李 輝
(晉城煤業(yè)集團(tuán) 趙莊煤業(yè),山西 晉城 048000)
沿空留巷具有提高煤炭資源采出率、實(shí)現(xiàn)Y型通風(fēng)、緩解采掘銜接緊張等技術(shù)優(yōu)勢,在我國應(yīng)用廣泛。目前,薄煤層沿空留巷技術(shù)工藝以及留巷變形控制技術(shù)已經(jīng)比較成熟,而中厚煤層沿空留巷由于采動壓力強(qiáng)烈、影響周期長,留巷內(nèi)往往變形劇烈,嚴(yán)重影響使用。針對中厚煤層沿空留巷變形規(guī)律已進(jìn)行較多的研究[1,2],如充填體不同寬度對留巷效果的影響,留巷各部分圍巖變形位置和變形規(guī)律等,為留巷變形控制提供了理論指導(dǎo)依據(jù),但不同地區(qū)條件相差較大,其經(jīng)驗(yàn)難以完全適用。本文對晉城煤業(yè)集團(tuán)趙莊礦6.3 m厚煤層綜放工作面沿空留巷變形規(guī)律進(jìn)行研究,并根據(jù)研究結(jié)果提出了變形控制技術(shù)。
趙莊礦4311綜放工作面回采3#煤層,煤層厚度6.3 m,采高3 m,放煤高度3.3 m,工作面布置3條順槽。預(yù)留巷道為43113巷,巷道原始寬度5 m,高度3.2 m,幫部采用全錨桿支護(hù),錨桿長度2.4 m. 充填體采用巷內(nèi)布置方式,充填體尺寸:長3 m、寬2 m、高3.2 m,留巷斷面寬度3 m、高度3.2 m,充填體與工作面位置關(guān)系見圖1. 充填墻體采用速凝早強(qiáng)高水充填材料灌注,1天強(qiáng)度即可達(dá)到4.5 MPa以上,3天強(qiáng)度6.5 MPa,28天強(qiáng)度9.2 MPa.
圖1 充填體布置示意圖
在留巷內(nèi)布置5組表面位移觀測站,相鄰測站間隔50 m,采用“十”字布點(diǎn)法觀測,每3天觀測一次,觀測內(nèi)容為頂?shù)装?、兩幫移近量,觀測范圍為留巷后方0~200 m. 經(jīng)過3個月觀測,整理觀測數(shù)據(jù),繪制圍巖表面位移曲線,見圖2.
圖2 圍巖表面位移曲線圖
通過表面位移觀測可以看出:
1) 兩幫累計(jì)移近量約500 mm,其中煤幫側(cè)鼓出量260 mm,充填體鼓出量240 mm;頂?shù)装逡平考s470 mm,其中頂板下沉量約200 mm,底鼓量約270 mm.
2) 充填體鼓出量主要集中在留巷后方0~80 m,煤幫鼓出量主要集中在留巷后方80~150 m;而頂板下沉和底鼓主要集中在留巷后方0~80 m.
3) 圍巖變形速度出現(xiàn)兩個明顯的峰值,第1次出現(xiàn)在留巷后方50 m左右,充填體、頂板、底板均出現(xiàn)劇烈變形,煤幫變形量較小;第2次出現(xiàn)在留巷后方120 m附近,煤幫出現(xiàn)劇烈變形,充填體、頂板、底板變形速度小幅增大。
煤幫一側(cè):在留巷內(nèi)向煤幫一側(cè)施工垂直鉆孔安裝多基點(diǎn)離層儀,共安裝4個基點(diǎn),安裝深度分別為8 m、5 m、3 m、1 m,受現(xiàn)場條件限制,觀測范圍為留巷后方0~100 m,繪制觀測曲線,見圖3a).
充填體一側(cè):充填體寬度2 m,在留巷內(nèi)向充填體施工垂直鉆孔安裝多基點(diǎn)離層儀,共安裝3個基點(diǎn),安裝深度分別為1.5 m、1 m、0.5 m,觀測范圍為留巷后方0~130 m,繪制觀測曲線,見圖3b).
圖3 離層觀測曲線圖
通過圖3可以看出:
1) 煤幫側(cè)在留巷后方0~80 m離層較小,在80 m之后出現(xiàn)快速離層,主要離層量在1 m深度基點(diǎn)和5 m深度基點(diǎn)之間,5 m深度基點(diǎn)與8 m深度基點(diǎn)之間離層量極小。
2) 充填體內(nèi)0.5 m、1 m、1.5 m三個基點(diǎn)未出現(xiàn)明顯離層,充填體變形量幾乎全部集中在淺部0~0.5 m.
通過留巷礦壓觀測可以發(fā)現(xiàn):沿空留巷后方頂板出現(xiàn)兩次側(cè)向破斷,第1次在留巷后方80 m,直接頂首先在充填體上方發(fā)生破斷,引起充填體大變形;隨著基本頂回轉(zhuǎn)下沉,充填體尺寸和強(qiáng)度不足以切斷基本頂,基本頂在煤幫深部發(fā)生破斷,引起煤幫大變形,而此時充填體強(qiáng)度已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度,充填體相對變形量較小。
根據(jù)理論計(jì)算和離層實(shí)測,煤幫極限平衡區(qū)范圍約為6.8 m,離層范圍已經(jīng)到達(dá)煤幫深部5~8 m,破壞深度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了錨桿支護(hù)范圍,支護(hù)長度不足,是煤幫發(fā)生大變形的主要原因。
通過上述分析,認(rèn)為維護(hù)留巷斷面,關(guān)鍵是要減小充填體和煤幫鼓出量。
充填體鼓出量集中在留巷后方0~80 m,是側(cè)向上直接頂垮落過程中二者相互作用引起的,充填體在讓壓下縮過程中強(qiáng)度不斷提高,充填體受壓發(fā)生橫向變形,因此關(guān)鍵在于提高充填體早期強(qiáng)度,及時切斷頂板,減小讓壓下縮量?,F(xiàn)場通過設(shè)置合理水灰比提高材料強(qiáng)度,對充填體施加對穿鋼筋使其處于近似三向受力狀態(tài),每個充填墻體上設(shè)置9根對穿鋼筋,充填體上方布置切頂錨索等手段,將充填體鼓出量控制在50 mm以內(nèi)。
煤幫鼓出量集中在留巷后方80 m以后基本頂破斷階段,主要原因是破壞深度大,錨桿支護(hù)強(qiáng)度不足。現(xiàn)場在留巷前方提前補(bǔ)強(qiáng)8.4 m長錨索,在留巷后方50~100 m裂隙發(fā)育段對煤幫進(jìn)行注漿加固,改善錨索受力環(huán)境,將煤幫鼓出量控制在100 mm以內(nèi),變形控制效果顯著。
對趙莊礦4311綜放工作面6.3 m厚煤層沿空留巷變形規(guī)律進(jìn)行研究,并提出了控制措施:
1) 厚煤層綜放工作面礦壓顯現(xiàn)劇烈、影響周期長,留巷變形量大,長期不能穩(wěn)定,嚴(yán)重影響留巷使用。
2) 通過在留巷內(nèi)進(jìn)行表面位移觀測和離層觀測,得到充填體、煤幫變形規(guī)律以及破壞深度。充填體發(fā)生大變形的原因是初期強(qiáng)度不足,煤幫發(fā)生大變形的原因是錨桿支護(hù)強(qiáng)度嚴(yán)重不足。
3) 通過對充填體施加對穿鋼筋等手段,提高充填體初期抗壓強(qiáng)度,將充填體鼓出量控制在50 mm以內(nèi);通過超前補(bǔ)強(qiáng)8.4 m長錨索,留巷后方50~100 m裂隙發(fā)育段注漿加固的方式,將煤幫鼓出量控制在100 mm以內(nèi),留巷變形控制效果顯著。