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      300 MW亞臨界汽輪機(jī)快速結(jié)垢原因分析及處理

      2019-06-14 06:27:18賢建偉代術(shù)建
      綜合智慧能源 2019年5期
      關(guān)鍵詞:主汽噴砂結(jié)垢

      賢建偉,代術(shù)建

      (上海電氣電站工程公司,上海 201199)

      0 引言

      某電廠配置1臺N330/350-16.7/538/538型,亞臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)組剛投運(yùn)不久,運(yùn)行中先是出現(xiàn)軸振幅值較大波動,繼而出現(xiàn)推力瓦溫度、軸向位移增大,最終導(dǎo)致高、中壓主蒸汽(以下簡稱主汽)閥和調(diào)節(jié)閥在全開狀態(tài),在主汽壓力/調(diào)節(jié)級后壓力16.6 MPa/13.0 MPa時(shí),負(fù)荷只能升至230 MW,汽輪機(jī)的出力明顯下降,嚴(yán)重影響機(jī)組的正常運(yùn)行。

      1 事故過程及現(xiàn)象

      (1)2015-04-18 T 12:45,#2機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷,各參數(shù)正常,20:15升至300 MW。

      (2)2015-04-19 T 01:06,機(jī)組開始降負(fù)荷(289 MW),02:57降至149 MW,之后機(jī)組各軸瓦振動增大(Y向振動偏大,#1瓦振動最大至119 μm)。

      (3)2015-04-19 T 02:57 — 06:54,機(jī)組負(fù)荷138~145 MW,各軸瓦振動出現(xiàn)大幅度波動,振動值17~80 μm。

      (4)2015-04-19 T 08:01,機(jī)組負(fù)荷145 MW,各軸X,Y方向的振動值均下降至18~48 μm。

      (5)2015-04-19 T 08:01—10:06,機(jī)組負(fù)荷由145 MW降至132 MW,各軸振動值均在48 μm以下。

      (6)2015-04-19 T 10:06,機(jī)組開始升負(fù)荷,12:56機(jī)組負(fù)荷由132 MW升至230 MW,此時(shí)主汽壓力16.6 MPa,調(diào)節(jié)級壓力13.0 MPa偏大,高壓調(diào)節(jié)閥(GV)開度50%;隨后機(jī)組GV逐漸至全開狀態(tài),就地確認(rèn)各閥均在全開位,負(fù)荷不再增加,基本維持在200~230 MW,且機(jī)組軸向位移隨負(fù)荷增加由-0.46/-0.47 mm(132 MW)至-0.34/-0.35 mm(201 MW)向正值方向(發(fā)電機(jī)方向)竄動,主汽壓力最高升至16.6 MPa(230 MW)。

      機(jī)組運(yùn)行期間,GV全開至就地檢查時(shí),各主汽閥及調(diào)節(jié)閥實(shí)際均在全開位;對GV逐個(gè)進(jìn)行開關(guān)試驗(yàn),各閥開度由100%關(guān)至50%時(shí),負(fù)荷、主汽壓力及調(diào)節(jié)級壓力均無變化(214 MW);各閥開度均在50%以下時(shí)參數(shù)有所變化,至0%時(shí)負(fù)荷降至203 MW,主汽壓力略有上升,調(diào)節(jié)級壓力由12.8 MPa 降至11.5 MPa(各單閥試驗(yàn)變化基本一致),基本排除GV本身問題。

      根據(jù)機(jī)組振動時(shí)段(故障區(qū)間)前后推力瓦溫度趨高、軸向位移增大的變化,以及故障前后主要運(yùn)行參數(shù)變化曲線和調(diào)節(jié)級后壓力與機(jī)組負(fù)荷的關(guān)系,判斷調(diào)節(jié)級后壓力升高的原因是通流面積因結(jié)垢已經(jīng)減小,或已存在損傷性的堵塞。

      表1 汽輪機(jī)結(jié)垢物化學(xué)分析Tab.1 Chemical analysis of steam turbine scaling %

      根據(jù)現(xiàn)場現(xiàn)象及分析結(jié)論,決定對機(jī)組停機(jī)進(jìn)行開缸檢查。開缸后,發(fā)現(xiàn)高中壓缸轉(zhuǎn)子、調(diào)節(jié)級、噴嘴組、導(dǎo)氣管存在嚴(yán)重結(jié)垢,導(dǎo)氣管和中壓持環(huán)被拉毛等現(xiàn)象,如圖1、圖2所示。

      圖1 高壓轉(zhuǎn)子結(jié)垢Fig.1 High-pressure rotor scaling

      圖2 中壓轉(zhuǎn)子結(jié)垢Fig.2 Medium pressure rotor scaling

      2 結(jié)垢原因分析

      機(jī)組最嚴(yán)重的結(jié)垢在高壓噴嘴組靜葉出口和調(diào)節(jié)級動葉的進(jìn)、出汽側(cè),為一種白色、黏性的沉淀物,即有一定厚度的結(jié)垢物。高壓缸噴嘴組有一個(gè)氣道堵塞,結(jié)垢層厚度由高壓缸到低壓缸在6.5~1.5 mm之間,形狀由高壓缸到中壓缸依次是松散黏性的不規(guī)則沉淀物到趨于厚度減小的平整面垢層。對各部位結(jié)垢物質(zhì)取樣進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果見表1。

      該結(jié)垢化驗(yàn)報(bào)告中,氯離子平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)60.00%,鈉離子平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)40.00%,二氧化硅平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.10%,鐵平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.05%~0.64%,說明給水的下游已被嚴(yán)重污染,應(yīng)分析查找對應(yīng)含有氯離子和鈉離子的污染水源。

      近期運(yùn)行過程中,檢測水質(zhì)報(bào)告都未見異常。查看分散控制系統(tǒng)(DCS)記錄,顯示熱井電動放水閥在當(dāng)日夜間曾被打開1刻鐘左右。運(yùn)行中熱井電動放水閥被誤打開后,因凝汽器處真空,地坑內(nèi)積水(循環(huán)水泄漏)被吸入熱井內(nèi)部,導(dǎo)致凝結(jié)水污染。經(jīng)粗略估算,吸入凝結(jié)水系統(tǒng)的水量大概為43.24 m3。

      被污染的凝結(jié)水經(jīng)鍋爐加熱為過熱蒸汽,含有各種鹽分和雜質(zhì)。過熱蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)后,膨脹做功,參數(shù)降低,攜帶鹽分的能力逐漸減弱,鹽分即被分離出來并緊緊黏附在噴嘴、動葉和汽閥等通流部分的表面上,形成一層堅(jiān)硬的鹽垢[1]。

      3 應(yīng)對措施

      3.1 針對機(jī)組嚴(yán)重結(jié)垢現(xiàn)象采取的處理措施

      (1)高中壓缸靜止部分結(jié)垢的主要成分是氯離子和鈉離子,為一定厚度的白色不規(guī)則沉淀物,現(xiàn)場決定先用除鹽水清洗,再進(jìn)行噴砂處理。

      (2)低壓缸靜止部分結(jié)垢的主要成分是氧化鐵,且主要沉積在葉片上,現(xiàn)場決定直接采用噴砂處理工藝。

      (3)對于高中壓轉(zhuǎn)子,現(xiàn)場決定先用除鹽水清洗,再進(jìn)行噴砂處理。對轉(zhuǎn)子葉片及噴嘴組進(jìn)行磁粉探傷及著色探傷,檢查內(nèi)部是否存在裂紋。

      (4)對于低壓轉(zhuǎn)子,現(xiàn)場決定直接采用噴砂處理工藝。

      (5)對于汽輪機(jī)的蒸汽、抽汽、汽封、疏水管道,采用水清洗和內(nèi)窺鏡檢查。

      3.2 機(jī)組恢復(fù)啟動時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督

      (1)機(jī)組啟動前對汽輪機(jī)跳閘保護(hù)系統(tǒng)(ETS)進(jìn)行重新驗(yàn)證,并進(jìn)行遠(yuǎn)方、就地打閘試驗(yàn)。

      (2)加大沖洗力度,對管路進(jìn)行循環(huán)沖洗,凝結(jié)水水質(zhì)(向鍋爐上水前w(Fe)<100×10-9,正常運(yùn)行時(shí)w(Fe)<20×10-9)合格前,通過#4低壓加熱器放水及凝汽器放水排放。

      (3)鍋爐點(diǎn)火后加大洗硅力度,沖轉(zhuǎn)前要求蒸汽中w(Si)<60×10-9,正常運(yùn)行時(shí)要求蒸汽中w(Si)<10×10-9。

      (4)機(jī)組啟動后重新進(jìn)行噴油試驗(yàn)、閥門嚴(yán)密性試驗(yàn)、超速試驗(yàn),機(jī)組運(yùn)行后加強(qiáng)水質(zhì)化驗(yàn)及系統(tǒng)加藥工作。

      機(jī)組經(jīng)處理后,重新并網(wǎng)帶負(fù)荷,并可根據(jù)電網(wǎng)需要帶滿負(fù)荷運(yùn)行,運(yùn)行平穩(wěn),機(jī)組結(jié)垢的問題得到成功解決。

      4 結(jié)論

      針對機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)的軸振幅值波動大,推力瓦溫度、軸向位移增大,無法升負(fù)荷等運(yùn)行工況惡化現(xiàn)象,分析判斷出汽輪機(jī)內(nèi)部存在結(jié)垢問題。采取揭缸全面檢查和徹底清理,有效去除了汽輪機(jī)鹽垢,機(jī)組結(jié)垢的問題得到有效解決。今后機(jī)組運(yùn)行中要加強(qiáng)對汽水品質(zhì)的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常時(shí)及時(shí)排查原因,確保機(jī)組安全運(yùn)行。

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