.1+(1~2)mm),由(1)式得m=0.395 kg。
1)改進(jìn)輾擴(kuò)模具的設(shè)計(jì)方法(圖4—圖7),將正掛輾擴(kuò)改為反掛輾擴(kuò),將輾壓輥以反角度的形式加工,剩余角度在輾壓輪上加工。通過(guò)對(duì)比圖3和圖5中輾壓輥的結(jié)構(gòu)可知,圖5中的結(jié)構(gòu)根部較頭部粗大,輾壓輥的剛性較大。
圖4 改進(jìn)后32222軸承外圈鍛件
圖5 改進(jìn)后輾壓輥
圖6 改進(jìn)后輾壓輪
圖7 改進(jìn)后輾擴(kuò)過(guò)程示意圖
2)由于輾壓輥剛性的提高,輾壓輥直徑由原來(lái)的75 mm改為60 mm,因此穿孔凸模直徑由原來(lái)的80 mm改為65 mm。
圖5中:α1=4°~8°;d為輾壓輥直徑;H為鍛件高度;H1為輾壓輥高度。圖6中:α2=7°~11°;B為鍛件毛坯壁厚;H2=Hcos α2。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,成形凸模直徑為65.5 mm,穿孔凸模直徑為65 mm,料芯厚度為8 mm,由(1)式得m=0.208 kg。
輾壓輥根部較頭部粗,剛性較好,在輾壓輪壓力下不易折斷,磨損后也可修磨,使用壽命延長(zhǎng)。輾壓輥使用壽命由原來(lái)的300 件/次,提高到400~500 件/次,且由于不易折斷,修磨后可再次使用300~400 件/次。
此外,解決鍛件高度散差及小端面毛刺,安裝與鍛件橫截面平行的托料板,調(diào)整輾壓輪前擋邊與輾壓輥端面的間隙可消除大端面徑向毛刺。并應(yīng)使推力輪、信號(hào)輪和輾壓輥軸向平行。
通過(guò)改進(jìn)工藝方案,采用反掛的工藝方法,減少了料芯質(zhì)量,提高了材料利用率;延長(zhǎng)了輾壓輥壽命,減少了模具投入,降低了成本;且將鍛件內(nèi)徑設(shè)計(jì)成全錐形,減輕了鍛件質(zhì)量。