敖桂斌
(新余鋼鐵集團(tuán)公司自動化部,新余 338000)
二鋼特厚板稱重系統(tǒng)的架構(gòu)復(fù)雜,由一臺單片機(jī)+3臺稱重儀表及一套液壓控制系統(tǒng)構(gòu)成,價格昂貴、控制復(fù)雜,給維修帶來一定的難度。稱重系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是在同一網(wǎng)段的以太網(wǎng)上傳輸,沒有和生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的隔離,容易造成潛在的危險。
(1)將在物厚板的連鑄的最尾端重新建一臺長坯輥道秤,替代連鑄中間不穩(wěn)定的升降秤及液壓控制系統(tǒng)。
(2)重新安裝稱重系統(tǒng)架構(gòu),安裝一臺西門子S7—300PLC系統(tǒng)(CPU 315-2DP 模塊、CP343-1模塊和DO 開關(guān)量輸出模塊)和一臺DP 接口的稱重儀表,替代原來復(fù)雜昂貴的單片機(jī)、稱重儀表和液壓控制系統(tǒng),短坯秤則用帶DP 接口的UNI900A 儀表替代,將兩臺儀表掛接在西門子S7—300PLC 系統(tǒng)上。
(3)與1 級PLC 的通訊是安裝了一對ProfibusDP 光纖模塊OLM 通過DP 總線進(jìn)行連接,利用原來的通訊以太網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)過磅客戶端連接。
(1)硬件網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖
(2)稱重PLC 通過DP 總線掛接現(xiàn)場儀表,將稱重實(shí)時數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,把生產(chǎn)S7-300 PLC 通過ProfibusDP 光纖模塊OLM遠(yuǎn)程掛接作為稱重PLC 的子站,通過建立主站和子站匹配的通訊地址,實(shí)現(xiàn)主站與子站之間的數(shù)據(jù)通訊。
(3)與遠(yuǎn)程采集客戶端的通訊則是通過以太網(wǎng)進(jìn)行傳輸,開關(guān)量輸出模塊DO 作為儀表清零的外接點(diǎn),也是通過以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程儀表的底數(shù)清零操作。
這是特厚板稱重系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)組態(tài)圖,從圖中可以看到生產(chǎn)數(shù)據(jù)是通過DP 傳輸,物料稱重?cái)?shù)據(jù)是通過以太網(wǎng)傳輸。與1級的PLC 通訊采用DP 通迅方式,與磅房通訊采用TCP/IP 方式,將生產(chǎn)網(wǎng)與物料網(wǎng)進(jìn)行有效的隔離。
(1)下與1級PLC 進(jìn)行的數(shù)據(jù)傳輸,稱重PLC 采集到儀表的實(shí)時數(shù)據(jù)通過DP 傳送給1級PLC,1級PLC 將穩(wěn)定后的稱重?cái)?shù)據(jù)和稱重序號,開關(guān)量信號傳送返回給稱重PLC 的數(shù)據(jù)塊里。
(2)稱重PLC 將1級PLC 返回的稱重重量和稱重序號通過以太網(wǎng)的方式傳送到遠(yuǎn)程采集客戶端,進(jìn)行重量和序號的采集,但供給MES 匹配。
通過了幾個月的運(yùn)行,秤臺工作安全平穩(wěn),生產(chǎn)數(shù)據(jù)和物料數(shù)據(jù)的傳輸、采集穩(wěn)定互不影響。在不增加成本的同時,實(shí)現(xiàn)了一秤兩用,不僅可以對長坯的稱重,當(dāng)短坯秤出現(xiàn)故障時,也可以通過短坯秤進(jìn)行計(jì)量,而且在秤有計(jì)量疑議時,也可以進(jìn)行相互的一個比對,通過改造也實(shí)現(xiàn)了降本增效。