王天新(安徽海螺建材設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 安徽 蕪湖 241070)
海螺某水泥熟料生產(chǎn)線窯頭電收塵原設(shè)計單位為日本三菱公司,至今已使用30年;由于歷史的原因,排放標(biāo)準(zhǔn)已不能滿足當(dāng)前水泥行業(yè)發(fā)展的要求,雖然近年來采取在電收塵入口管道處增設(shè)噴濕以降低粉塵比電阻、增強(qiáng)荷電等措施,但收塵效果改善不明顯;收塵器電場電流、電壓變化大,無法有效控制粉塵排放,原設(shè)計粉塵排放濃度100mg/m3,實際運(yùn)行的排放濃度經(jīng)檢測最高已達(dá)到1600mg/m3,嚴(yán)重污染了周邊環(huán)境,運(yùn)行狀況也不能滿足生產(chǎn)要求,為改善生產(chǎn)線運(yùn)行條件,滿足行業(yè)污染控制要求,擬對該型老舊的引進(jìn)電收塵進(jìn)行升級改造。
圖1 窯頭電收塵器改造前概貌
窯頭電收塵原有技術(shù)、結(jié)構(gòu)與目前國內(nèi)廣泛應(yīng)用的魯奇技術(shù)產(chǎn)品有較大的差異。通過查閱技術(shù)圖紙資料,經(jīng)過對比計算,原有電收塵相當(dāng)于當(dāng)前魯奇規(guī)格產(chǎn)品2×25/9/3×4.4/0.35型除塵器。
原有電收塵電場斷面積很大,電場長度比較短,原始設(shè)計參數(shù)為處理風(fēng)量308 000Nm3/h,230℃的煙氣量為580 000m3/h,進(jìn)口濃度10g/m3,設(shè)計排放濃度100mg/m3。除塵器的設(shè)計驅(qū)進(jìn)速度為9.83cm/s,風(fēng)速0.77m/s。
由于產(chǎn)能擴(kuò)大,一線窯頭的廢氣排風(fēng)量顯著增加,最高達(dá)到680 970m3/h,氣體溫度236~330℃,最高溫度330℃。由于排放廢氣溫度高、風(fēng)量大,原有電收塵處理能力不足,超標(biāo)排放嚴(yán)重造成環(huán)境污染。
針對電收塵的現(xiàn)狀和管理要求,遴選了兩種改造方案進(jìn)行比較分析。遴選方案如附表1。
表1 改造方案比較表
方案一雖改造實施可離線提前進(jìn)行,排放指標(biāo)達(dá)標(biāo),但由于屬老線改造,受現(xiàn)場條件限制,實施不易;加之二級除塵存在管理難度提高(設(shè)備數(shù)量增加)、運(yùn)行阻力增大等問題;方案二雖改造實施難度高一些,但排放控制指標(biāo)達(dá)標(biāo),投資較??;因此限于現(xiàn)場條件,經(jīng)綜合權(quán)衡比較,決定采用方案二實施升級改造。
項目改造主要工藝流程如圖2,沿原電收塵軸向并接一組電場,將原有收塵排風(fēng)機(jī)搬離了辦公樓;窯頭廢氣經(jīng)電收塵處理后排入大氣,新增電場收集的熟料粉塵經(jīng)拉鏈機(jī)通過原有電收塵的下料通道落入裙板機(jī),然后輸送到熟料庫。
圖2 改造方案工藝流程
由于原設(shè)計時間長久,原始設(shè)計資料不全,布置時為保持原電收塵外形統(tǒng)一及土建基礎(chǔ)施工的易操作,工藝多次到現(xiàn)場測量尺寸,充分利用原有設(shè)備、建筑物及框架,確定最佳方案。
由于窯頭電收塵改造實施直接影響窯的運(yùn)行;為盡量避免影響生產(chǎn),設(shè)計時考慮淡季正常檢修時間,采取第一步先進(jìn)行窯頭風(fēng)機(jī)更換;然后設(shè)計一段臨時風(fēng)管接入原電收塵;同時考慮此段風(fēng)管在實施下一步施工時;第二步原收塵喇叭口拆除,部分臨時風(fēng)管部分拆除,在原有電收塵一側(cè)安裝兩個電場。
此種方案避免土建直接在原有基礎(chǔ)上開挖的難度,同時規(guī)避如果洞口處理不好,雨水滲入熟料輸送廊道的風(fēng)險。
改造后的收塵系統(tǒng)相關(guān)設(shè)施布置如圖3所示;改造完成后的電收塵形貌如圖4所示。
改造后新增電場電流電壓穩(wěn)定,收塵效果顯著改善,粉塵排放量通過地方環(huán)保部門的專業(yè)檢測,由技改前不受控狀態(tài)(1 600mg/m3)下降到目前的15.7 mg/m3左右;極大改善了工作區(qū)域及周邊居民生活環(huán)境,減少了糾紛,為企業(yè)與地方和諧共處起到了積極作用。
圖3 改造完成后相關(guān)設(shè)施布置圖
圖4 改造完成后的電收塵形貌
表2 電收塵改造前后比較表
按照原始設(shè)計的標(biāo)況排風(fēng)量300 000Nm3/h計算,每天可節(jié)約 300 000×(1 600-20)×10-9×24=11.4t熟料,按年運(yùn)轉(zhuǎn)率92%計算,1年可減少排放3 820t熟料粉塵,以熟料250元/t計算,全年節(jié)約95萬元左右。
一線電收塵系統(tǒng)改造,治理了環(huán)境污染,提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,達(dá)到了技術(shù)改造的目的,得到業(yè)主公司的認(rèn)可和表彰,為后來煤磨收塵改造、水泥磨收塵系統(tǒng)改造提供了一種改造思路及借鑒。