胡超,楊?lèi)?ài)華,段鋮
(中國(guó)航發(fā)湖南動(dòng)力機(jī)械研究所,湖南 株洲 412002)
某直升機(jī)傳動(dòng)軸連接螺栓安裝于傳動(dòng)軸連接法蘭盤(pán)與柔性聯(lián)軸節(jié)之間,起連接緊固、傳遞功率和轉(zhuǎn)速的作用,螺栓如在使用中發(fā)生斷裂,會(huì)對(duì)直升機(jī)飛行安全造成極大的危害。某型直升機(jī)傳動(dòng)軸上共計(jì)有21件螺栓(材料為30Ni4CrMoA),在隨機(jī)飛行200小時(shí)定檢時(shí),目視檢查發(fā)現(xiàn)1件螺栓(序列號(hào):2012177)12角頭部的槽底部出現(xiàn)裂紋,見(jiàn)圖1,其余20件螺栓均未見(jiàn)異常。
圖1 故障件螺栓裂紋照片
將故障件螺栓返廠進(jìn)行失效分析。對(duì)故障件進(jìn)行了外觀檢查,并進(jìn)行了裂紋及斷口宏微觀觀察、金相檢查、硬度檢測(cè)及能譜分析,發(fā)現(xiàn):
(1)螺栓裂紋位于頭部,大致沿圓周方向分布,約占整個(gè)圓周的2/3,縱向剖開(kāi)后發(fā)現(xiàn)裂紋最深處深度約為3.2mm、3.0mm,未見(jiàn)明顯機(jī)械損傷。
(2)制取高倍金相試片,觀察螺栓裂紋兩側(cè)、表面及心部組織,裂紋兩側(cè)存在明顯氧化物,但未見(jiàn)脫碳,而螺栓頭部表面存在脫碳跡象。
(3)螺栓硬度合格,整體組織未見(jiàn)異常,為回火索氏體+少量鐵素體。
(4)能譜分析表明,該材料主要合金元素符合30Ni4CrMoA。
由此得出結(jié)論:
(1)螺栓頭部裂紋性質(zhì)為淬火裂紋。
(2)螺栓頭部與凸臺(tái)轉(zhuǎn)角處以及頭部棱角的應(yīng)力相對(duì)集中是裂紋萌生的一個(gè)重要影響因素。
根據(jù)生產(chǎn)廠家的檢查結(jié)果,并結(jié)合設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn)情況,確定該螺栓12角頭部裂紋故障原因?yàn)椋?/p>
(1)螺栓在熱墩之后進(jìn)行熱處理前,12角頭部尖角位置已存在熱墩微裂紋趨勢(shì)或已出現(xiàn)微小裂紋源,在熱處理(淬火、回火)過(guò)程中產(chǎn)生熱應(yīng)力與組織應(yīng)力,促使螺栓12角頭部開(kāi)裂并造成裂紋拓展。
(2)后續(xù)的磁粉探傷檢驗(yàn)出現(xiàn)漏檢、誤檢,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷,使不合格品下轉(zhuǎn)出廠。
螺栓的12角頭部為熱墩成型,在熱墩過(guò)程中,12角頭部存在熱墩成型應(yīng)力,尖角位置應(yīng)力集中,易造成12角頭部在熱墩成型后已存在熱墩微裂紋的趨勢(shì)或已出現(xiàn)微小裂紋源;由于在熱墩工序和熱處理(淬火、回火)工序之間缺少磁粉探傷檢驗(yàn)要求,導(dǎo)致操作者將熱墩之后12角頭部已存在熱墩微裂紋趨勢(shì)或已出現(xiàn)微小裂紋源的螺栓提交到了下一道的熱處理工序,在后續(xù)的熱處理淬火應(yīng)力作用下,即在淬火加熱時(shí)產(chǎn)生的熱應(yīng)力和淬火加熱之后的冷卻過(guò)程中產(chǎn)生的組織應(yīng)力作用(熱處理油淬組織轉(zhuǎn)變應(yīng)力作用)下,促使12角頭部開(kāi)裂,并造成裂紋拓展。
螺栓的加工路線為車(chē)工→熱墩→熱處理(淬火、回火)車(chē)工→磨工→車(chē)工→車(chē)工→滾絲→車(chē)工→磁粉探傷→總檢驗(yàn)表面處理試驗(yàn)→稱(chēng)重→最終檢驗(yàn);由于每次進(jìn)行磁粉探傷檢驗(yàn)的螺栓數(shù)量較多(多達(dá)上百件),磁粉充磁后,螺栓放在一起,螺栓之間相互接觸,容易造成磁瀉,形成干擾顯示,造成檢驗(yàn)員誤判、漏檢,導(dǎo)致螺栓12角頭部可能產(chǎn)生的裂紋沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)。
為了驗(yàn)證螺栓12角頭部裂紋產(chǎn)生的原因,進(jìn)行了4組工藝試驗(yàn)。序號(hào)1、2螺栓工藝試驗(yàn)中所采用的熱處理工藝與產(chǎn)品螺栓實(shí)際生產(chǎn)中熱處理所采用的工藝一致;序號(hào)3、序號(hào)4螺栓工藝試驗(yàn)中所采用的熱處理工藝(冷卻過(guò)程為水冷)是為了驗(yàn)證當(dāng)未按產(chǎn)品螺栓實(shí)際生產(chǎn)中熱處理工藝要求(冷卻過(guò)程為油冷)進(jìn)行時(shí),對(duì)螺栓熱處理性能的影響,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
同時(shí),對(duì)工藝試驗(yàn)件也進(jìn)行了外觀檢查、裂紋及斷口宏微觀觀察、金相檢查、硬度檢測(cè)及能譜分析,在熱處理前原始狀態(tài)中12角頭部已存在裂紋的螺栓,在兩種熱處理工藝后(淬火后)裂紋均出現(xiàn)了拓展,裂紋形態(tài):頭部局部可見(jiàn)沿圓周方向分布,裂紋形態(tài)與故障件螺栓相似。在熱處理前原始狀態(tài)中12角頭部無(wú)裂紋的螺栓,在兩種熱處理工藝后(淬火后)均無(wú)裂紋出現(xiàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:熱處理前,在螺栓12角頭部已存在熱墩微裂紋趨勢(shì)或已出現(xiàn)微小裂紋源情況下,經(jīng)過(guò)熱處理后,促使了螺栓12角頭部開(kāi)裂并造成了裂紋拓展。
表1 螺栓工藝試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)故障原因,進(jìn)行了工藝驗(yàn)證試驗(yàn),找到了出現(xiàn)淬火裂紋的原因,并采取了如下糾正措施。
(1)完善工藝規(guī)程,在熱墩工序中,補(bǔ)充增加熱墩之后的消除應(yīng)力處理,消除熱墩成型應(yīng)力。
(2)完善工藝流程卡,在熱墩工序與熱處理(淬火、回火)工序之間增加磁粉探傷工序。
(3)磁粉探傷檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)采用電木板制作專(zhuān)用工裝,零件充磁后按一字型擺開(kāi),互相之間不疊放,避免產(chǎn)生干擾顯示,提高檢測(cè)結(jié)果的可靠性,避免漏檢、誤檢。
對(duì)螺栓在熱墩之后進(jìn)行熱處理(淬火、回火)前,采用改進(jìn)后的磁粉探傷檢驗(yàn)方法進(jìn)行了檢查,即用電木板制作了專(zhuān)用工裝,螺栓充磁后按一字型擺開(kāi),互相之間不疊放,見(jiàn)圖2,檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),有約1%的螺栓其12角頭部已存在熱墩裂紋。將存在熱墩裂紋的螺栓送理化部門(mén)進(jìn)行了分析,結(jié)論如下:“螺栓12角頭部頂端熱處理前存在裂紋,深度約1.2mm。在后續(xù)的熱處理過(guò)程中,尤其是淬火時(shí),該裂紋有進(jìn)一步拓展導(dǎo)致頭部開(kāi)裂的可能”。
圖2 整改后的磁粉探傷檢驗(yàn)方法
經(jīng)過(guò)分析排查,確定了某直升機(jī)傳動(dòng)軸螺栓12角頭部裂紋故障原因,采取了相應(yīng)的工藝改進(jìn)措施,并通過(guò)了工藝試驗(yàn)驗(yàn)證。