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      篦冷機(jī)堆“雪人”的故障分析及處理

      2019-06-17 08:15:32趙曉東
      水泥技術(shù) 2019年3期
      關(guān)鍵詞:冷機(jī)生料熟料

      趙曉東

      1 前言

      遼寧渤海水泥有限公司?4.74m×74m回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線,自2014年4月投產(chǎn)以來,生產(chǎn)狀況和指標(biāo)一直比較理想。但2017年6~8月,篦冷機(jī)頻繁出現(xiàn)堆“雪人”故障,窯內(nèi)有時(shí)還伴有嚴(yán)重的“飛砂”,生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)也嚴(yán)重下滑,期間8次被迫停窯累計(jì)138h處理堆“雪人”事故,少產(chǎn)熟料26 000t,直接經(jīng)濟(jì)損失78萬余元。主要生產(chǎn)指標(biāo)對比見表1。

      2 堆“雪人”事故的原因分析

      2.1 原燃材料的影響

      選取堆“雪人”期間使用的原燃材料、“雪人”飛砂料、“雪人”熟料以及正常熟料試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,其結(jié)果如表2~6所示。

      表1 主要生產(chǎn)指標(biāo)對比

      由表2可知,原煤的灰分和全硫含量偏高,揮發(fā)分和低位發(fā)熱量偏低,從而導(dǎo)致煤粉起燃溫度高,燃燒慢,煤粉燃盡率低,易產(chǎn)生不完全燃燒現(xiàn)象;有相當(dāng)一部分未燃燒的煤粉顆粒沉落在熟料中,在篦冷機(jī)內(nèi)產(chǎn)生無焰二次燃燒,導(dǎo)致細(xì)小熟料或未燒透的熟料顆粒表面產(chǎn)生液相,粘度增大,熟料顆粒之間相互粘結(jié)。

      由表3可知,石灰石、粉煤灰、鐵礦石等原材料中的MgO、R2O、SO3、Cl-等有害成分含量偏高,煅燒時(shí)產(chǎn)生的液相量明顯增多。熟料進(jìn)入篦冷機(jī)后,沒有冷凝的殘余液相與熟料粉粘結(jié)在一起,形成浮動(dòng)的熟料層,活動(dòng)篦板不能將其徹底推走,殘存的熟料逐漸成堆。

      由表4可知,飛砂料與正常熟料相比,其KH平均值高0.025,SM平均值高0.25,AM平均值低0.13,液相量平均值小2.23%,fCaO平均值大0.41%,形成熟料的最高煅燒溫度高37℃。這些數(shù)據(jù)說明,飛砂料易燒性很差,煅燒溫度控制雖高,但液相量卻明顯偏低,影響熟料的燒成程度,熟料中的fCaO含量也明顯偏高。

      由表5可知,“雪人”熟料與正常熟料相比,其KH平均值小0.029,SM平均值小0.51,AM平均值小0.19,液相量平均值大5%,形成熟料的最高煅燒溫度低75℃。這些數(shù)據(jù)說明,“雪人”熟料的易燒性好,煅燒溫度控制雖低,但熟料的液相量卻明顯偏高,fCaO含量合格。

      2.2 篦冷機(jī)設(shè)計(jì)和操作的影響

      (1)現(xiàn)代篦冷機(jī)入料口處,一般設(shè)置一段固定篦床。液相量多、粘度大的出窯熟料,由于無法及時(shí)推走,容易形成堆積、粘結(jié)現(xiàn)象。

      (2)篦冷機(jī)料層厚度和冷卻風(fēng)量控制得不合理,導(dǎo)致入窯二次風(fēng)溫低,煤粉易發(fā)生不完全燃燒現(xiàn)象,造成出窯熟料的液相量增加、粘度增大。

      (3)篦冷機(jī)發(fā)生“堆雪人”事故之后,沒有將物料徹底清理干凈,容易導(dǎo)致頻繁“堆雪人”。

      表2 煤粉的工業(yè)分析,%

      表3 原材料的化學(xué)成分

      表4 飛砂料的化學(xué)成分及率值

      表5“雪人”熟料的化學(xué)成分及率值

      表6 正常熟料的化學(xué)成分及率值

      2.3 燃燒器操作的影響

      (1)燃燒器的位置

      以渤海水泥有限公司為例,堆“雪人”期間,燃燒器伸進(jìn)窯內(nèi)距離為350mm,燒成帶相對變短,熟料的燒成反應(yīng)不完全,熟料粉化形成“飛砂”,熟料中≤1mm的細(xì)粉顆粒含量增加,在篦冷機(jī)與窯頭罩之間循環(huán)富集。

      燃燒器端面中心太靠近料層,火焰與物料表面之間的距離變小,氧氣含量相對不足,物料表面會(huì)產(chǎn)生還原氣氛,并且未燃或正在燃燒的煤粉顆粒容易掉落在熟料中,產(chǎn)生不完全燃燒現(xiàn)象,增加篦冷機(jī)入口處熟料的液相量,容易形成堆“雪人”現(xiàn)象。

      (2)內(nèi)、外風(fēng)比例控制方法

      使用閥門開度控制煤粉燃燒器的內(nèi)風(fēng)量與外風(fēng)量,很容易造成內(nèi)風(fēng)與外風(fēng)比例失調(diào),削弱火焰的內(nèi)循環(huán)與外循環(huán),影響煤粉的均勻混合與燃燒。部分未燃盡的煤粉顆粒會(huì)掉落在熟料中,繼續(xù)發(fā)生不完全燃燒反應(yīng),致使出窯熟料的液相量劇增,在篦冷機(jī)入料口處互相粘結(jié)、聚集,形成堆“雪人”現(xiàn)象。

      3 處理堆“雪人”的技術(shù)措施

      3.1 控制原燃材料的質(zhì)量(表7、8)

      3.2 控制煤粉及生料質(zhì)量(表9)

      3.3 控制熟料配料方案(表10)

      根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),KH和SM比較高的生料,盡管其液相量不多,但容易形成飛砂料,而KH高和SM相對較低的生料,或SM高和KH相對較低的生料易燒性好,不容易形成飛砂料。因此應(yīng)選用KH較高和SM較低的配料方案。

      3.4 正確操作控制篦冷機(jī)

      表7 石灰石質(zhì)量控制指標(biāo)

      表8 原煤質(zhì)量控制指標(biāo)

      表9 煤粉、生料質(zhì)量控制指標(biāo)

      表10 配料方案

      表11 燃燒器控制參數(shù)

      表12 實(shí)施技改措施前后的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)對比

      通過合理調(diào)整篦冷機(jī)的料層厚度和冷卻風(fēng)量,提高入窯二次風(fēng)的溫度。

      3.5 正確操作控制煤粉燃燒器

      (1)正確控制煤粉燃燒器的位置

      如圖1所示,O點(diǎn)為窯口截面的中心位置,A點(diǎn)為煤粉燃燒器端部的中心位置。冷態(tài)條件下,控制A點(diǎn)的坐標(biāo)為(30,-50),煤粉燃燒器端部伸進(jìn)窯口內(nèi)的距離為100~200mm。

      (2)優(yōu)化煤粉燃燒器的用風(fēng)參數(shù)(表11)

      通過調(diào)節(jié)閥門開度,控制軸流風(fēng)、旋流風(fēng)、煤風(fēng)和中心風(fēng)的壓力,優(yōu)化煤粉燃燒器的用風(fēng)參數(shù)。

      3.6 設(shè)置空氣炮

      在篦冷機(jī)入料端的正面設(shè)置3臺(tái)空氣炮,兩個(gè)側(cè)面各設(shè)置1臺(tái)空氣炮,在“雪人”堆積形成初期,每隔5~10min,所有空氣炮同時(shí)啟動(dòng),可瞬間釋放10~15kN的膨脹沖擊力,能有效清除積料,將隱患消除在萌芽階段。

      4 生產(chǎn)實(shí)踐效果

      實(shí)施技術(shù)改進(jìn)措施后,不但消除了篦冷機(jī)堆“雪人”現(xiàn)象,而且窯的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)也大為改善。實(shí)施技改措施前后的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)對比如表12所示。

      由表12可知,實(shí)施技術(shù)改進(jìn)措施后,窯產(chǎn)量平均提高428t/d,全年多產(chǎn)熟料14.34萬噸,創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益430.20萬元;窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率提高2.65%,全年多產(chǎn)熟料4.39萬噸,創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益131.70萬元;熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降8.86kg/t熟料,全年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤13 400t,創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益804.00萬元。三項(xiàng)累計(jì)創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)1 365.90萬元。■

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