潘聰聰 李絢
我單位所轄區(qū)域位于孤島油田南區(qū)邊緣,管理著南區(qū)渤76、渤82、渤61、渤72、南區(qū)館5-6稠油等斷塊。全站總井91口,開井77口,其中主力開發(fā)單元為B76,總井68口,開井57口,地面原油粘度3950~7648mPa·s,平均粘度4130mPa·s。
一、前言
油井工況管理貫穿油井生產(chǎn)管理全過程,是油井管理水平高低最直接的反映,也是影響油井經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量最根本的因素。油井工況管理水平對(duì)提升油井生產(chǎn)運(yùn)行效率和提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益均有重大意義。我單位總井91口,其中稠油井開井61口,占全站開井?dāng)?shù)的79.22%,由于地層供液能力差,油井沉沒度低,且注汽后產(chǎn)能遞減快,周期采油量低,加之不合理的工作制度等原因?qū)е鹿r合格率偏低。針對(duì)這一問題,我單位以提高油井工況合格率為目標(biāo)開展系列措施。
二、存在問題
我單位工況合格率一直處于較低的水平,2018年1月合格率為55%,問題主要是供液不足區(qū)井?dāng)?shù)過多,占上圖井?dāng)?shù)的29%,全隊(duì)總供液不足井共有20口其中14口位于渤76單元,其供液不足井占全隊(duì)供液不足井的70%。
渤76單元是主力開發(fā)單元,地面原油密度0.970~0.990g/cm3,平均為0.984g/cm3,地面原油粘度3950~7648mPa·s,該單元注汽后產(chǎn)能遞減快,周期采油量低,開發(fā)困難,不合理的工作制度以及油井本身的供液能力不足導(dǎo)致工況合格率偏低;另外由于油稠導(dǎo)致的泵開關(guān)不嚴(yán)、桿疲勞斷脫、出砂、計(jì)量誤差大等一系例問題使斷脫漏失與待落實(shí)井?dāng)?shù)也達(dá)到了10口。
三、措施實(shí)施及效果
1、優(yōu)化油井生產(chǎn)參數(shù),提高泵效
優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),是改善油井的重要手段,是貫穿整個(gè)工況管理的重要措施。因此,我們加大了對(duì)參數(shù)管理的力度,精細(xì)參數(shù)管理,通過嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù),分析油井沉沒度、泵效、套壓數(shù)據(jù),制定有針對(duì)性的措施:對(duì)于參數(shù)偏大井,優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),提高泵效,改善沉沒度;對(duì)于待落實(shí)區(qū)井,上調(diào)高液量、高泵效井的參數(shù),使泵效降低至合理的區(qū)域;對(duì)于有提液潛力的油井,上調(diào)參數(shù)來加強(qiáng)生產(chǎn)。始終保持油井在相對(duì)合理的工況下運(yùn)行,并且加大核實(shí)生產(chǎn)參數(shù)的頻率,減小泵效計(jì)算誤差,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,提高工況合格率。我站自6月至今,優(yōu)化核實(shí)參數(shù)20井次。
2、使用井筒降粘工藝,降低井筒舉升難度
井筒降粘工藝主要包括雙空循環(huán)加熱,單空心桿摻水、加降粘劑,熱洗,套氣進(jìn)干、回收等等。通過熱洗井這種大排量洗凈的方式,清洗泵筒內(nèi)的雜物,改善斷脫漏失區(qū)油井泵工作狀態(tài),提高泵效。我站共計(jì)熱洗10井次。
稠油井由于供液能力不足導(dǎo)致泵效、沉沒壓力低導(dǎo)致工況落入?yún)?shù)偏大區(qū),對(duì)于這類井,我們使用單、雙空心桿、擠加降粘劑對(duì)井筒進(jìn)行降粘,排出井筒內(nèi)固結(jié)原油,使泵抽油過程更加順暢,提高液量,進(jìn)而提高泵效。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要,實(shí)施單空心桿摻水升溫共計(jì)13井次,安裝雙空心桿密閉循環(huán)加熱裝置7套,并加強(qiáng)了安裝后的效果跟蹤,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)對(duì)比,以此為依據(jù)控制單空的摻如水量、溫度和雙空的進(jìn)出口溫度,以此提高熱效率;此外,安裝了井口自動(dòng)加藥裝置,通過前期加藥試驗(yàn),調(diào)節(jié)泵入藥劑量和注入壓力,實(shí)現(xiàn)設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,提高加藥效果,其他加藥方式共計(jì)加注12井次。
3、實(shí)施摻水多元化管理
針對(duì)稠油井原油輸送難的問題,摻水伴輸是保證油井產(chǎn)出液集輸?shù)幕痉椒?。目前摻水井總?9口,在摻18口,全部為低壓摻水井,日摻水量182m3/d,以地面摻水為主。強(qiáng)化摻水管理,降低井口回壓,從而提高工況水平。
(1)優(yōu)化摻水量,重在細(xì)
堅(jiān)持對(duì)摻水量?jī)?yōu)化工作,通過減少摻水水量,提高摻水溫度與摻水壓力。針對(duì)不同油井的不同生產(chǎn)情況,做到單井摻水水量最優(yōu)化。我單位定期對(duì)所有摻水井進(jìn)行逐井分析和優(yōu)化,制作摻水優(yōu)化卡片,根據(jù)回壓情況,精細(xì)優(yōu)化摻水,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。例如GDNB76N1,該井距離計(jì)量站較近,通過對(duì)回壓的觀察,我們?cè)囍鴮⒃摼膿剿恐鸩浇档?,?次將摻水從20m3降至10m3。我站平均年冬季摻水優(yōu)化24井次,總優(yōu)化水量126m3。
(2)提高摻水升溫,重在控
由于渤19-渤89低壓摻水系統(tǒng)輸送管線長(zhǎng),摻水間位于系統(tǒng)末端,熱量損失大,為減少輸送過程中的溫降并進(jìn)一步提高油井摻水開發(fā)效果,分別于2018年12月、2018年12月在渤76-1、南2-12兩座計(jì)量站各上一座加熱爐,摻水干線來水先接進(jìn)加熱爐進(jìn)行加熱,通過GDNB76-28、GDNB76X9氣井供氣加熱,再輸出至摻水閥組,分配到鄰近的南2-14、南2-15、渤76-6、B78計(jì)量站的摻水間,用于單井摻水。對(duì)部分冬季生產(chǎn)困難井進(jìn)行井場(chǎng)摻水升溫改造,安裝單井加熱爐11臺(tái)。經(jīng)過升溫后,冬季摻水支干線溫度由原來的34℃上升到50℃,升溫16℃,提升了摻水效果,摻水水量降低了126m3。
(3)摻水管網(wǎng)優(yōu)化,重在改
由于摻水中含雜質(zhì)多,管線結(jié)垢、結(jié)絮情況嚴(yán)重,導(dǎo)致?lián)剿芫€堵塞、管損較大、摻水壓力增大、摻水量較低等問題。通過定期掃線,避免冬季管線堵塞的情況發(fā)生,保證稠油井冬季生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。
4、實(shí)施效果
通過采取系列措施,實(shí)施后,合格井增加了15口,合格率增加了16.55%,達(dá)到92.5%;參數(shù)偏大井減少4口,占比減少7.37%;斷脫漏失區(qū)減少4口,待落實(shí)區(qū)減少3口,占比共計(jì)減少9.2%。