(遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限公司,遼寧 阜新 125100)
魯奇氣化爐是國內(nèi)早期引進的魯奇煤氣化工藝的核心設(shè)備,在國內(nèi)有較多應(yīng)用的業(yè)績,如解化、哈氣化、山西天脊、河南義馬等。因其煤氣化溫度低,產(chǎn)品氣中甲烷含量高,一般選擇該氣化工藝用于生產(chǎn)城市煤氣、煤制天然氣等。近十年來國內(nèi)已建成的煤制天然氣項目大多采用碎煤加壓氣化工藝,該工藝氣化爐與魯奇氣化爐類似,如新疆廣匯、大唐克旗、新疆慶華、浙能新天等氣化爐,這類工廠使用長焰煤、褐煤等,試運行一段時間后,氣化爐均出現(xiàn)不同程度的腐蝕。為了提高工廠長周期連續(xù)穩(wěn)定運行,須解決氣化爐的腐蝕問題[1]。
從新疆廣匯、大唐克旗、浙能新天在生產(chǎn)投料初期的運行狀況來看,氣化爐都不同程度地出現(xiàn)腐蝕。以下分別介紹和分析幾個廠運行過程中氣化爐的腐蝕情況:
2012年5月,氣化裝置B區(qū)2#爐、5#爐原始開車,以伊吾縣長焰煤為原料,試運行約10 d,氧負(fù)荷40%~90%。在6月3日停爐檢查時,氣化爐內(nèi)夾套中部嚴(yán)重腐蝕,腐蝕主要發(fā)生在底部C型護板焊縫向上約2.5 m的內(nèi)夾套筒體上的高溫燃燒及還原區(qū)域,人孔周邊有腐蝕,但沒有明顯凹凸點。
新疆廣匯為查找和分析氣化爐腐蝕原因,用B區(qū)4#爐和6#進行試驗驗證和抗腐蝕分析,結(jié)構(gòu)表明:①采用超音速電噴涂工藝對4#氣化爐噴涂試驗,運行5 d后仍然腐蝕嚴(yán)重;②采用新噴涂工藝對6#氣化爐噴涂試驗,運行5 d后腐蝕掉近8 mm;③在6#氣化爐內(nèi)夾套腐蝕嚴(yán)重部位選擇抗腐蝕材料做掛片試驗,經(jīng)5 d運行,檢驗鎳基未見明顯腐蝕;④在4#氣化爐內(nèi)夾套砌筑耐火防腐襯里,經(jīng)過一段時間運行發(fā)生裂紋、自然剝落、掛渣剝落等現(xiàn)象。
上述抗腐蝕驗證效果均不理想,2013年確定采用inconel625焊條對氣化爐內(nèi)夾套防腐堆焊。經(jīng)過1年的運行試驗,氣化爐內(nèi)壁堆焊鎳基合金沒有發(fā)生腐蝕,僅出現(xiàn)了一點瑕疵,堆焊層表面發(fā)現(xiàn)輕微裂紋。
2016年6月,氣化裝置A系列氣化爐開始試燒三采區(qū)原煤,到10月停爐檢查氣化爐內(nèi)夾套,發(fā)現(xiàn)在夾套表面C型護板向上5 m左右的范圍內(nèi)出現(xiàn)大面積的鱗片狀腐蝕坑,深度普遍達到4~5 mm。根據(jù)B系列運行經(jīng)驗,2017年4月確定采用Hastelloy C22合金對氣化爐內(nèi)夾套防腐堆焊,運行了136 d。通過宏觀觀察及PT檢測未發(fā)現(xiàn)開放性氣孔、裂紋、腐蝕等現(xiàn)象(見圖1),焊道表面呈現(xiàn)金屬光澤且紋路清晰可見。通過表面金屬色譜分析,表面鐵元素析出均小于5%,表明熔敷區(qū)域的抗硫、堿性金屬、氯離子效果明顯。通過測厚數(shù)據(jù)分析,熔敷層未發(fā)現(xiàn)減薄現(xiàn)象,并且表面熔敷焊接紋路清晰可見,說明熔敷層具有較強的抗磨損能力。堆焊Hastelloy C22合金比A系列堆焊Inconel625效果好一些。
圖1 氣化爐內(nèi)夾套
2012年,大唐克旗根據(jù)新疆廣匯氣化爐夾套腐蝕情況以及A系列處理措施,在2013年8月對B區(qū)221#、227#氣化爐內(nèi)夾套檢測未發(fā)現(xiàn)減薄現(xiàn)象。2014年1月,221#氣化爐運行過程中發(fā)現(xiàn)灰鎖溫度持續(xù)降低,夾套耗水量增加,懷疑夾套漏水,停車進行檢查。入爐檢查發(fā)現(xiàn)夾套最下部的兩帶夾套板人孔方向發(fā)生嚴(yán)重減薄,并出現(xiàn)一個2 mm×30 mm的漏點,隨后運行中的其他氣化爐相繼出現(xiàn)夾套漏水現(xiàn)象,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),共計7臺爐夾套內(nèi)壁有減薄現(xiàn)象。16臺氣化爐全部進行停車入爐檢查和氣化爐夾套內(nèi)壁壁厚檢測。其中有2臺爐人孔下方和8臺爐人孔下方順時針120°方向腐蝕嚴(yán)重,氣化爐人孔一側(cè),約一半較另一半腐蝕嚴(yán)重??似?21#氣化爐夾套腐蝕情況見圖2。
圖2 克旗氣化爐腐蝕情況
大唐克旗組織兩次專家會議,結(jié)合現(xiàn)場實際運行情況確定修復(fù)方案:夾套板最下部15CrMoR材質(zhì)的板材全部更換為Q245R;上部20R材質(zhì)的夾套板厚度小于22 mm且大于10 mm的,熔敷至22 mm再堆焊Inconel625;上部20R夾套板厚度小于10 mm的直接更換夾套板,再堆焊Inconel625。
按照修復(fù)方案處理后氣化爐穩(wěn)定運行了一段時間。2016年下半年,222#、228#、226#氣化爐內(nèi)夾套原堆焊inconel625部位又出現(xiàn)不同程度的腐蝕現(xiàn)象,到2017年腐蝕情況擴大到所有氣化爐,具體情況如下:①爐內(nèi)自動焊焊接紋理基本消失,出現(xiàn)條狀或點狀腐蝕,原堆層有條狀或片狀腐蝕露出設(shè)備本體材料;②靠近C形護板筋條處,出現(xiàn)嚴(yán)重蜂窩狀腐蝕。
浙能新天A、B、C三個系列共計22臺碎煤加壓氣化爐,2017年3月開車,到7月5日,發(fā)現(xiàn)C4氣化爐夾套水耗明顯增大,判斷夾套泄露,停車確認(rèn)夾套底部耐磨筋條的400 mm處已經(jīng)腐蝕出孔洞,之后對C框架其他爐停爐檢查,夾套底部灰層均有明顯減薄。浙能新天氣化爐在2個多月的時間里,22臺氣化爐內(nèi)夾套均出現(xiàn)不同程度的減薄現(xiàn)象。氣化夾套腐蝕部位與大唐克旗相同,均在夾套底部,不同的是縱向溝槽不是很明顯。2018年浙能新天對22臺氣化爐進行堆焊Inconel625,運行中發(fā)現(xiàn)已堆焊防腐材料氣化爐高負(fù)荷運行良好。
2012年7月,新疆廣匯委托合肥通用機械研究院特種設(shè)備研究站,針對該公司提供的氣化爐樣品進行了腐蝕形態(tài)宏觀檢查、鋼板化學(xué)成分分析、硬度和金相分析,內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物及煤渣的能譜和X衍射分析。分析結(jié)果如下:①鋼板的化學(xué)成分、硬度和金相組織正常;②氣化爐內(nèi)嚴(yán)重腐蝕減薄部位未見裂紋存在;③腐蝕部位內(nèi)表面腐蝕產(chǎn)物主要成分為Fe2O3,同時也有C、Cl、Si、S、Na、K等元素存在;④送檢部位內(nèi)表面腐蝕產(chǎn)物主要成分為SiO2、CaCO3及其附著的白色晶體NaCl。
根據(jù)氣化爐工藝操作條件、內(nèi)壁腐蝕形態(tài)、腐蝕產(chǎn)物及煤渣的性質(zhì)和物象結(jié)構(gòu)以及新疆廣匯提供的煤粉組份等情況,合肥通用機械研究院特種設(shè)備研究站初步判定導(dǎo)致氣化爐內(nèi)壁出現(xiàn)異常腐蝕減薄的機理為復(fù)合硫酸鹽和氯鹽共同作用下的腐蝕。腐蝕的發(fā)生可能與原料煤中堿金屬氧化物(Na2O、K2O)、SO3、氯鹽以及揮發(fā)份含量等有較大的關(guān)系[2]。
2014、2015年大唐國際化工研究院有限公司分4次委托北京科技大學(xué)腐蝕與防護中心對克旗氣化爐腐蝕實物、掛片進行了腐蝕物分析,所有掛片均發(fā)生了腐蝕,掛片表面形成了較厚一層的腐蝕產(chǎn)物,外氧化附著層、中間氧化層、內(nèi)氧化層。
根據(jù)各氣化爐夾套掛片310s、321、825、625 腐蝕樣品橫截面SEM 微觀組織觀察分析,精確測定了腐蝕產(chǎn)物的內(nèi)氧化層、外氧化層、灰層各部分的厚度,利用腐蝕產(chǎn)物厚度(內(nèi)氧化層+外氧化層)和氣化爐運行天數(shù),換算獲得了掛片樣品的68 d、189.5 d、303 d的年腐蝕速率,其中228#氣化爐掛片運行時間7287 h(303 d)后的腐蝕速率見表1。
表1 228#氣化爐掛片腐蝕速率
由表1分析可得出以下結(jié)論。
(1)4種掛片材料中,按照上、中、下3個位置腐蝕速率對比來看,上部腐蝕最輕,中部次之,下部腐蝕速率最大。
(2)上中部腐蝕速率由小到大的順序為Inconel 625 合金、Incoloy825 合金、310s 合金、321 合金;上部掛片年化腐蝕速率分別為:7.8 μm/a,11.6 μm/a,15.2 μm/a,127.9 μm/a;中部掛片年化腐蝕速率則分別為:26.6 μm/a,29.0 μm/a,32.0 μm/a,50.6 μm/a;下部Inconel 625合金年化腐蝕速率為71.9 μm/a。
(3)金屬掛片材料發(fā)生了Cl、F、S有害元素參與的高溫氧化腐蝕,形成了Cr、Ni、Fe元素的氧化層。由于選擇的合金成分中Cr 元素含量較高,所以在氣化爐夾套掛片上發(fā)生了Cr 選擇性氧化為主的高溫氧化,形成的Ni(Fe,Cr)2O4/Cr2O3氧化層能夠有效地阻擋氣化爐腐蝕氣氛的侵蝕。
(4)Inconel 625 合金不但發(fā)生了Cr 選擇性氧化,形成了Ni(Fe,Cr)2O4/Cr2O3氧化層,而且在腐蝕產(chǎn)物與基體界面富集了Nb、Mo 等高熔點的難熔合金元素,自發(fā)形成擴散障礙層,阻擋了非金屬元素的向內(nèi)擴散和金屬元素的向外擴散,加大了腐蝕反應(yīng)發(fā)生的阻力,從而降低了合金遭受F、Cl、S、O 腐蝕氣氛腐蝕的速率。
大唐克旗氣化爐主要腐蝕機理初步判斷為鹵化-氧化腐蝕加劇下的高溫磨蝕腐蝕機制。
(1)鹵化-氧化腐蝕。Cl、F元素具有腐蝕性,15CrMo材料在含鹵素的氧化環(huán)境下,腐蝕速率的控制步驟由氧化-鹵化反應(yīng)相互競爭。影響氧化-鹵化反應(yīng)的主導(dǎo)性的特定因素為熱力學(xué)因素(形成速度、腐蝕產(chǎn)物的相對穩(wěn)定性、蒸汽壓等)和影響腐蝕產(chǎn)物物理化學(xué)性能的動力學(xué)因素(密度、體積、擴散系數(shù)、熱膨脹系數(shù)等)。在這種環(huán)境下,鹵化物不像氧化物,不能有效阻礙腐蝕繼續(xù)進行。從15CrMo夾套材料腐蝕產(chǎn)物分析來看,主要腐蝕產(chǎn)物組成為Fe、O元素,含有少量Si、Cr、Al合金元素,以及少量有害的Cl、S元素,說明腐蝕類型為鹵化催化下的氧化機理。
(2)高溫磨蝕腐蝕。從夾套內(nèi)表面可見縱向斜溝壑狀腐蝕痕跡,結(jié)合克旗氣化爐使用褐煤煤質(zhì)檢測報告,2礦5#煤灰分中有55.34%的 SiO2、20.94%的 Al2O3、5.78% 的Fe2O3、5.32% 的CaO,2礦6#煤灰分中20.64% 的SiO2、15.4%的 Al2O3、9.13%的 Fe2O3、29.43%的 CaO,能夠起到?jīng)_刷磨蝕作用的介質(zhì)主要是多棱角的 SiO2、Al2O3等氧化物,這兩種氧化物的莫氏硬度分別可以達到7級、9級。
另外,關(guān)于壓力對于腐蝕的影響,浙江大學(xué)熱能工程系Gul-e-Rana Jaffri等人2013年根據(jù)Fact sage軟件模擬高壓氣化爐有害物質(zhì)SO2、H2S、HCl、NaCl、KCl含量的計算結(jié)果發(fā)現(xiàn),在所研究的煤質(zhì)中,氣化爐內(nèi)由煤所釋放的HCl含量隨著氣化壓力升高而顯著增加(從0.5到1.5 MPa),這是與煤質(zhì)表面氯化合物弱鍵的吸收有關(guān)。HCl含量隨著壓力增大而增加,會加重內(nèi)夾套材料腐蝕速率。從生產(chǎn)運行看,隨著氣化壓力的提高,一是傳質(zhì)速度加快,二是腐蝕性氣體或液體密度增加,必然會加快腐蝕速率。另外,氣化壓力提高時,夾套水溫度(飽和溫度)相應(yīng)提高,夾套壁溫將相應(yīng)提高,客觀上會加快腐蝕速率。
防止魯奇氣化爐腐蝕的解決措施如下:①增大氣化爐水冷夾套循環(huán)比率,強化夾套自然循環(huán),強化氣化爐夾套的水的冷卻效果,改善冷卻水水質(zhì),防止夾套內(nèi)結(jié)垢,降低夾套板的金屬溫度;②對于氟含量高的煤,氣化爐水夾套腐蝕區(qū)域建議堆焊哈氏合金Hastelloy C22;③對于氯含量高而氟含量不高的煤,氣化爐水夾套建議堆焊鎳基合金IG625;④不同負(fù)荷工況下,控制蒸汽/氧氣的比例或蒸汽和氧氣的溫度,避免蒸汽冷凝;⑤增加氣化劑(蒸汽/氧氣)噴口與夾套的間距,調(diào)整氣化劑噴口的流向和速度,減緩或避免沖刷腐蝕和磨蝕;⑥控制給水溫度,避免造成夾套底部的冷卻不良,導(dǎo)致夾套金屬溫度過高;⑦夾套向火面采用高強度材料,減小壁厚,降低夾套金屬溫度。
(1)褐煤或長焰煤等在新疆廣匯氣化爐、大唐克旗及浙能新天的運用情況來看,原常規(guī)設(shè)計氣化爐內(nèi)夾套均出現(xiàn)不同程度腐蝕,經(jīng)過運行及試驗驗證初步判定是鹵化-氧化腐蝕+高溫磨蝕+堿金屬腐蝕綜合作用,其中F的作用應(yīng)該重視。
(2)采用堆焊是目前氣化爐內(nèi)夾套有效減緩腐蝕的一種較為有效的方法,從實際運行情況來看,Hastelloy C22比Inconel625耐腐蝕性較好。
(3)以年輕褐煤或長焰煤等為原料,運用類似氣化工藝生產(chǎn)合成氣,專利商或工程技術(shù)人員應(yīng)該重視原料煤中F、S、Cl等含量、堿金屬K、Na等含量。實際生產(chǎn)過程中可以采用其他手段來降低這些引起氣化爐腐蝕的元素含量,減輕氣化爐腐蝕,保證裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行。