孔令明
【摘 要】流水線平衡過程中常見的問題是工步之間相互糾纏,使工步無法從一道工序轉(zhuǎn)移到另一道工序。文章利用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)對相互關(guān)聯(lián)的38個(gè)工步進(jìn)行梳理,在理清工序先后次序的基礎(chǔ)上使用山積圖進(jìn)行流水線平衡,實(shí)施后取得明顯成效。流水線編成效率由優(yōu)化前的71.2%提升到96.8%,減少人員配置5人,節(jié)約人工成本18萬元/年。研究表明,網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)是一種科學(xué)的管理方法,在企業(yè)的經(jīng)營管理改善中大有用武之地。
【關(guān)鍵詞】流水線平衡;網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù);工序調(diào)整;山積圖
【中圖分類號】TB497;TP18 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)02-0137-03
0 引言
ZL公司是一個(gè)汽車?yán)骷皳Q擋操縱機(jī)構(gòu)制造企業(yè),主要客戶有SGMW、東風(fēng)小康等。2007年9月,SGMW產(chǎn)能急速提升,對ZL公司換擋操縱機(jī)構(gòu)的需求量由原來的約1 400件/d提升到1 800件/d,還有進(jìn)一步提升的趨勢。ZL公司換擋操縱機(jī)構(gòu)流水線原產(chǎn)能為1 440件/d(90JPH),SGMW的需求量已經(jīng)大大超過ZL公司的正常產(chǎn)能,提升流水線產(chǎn)能的需求十分迫切。為此,ZL公司決定先通過流水線平衡挖潛,再適量投入人員,把產(chǎn)能提升到1 920件/d(120JPH),以滿足SGMW的需要。
經(jīng)初步調(diào)查,換擋操縱機(jī)構(gòu)流水線由裝換擋桿、調(diào)彈簧、裝換擋軟軸、裝選擋軟軸、裝套筒與上架5道工序組成。工序總時(shí)間為142.3 s,其中裝換擋桿工序是瓶頸工序,耗時(shí)40 s,編成效率=流水線總工時(shí)/(生產(chǎn)節(jié)拍×流水線崗位數(shù))=142.3/(40×5)=71.2%,有較大的提升空間。但由于5個(gè)工序38個(gè)工步之間有較多的工步相互制約、相互糾纏等問題,單純通過山積圖來進(jìn)行分析和優(yōu)化效果不明顯,因此需要通過網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)厘清各工步之間的關(guān)系,從而為工序調(diào)整提供支持。
1 運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)開展流水線平衡優(yōu)化基本步驟
(1)開展工時(shí)測定。在進(jìn)行工時(shí)測定的時(shí)候盡量把工序細(xì)分成獨(dú)立工步,并且梳理流水線中每一個(gè)工步的先后順序。工序分解得越細(xì),流水線平衡效果越好。
(2)繪制山積圖(現(xiàn)狀)。通過山積圖發(fā)現(xiàn)不均衡,并確定改善目標(biāo)。一般來說,改善目標(biāo)分為兩種:一是在流水線需求節(jié)拍不變的情況下減少工作崗位;二是在人數(shù)不變的情況提升流水線節(jié)拍。從理論上說還有一邊提升生產(chǎn)節(jié)拍一邊減少崗位的情況,但實(shí)際操作中不常見,可忽略不計(jì)。本文的案例是在人數(shù)不變的情況提升流水線節(jié)拍,以適應(yīng)主機(jī)廠產(chǎn)能擴(kuò)張的需求。
(3)繪制網(wǎng)絡(luò)圖(現(xiàn)狀)。通過網(wǎng)絡(luò)圖識別關(guān)鍵路徑(CPM),先分配關(guān)鍵路徑上的工步,再分配非關(guān)鍵路徑上的工步,在工序間超過10%不均衡的情況下還要進(jìn)行更細(xì)的調(diào)整。調(diào)整方法同樣是先調(diào)整關(guān)鍵路徑的工步,再用非關(guān)鍵路徑上的工步來平衡工序間的工作量,直至達(dá)到當(dāng)前最優(yōu)。
(4)繪制優(yōu)化后的網(wǎng)絡(luò)圖。就是把上面的分析固化成為新的網(wǎng)絡(luò)圖。
(5)繪制優(yōu)化后的山積圖。
(6)編寫標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、開展培訓(xùn)并進(jìn)行工作切換。
2 優(yōu)化過程
(1)開展工時(shí)測定,編制換擋操縱機(jī)構(gòu)總成裝配線工時(shí)匯總表(見表1)。
(2)繪制換擋操縱機(jī)構(gòu)山積圖(現(xiàn)狀)。
(1)計(jì)算平均節(jié)拍。平均節(jié)拍=流水線總工時(shí)/流水線崗位人數(shù)=142.3/5=28.5 s,SGMW需求節(jié)拍=(24×3 600/
1 920)×2/3=30 s。理論上按現(xiàn)有人員配備,經(jīng)過流水線平衡能滿足SGMW的需求。
(2)計(jì)算編成效率。編成效率=流水線總工時(shí)/(生產(chǎn)節(jié)拍×流水線崗位數(shù))=142.3/(40×5)=71.2%。
由山積圖可見:①各工序的等待時(shí)間很長。②當(dāng)前編程效率只有71.2%,資源利用率不充分。
(3)繪制網(wǎng)絡(luò)圖(現(xiàn)狀)理順工步之間的關(guān)系,并進(jìn)行流水線平衡。
(4)繪制優(yōu)化后的網(wǎng)絡(luò)圖。
(5)調(diào)整工時(shí)匯總表(見表2)。
(6)繪制優(yōu)化后的換擋操縱機(jī)構(gòu)山積圖。
(7)編寫新的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書,培訓(xùn)員工并按新的流水線平衡圖安排生產(chǎn)。
3 結(jié)語
經(jīng)過流水線平衡優(yōu)化,該班組瓶頸工序時(shí)間由40 s減少至29.6 s,效率提升25%,產(chǎn)能滿足SGMW的產(chǎn)能要求??偟却龝r(shí)間由原來的57.7 s變?yōu)?.7 s,編成效率由原來的71.2%提升至96.8%,已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)汽車行業(yè)領(lǐng)先水平(比主機(jī)廠總裝車間的編成效率還高)。減少人員配置5人,節(jié)約人工成本18萬元/年。因此,該改善項(xiàng)目獲得ZL公司的母公司頒發(fā)的“年度創(chuàng)新工作一等獎(jiǎng)”及柳州市“五小成果二等獎(jiǎng)”。研究表明,用科學(xué)的方法進(jìn)行企業(yè)管理,不僅能提高效率,而且能提高效益。
參 考 文 獻(xiàn)
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[責(zé)任編輯:陳澤琦]