衛(wèi) 強(qiáng),陳偉武
(山西省地質(zhì)勘查局二一七地質(zhì)隊(duì),山西 大同 037008)
遷安市長(zhǎng)城金礦位于河北省遷安市軍屯村北側(cè),礦方擬在其礦區(qū)內(nèi)(第7勘探線至第2勘探線)南部開(kāi)采Ⅰ號(hào)金礦體。因礦床富水性強(qiáng),地下水水位埋深淺,礦體賦存于地下水水位之下約200 m,排水困難,開(kāi)采難度大,需對(duì)擬開(kāi)采礦體進(jìn)行帷幕注漿堵水。由山西省第十地質(zhì)工程勘察院編制了《遷安市長(zhǎng)城金礦Ⅰ號(hào)礦體帷幕注漿堵水施工設(shè)計(jì)方案》,該方案經(jīng)甲方同意后,山西省第十地質(zhì)工程勘察院實(shí)施遷安市長(zhǎng)城金礦Ⅰ號(hào)礦體帷幕注漿堵水工程。
工程依照礦區(qū)帷幕線共布設(shè)施工帷幕注漿孔108個(gè),全部為直孔,終孔口徑≥96 mm,平均孔深295 m。
在施工過(guò)程中,西帷幕和北帷幕的部分鉆孔,鉆遇超硬“打滑”地層,使用常規(guī)鉆頭和鉆進(jìn)工藝,鉆探打滑,進(jìn)尺極慢,鉆進(jìn)效率極為低下,且鉆頭壽命短。為了保證工程進(jìn)度,項(xiàng)目部成立技術(shù)小組,針對(duì)正在施工的幾個(gè)鉆孔從鉆頭、工藝、參數(shù)和設(shè)備各方面進(jìn)行了研究,整理出一套比較有效的方案。
針對(duì)施工中遇到的問(wèn)題,項(xiàng)目部成立攻關(guān)小組,攻關(guān)組的技術(shù)人員通過(guò)跟班觀察、向鉆探機(jī)班長(zhǎng)詢問(wèn)和查看班報(bào)表等調(diào)查手段整理后,發(fā)現(xiàn)本礦區(qū)堅(jiān)硬“打滑”地層的特點(diǎn)為石英含量高、礦脈石和礦物粒度極細(xì)、研磨性極弱及巖石抗壓強(qiáng)度很高,經(jīng)小組討論對(duì)比分析后對(duì)本工程鉆遇堅(jiān)硬“打滑”地層屬于鈣質(zhì)白云巖,小組對(duì)其命名為Ⅰ型白云巖和Ⅱ型白云巖。
Ⅰ型白云巖(下文簡(jiǎn)稱為Ⅰ型地層)呈肉紅色狀,硬度大,巖層中夾雜石英,巖石斷面致密光滑,用鋸條用力滑動(dòng)后,印記很淺,莫氏硬度6.5,鉆進(jìn)效率平均為0.32 m/h。
Ⅱ型白云巖(下文簡(jiǎn)稱為Ⅱ型地層)呈灰白色,硬度大,巖石斷面致密光滑,鋸條用力摩擦后無(wú)印記,研磨性極差,莫氏硬度7.5,鉆進(jìn)效率平均為0.10 m/h(數(shù)據(jù)為采取常規(guī)鉆頭、參數(shù)和工藝對(duì)比整理得出)。
經(jīng)過(guò)小組討論研究決定,目的為將Ⅰ型地層鉆進(jìn)效率提高至為1.50 m/h,Ⅱ型地層鉆進(jìn)效率平均為0.80 m/h。若低于此鉆進(jìn)速度,則會(huì)對(duì)工程進(jìn)度產(chǎn)生極大影響。
目標(biāo)設(shè)定后,小組人員對(duì)鉆進(jìn)效率低下的原因進(jìn)行分析和歸納,整理出如下幾點(diǎn)原因。
2.2.1 鉆頭原因
(1)工程開(kāi)始時(shí),考慮到成本因素,選擇的常規(guī)鉆頭,胎體硬度高,導(dǎo)致鉆進(jìn)堅(jiān)硬“打滑”地層時(shí),鉆頭胎體和地層在高速摩擦中金剛石不能自銳出刃,故鉆進(jìn)時(shí)效率低下。
(2)常規(guī)鉆頭胎體采用常規(guī)平底鉆頭,鉆進(jìn)超硬“打滑”地層時(shí)鉆頭和地層接觸面積大,尅取巖心面積增多,故而鉆進(jìn)效率低下。
2.2.2 沖洗液原因
本工程成孔的目的是為了進(jìn)行帷幕注漿,考慮到水泥漿遇到化學(xué)處理劑后變質(zhì),導(dǎo)致凝固失效從而影響工程質(zhì)量,故工程開(kāi)始設(shè)計(jì)鉆進(jìn)中使用清水作為沖洗液。當(dāng)鉆進(jìn)普通地層時(shí),由于鉆進(jìn)速度快,為保證鉆孔垂直度,故鉆機(jī)轉(zhuǎn)速和鉆壓相對(duì)較低,孔內(nèi)巖粉雜質(zhì)對(duì)鉆進(jìn)效率影響較低。當(dāng)鉆遇堅(jiān)硬“打滑”地層時(shí),需鉆機(jī)開(kāi)啟高轉(zhuǎn)速和高鉆壓,這時(shí)孔內(nèi)巖粉雜質(zhì)鉆進(jìn)高轉(zhuǎn)速時(shí)對(duì)孔內(nèi)的鉆具和鉆桿造成了極大的摩擦阻力,導(dǎo)致鉆機(jī)負(fù)荷加大、鉆桿磨損嚴(yán)重以及能源消耗變大,但是降低轉(zhuǎn)速后導(dǎo)致鉆進(jìn)更加緩慢[1-4]。
2.2.3 機(jī)械設(shè)備原因
根據(jù)本工程施工方案和施工組織設(shè)計(jì),本工程鉆孔設(shè)計(jì)平均孔深為300 m,故選擇施工鉆機(jī)時(shí)選用了XY-4和XY-44型兩種型號(hào)的鉆機(jī),在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn),XY-44型鉆機(jī)在鉆進(jìn)堅(jiān)硬“打滑”地層時(shí),平均鉆探進(jìn)尺要比XY-4型鉆機(jī)快0.10 m/h,經(jīng)分析對(duì)比參數(shù)得出結(jié)論,XY-44型鉆機(jī)比XY-4型鉆機(jī)在鉆探機(jī)械參數(shù)上要更優(yōu)秀。
液動(dòng)潛孔錘是在回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)的基礎(chǔ)上通過(guò)利用現(xiàn)場(chǎng)泥漿泵輸出的沖洗液驅(qū)動(dòng)液動(dòng)潛孔錘,對(duì)鉆頭施加一定頻率和能量的沖擊功,加速碎巖,因此可大幅度提高堅(jiān)硬巖層的鉆進(jìn)時(shí)效,減輕孔斜,降低成本,提高綜合效益。
為解決堅(jiān)硬巖層鉆進(jìn)困難問(wèn)題,在ZK78和ZK72鉆探困難鉆孔,經(jīng)過(guò)實(shí)際使用和效果分析,對(duì)Ⅰ型地層的鉆探效率提升至1.85 m/h,對(duì)Ⅱ型地層的鉆探效率提升至1.05 m/h。
液動(dòng)潛孔錘采用孕鑲金剛石鉆頭,胎體硬度HRC35,胎體高度為20~25 mm。使用平底鉆頭既能保證鉆進(jìn)速度又能保證鉆頭壽命。鉆進(jìn)時(shí)要保證液動(dòng)錘的花鍵軸與花鍵套端閉合,使液動(dòng)錘始終處于有效的工作狀態(tài)。液動(dòng)潛孔錘與普通取心鉆進(jìn)的回轉(zhuǎn)速度比常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)時(shí)的轉(zhuǎn)速降低20%左右。
通常來(lái)說(shuō),在液動(dòng)潛孔錘內(nèi)部參數(shù)一定的條件下,流量越大泵量越高,潛孔錘的沖擊功和沖擊頻率高,鉆進(jìn)速度會(huì)大大提高,但在實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn),泵量大泵壓高的情況下,會(huì)造成液動(dòng)錘易損件的磨損和鉆機(jī)負(fù)荷增大。鉆進(jìn)過(guò)泵的流量控制在150~200 L/min,鉆壓控制在3 MPa左右,轉(zhuǎn)速為468 r/min。
液動(dòng)潛孔錘對(duì)沖洗液要求較高,本礦區(qū)鉆進(jìn)過(guò)程中采用清水鉆進(jìn),滿足鉆進(jìn)要求;在施工過(guò)程中,要求鉆進(jìn)時(shí)及時(shí)更換清水,保證沖洗液干凈。本工程在施工過(guò)程中,在清水中加入切削膏,保證潤(rùn)滑,還能增加沖洗液的巖粉攜帶能力[5-13]。
選取了堅(jiān)硬“打滑”地層的鉆孔,采用普通繩索取心鉆進(jìn)工藝,進(jìn)行鉆頭的對(duì)比試驗(yàn)。
鉆進(jìn)過(guò)程中在不采用外力磨取鉆頭胎體的情況下,采用了金石鉆探(唐山)股份有限公司的定制的?96 mm的K5、K9鉆頭,武漢金地探礦機(jī)械有限公司的?96 mm的HRC15、HRC20鉆頭,齒形都為鋸齒狀。鉆進(jìn)參數(shù)為轉(zhuǎn)速548 r/min,鉆壓2.5 MPa。經(jīng)過(guò)實(shí)際施工分析得出數(shù)據(jù)如表1。
表1 地層使用鉆頭數(shù)據(jù)對(duì)照Table 1 Actual bit usage
本工程鉆遇堅(jiān)硬“打滑”地層層數(shù)較多,每層厚度1.5~20 m,若鉆遇較薄地層,鉆遇堅(jiān)硬“打滑”地層后進(jìn)行一次提下鉆顯然不符合施工情況。故經(jīng)過(guò)小組實(shí)地研究以及向老師傅請(qǐng)教經(jīng)驗(yàn)后,有兩種方法可供選擇。
3.3.1 投入磨料法
磨料磨損鉆頭法只適用于胎體硬度HRC35以上的孕鑲金剛石鉆頭。鉆進(jìn)時(shí),先將鉆頭放置孔底,在機(jī)余處做好標(biāo)記,機(jī)桿與鉆桿分開(kāi)后,將硬度為5~7的巖石用錘子砸成粒徑為10 mm左右的小碎石,拔出取心內(nèi)管后,將小碎石投入到鉆桿內(nèi),投入5~10顆后,投入內(nèi)管,然后下放鉆具,在不送水的情況下,讓鉆桿高轉(zhuǎn)速回轉(zhuǎn),待鉆進(jìn)至機(jī)余標(biāo)記處時(shí),表明投入的磨料已經(jīng)磨碎,然后開(kāi)大泵量循環(huán),冷卻機(jī)桿上部水龍頭以及將孔底巖粉排出。此時(shí),鉆頭胎體上的金剛石已經(jīng)磨銳出刃,故在一段時(shí)間內(nèi),鉆進(jìn)效率大大加快,但是據(jù)我們小組統(tǒng)計(jì),每次磨料出刃法磨出的鉆頭有效進(jìn)尺為1.00 m左右,最多不超過(guò)1.50 m。
綜上所述,磨料磨損鉆頭法適用于鉆進(jìn)較薄巖層,當(dāng)鉆遇較厚地層時(shí),由于研磨次數(shù)過(guò)多導(dǎo)致鉆頭磨損加大,鉆頭的磨損程度又無(wú)法直接得知,從而存在發(fā)生燒鉆事故的隱患。在ZK80孔因多次研磨鉆頭,提鉆后導(dǎo)致鉆頭胎體全部燒掉,幸運(yùn)的是沒(méi)有發(fā)生燒鉆事故,否則后果不堪設(shè)想。試驗(yàn)得出,HRC35鉆頭研磨次數(shù)為6次,HRC45鉆頭研磨次數(shù)為8次。
3.3.2 鉆機(jī)干磨法
鉆機(jī)干磨法是指鉆遇超硬地層時(shí),先停鉆,加大泵量清洗鉆孔,待孔內(nèi)巖粉排干凈后,關(guān)掉水泵,鉆具放置孔底,開(kāi)動(dòng)鉆機(jī)高速3擋或者高速4擋,人工造成孔底鉆頭局部燒鉆,使鉆頭內(nèi)金剛石出露,從而加快鉆進(jìn)速度。在“燒鉆”過(guò)程中,要時(shí)刻觀察啟動(dòng)柜的電流表,電流表的電流超過(guò)125 A的時(shí)候,必須及時(shí)提升鉆具,使鉆頭與孔底分離,從而達(dá)到冷卻鉆頭的目的,一般情況下該方法操作2~4次即可達(dá)到很好的鉆頭出刃效果[14-15]。但是該操作對(duì)操作人員的技術(shù)要求比較高,而且對(duì)鉆頭壽命影響很大,不宜多次使用。
經(jīng)過(guò)施工得出以下體會(huì):
(1)使用常規(guī)繩索取鉆探心工藝,鉆遇堅(jiān)硬地層時(shí),若發(fā)現(xiàn)不進(jìn)尺或者進(jìn)尺緩慢,應(yīng)及時(shí)提鉆更換鉆頭、使用投入磨料法或鉆機(jī)干磨法加快進(jìn)尺,快速穿過(guò)堅(jiān)硬地層。
(2)磨鉆頭的方法會(huì)因?yàn)榘嚅L(zhǎng)的操作和機(jī)械的施工工況對(duì)鉆頭產(chǎn)生不同的影響,若鉆頭硬度大,可多研磨幾次,若鉆頭硬度小,則不可多次研磨鉆頭,要及時(shí)提鉆更換K5鉆頭或者更換液動(dòng)潛孔錘進(jìn)行鉆進(jìn)。
3.3.3 沖洗液配置
為保證注漿質(zhì)量,前期施工中循環(huán)介質(zhì)為清水,由于清水?dāng)y帶巖粉顆粒能力有限,使用化學(xué)泥漿成分又會(huì)破壞水泥漿液凝固,故在清水中加入切削膏。切削膏經(jīng)水浸泡化開(kāi)后,經(jīng)攪拌罐攪拌均勻后就可使用,配方為1 m3清水+2.5 kg切削膏。
使用了切削膏加清水為循環(huán)介質(zhì)的鉆孔,鉆機(jī)轉(zhuǎn)速在孔深200 m以淺開(kāi)到高速4擋,轉(zhuǎn)速為1191 r/min,200~400 m可以開(kāi)啟至高速3擋,轉(zhuǎn)速為819 r/min;而沒(méi)有使用該介質(zhì)的鉆孔,開(kāi)高速1擋都會(huì)導(dǎo)致鉆機(jī)發(fā)熱嚴(yán)重,故切削膏的使用是成功的。
(1)采用不同硬度的金剛石鉆頭胎體,對(duì)鉆進(jìn)速度影響很大,本工程礦區(qū)易采用K5鉆頭。
(2)液動(dòng)潛孔錘對(duì)該礦區(qū)鉆進(jìn)施工速度有極大的提升,未來(lái)該金礦區(qū)開(kāi)啟二期帷幕工程或者勘察工程時(shí),應(yīng)推廣普及液動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)技術(shù)。
(3)磨料法能短期內(nèi)加快鉆進(jìn)速度,但是相當(dāng)于飲鴆止渴,偶爾應(yīng)用快速穿過(guò)較薄堅(jiān)硬“打滑”地層;長(zhǎng)期使用并不推廣。
(4)清水加切削膏制成的循環(huán)介質(zhì)無(wú)論是配合普通鉆進(jìn)還是液動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn)都有很大的效果。