(安徽水安建設(shè)集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
塑性混凝土是一種彈性模量低、極限變形大的特殊混凝土,多運用于地下防滲墻工程。褥墊層是一種設(shè)置在豎向承載攪拌樁復(fù)合地基的基礎(chǔ)與樁之間的級配砂石墊層,主要解決地基不均勻沉降問題,減少基礎(chǔ)底面的應(yīng)力集中現(xiàn)象。
在深厚淤泥基礎(chǔ)工程中,采用水上沉超長無拼接PHC管樁樁基處理,管樁運輸方便、施工效率高、汛期施工可節(jié)約工期。樁間淤泥的處理,使用塑性混凝土作為PHC管樁與閘室底板之間的褥墊層,既可以很好地解決樁基與樁間土的承載問題,又可以解決閘室底板的抗?jié)B問題。
本文以安徽省裕溪河除險加固工程為例,對深厚淤泥土上管樁與塑性混凝土增強型復(fù)合地基施工進(jìn)行研究與應(yīng)用,為大中型水利工程中水工建筑物深厚淤泥土地基處理提供借鑒。
a.管樁采用水上沉超長無拼接PHC管樁,并采用船載GPS和陸上全站儀雙向定位,保證沉樁的質(zhì)量和精準(zhǔn)定位。
c.塑性混凝土中,摻入大量的鈣基膨潤土,能有效地降低塑性混凝土的彈性模量,提高抗變形能力,改善褥墊層的應(yīng)力狀態(tài);又解決了鈣基膨潤土隨意堆放帶來的環(huán)境污染問題。
裕溪閘水利樞紐位于安徽省巢湖流域裕溪河入長江口4km處,是無為大堤上的大型水利工程,與巢湖閘組成巢湖、裕溪河梯級水利樞紐。新建節(jié)制閘閘室為胸墻式結(jié)構(gòu),共14孔,單孔凈寬8m,總凈寬112m。水閘底檻高程3.0m,胸墻底高程10.0m,閘頂高程14.5m,閘室順?biāo)鞣较蜷L18m,閘室總寬度為134.4m。
工程地質(zhì)基礎(chǔ)為深厚淤泥,采用水上沉大直徑PHC管樁樁基進(jìn)行處理。
塑性混凝土作為褥墊層施工工藝流程見圖1。
圖1 塑性混凝土褥墊層施工工藝流程
2.3.1 水上沉PHC管樁施工
采用水上PHC樁錘擊法沉樁的施工方法,利用樁錘下落時的瞬時沖擊機械能,克服土體對樁的阻力,使其靜力平衡狀態(tài)遭到破壞,導(dǎo)致樁體下沉,達(dá)到新的靜壓平衡狀態(tài),反復(fù)錘擊樁頭,致使樁身不斷下沉。
2016年實施的短軌枕改造施工,按照原設(shè)計方案將線路分解為有縫線路后進(jìn)行短軌枕更換,施工期間跨越7~8月份高溫季節(jié)。從記錄的施工軌溫來看,分解無縫線路時最高軌溫為 27℃(可將該溫度視為ts)。在高溫施工期間,為防止凍結(jié)夾板松卸后,因鋼軌膨脹無法安裝恢復(fù)凍結(jié)夾板,因此在施工過程中,選擇在未拆卸凍結(jié)夾板的情況下進(jìn)行短軌枕更換作業(yè)(可視為無縫線路狀態(tài)),記錄的當(dāng)日最高施工軌溫為 36℃,但未發(fā)生脹軌情況。即Δt=36℃-27℃=9℃,施工期間未發(fā)生脹軌現(xiàn)象。
該工程中采用的PHC樁最長為35m,采用水上打樁,利用打樁船可以整根無拼接一次性打入,確保了沉樁質(zhì)量。
樁基定位,先用船載GPS對沉樁位置進(jìn)行定位,待樁基定位結(jié)束后,沉樁過程中,再利用陸上全站儀對樁基位置進(jìn)行復(fù)核,如有偏差,及時調(diào)整,確保沉樁精確定位。
2.3.2 基坑排水清淤
圍堰填筑后,將基坑內(nèi)水抽排。為避免清淤對樁基的擾動,禁止大型土方設(shè)備在樁基上作業(yè),故采用泥漿泵吹填的方式對閘基進(jìn)行清淤,清淤基面達(dá)到設(shè)計標(biāo)高。
2.3.3 PHC管樁樁頭處理
首先人工清除管樁內(nèi)淤泥,再按設(shè)計標(biāo)高要求,切除超高的樁頭。按設(shè)計圖紙制作鋼筋籠子,安裝完畢后,澆筑封頭混凝土。
2.3.4 塑性混凝土模板制安
為防止塑性混凝土開裂,在塑性混凝土表層布置一層鋼筋網(wǎng)片。鋼筋網(wǎng)片與管樁有交叉時,切斷鋼筋,并按圖紙要求,進(jìn)行模板制安。
2.3.5 塑性混凝土配制
塑性混凝土配合比見表1。
表1 塑性混凝土配合比 單位:kg/m3
嚴(yán)格按照配合比計量配料,確保稱量在允許偏差內(nèi)。
投料嚴(yán)格按規(guī)定程序投放,確?;炷翑嚢栀|(zhì)量。
2.3.6 塑性混凝土澆筑
由于塑性混凝土屬于高流動度混凝土,為防止混凝土隨意流淌,影響混凝土的均勻性。采用汽車泵澆筑,由人員控制,均勻布料,倉面人員平倉。
混凝土采用分層分塊澆筑,本工程中塑性混凝土厚度為1.5m,分兩層施工,下層厚度為0.9m,上層為0.6m,下層塑性墊層和樁土之間構(gòu)成增強型復(fù)合地基,分兩層澆筑,可避免有害的不均勻沉降和塑性混凝土裂縫。
塑性混凝土采用兩次收光。即澆筑至高程后,用3m直尺刮平,再用鐵板收光。等到初凝前1~2h,再收第二遍光。防止出現(xiàn)塑性裂縫。
2.3.7 塑性混凝土的養(yǎng)護(hù)
8h后,敷蓋土工布,灑水養(yǎng)護(hù),保證塑性混凝土保持濕潤。
3.1.1 水上沉PHC管樁施工經(jīng)濟效益分析
本工程超長樁的最大長度為35m,如果采用陸路運輸,不能運輸整根樁,需將PHC樁分段運輸至現(xiàn)場,并且現(xiàn)場接樁,而本技術(shù)采用水上沉超長無拼接PHC管樁,直接船運至現(xiàn)場,不需要接樁,降低施工成本。
僅以節(jié)省一期圍堰的填筑與拆除費用作為經(jīng)濟效益分析如下:
a.圍堰填筑費用:4萬m3×105元/m3=420萬元。
b.圍堰拆除費用:4萬m3×15元/m3=60萬元。
c.節(jié)省費用總計:420+60=480萬元。
3.1.2 塑性混凝土施工經(jīng)濟效益分析
碎石褥墊層不具備抗?jié)B能力,要提高抗?jié)B性,需對樁間土進(jìn)行換填或采用粉噴樁,提高其抗?jié)B性能;換填會對PHC管樁產(chǎn)生擾動,采用粉噴樁,施工工序復(fù)雜,成本高。采用塑性混凝土作為褥墊層,工序簡單,施工方便,成本低。經(jīng)計算,采用粉噴樁需241.92萬元,而采用塑性混凝土作為褥墊層僅需120.96萬元,可節(jié)約成本近50%。
3.1.3 總經(jīng)濟效益
綜合考慮水上沉PHC管樁施工和塑性混凝土施工,共計可節(jié)省投資成本600.96萬元。
該技術(shù)直接在水上打樁,無須填筑圍堰,對河道周邊環(huán)境幾乎無影響,環(huán)保并且節(jié)約資源,能大大縮短工期,提高施工效率。
塑性混凝土中采用的鈣基膨潤土如果隨意堆放,將對周邊土壤對造成污染。而在塑性混凝土中添加大量的鈣基膨潤土,既可以提高混凝土的抗變形能力和抗?jié)B性,提高施工效率,又可以解決鈣基膨潤土對環(huán)境的污染問題,社會效益顯著。
塑性混凝土作為褥墊層,首次應(yīng)用于閘室基礎(chǔ)處理,施工中要保證塑性混凝土的指標(biāo)參數(shù)滿足設(shè)計對其低彈性模量和高抗?jié)B等性能的要求,通過現(xiàn)場配合比的試驗驗證,選取最優(yōu)配合比,并在施工過程中,分層分塊施工,避免在深厚淤泥復(fù)合地基出現(xiàn)樁土有害不均勻沉降和塑性混凝土開裂現(xiàn)象。
工程中管樁與塑性混凝土構(gòu)成復(fù)合型地基,增強了閘基的地基承載力,既解決了樁基與樁間土的承載問題,又解決了閘室底板的抗?jié)B問題。該技術(shù)提高了施工效率,降低了施工成本,可供類似工程參考。