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      貴州省開陽(yáng)礦業(yè)整裝項(xiàng)目超深孔鉆進(jìn)實(shí)踐

      2019-07-11 09:03:42夏建湘
      中國(guó)金屬通報(bào) 2019年5期
      關(guān)鍵詞:液動(dòng)潛孔護(hù)壁

      夏建湘

      (湖南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四〇八隊(duì),湖南 郴州 423000)

      開陽(yáng)磷礦擬投入鉆探進(jìn)尺5.8萬米,設(shè)計(jì)孔深在900—2000米之間。整裝勘查區(qū)位于貴州省中部,行政區(qū)劃隸屬于貴州省開陽(yáng)縣、息烽縣和甕安縣。ZK309孔,孔深1830.18米,位于貴州省開陽(yáng)縣馮三鎮(zhèn)四坪村瓦廠林組,屬高原中山侵蝕、溶蝕地形地貌,地形切割中等,最高海拔約1713米,最低海拔約1073m,區(qū)內(nèi)植被覆蓋率較高。屬長(zhǎng)江流域?yàn)踅登逅由嫌?,水系較發(fā)育。年平均氣溫12.8℃。年平均降雨量1419.51mm。

      1 鉆進(jìn)施工過程中存在的主要困難

      鉆探工期緊,工作量大,大體要求在1年時(shí)間內(nèi)完成5萬米鉆探工作量。這就要求盡可能的提高鉆進(jìn)效率,避免報(bào)廢工作量。

      地層復(fù)雜,節(jié)理、裂隙及溶蝕孔洞發(fā)育、構(gòu)造斷裂帶發(fā)育、巖石破碎、存在鉆進(jìn)全過程中沖洗液漏失問題。

      巖性組合復(fù)雜,風(fēng)化帶、蝕變帶、構(gòu)造破碎帶、巖石軟硬不勻,結(jié)構(gòu)松散,局部存在斷層泥,水敏性地層縮徑、垮塌,施工中存在鉆進(jìn)困難,孔壁不穩(wěn),易發(fā)生掉塊、坍塌、縮徑、漏失等嚴(yán)重影響鉆進(jìn)安全的孔內(nèi)事故,以往施工中發(fā)生多起因坍塌而報(bào)廢鉆孔的事故。

      下部灰質(zhì)粘土巖、砂屑磷塊巖、粘土巖、白云巖斷裂帶易發(fā)生堵芯、憋泵、回次進(jìn)尺少、鉆進(jìn)效率低、取芯困難等問題。

      2 ZK309深孔鉆探施工情況及鉆進(jìn)處理

      2.1 開孔前準(zhǔn)備

      平整場(chǎng)地時(shí)為保證鉆機(jī)坐穩(wěn)坐牢,對(duì)塔腳地基進(jìn)行了加固,避免底盤不穩(wěn)導(dǎo)致孔斜和鉆塔傾覆事故,并對(duì)施工場(chǎng)地進(jìn)行了水泥硬化。泥漿池尺寸為3m×2m×1.5m,挖筑時(shí)嚴(yán)格按尺寸數(shù)字施工,并保持方正,便于在以后施工過程中計(jì)算和觀察泥漿的消耗量。兩個(gè)沉淀池為2m×2m×1.5m.循環(huán)槽長(zhǎng)度15m,槽高30mm,寬32mm稍大于平頭鏟寬度,便于用平頭鏟清除巖屑。整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)均搭好雨棚,方便泥漿材料的存放、保管和杜絕雨水流進(jìn)循環(huán)系統(tǒng)。鉆機(jī)安裝周正、穩(wěn)固,確保天車、立軸、孔口中心三點(diǎn)成一條直線,場(chǎng)內(nèi)設(shè)備分布合理、適用,安全設(shè)施齊全,于2013年10月8日開孔。

      2.2 上部地層(151m以淺)的鉆進(jìn)過程

      開孔鉆遇覆蓋層主要為松散沉積地層,結(jié)構(gòu)松散,膠結(jié)性較差。采用優(yōu)質(zhì)低固相泥漿護(hù)壁鉆進(jìn),泥漿配比為:水1m3+低粘增效粉5%+高粘度羚甲基纖維素0.5%+廣譜護(hù)壁劑0.5%+聚丙烯酸鉀0.3%。該泥漿性能:粘度26s,密度1.05g/ cm3,失水量9ml/30min,使用效果好,鉆進(jìn)順利,未出現(xiàn)漏水、孔壁不穩(wěn)的情況,鉆至16m開始見白云巖基巖,再繼續(xù)鉆進(jìn)至30m位置遇完整巖心,下入第一層Ф127mm套管30m.

      然后換用Ф110mm普通金剛石鉆具繼續(xù)鉆進(jìn),鉆進(jìn)過程中遇白云巖、灰?guī)r漏失,并伴有掉塊現(xiàn)象,考慮到Ф110mm金剛石單管鉆具鉆進(jìn)效率不高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,取芯困難,單管鉆具強(qiáng)度有限等因素,鉆至51m巖心完整時(shí),下入第二層Ф108mm活動(dòng)技術(shù)套管,考慮到技術(shù)套管有加深的可能,為確保活動(dòng)套管順利起拔,在下入活動(dòng)技術(shù)套管時(shí)采用了“披衣穿襪”式的處理措施,用廢機(jī)油和黃油等材料混合的自制潤(rùn)滑劑涂滿套管表面,以便于起拔和加強(qiáng)密封效果,將套管最下端0.5m范圍內(nèi)纏繞一層干海帶,外部用麻布纏緊,用來防止巖粉進(jìn)入活動(dòng)套管間隙內(nèi),套管底部也一同包起,防止下入套管過程中干海帶和麻布向上滑動(dòng),影響底部密封效果,麻布外層也涂上自制潤(rùn)滑劑。經(jīng)過“披衣穿襪”式的處理措施處理后,順利的下入了Ф108mm活動(dòng)技術(shù)套管51m。

      然后換Ф95mm繩索取芯鉆進(jìn)工藝?yán)^續(xù)鉆進(jìn),鉆進(jìn)過程中遇白云巖、砂巖、灰?guī)r破碎、漏水,隨鉆堵漏無效,至150m深位置時(shí)鉆孔全漏失,穿過該破碎、漏水層至151m位置時(shí),起拔活動(dòng)套管,起拔過程十分順利,證明采用的“披衣穿襪”式處理措施有效,接著換用Ф110mm鉆具帶導(dǎo)向擴(kuò)孔至151m后,重新下入第二層Ф108mm技術(shù)套管共計(jì)151m。

      2.3 Ф95mm孔徑繩索取芯鉆進(jìn)工藝及處理措施

      (1)護(hù)壁堵漏技術(shù)措施

      該孔由于存在構(gòu)造斷裂帶發(fā)育,巖層存在裂隙發(fā)育,巖石破碎等復(fù)雜情況,鉆孔漏水一直是施工過程中重大問題之一,在鉆進(jìn)140—150m孔深段過程中,由于巖心破碎,漏水嚴(yán)重等問題采用水泥封堵過一次,耗時(shí)6天,剛開始孔口返水還正常,然后又逐步失返,隨著鉆桿回轉(zhuǎn)敲打孔壁,掉塊、卡鉆現(xiàn)象仍有發(fā)生,證明這次水泥封堵周期長(zhǎng),效果不理想,造出的水泥孔壁不牢固,不得不在151m位置拔出Ф108mm活動(dòng)套管,再擴(kuò)孔至151m后,重新下Ф108mm套管151m。

      根據(jù)該孔的地質(zhì)條件和地層特點(diǎn),經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)分析漏失現(xiàn)象,總結(jié)施工經(jīng)驗(yàn),分析認(rèn)為漏失通道為微裂隙或者裂隙,且裂隙直徑不會(huì)太大,漏失類型屬于滲透性漏失,針對(duì)漏失情況研究出一套適合該孔復(fù)雜地層鉆進(jìn)的護(hù)壁堵漏技術(shù),有效地解決了該孔的護(hù)壁堵漏問題。

      第一種:觀察孔口返漿減少量在1/3內(nèi),發(fā)生輕微漏失,可在上面泥漿配制方案基礎(chǔ)配方另外再加入隨鉆堵漏劑,具體加量視漏失程度而定(5—15kg/m3).

      繩索取芯液動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)與傳統(tǒng)鉆進(jìn)技術(shù)施工效果指標(biāo)對(duì)比表:

      第二種:明顯觀察到孔口返漿迅速減少,減少量在1/2左右,屬中等漏失,需添加惰性堵漏材料,具體配方:水1m3+低粘增效粉4%+高粘度羚甲基纖維素0.8%+廣譜護(hù)壁劑0.3%+聚丙烯酸鉀0.2%+高效潤(rùn)滑劑(GLUB)0.5%+鋸末、棉絮、纖維類惰性材料2—3%。

      第三種:全漏失,該孔共出現(xiàn)全漏失5次,Ф95mm孔徑段3次,Ф75mm孔徑段2次,采用“高粘堵漏劑壓差法”專程堵漏方案均取得明顯的堵漏效果。

      (2)鉆進(jìn)過程

      順利下入Ф108mm技術(shù)套管后,下部巖層仍存在斷裂破碎帶較多,巖石破碎、裂隙發(fā)育、水敏性地層縮徑、擴(kuò)徑、坍塌等嚴(yán)重影響孔內(nèi)安全的施工隱患,為了保證鉆進(jìn)效率,巖心采取率和鉆孔垂直度,采用Ф95mm繩索取芯鉆進(jìn)工藝,選用高胎體長(zhǎng)壽命的薄壁孕鑲金剛石繩索取芯鉆頭(46/60的HRC30—35的鉆頭)鉆進(jìn),采用上面所述的泥漿配比方案和護(hù)壁堵漏技術(shù),鉆進(jìn)中雖然還存在漏失和輕微掉塊現(xiàn)象,但總體上保持進(jìn)尺穩(wěn)定,孔壁穩(wěn)定,孔底干凈。鉆進(jìn)至540m巖心完整,下入第三層Ф89mm活動(dòng)技術(shù)套管540m,所下入的套管采用上面所述的“披衣穿襪”法進(jìn)行處理后,下入過程安全順利。

      再換用Ф75mm繩索取芯鉆進(jìn)工藝?yán)^續(xù)鉆進(jìn)。鉆進(jìn)至孔深700m后,開始出現(xiàn)巖粉增多,堵芯憋泵,回次進(jìn)尺減少,回轉(zhuǎn)阻力增大,鉆進(jìn)效率降低等諸多問題,現(xiàn)場(chǎng)分析認(rèn)為在砂巖夾粘土巖,鈣質(zhì)粘土巖夾粘土質(zhì)砂巖斷裂帶出現(xiàn)坍塌,針對(duì)該問題調(diào)整泥漿配比方案,具體配比:水1m3+低粘增效粉3%+高粘度羚甲基纖維素0.5%+廣譜護(hù)壁劑1.5%+聚丙烯酸鉀0.5%+高效潤(rùn)滑劑1%。泥漿性能:密度1.03g/ cm3,粘度28s,失水量5ml/30min。調(diào)整后的泥漿有效地抑制濾水量,快速穩(wěn)定造壁,增加破碎地層碎塊的膠結(jié)能力,對(duì)掉塊、坍塌現(xiàn)象起到了較好的抑制效果,同時(shí)降低摩阻力,提高轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速可用650r/min,鉆壓控制在15KN左右,泵量50—70L/min,在該段鉆進(jìn)過程中孔外出現(xiàn)一次BW—250型泥漿泵軸承損壞的機(jī)械故障和孔內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次斷鉆桿事故,下入公錐都較順利撈出段落鉆桿,分析認(rèn)為該處出現(xiàn)垮孔產(chǎn)生“大肚子”,鉆穿該層至750m,孔深位置出現(xiàn)完整巖心后,重新起拔Ф89mm活動(dòng)套管,由于下套管時(shí)處理措施有效,540m套管全部順利拔出。

      再換用Ф95mm繩索取芯鉆具擴(kuò)孔至750m孔深位置后,重新下入第三層Ф89mm活動(dòng)技術(shù)套管750m,隔離該破碎坍塌帶。

      2.4 下部地層(750m以深至終孔)的鉆進(jìn)

      在上段鉆孔施工中,鉆進(jìn)比較困難,鉆屑多且鉆渣顆粒粗大,而金剛石繩索取芯鉆進(jìn)鉆孔與鉆具的環(huán)狀間隙小,泥漿粘度增大后泵壓迅速升高,泵壓高造成孔內(nèi)激動(dòng)壓差大,對(duì)孔壁穩(wěn)定破壞嚴(yán)重,為此,在重新下入Ф89mm套管后,采用將Ф75mm繩索取芯鉆頭加大到Ф77mm,由于環(huán)狀間隙的增大,改善了環(huán)空流態(tài),降低了泵壓,有利于復(fù)雜地層鉆進(jìn)保持孔壁穩(wěn)定,提高鉆進(jìn)效率。同時(shí)BW—250型泥漿泵已不能滿足要求,更換使用BW—320型泥漿泵。

      以往我隊(duì)曾經(jīng)多次使用過液動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)技術(shù),但因?qū)δ酀{體系的配制和管理使用未能滿足液動(dòng)潛孔錘使用要求,當(dāng)時(shí)液動(dòng)潛孔錘質(zhì)量本身也有不足等原因,在深孔鉆進(jìn)中未能發(fā)揮出明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。通過對(duì)低粘增效粉配制泥漿體系的成功有效運(yùn)用,對(duì)泥漿性能的控制日益成熟,最后決定采用中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所研制的SYZX75型繩索取芯液動(dòng)潛孔錘鉆具鉆進(jìn)下部地層。

      液動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)在碎巖過程中,既有回轉(zhuǎn)方向的回轉(zhuǎn)力,又有軸向方向的沖擊力,而這種向下作用的沖擊力,強(qiáng)化了鉆進(jìn)規(guī)程,加大了鉆頭破巖速度,有效清除破碎地層巖心的自行卡堵,延長(zhǎng)了回次進(jìn)尺,攻克堅(jiān)硬致密地層的打滑和防止鉆孔彎曲,提高了巖(礦)的采取率,具有鉆孔質(zhì)量好,鉆進(jìn)效率高的巨大優(yōu)勢(shì)。

      SYZX75型繩索取芯液動(dòng)錘是由雙噴嘴復(fù)合液動(dòng)錘與繩索取芯鉆具結(jié)合而成的。液動(dòng)錘采用了容積式?jīng)_擊工作原理,大幅度地減少了沖程阻力,沖錘行程15—25mm,自由行程5—8mm,工作泵壓0.5—2mpa,沖擊頻率25—40Hz,沖擊力10—50J。沖洗液最好使用無固相沖洗液,但因該孔地層復(fù)雜,裂隙較多,巖心破碎與軟硬互層時(shí)常交替出現(xiàn),為保證鉆進(jìn)順利,仍采用優(yōu)質(zhì)低固相泥漿。同時(shí),采用液動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)時(shí),泥漿潤(rùn)滑性能也非常關(guān)鍵,對(duì)失水量和含砂量的要求更高,泥漿配方:水1m3+低粘增效粉3%+高粘度羚甲基纖維素0.3%+廣譜護(hù)壁劑1%+聚丙烯酸鉀0.3%+高效潤(rùn)滑劑0.5%。泥漿性能:密度1.02g/ cm3,粘度25s,失水量6ml/30min。

      繩索取芯液動(dòng)錘鉆進(jìn)使用的鉆壓和轉(zhuǎn)速略低于普通繩索取芯金剛石鉆進(jìn),初壓8—10KN,正常鉆壓控制在10—13KN,轉(zhuǎn)速316—970r/min,由于繩索取芯液動(dòng)錘鉆進(jìn)時(shí)液動(dòng)錘是靠泥漿泵產(chǎn)生的高壓流驅(qū)動(dòng),工作范圍內(nèi)可根據(jù)地層的可鉆性調(diào)節(jié)相應(yīng)的泵量,在所鉆地層條件允許的情況下,采用較大的泵量,一般為50—90L/min,正常泵壓在3—4mpa范圍內(nèi)。

      使用繩索取芯液動(dòng)錘鉆進(jìn)以后,加大了對(duì)泥漿性能維護(hù)力度,更換了更細(xì)一級(jí)的振動(dòng)篩篩網(wǎng),增加了清除巖屑的頻率,,每班至少測(cè)定一次泥漿性能,根據(jù)泥漿使用情況及時(shí)調(diào)整維護(hù),由于措施得力,液動(dòng)錘僅小型維修過三次,實(shí)現(xiàn)了深部復(fù)雜破碎地層鉆探生產(chǎn)效率明顯提高的效果,于2013年12月26日順利終孔,終孔孔深1830.18米。

      3 總結(jié)

      ZK309深孔地層復(fù)雜,構(gòu)造斷裂帶發(fā)育、巖層破碎、漏失嚴(yán)重,通過使用低粘增效粉配制的低固相泥漿體系的綜合治理實(shí)踐,順利解決該孔深部復(fù)雜破碎地層的鉆進(jìn)難題。該孔采用的護(hù)壁堵漏技術(shù)措施工藝簡(jiǎn)單,實(shí)用有效,有力保障了鉆孔的順利施工。繩索取芯液動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)應(yīng)用成功,臺(tái)月效率788.32m,巖心采取率95.16%,實(shí)現(xiàn)了鉆進(jìn)效率高,鉆孔質(zhì)量好,巖心采取率高,鉆頭時(shí)效高、壽命長(zhǎng),鉆孔垂直度高等技術(shù)優(yōu)勢(shì),為今后的深孔復(fù)雜地層施工提供了快捷、安全的鉆進(jìn)處理技術(shù),為今后推廣使用奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。

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