魏燦,俞利濤,童睿,王純良
中材邦業(yè)(杭州)智能技術(shù)有限公司與中材(天津)粉體技術(shù)裝備有限公司聯(lián)合開發(fā)、實(shí)施的水泥粉磨智能控制系統(tǒng)于2018年9月在雙鴨山新時(shí)代水泥有限責(zé)任公司1號(hào)水泥粉磨生產(chǎn)線成功投入運(yùn)行,在三方項(xiàng)目組成員的共同努力及天津院技術(shù)專家隊(duì)伍的大力支持下,已取得“安全、穩(wěn)定、連續(xù)、自動(dòng)、優(yōu)化”運(yùn)行的良好效果,正常工況下投用率在95%以上,主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏差降低30%以上,平均噸水泥電耗降低1.0kWh以上。
中材水泥粉磨智能控制系統(tǒng)[1]包括APS一鍵啟停技術(shù)(融合了模擬量自動(dòng)控制、順序控制、超馳控制等)、輥磨自動(dòng)投料系統(tǒng)、基于預(yù)測(cè)模型控制的APC智能控制系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)和在線激光粒度分析儀。水泥粉磨智能控制系統(tǒng)總體架構(gòu)見圖1。
水泥輥磨智能控制系統(tǒng)功能如下:
(1)所有設(shè)備一鍵啟停,并在啟停過程中實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵模擬量的自動(dòng)控制、水泥輥磨自動(dòng)投料落輥和在線粒度分析儀自動(dòng)運(yùn)行。
(2)系統(tǒng)正常運(yùn)行后,APC控制系統(tǒng)自動(dòng)投運(yùn),實(shí)現(xiàn)風(fēng)量、料量、壓力等參數(shù)的自動(dòng)控制。
(3)自學(xué)習(xí)水泥品種特征,自動(dòng)切換控制策略。
(4)自學(xué)習(xí)生產(chǎn)工況特征,建立專家?guī)?;自?dòng)識(shí)別當(dāng)前工況,自動(dòng)切換控制策略。
(5)水泥磨系統(tǒng)全流程全工況的自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)水泥磨系統(tǒng)無人值守的第一步。
圖1 水泥粉磨智能控制系統(tǒng)總體架構(gòu)圖
傳統(tǒng)水泥粉磨控制算法包括,預(yù)測(cè)模型控制MPC、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、自適應(yīng)控制、模糊邏輯、專家算法、最優(yōu)控制等,水泥粉磨智能優(yōu)化控制平臺(tái)在此基礎(chǔ)上引入大數(shù)據(jù)算法模型理論,進(jìn)行自主尋優(yōu),以產(chǎn)量最大化、質(zhì)量最優(yōu)化、電耗最小化、設(shè)備安全運(yùn)行為尋優(yōu)約束條件,利用歷史數(shù)據(jù)庫(kù)和當(dāng)前實(shí)時(shí)過程數(shù)據(jù)構(gòu)成記憶矩陣。矩陣的行向量代表某一時(shí)刻所有測(cè)點(diǎn)的運(yùn)行數(shù)據(jù),列向量代表測(cè)點(diǎn)在不同時(shí)刻的運(yùn)行數(shù)據(jù)。再通過平臺(tái)內(nèi)部大數(shù)據(jù)算法進(jìn)行運(yùn)算,梳理磨機(jī)本體和各個(gè)子系統(tǒng)的測(cè)點(diǎn)關(guān)系,形成輸入量和輸出量關(guān)系的映射模型。優(yōu)化平臺(tái)輸出最優(yōu)值以及控制約束條件,以供質(zhì)量控制器、產(chǎn)量控制器、溫度控制器進(jìn)行實(shí)時(shí)控制。
2.1.1 水泥粉磨系統(tǒng)一鍵啟停的實(shí)施(圖2)
水泥粉磨可通過APS一鍵啟停系統(tǒng)降低主機(jī)設(shè)備的空運(yùn)轉(zhuǎn)率,從而更大限度地降低電耗。同時(shí)可降低操作員的操作強(qiáng)度,減少誤操作,使操作流程規(guī)范統(tǒng)一。
該部分工作具體分三個(gè)步驟實(shí)施:
(1)修改DCS邏輯,將水泥粉磨系統(tǒng)按照工藝流程分組,在邏輯上實(shí)現(xiàn)組起組停,并添加必要的順序聯(lián)鎖、保護(hù)聯(lián)鎖;
(2)待所有設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),結(jié)合專家系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)逐步投料;
(3)待粉磨系統(tǒng)在設(shè)定的產(chǎn)量下正常運(yùn)行后,自動(dòng)將APC控制系統(tǒng)投入,實(shí)現(xiàn)粉磨系統(tǒng)的自動(dòng)控制。
2.1.2 水泥輥磨自動(dòng)落輥程序(圖3)
將粉體公司技術(shù)專家及水泥廠技術(shù)人員提供的投料落輥步序及經(jīng)驗(yàn)梳理成計(jì)算機(jī)語(yǔ)言,通過ICE編程實(shí)現(xiàn)水泥輥磨的自動(dòng)投料落輥功能:當(dāng)具備投料條件時(shí)(磨機(jī)壓差大于設(shè)定值),根據(jù)水泥品種按一定的梯度自動(dòng)逐步加壓、加料、加風(fēng),并時(shí)刻監(jiān)視磨機(jī)振動(dòng)、料層、溫度等關(guān)鍵參數(shù);通過專家算法進(jìn)行工況辨識(shí),并根據(jù)辨識(shí)結(jié)果自動(dòng)進(jìn)行處理,最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)投料落輥。
圖2 水泥輥磨一鍵啟停DCS界面
圖3 水泥輥磨自動(dòng)落輥程序
該系統(tǒng)能夠全工況自適應(yīng),神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)自學(xué)習(xí),識(shí)別水泥品種和生產(chǎn)工況,自動(dòng)切換控制策略,實(shí)時(shí)優(yōu)化調(diào)節(jié),穩(wěn)定關(guān)鍵控制變量,實(shí)時(shí)監(jiān)控磨機(jī)狀態(tài),在線實(shí)時(shí)分析細(xì)度。
通過自動(dòng)調(diào)節(jié)喂料量、自動(dòng)調(diào)節(jié)選粉機(jī)轉(zhuǎn)速(配備在線粒度分析儀)、自動(dòng)調(diào)節(jié)循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速和自動(dòng)調(diào)節(jié)冷熱循環(huán)風(fēng)閥,穩(wěn)定生產(chǎn)過程,提高產(chǎn)量,減少異常停機(jī)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)水泥粉磨的智能控制,降低單位電耗。
水泥輥磨智能控制系統(tǒng)DCS界面見圖4,水泥輥磨智能控制系統(tǒng)ICE界面見圖5。
圖4 水泥輥磨智能控制系統(tǒng)DCS界面
圖6 在線激光粒度分析儀現(xiàn)場(chǎng)安裝
本系統(tǒng)選配英國(guó)XOPTIX在線粒度分析儀,通過在線粒度分析儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水泥產(chǎn)品的粒度分布,包括:<3μm、3~10μm、10~32μm、32~45μm、45~80μm、>45μm、>80μm以及水泥比表面積。
智能控制系統(tǒng)通過動(dòng)態(tài)掃描在線分析儀的實(shí)時(shí)細(xì)度數(shù)據(jù),使風(fēng)量和喂料量實(shí)時(shí)保持在最佳狀態(tài)。系統(tǒng)的安全機(jī)制保證水泥磨生產(chǎn)的安全和穩(wěn)定,避免異常工況的發(fā)生,從而達(dá)到提產(chǎn)降耗、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
(1)提高全工況系統(tǒng)投用率
智能控制系統(tǒng)特殊工況診斷及自動(dòng)處理功能,能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)磨機(jī)和各倉(cāng)倉(cāng)位的狀態(tài),自動(dòng)識(shí)別異常工況并且自動(dòng)采取措施,最大程度保證智能控制系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運(yùn)行。水泥磨智能控制系統(tǒng)于2018年9月進(jìn)入連續(xù)試運(yùn)行階段,全工況下保持較高的投運(yùn)率。以9月最新投運(yùn)數(shù)據(jù)為例,進(jìn)行KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),全工況下智能控制系統(tǒng)投運(yùn)率在95%以上,如表1所示。
(2)提高穩(wěn)定性
系統(tǒng)投運(yùn)以后,穩(wěn)流倉(cāng)波動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)偏差降低了70%以上。穩(wěn)流倉(cāng)穩(wěn)定后,操作員可將倉(cāng)位設(shè)置在最佳點(diǎn),既能保證產(chǎn)量最大,又能避免常規(guī)控制時(shí)的倉(cāng)位波動(dòng)過大,導(dǎo)致下料口堵塞而停磨的情況發(fā)生。投運(yùn)前后運(yùn)行曲線對(duì)比見圖7。
(3)提高水泥質(zhì)量合格率
表1 9月份ICE平臺(tái)軟件KPI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
圖7 智能優(yōu)化控制系統(tǒng)投用前后穩(wěn)流倉(cāng)料位波動(dòng)
水泥磨智能控制系統(tǒng)明顯改善了水泥質(zhì)量,有效降低了水泥45μm篩篩余的標(biāo)準(zhǔn)偏差,由0.97降低為0.75,比表面積合格率均為100%。在線粒度分析儀提供實(shí)時(shí)穩(wěn)定可信的粒度分布數(shù)據(jù),同時(shí)為實(shí)時(shí)優(yōu)化控制選粉機(jī)提供依據(jù),為保證水泥質(zhì)量提供實(shí)時(shí)參考。當(dāng)在線粒度分析儀測(cè)量到45μm篩篩余偏離設(shè)定范圍時(shí),APC會(huì)及時(shí)調(diào)整選粉機(jī),將45μm篩篩余調(diào)整到設(shè)定范圍內(nèi),穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。圖8展示了在線粒度分析儀所測(cè)的整體粒度分布。
(4)提產(chǎn)節(jié)能
圖8 在線粒度分析儀45μm篩篩余及比表面積數(shù)據(jù)與化驗(yàn)室數(shù)據(jù)對(duì)比
水泥磨智能控制系統(tǒng)明顯地改善了水泥磨系統(tǒng)工況,使風(fēng)量、料量、輥磨做功達(dá)到一個(gè)最佳的平衡狀態(tài),實(shí)時(shí)判斷磨機(jī)的工作狀態(tài),當(dāng)判斷磨況正常時(shí),將喂料量進(jìn)行最大化控制,當(dāng)判斷磨況異常時(shí),則進(jìn)行減產(chǎn)操作,因此可以在磨機(jī)做功狀態(tài)好的情況下,盡可能地提高產(chǎn)量,降低電耗。投用智能控制系統(tǒng)后,水泥磨生產(chǎn)較為穩(wěn)定,每班電耗指標(biāo)相對(duì)人工操作波動(dòng)較小,在相同配比的情況下,三大主機(jī)設(shè)備平均噸水泥電耗可降低1.1kWh左右??刂葡到y(tǒng)投用前后電耗統(tǒng)計(jì)表(數(shù)據(jù)來源:水泥廠生產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù))見表2。
(5)降低工作強(qiáng)度等
水泥磨智能控制系統(tǒng)的一鍵啟停功能,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,啟動(dòng)時(shí)間由人工操作15~20min縮短到8~10min,有效降低了主機(jī)設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低了電耗。
中材水泥粉磨智能控制系統(tǒng)的成功應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了公司水泥粉磨系統(tǒng)控制技術(shù)的智能化,提升了公司高端裝備的制造能力,可給用戶帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,大大提升水泥生產(chǎn)企業(yè)的自動(dòng)化、信息化管理水平,有助于增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
表2 控制系統(tǒng)投用前后電耗統(tǒng)計(jì)表(數(shù)據(jù)來源:水泥廠生產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù))