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      氣化爐水洗塔塔板改造與應(yīng)用研究

      2019-07-10 07:32:52徐開峰
      中國(guó)設(shè)備工程 2019年11期
      關(guān)鍵詞:塔板洗滌液塔塔

      徐開峰

      (兗礦魯南化工有限公司,山東 滕州 277500)

      水洗塔是四噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化爐裝置中的重要設(shè)備,擔(dān)負(fù)著合成氣洗滌的作用,其效果如何直接影響到后工序變換廢鍋、變換爐等裝置的運(yùn)行周期,隨著運(yùn)行周期的延長(zhǎng),水洗塔塔板會(huì)出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,塔板壓差逐漸升高,洗滌液下行困難,出現(xiàn)液泛帶水現(xiàn)象,本文主要總結(jié)了水洗塔塔板改造方面的一些要點(diǎn)。

      1 水洗塔流程簡(jiǎn)介

      氣化爐產(chǎn)生的飽和水煤氣經(jīng)混合器的噴淋潤(rùn)濕后,進(jìn)入旋風(fēng)分離器分離,氣相進(jìn)入水洗塔進(jìn)一步洗滌,合成氣含塵量降至<1mg/m3后進(jìn)入甲醇變換工段。進(jìn)入水洗塔塔盤的洗滌水有兩種:變換高溫冷凝液和高溫?zé)崴?,兩種工藝水分別配有進(jìn)入塔板上部和塔板下部的流程,底部含固量較大的黑水進(jìn)入閃蒸系統(tǒng)進(jìn)一步處理,水洗塔下部含固量較低的灰水,經(jīng)黑水循環(huán)泵加壓后作為氣化爐激冷水和混合器的潤(rùn)濕水。水洗塔的正常運(yùn)行既保證了合成氣的洗滌效果,又維持了水系統(tǒng)的平衡。圖1為工藝流程簡(jiǎn)圖。

      圖1 工藝流程簡(jiǎn)圖

      2 水洗塔運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題

      我公司水洗塔原選用的是6層泡罩塔板,塔板上氣液兩相成錯(cuò)流流動(dòng),為兩相提供了大量的傳質(zhì)界面,所以泡罩塔具有洗滌效果好的優(yōu)點(diǎn);但因氣體流徑曲折,塔板壓降大,容易造成塔板積灰,引起液泛帶水現(xiàn)象。

      水洗塔出現(xiàn)帶水現(xiàn)象以后,外圍的工藝調(diào)整,很難使系統(tǒng)恢復(fù)正常。洗滌液大量返混,降低了煤氣的洗滌效果,同時(shí)合成氣帶水,造成凈化工序高溫冷凝液量大幅增加,威脅到變換爐催化劑的安全運(yùn)行。

      此時(shí)為了降低水洗塔帶水量,只能將水洗塔塔板補(bǔ)水,部分轉(zhuǎn)移至塔板下部,這樣就降低了煤氣的洗滌效果,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)加重甲醇凈化工段廢鍋列管的堵塞,引起變換爐催化劑積灰。

      水洗塔帶水導(dǎo)致塔板洗滌液下行困難,直接影響到氣化水系統(tǒng)的平衡。水洗塔液位低,需降低激冷水量,將進(jìn)而導(dǎo)致氣化爐激冷環(huán)水分布不均勻,引起下降管局部高溫變形或掛渣等衍生問(wèn)題。

      3 水洗塔塔板改造

      泡罩塔板介質(zhì)的流徑復(fù)雜,增加了合成氣的停留時(shí)間,易造成泡罩齒縫和升氣管積灰,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,該處積灰形成后,在運(yùn)行過(guò)程中,無(wú)法清理掉,只能降低系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷或因塔板被吹翻,壓差降低,消除帶水現(xiàn)象,見圖2。

      圖2 泡罩升氣管及齒縫堵塞

      針對(duì)泡罩塔板的缺點(diǎn),重點(diǎn)優(yōu)化塔板的結(jié)構(gòu)形式,目前舌型塔板(見圖4)和固閥塔板(見圖3)比較流行。最下部2層為了增大流通面積,我公司選用舌型塔板,中間2層用固閥塔板,最上面2層保留泡罩塔板,但對(duì)泡罩尺寸進(jìn)行調(diào)整。

      塔板的開孔率需經(jīng)計(jì)算,開孔率過(guò)大,塔板洗滌液分布不均勻,會(huì)造成部分合成氣短路,降低了洗滌效果;塔板開孔率過(guò)小,在塔板積灰情況下,易造成塔板壓差過(guò)大,出現(xiàn)積液帶水現(xiàn)象,根據(jù)運(yùn)行情況,我們建議最下部2層塔板取消溢流堰,以保證洗滌液順暢的將積灰?guī)С?,延長(zhǎng)塔板的使用周期。

      圖3 固閥塔板

      圖4 舌型塔板

      中間兩層塔板采用固閥塔,塔板安裝時(shí)固閥的傾斜方向與洗滌液的流向一致,保證洗滌液在塔板上的均勻分布。

      最上面2層保留泡罩塔板(見圖5),為消除水洗塔帶水問(wèn)題,下面4層塔板的開孔率一般都按操作上限來(lái)測(cè)算,在運(yùn)行負(fù)荷較低時(shí),將影響到塔板的洗滌效果,此時(shí)泡罩塔板可以進(jìn)行補(bǔ)位,為了提高泡罩的抗積灰能力,提高檢修時(shí)的清洗質(zhì)量,我們對(duì)泡罩的細(xì)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化。

      圖5 泡罩結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

      泡罩下口直徑100mm,齒縫的尺寸是4mm×30mm×32個(gè),安裝時(shí)保證泡罩下檐距離塔板10mm,這個(gè)尺寸相當(dāng)于全部齒縫的流通面積。當(dāng)泡罩齒縫堵塞后,泡罩下檐處間隙可以作為氣體通道,這樣在保證泡罩洗滌效果的同時(shí),有效的降低了泡罩阻力。另外合適的間隙,可以確保泡罩內(nèi)部的灰垢在檢修時(shí)清理徹底;泡罩固定螺栓的托臺(tái)要有足夠的強(qiáng)度,以承受人工清理時(shí)的敲擊力,另外螺紋長(zhǎng)度適中,以帶滿螺帽為限,以便拆卸。

      水洗塔是氣化裝置的一個(gè)重要設(shè)備,離不開前后工序的穩(wěn)定運(yùn)行,氣化煤種合理的粘溫特性和操作爐溫,可以減少飛灰的產(chǎn)生,延長(zhǎng)塔板的使用周期;氣化水系統(tǒng)的的穩(wěn)定運(yùn)行和藥劑的有效添加,也會(huì)減緩水洗塔塔板的結(jié)垢速率,當(dāng)然水洗塔的高效運(yùn)行,也直接影響到氣化裝置的運(yùn)行周期。

      4 應(yīng)用效果

      該塔板改造完成后,在氣化爐高負(fù)荷下,水洗塔連續(xù)運(yùn)行7個(gè)月未出現(xiàn)帶水現(xiàn)象,期間高溫冷凝液水質(zhì)良好,特別是2017年6月份一次水系統(tǒng)大范圍的調(diào)整,更驗(yàn)證了改造后的水洗塔具有良好操作彈性:當(dāng)時(shí)C#氣化爐運(yùn)行期間,高溫?zé)崴秒p泵故障退出運(yùn)行,車間緊急投用輔助激冷水泵,但該泵根據(jù)流程設(shè)計(jì)只能向水洗塔下塔補(bǔ)水,這樣雖然可以維持水系統(tǒng)的運(yùn)行,但造成合成氣溫度明顯下降,更重要的是水洗塔塔板洗滌水減少150m3/h以上,此時(shí)上塔板的變換高溫冷凝液由50m3/h調(diào)整至100m3/h,水洗塔依靠100m3/h的補(bǔ)水進(jìn)行合成氣的洗滌,但經(jīng)過(guò)監(jiān)控發(fā)現(xiàn),凈化工段回流至氣化的高溫冷凝液的水質(zhì)良好,說(shuō)明了水洗塔塔板的設(shè)計(jì)合理,操作彈性大,達(dá)到了良好的效果。

      5 結(jié)語(yǔ)

      (1)泡罩塔板具有洗滌效果好的優(yōu)點(diǎn),對(duì)水洗塔部分塔板進(jìn)行改造后,可以有效減低塔板壓差,延長(zhǎng)水洗塔運(yùn)行周期。

      (2)塔板的開孔率需貼近實(shí)際生產(chǎn)負(fù)荷,以保證洗滌效果。

      (3)最上部2層塔板建議保留泡罩模式,并對(duì)泡罩的安裝細(xì)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化,可以兼顧水洗塔的運(yùn)行周期和洗滌效果。

      (4)工藝操作方面的優(yōu)化,可以降低水洗塔塔板結(jié)垢速率,延長(zhǎng)運(yùn)行周期。

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