趙澤宗
(中原油田分公司濮東采油廠)
趙澤宗.胡狀集油田高含水井組雙向調(diào)堵技術(shù)研究與應(yīng)用.鉆采工藝,2019,42(5):45-48
胡狀集油田是嚴(yán)重非均質(zhì)油藏,由于采出程度的不斷提高,層內(nèi)剩余油不斷減少,分布日益零散,對提高采收率的技術(shù)要求日益提高。剩余油分布高度分散,單一的技術(shù)手段提高采收率難度大[1-3];層內(nèi)高滲條帶發(fā)育,單一方向的調(diào)剖或者堵水波及系數(shù)小,注水利用率低;多輪次調(diào)剖后,需要不斷增加處理半徑提高波及體積,成本壓力大[4-10]。為此,筆者以“油水井雙向調(diào)堵技術(shù)研究”為課題,研究了油水井雙向調(diào)堵的堵劑體系、配套工藝技術(shù),提高層間、層內(nèi)和平面動用挖潛技術(shù),滿足油藏挖潛需要。
一般來講,水井調(diào)剖有效期內(nèi)進(jìn)行油井堵水,或者油井堵水有效期內(nèi)進(jìn)行水井調(diào)剖,以此提高采收率的技術(shù),統(tǒng)稱為油水井雙向調(diào)堵技術(shù)[11]。其范疇包括,在單一的調(diào)剖或者堵水技術(shù)基礎(chǔ)上,將油水井調(diào)剖和堵水相結(jié)合,包括先堵后調(diào)、先調(diào)后堵、同時調(diào)堵及其他不同順序的(調(diào)驅(qū)堵)組合。
1.1 交聯(lián)聚合物體系篩選
聚合物DX-10,交聯(lián)劑YH-01、YH-02,穩(wěn)定劑J108,根據(jù)所用藥品進(jìn)行預(yù)交聯(lián)聚合物配制,按照正交實驗4因素/3水平設(shè)計實驗,4因素是DX-10、YH-01、YH-02、J108,DX-10的3個濃度水平是4 000 mg/L、6 000 mg/L、8 000 mg/L,YH-01/YH-02的3個濃度水平是500 mg/L、1 000 mg/L、1 500 mg/L,J108的3個濃度水平是400 mg/L、600 mg/L、800 mg/L。根據(jù)正交實驗結(jié)果,最終確定配方:聚合物DX-10 6 000 mg/L,交聯(lián)劑YH-01 1 500 mg/L、YH-02 500 mg/L,穩(wěn)定劑J108 600 mg/L。
1.2 交聯(lián)聚合物體系性能評價
1.2.1 耐溫性能評價
按上述配方,用胡狀聯(lián)注水配制實驗表明,溫度對凝膠的成膠時間影響較大,對成膠黏度基本無影響,110℃以上凝膠熱穩(wěn)定性變差,生成的有效調(diào)剖劑量因失水而減少,會影響到調(diào)剖效果和有效期(見圖1)。
1.2.2 耐鹽性能評價
根據(jù)現(xiàn)場使用胡狀聯(lián)清水和注水(礦化度10~15×104mg/L)配制,鈣、鎂離子濃度5 000 mg/L對這兩種水進(jìn)行了評價試驗,試驗溫度75℃。結(jié)果表明,凝膠在礦化度20×104mg/L仍具有良好的性能(見圖2)。
1.2.3 封堵性能評價
堵水率(E)指堵劑降低巖心滲透率的程度,表達(dá)式為:
式中:Kwb—注堵劑封堵后水測滲透率;Kwa—注堵劑封堵前水測滲透率。
該交聯(lián)聚合物堵水率達(dá)到94%以上。
圖1 黏度隨溫度的變化
圖2 黏度隨礦化度的變化
綜上,所研制的交聯(lián)聚合物體系具有良好的性能,可選作雙向調(diào)堵技術(shù)的主要堵劑。
為模擬油藏儲層層內(nèi)、層間、平面矛盾,筆者設(shè)計了一種三維多層變滲透率模型(以下簡稱“三維模型”),該模型具備模擬儲層非均質(zhì)性的特點,同時可以模擬不同調(diào)、堵順序與調(diào)堵參數(shù)的措施效果。筆者應(yīng)用該模型開展了關(guān)于調(diào)堵順序?qū)Υ胧┬Ч挠绊懷芯浚瑢Ρ攘讼扔途滤笏{(diào)剖、先水井調(diào)剖后油井堵水和水井調(diào)剖與油井堵水同時發(fā)生的兩種措施方式的增油降水效果,論證了雙向調(diào)堵的可行性和增油機(jī)理。
2.1 實驗儀器與藥劑
(1)實驗儀器包括平流泵一臺、50 cm×50 cm×6 cm三維模型4塊、真空泵一臺、HW-4B型數(shù)顯恒溫箱一臺。三維模型的基本參數(shù)如表1所示。
(2)選用的堵劑為文中優(yōu)選的交聯(lián)聚合物凍膠體系:聚合物DX-10(6 000 mg/L),交聯(lián)劑YH-01(1 500 mg/L)、YH-02(500 mg/L),穩(wěn)定劑J108(600 mg/L)。
(3)油、水樣準(zhǔn)備:胡狀集油田胡5塊地面脫氣原油,黏度為15 mPa·s;胡狀集油田胡狀聯(lián)注入水,礦化度20×104mg/L,碳酸氫鈉型。
表1 三層非均質(zhì)平面模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
2.2 實驗方案
實驗方案將單一調(diào)剖/堵水、雙輪次調(diào)剖與油水井雙向調(diào)堵進(jìn)行措施效果對比,同時在雙向調(diào)堵方案中,設(shè)計了先調(diào)后堵、先堵后調(diào)與同時調(diào)堵3種工藝的措施效果對比;為了更好進(jìn)行效果評價,措施用堵劑用量為0.3 PV,根據(jù)不同的工藝措施內(nèi)容合理分配堵劑用量。
方案一:單一調(diào)剖/堵水。單獨水井調(diào)剖,應(yīng)用上述1號模型水驅(qū),當(dāng)含水率達(dá)到98%后進(jìn)行水井端調(diào)剖,調(diào)剖堵劑用量為0.3 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,記錄含水變化和采油情況;單獨油井堵水,應(yīng)用上述2號模型水驅(qū),當(dāng)含水率達(dá)到98%后進(jìn)行油井端堵水,堵水用堵劑用為0.3 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,記錄含水變化和采油情況。
方案二:雙輪次調(diào)剖。應(yīng)用上述3號模型水驅(qū),當(dāng)含水率達(dá)到98%后進(jìn)行水井端調(diào)剖,調(diào)剖堵劑用量為0.15 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,進(jìn)行第二輪次水井端調(diào)剖,調(diào)剖堵劑用量為0.15 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,記錄含水變化和采油情況。
方案三:雙向調(diào)堵。同時調(diào)堵,應(yīng)用上述4號模型水驅(qū),當(dāng)含水率達(dá)到98%后同時進(jìn)行水井端調(diào)剖和油井端堵水,調(diào)剖劑和堵水劑用量均為0.15 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,記錄含水變化和采油情況;先調(diào)后堵,應(yīng)用上述5號模型水驅(qū),當(dāng)含水率達(dá)到98%后進(jìn)行水井端調(diào)剖,調(diào)剖堵劑用量為0.15 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,再進(jìn)行油井端堵水,堵水用堵劑用為0.15 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,記錄含水變化和采油情況;先堵后調(diào),應(yīng)用上述6號模型水驅(qū),當(dāng)含水率達(dá)到98%后進(jìn)行油井端堵水,堵水用堵劑用為0.15 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,進(jìn)行水井端調(diào)剖,調(diào)剖堵劑用量為0.3 PV,候凝老化后恢復(fù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%,記錄含水變化和采油情況。
2.3 實驗結(jié)果分析
2.3.1 單一調(diào)剖/堵水與雙向調(diào)堵效果對比
由圖3含水率曲線圖可知,雙向同時調(diào)堵降低含水率的幅度最大,含水率比單一調(diào)剖/堵水降低近10%,而且含水率降低的范圍更大,表明措施有效期更長;從圖3采收率情況表明,雙向同時調(diào)堵要比單一調(diào)剖或者單一堵水提高采收率幅度大,提高采收率超過20%。由此可知,在同等調(diào)堵劑用量條件下,雙向同時調(diào)堵比單一調(diào)剖或者堵水有更好的開采效果。
2.3.2 雙輪次調(diào)剖與雙向調(diào)堵效果對比
圖3 方案一不同措施含水率和采收率變化
由圖4含水率曲線圖可知,雙輪次調(diào)剖與雙向同時調(diào)堵降低含水率的幅度相當(dāng),但是雙向調(diào)堵降低含水率的范圍更大;從圖4采收率情況表明,雙向同時調(diào)堵要比雙輪次調(diào)剖提高采收率幅度高出2%。由此可知,在同等調(diào)堵劑用量條件下,雙向同時調(diào)堵比雙輪次調(diào)剖有更好的開采效果。
2.3.3 不同調(diào)堵順序措施效果對比
按照方案三進(jìn)行不同調(diào)堵順序?qū)嶒?,實驗結(jié)果見表2、圖5。從表2看到,先調(diào)后堵和先堵后調(diào)提高采出程度分別是19.3% 和18.8%,而同時調(diào)堵提高采出程度為22.2%;先調(diào)后堵和先堵后調(diào)最終采收率分別是58%、57.9%,而同時調(diào)堵最終采收率達(dá)到60.6%,提高2.6%。
圖4 方案二不同措施含水率和采收率變化
表2 不同調(diào)堵順序?qū)︱?qū)油效果的影響實驗結(jié)果
由圖5含水率曲線圖可知,降水能力最強(qiáng)的是同時調(diào)堵這種形式,降水范圍大,而且降水幅度大,其次是先調(diào)后堵。從圖5采收率情況得出,三種調(diào)堵形式提高采收率的排序依次是,同時調(diào)堵>先調(diào)后堵>先堵后調(diào)。
綜上所述,在平面徑向流上,雙向調(diào)堵在相同堵劑用量下,較調(diào)剖、堵水單一措施方式可提供更大的波及半徑,因此可以表現(xiàn)出更好的降水增油效果;特別的,同時調(diào)堵較先調(diào)后堵或先堵后調(diào)可大幅改變儲層存水分布狀態(tài),促使存水產(chǎn)生新的流線,同時使后續(xù)水驅(qū)流線變得更加密集,進(jìn)而為后續(xù)水驅(qū)提供新的波及面積,達(dá)到提高采收率的目的。
2016年實施注水井調(diào)剖12井次,選擇性堵水6井次;雙向調(diào)堵井組完成6組,工藝成功率100%,油井見效率100%。實施雙向調(diào)堵的6個井組,階段累計增油1 920.6 t,單井組平均增油320.1 t,單井組平均日增油1.5 t,提高采收率3.1%。主要效果如下:
(1)措施后水井注水壓力上升。6井次措施前平均注水壓力8.77 MPa,日注水8.3 m3,措施后平均注水壓力12.94 MPa,日注水12.7 m3。相比較,注水壓力提高4.64 MPa,日注水量增加4.4 m3,視吸水指數(shù)從2.88下降到2.27。
(2)吸水剖面明顯改善。有6口井措施前后進(jìn)行了吸水剖面測試。結(jié)果表明剖面改善效果較好,高低滲層前后吸水能力轉(zhuǎn)換明顯,特別是H5-C202井更為突出。
圖5 方案三不同措施含水率和采收率變化
(3)油井降水增油效果明顯。措施前平均單井日產(chǎn)液38.8 t,日產(chǎn)油0.8 t,含水97.9%,措施后平均日產(chǎn)液11.5 t,日產(chǎn)油2.37 t,含水88.1%,平均單井日降液27.3 t,日增油1.57 t,含水下降6.8%。
(1)6井組雙向調(diào)堵,投入180萬,創(chuàng)造產(chǎn)值298萬,投入產(chǎn)出比1∶1.6。
(2)適用于油水井對應(yīng)關(guān)系明確,動態(tài)反映明顯,一對一或有一口油井對應(yīng)明顯;水井剖面顯示存在強(qiáng)吸水層,油井水淹、含水高且供液能力充足。
(1)確立油水井雙向調(diào)堵作為胡狀集油田高含水開發(fā)期的主要穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)方式,既可以提高注入水在主力厚油層內(nèi)的波及體積,又可以擴(kuò)大水驅(qū)油井近井地帶波及體積,進(jìn)一步提高采收率。
(2)形成交聯(lián)聚合物體系作為油水井雙向調(diào)堵的主要用劑形式,研制耐高溫、高鹽交聯(lián)聚合物調(diào)堵體系。
(3)在調(diào)剖有效期內(nèi),進(jìn)行油井選擇性堵水,可以進(jìn)一步發(fā)揮前期調(diào)剖作用,實現(xiàn)調(diào)剖與堵水的協(xié)同作用,最大限度的降水增油。