石 蕊,徐璧華,蔡翔宇,鄭淵云,馮予淇
(1西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院2川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司固井公司3川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司固井技術(shù)研究所)
石 蕊等.精細控壓固井中的控壓降密度方法.鉆采工藝,2019,42(5):35-38
在尾管固井中,有一些井是又漏又噴的,密度低于某一值就會出現(xiàn)嚴重的氣顯示,而高于某一值又會井漏。在以往的固井中,重點考慮井下的壓穩(wěn),這樣就必然造成固井過程中的井漏,被迫使用正注反擠的施工工藝,固井質(zhì)量較差,有時會由于正注反擠未銜接上而造成該井質(zhì)量極差,影響到后續(xù)作業(yè)的順利實施[1]。
在此基礎(chǔ)上,精細控壓技術(shù)就應(yīng)運而生。通過將施工全過程的液柱壓力控制在井漏與壓穩(wěn)之間,即保證了地層的壓穩(wěn),也避免了井漏的發(fā)生,采用一次性正注工藝,提高了固井質(zhì)量。
在精細控壓固井前,如何保證能夠在較高密度下順利下入套管,并如何在開泵循環(huán)后成功降密度,不會因引發(fā)井漏而造成精細控壓固井無法實施,控壓降密度的措施就尤為重要。
精細控壓固井技術(shù)是在下套管、固井前循環(huán)鉆井液、注替施工、起鉆、候凝等全部作業(yè)過程中,利用精細控壓鉆井系統(tǒng)、通過旋轉(zhuǎn)控制頭和回壓控制系統(tǒng)控制井口回壓,合理有效地控制環(huán)空當量密度大于地層壓力梯度而小于地層漏失壓力梯度,使井筒處于壓穩(wěn)而不漏的狀態(tài)下安全完成整個固井施工作業(yè)[2]。
在常規(guī)固井中,全過程靜液柱壓力過壓穩(wěn),下套管、注水泥過程井漏風險極大,避免井漏唯一方法為降低施工排量,必然造成頂替效率差。
而精細控壓固井(如圖1),是在保證頂替效率的前提下,通過主動降低靜液柱壓力,使靜液柱壓力欠平衡,然后利用精細控壓鉆井裝備,借助井口回壓和環(huán)空摩阻提供壓力補償,實施井口精細控壓,確保井筒動態(tài)壓力介于地層孔隙壓力與地層漏失壓力之間,在不犧牲排量的情況下實現(xiàn)壓穩(wěn)防漏,最終實現(xiàn)全過程壓力平衡法固井提高固井質(zhì)量[3]。
精細控壓固井主要應(yīng)用于安全密度窗口窄(0.03~0.07g/cm3),密度高0.01g/cm3則會井漏,密度低于0.01 g/cm3則會井涌溢流,油氣顯示活躍,局部存在高壓鹽水層,壓穩(wěn)防竄難度極大和漏層多,提高地層承壓能力難度大,還有封固段長(2 500~4 000 m),環(huán)空間隙小,流動阻力大,易引發(fā)井漏的深井超深井尾管固井中[4-5]。目前集中在SYS構(gòu)造、MX022井區(qū)以及部分外圍高難度復(fù)雜深井中實施,面臨著地質(zhì)條件復(fù)雜,含油氣層系多,復(fù)雜深井超深井同一裸眼井段常鉆遇多套壓力系統(tǒng),漏、噴、垮頻發(fā),固井難度極大。
圖1 精細控壓固井技術(shù)原理
(1)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),包括地質(zhì)資料、鉆井資料、固井資料、設(shè)備資料。
(2)確定安全密度窗口,即地層壓力和地層最大承壓能力pmax或地層最小漏失壓力pmin(通過動承壓試驗,按照鉆進期間最大動態(tài)當量密度來計算)。
(3)環(huán)空漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(包括各種工作液密度,水泥漿兩凝或三凝界面等)。
(4)控壓降鉆井液密度方案設(shè)計,可選擇分階段降密度或一次性降密度。如井漏風險極大,則建議分階段降密度。
(5)施工流程設(shè)計。包括排量設(shè)計,注替期間、起鉆期間及循環(huán)期間環(huán)空控壓值設(shè)計。要求最大動壓力+環(huán)空補壓小于pmax,靜液柱壓力+環(huán)空補壓大于pmin,環(huán)空補壓值在控壓設(shè)備允許范圍內(nèi),替漿期間環(huán)空返速不低于1.1 m/s,否則重新設(shè)計工作液密度(第三步)或提高地層承壓能力。
特別提示:第2步到第5步需要循環(huán)計算,反復(fù)驗證,最終形成固井施工設(shè)計。
套管下入階段包括坐卡與下送兩個不同狀態(tài),井口控壓值取決于所降低的鉆井液密度Δρ與套管下送時產(chǎn)生的激動壓力psw。隨著套管下深增加,激動壓力變大,井口控壓值逐漸減小。下套管中途或下完套管后,降密度的措施必須在下套管前完成,在整個過程中嚴格執(zhí)行,有效保證精細控壓固井成功實施。
針對安全密度窗口窄的問題,確定下套管與固井施工期間鉆井液密度的技術(shù)對策如下:
(1)依據(jù)固井裸眼段安全密度窗口,通過控壓鉆井時,鉆進與起鉆采用兩套密度作業(yè)方法,通過完鉆后承壓,靜止觀察和短起下鉆驗證,確定在上層套管內(nèi)敞井起鉆和下送套管方案。
(2)下套管前最后一趟采用近鉆頭雙扶鉆具通井,起鉆前裸眼段注入封閉高黏鉆井液。
(3)控制送尾管下放速度,減小井底激動壓力。
(4)分段(上層管鞋、井底)循環(huán)降低鉆井液密度,采取控壓下送尾管和控壓循環(huán)方式,確保壓穩(wěn)地層。
為降低循環(huán)鉆井液、注替水泥漿期間的井漏風險,需要主動降低鉆井液密度,其原則是防漏且壓穩(wěn)??貕航档豌@井液密度作業(yè)有兩種方法:
(1)一次性降密度,即套管下送到位后一次性降密度至設(shè)計值。
一次性降密度的優(yōu)點是操作簡單,計算量較小,但前期對排量控制要求高,下送尾管以及循環(huán)期間井漏風險提高(相比分階段降密度)。
(2)分階段降密度,即下套管至上層管鞋將上層套管段鉆井液密度將至設(shè)計值,控壓下送套管到位后再全井降密度至設(shè)計值。
分階段降密度井漏風險降低,但操作復(fù)雜,后期下送尾管需要井口控壓;計算量大,需要計算不同階段的井口控壓值。
計算尾管下送到位后一次性降密度的起泵排量及漏層動態(tài)當量密度(按照全井較高密度鉆井液性能計算),如果動態(tài)當量密度小于地層最大承壓能力則采用該方法;如果一次性降密度方法循環(huán)動態(tài)當量密度大于地層最大承壓能力,則采用分階段降密度方法。
YT1井?177.8 mm+?184.15 mm尾管漏層分布廣,雷三、峨眉山玄武巖3個主漏層鉆進過程井漏嚴重,長興組、峨眉山玄武巖油氣顯示活躍,峨眉山玄武巖組油氣顯示層位與井漏層位接近,防竄防漏矛盾突出。單扶通井鉆具至井底以鉆井液密度2.24 g/cm3、30~35 L/s排量循環(huán),循環(huán)的動態(tài)當量密度2.315 g/cm3與固井時最大動態(tài)當量密度一致,循環(huán)1 h以上檢驗地層承壓能力。
承壓試驗后,本井段地層安全壓力窗口數(shù)據(jù)表(見表1)。由于壓力窗口較窄,裸眼段較短,選用一次性降密度方法(見表2)。套管到位后逐漸小排量開通循環(huán)、排后效后,實施全井循環(huán)15~20 L/s將鉆井液密度由2.24 g/cm3下調(diào)至2.18 g/cm3,測試循環(huán)周鉆井液的密度差±0.01 g/cm3,并做好記錄,調(diào)整好鉆井液性能,塑性黏度小于55 mPa·s,屈服值小于15 Pa,全井鉆井液密度循環(huán)均勻后,提升排量至20~22 L/s進行固井作業(yè)。
表1 井筒壓力情況表
通過以上一次性降密度方案實施后,采用精細化控壓固井技術(shù),進一步保證了施工順利進行,確保裸眼和重合段封固質(zhì)量。
表2 YT1井一次性降密度方案
MX022-H21井?177.8 mm尾管茅口氣侵顯示,龍?zhí)督M多次井漏,根據(jù)鉆進工況推測,密度窗口2.35~2.41 g/cm3,安全密度窗口窄,井漏風險高;茅二段氣侵顯示活躍,后效氣侵較嚴重,鉆井液密度2.39 g/cm3時仍有后效顯示,固井壓穩(wěn)防竄難度較大。井漏與油氣顯示共存,壓力窗口較窄,裸眼段較長,壓穩(wěn)防漏難度大。維持井下穩(wěn)定鉆井液密度需要2.35 g/cm3(需要根據(jù)靜止觀察情況再做判斷),中完循環(huán)時漏層動態(tài)當量密度2.41 g/cm3(根據(jù)2.39 g/cm3、980 L/min循環(huán)不漏計算),循環(huán)動態(tài)當量密度大于地層最大承壓能力,選取采用分階段降密度方法(見表3)。
下套管分段降密度期間(降至2.28 g/cm3左右),確保鉆井液性能穩(wěn)定。固井前鉆井液進出口密度差應(yīng)小于0.02 g/cm3。為降低循環(huán)摩阻壓降,提高頂替效率,鉆井液動切力不超過9 Pa。鉆井液密度由2.38 g/cm3下調(diào)至2.28 g/cm3左右;鑒于高密度鉆井液摩阻較大,在3 500 m(套管下送至管鞋附近)、5 563 m井底分段循環(huán)降密度,控壓降密度后采取控壓下套管方法(見表3),保證茅二段(4 606 m)當量密度不低于2.35 g/cm3,龍?zhí)督M漏層(4 502 m)當量密度不超過2.40 g/cm3。在套管下送至4 400 m處、5 000 m處應(yīng)小排量開泵頂通,防止環(huán)空堆積堵塞。后期如開泵泵壓偏高,宜每柱開泵送鉆至設(shè)計井深。下套管過程應(yīng)控制套管下放速度,單根套管純下放時間不低于47 s,每柱鉆桿純下放時間不低于133 s,嚴禁猛提猛放,防止井漏。下套管采用密度2.28 g/cm3鉆井液灌漿。
如圖2茅二段(4 606 m)當量密度不低于2.35 g/cm3,龍?zhí)督M漏層(4 502 m)當量密度不超過2.40 g/cm3。在精細控壓固井前,成功控壓降密度(2.28 g/cm3),沒有引發(fā)井漏而造成精細控壓固井無法實施。
精細控壓固井工藝可以避免井漏的發(fā)生,有效提高固井質(zhì)量,是對付“又噴又漏”井的一項利器。通過計算尾管下送到位后一次性降密度的起泵排量及漏層動態(tài)當量密度(按照全井較高密度鉆井液性能計算)來選擇控壓降密度方法可行。如果動態(tài)當量密度小于地層最大承壓能力則采用該方法;如果一次性降密度方法循環(huán)動態(tài)當量密度大于地層最大承壓能力,則采用分階段降密度方法。通過現(xiàn)場兩口井的應(yīng)用表明在精細控壓固井前,一次性降密度和分階段降密度的方法都能夠順利下入套管,并能成功控壓降密度,不會引發(fā)井漏,有效保證精細控壓固井成功實施,確保裸眼和重合段封固質(zhì)量。
表3 MX022-H21井分段降密度方案
圖2 控壓下套管計算結(jié)果