張津滔
(中原油田內(nèi)蒙采油廠)
基于達14斷塊低黏度稠油油藏的特殊性,探索研究了低黏度稠油油藏開發(fā)新思路,提出了化學(xué)降黏劑+氮氣增能的開發(fā)策略。目前,國內(nèi)外對氮氣在輔助蒸汽吞吐方面的應(yīng)用較多[1-3],而在輔助化學(xué)降黏方面的應(yīng)用較少。在試驗過程中,氮氣注入地層后,使得吞吐周期延長,氮氣以其黏度低、膨脹率高、比熱容小等特點可以有效改善低黏度油藏的流動性,實現(xiàn)有效驅(qū)替,提高稠油采收率。因此,考慮在稠油化學(xué)降黏技術(shù)基礎(chǔ)上引入氮氣,保持油藏流體壓力的同時,增大后續(xù)水驅(qū)波及面積,降低原油黏度,提高采收率[4-5]。
達爾其油田區(qū)域構(gòu)造位于白音查干西部次洼南部斜坡帶上,整體上是一個被一系列斷層復(fù)雜化的寬緩鼻狀構(gòu)造。達14斷塊低黏度稠油油藏位于白音查干凹陷達爾其油田中部,構(gòu)造上受達爾其斷層控制,主力含油層位都一段II砂組,沉積平面分布穩(wěn)定,沉積類型為主流河道相和辨狀河流相。埋深500~550 m,含油面積1.3 km2,地質(zhì)儲量79.0×104t。儲層孔隙度14.3%~19.7%,滲透率10.4~42.3 mD,原油密度0.87~0.90 g/cm3,黏度111.83~489.07 mPa·s,為中孔低滲層狀普通稠油斷塊油藏,開發(fā)過程中表現(xiàn)為單井產(chǎn)能低,平均只有0.3 t,區(qū)塊采出程度低,目前地質(zhì)采出程度為3.5%。
達14斷塊油藏運動黏度為111.83~489.07 mPa·s,平均運動黏度為263.22 mPa·s;密度為0.87~0.90 g/cm3,平均密度為0.88 g/cm3,屬小斷塊低黏度稠油油藏(見表1)。加之該塊儲量品位低,原油物性差,開發(fā)、采油、地面集輸與處理難度大,常規(guī)開發(fā)不能取得較好效果。
表1 達14斷塊典型井原油物性統(tǒng)計表
達14斷塊油藏埋藏淺,地層溫度及氣油比低,注水效果不理想。短短6年,區(qū)塊產(chǎn)量就從初期建產(chǎn)的38.5 t遞減到8.9 t,遞減達69.9%。統(tǒng)計區(qū)塊階段前平均動液面483 m,平均泵掛深度539 m,沉沒度僅56 m,油井供液不足,整體表現(xiàn)為地層能量不足,導(dǎo)致產(chǎn)能遞減快。
達14斷塊油層相對較薄,多在1.0~2.5 m,平均1.2 m,隔夾層發(fā)育。儲層物性為中孔低滲,分選性差,儲層孔隙度14.3%~19.7%,滲透率10.4~42.3 mD。層薄、物性差、儲量規(guī)模小的油藏特點,使其不具備熱采開發(fā)條件。
針對達14斷塊開發(fā)中存在的主要問題及原油物性對開發(fā)的影響,為有效動用區(qū)塊儲量和提高采收率,在充分調(diào)研基礎(chǔ)上,針對性的提出了降黏劑+氮氣增能的單井吞吐開發(fā)技術(shù)對策。
降黏劑+氮氣增能技術(shù)主要作用原理:①通過向油層中擠注降黏劑,使稠油乳化降黏,并解除近井地帶重質(zhì)有機物堵塞,改善油層巖石潤濕性,降低油水界面張力,從而使稠油流動性得到改善,激勵深部稠油流動;②注入的氮氣在儲層中呈游離狀態(tài),在降低原油滲流阻力的同時,形成氣驅(qū),增加了油藏驅(qū)動能量;氮氣能進入水所不能進入的低滲透層段,可將低滲透帶處于束縛狀態(tài)的原油驅(qū)替成為可流動原油,對原油產(chǎn)生“抽提”或“攜帶”作用;氮氣由于有良好的可壓縮性和膨脹性,在能量釋放時具有良好的解堵、助排、驅(qū)替和氣舉等作用。二者共同作用,達到提高稠油產(chǎn)量的目的。
該技術(shù)主要工藝流程為:注入降黏劑→注入氮氣→注入降黏劑,按設(shè)計要求注入后,悶井后放噴。
在使用降黏劑時,需要注意以下問題:①研制適合不同油層特性的高效化學(xué)降黏劑, 因為不同的降黏劑對不同區(qū)塊有不同的適應(yīng)性;②要把握注入劑量、注入時機;③注意降黏劑對地層的傷害、溫度、黏度及原油破乳等的影響。
優(yōu)選出9口油井進行了13周期單井吞吐試驗(見表2),累計注入降黏劑59.6 t,氮氣18.4×104m3。試驗前日產(chǎn)液27.8 t,日產(chǎn)油4.1 t,含水85.3%,平均動液面493 m。措施初期日產(chǎn)液46.7 t,日產(chǎn)油18.1 t,含水61.2%,平均動液面462 m。措施后日產(chǎn)油增加14.0 t,含水下降24%,累積增油2 991 t,平均單井增油332 t。
表2 達14斷塊現(xiàn)場試驗效果統(tǒng)計表
典型井如達16-1井,該井吞吐前日產(chǎn)液1.7 t,日產(chǎn)油0.5 t,含水70.6%,8月初進行降黏劑+氮氣增能吞吐作業(yè),反擠濃度為3.5%水溶性降黏劑290 m3,壓力3~9 MPa,注氮氣20 640 m3。措施初期日增液4.6 t,日增油1.5 t,累計增油392 t,達16-1井生產(chǎn)曲線見圖1。
(1)現(xiàn)場試驗表明,以降黏劑+氮氣增能為主的化學(xué)吞吐技術(shù),可以有效解決白音查干凹陷淺層薄互層稠油油藏常規(guī)開采難度大,注水開發(fā)效果差的問題,技術(shù)成熟,成本低廉。
圖1 達16-1井生產(chǎn)曲線
(2)氮氣的注入除增加地層能量,推后邊水,達到了增油降水的目的。
(3)降黏劑+氮氣增能的單井吞開發(fā)技術(shù)對淺層薄互層稠油油藏開發(fā)適用性較好,能明顯提升原油產(chǎn)量,對同類油藏開發(fā)有指導(dǎo)意義。