戴慧慧
(中國石油化工股份有限公司安慶分公司生產(chǎn)計(jì)劃處,安徽安慶246001)
煉油企業(yè)能耗費(fèi)用在煉油企業(yè)現(xiàn)金操作費(fèi)用中占有很大比例,其控制直接影響企業(yè)現(xiàn)金操作費(fèi)用。國內(nèi)煉油行業(yè)常用的能耗評(píng)價(jià)體系包括煉油綜合能耗評(píng)價(jià)體系和萬元產(chǎn)值能耗評(píng)價(jià)體系,其中煉油綜合能耗評(píng)價(jià)體系在石化系統(tǒng)內(nèi)較為通用,萬元產(chǎn)值能耗評(píng)價(jià)體系則是國家要求的能耗評(píng)價(jià)體系之一。煉油綜合能耗指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi),煉油綜合能源消耗量與原油及外購原料油加工量的比值。煉油綜合能源消耗量指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi),煉油生產(chǎn)過程所消耗的各種能源工質(zhì),按規(guī)定的計(jì)算方法和單位折算為標(biāo)準(zhǔn)燃料油后的總和。影響煉油綜合能耗的因素有很多,其中裝置負(fù)荷率的高低、裝置結(jié)構(gòu)、加工流程、節(jié)能力度等因素最為關(guān)鍵。在一個(gè)煉廠中,裝置結(jié)構(gòu)和加工流程的長(zhǎng)短在建立初期基本定型,短期內(nèi)一般不會(huì)發(fā)生大的變化,裝置負(fù)荷率的高低主要受資源和市場(chǎng)兩個(gè)因素決定,因此在一定時(shí)期內(nèi)節(jié)能工作的力度就成為降低煉油單位綜合能耗的主要措施,節(jié)約能源必須依靠技術(shù)進(jìn)步和日常生產(chǎn)管理。
2012年安慶石化煉油綜合能耗是2 730 MJ/t,處同規(guī)模企業(yè)領(lǐng)先水平。2013年,隨著煉油800 萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目建成投產(chǎn),煉油綜合能耗大幅度攀升,至2014年已達(dá)3 359 MJ/t。近三年來,通過加強(qiáng)與SEI、上海優(yōu)化等專業(yè)公司合作,并積極實(shí)施“能效倍增”計(jì)劃,煉油綜合能耗上升的勢(shì)頭得到遏制。截止2018年11月,安慶石化煉油綜合能耗為3 213 MJ/t。
(1)煉油綜合能耗的組成
由圖1 可以看出,安慶石化煉油綜合能耗由新鮮水、循環(huán)水、除鹽水、電、蒸汽、燃料、催化燒焦、0.3 MPa蒸汽組成,其中催化燒焦占41.74%,燃料占23.93%,電占22.87%,蒸汽占8.03%,循環(huán)水占3.66%,其他(新鮮水、除鹽水和0.3 MPa 蒸汽)占0.34%。新鮮水、除鹽水、0.3 MPa 蒸汽和循環(huán)水占煉油綜合能耗比例很小,要降低煉油綜合能耗,必須在催化燒焦、燃料、電、蒸汽上采取措施。
圖1 安慶石化能源介質(zhì)占煉油綜合能耗的百分比
(2)與行業(yè)平均水平相比
表1 安慶石化煉油綜合能耗與行業(yè)平均水平對(duì)比
由表1 可以看出,安慶分公司2018年1~11月煉油綜合能耗較行業(yè)平均水平高722 MJ/t,其中,催化燒焦和電單耗高出行業(yè)平均值較多。具體分析如下:
(1)2018年1~11月催化燒焦單耗高出行業(yè)平均水平13.70 kg/t,影響煉油能耗544 MJ/t。主要原因:三套催化的總加工負(fù)荷占一次加工負(fù)荷的53.61%,燒焦總量約29.15 t/h,折合全廠能耗1 341 MJ/t。此項(xiàng)行業(yè)平均能耗為798 MJ/t。安慶石化催化燒焦能耗比平均水平高544 MJ/t,這是安慶石化煉油綜合能耗高于同類企業(yè)的重要原因之一。
(2)2018年1~11月電單耗高出行業(yè)平均水平18.3 kW·h/t,影響煉油能耗176 MJ/t。主要原因:①煉油新區(qū)低溫?zé)徇^剩,需循環(huán)水冷卻,增加了新區(qū)循環(huán)水消耗量和相應(yīng)電耗;②加工流程長(zhǎng),循環(huán)水耗量大,電耗增加;③二次加工負(fù)荷占一次加工負(fù)荷的比例高,導(dǎo)致電消耗增加。
經(jīng)過分析研究,煉油綜合能耗偏高的主要原因有:
(1) 總加工工藝流程中催化裂化裝置負(fù)荷約53.61%,燒焦能耗比行業(yè)平均水平高約544 MJ/t,總加工工藝流程屬于低柴汽比、高耗能型流程。
(2)因建廠40 余年,搭積木式發(fā)展導(dǎo)致裝置數(shù)目偏多,同類裝置“小處理量、多套并存”,如常減壓、氣體分餾、加氫、焦化、溶劑再生、污水汽提等。低負(fù)荷、分散處理導(dǎo)致煉油綜合能耗增加。
(3)部分裝置存在物料回?zé)?,物料重?fù)加工,如RLG 加氫柴油回?zé)挕⑽塾椭脸p壓回?zé)挼取?/p>
(4)煉油新區(qū)低溫?zé)徇^剩,大量低溫?zé)釠]有回收利用,需要循環(huán)水來冷卻,增加了新區(qū)循環(huán)水消耗量,同時(shí)增加了電耗和新鮮水消耗。
(5)物料、能源統(tǒng)計(jì)有誤,部分計(jì)量欠精準(zhǔn)。
開展全廠蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化及在線平臺(tái)建設(shè)。
(1)上線蒸汽在線監(jiān)測(cè)及診斷系統(tǒng),根據(jù)實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù),管理蒸汽系統(tǒng)。
(2)優(yōu)化全廠蒸汽系統(tǒng),杜絕蒸汽放空,停運(yùn)部分低流量蒸汽管線,減少能量損失。
(3)對(duì)煉油新區(qū)部分中壓蒸汽管線、低壓Ⅱ線、中三焦中壓蒸汽管線、催化裂解中壓蒸汽管線等部分管線實(shí)施保溫改造,降低管線散熱損失,節(jié)能降耗。
2018年1~11月,電耗占煉油綜合能耗22.87%,降低電的消耗顯得尤為重要。近年來,我們采取了一系列節(jié)電措施,電耗雖有下降,但仍高于行業(yè)平均水平。主要節(jié)電措施如下:
(1)壓縮機(jī)增設(shè)無級(jí)調(diào)量系統(tǒng)。
(2)更新高耗能機(jī)電產(chǎn)品,同時(shí)加快煉油板塊風(fēng)機(jī)葉輪更換成節(jié)能葉輪的進(jìn)度。
(3)部分泵、空冷改為變頻控制。
(4)加強(qiáng)設(shè)備特護(hù),提高催化裂化煙機(jī)回收功率。
降低燃料氣消耗的主要措施:
(1)提高加熱爐熱效率。對(duì)Ⅰ常減壓、焦化加熱爐新增優(yōu)化控制系統(tǒng)、CO 在線分析儀及兩爐風(fēng)道碟閥,使加熱爐始終處于優(yōu)化的高效運(yùn)行狀態(tài),提高爐效0.5 個(gè)百分點(diǎn)。
(2)催化裂解裝置增設(shè)原料加熱器改造。2016年檢修期間,增設(shè)裂解裝置開工加熱器,停止加熱爐使用,開停工期間的原油預(yù)熱將由開工加熱器完成,年降低燃料氣消耗1 080 t。
(3)做好加熱爐優(yōu)化。根據(jù)工況,及時(shí)調(diào)節(jié)爐火,同時(shí)調(diào)整加熱爐的排煙溫度和氧含量在指標(biāo)范圍內(nèi)。
煉油新區(qū)低溫?zé)徇^剩,大量低溫?zé)釠]有回收利用,需要循環(huán)水來冷卻,增加了循環(huán)水消耗量,同時(shí)增加了電耗和新鮮水消耗。通過SEI 的節(jié)能服務(wù)報(bào)告,安慶分公司準(zhǔn)備實(shí)施S Zorb 裝置穩(wěn)定汽油余熱發(fā)電、液相柴油加氫裝置產(chǎn)品柴油余熱發(fā)電和3#酸性水汽提裝置凈化水余熱發(fā)電三個(gè)項(xiàng)目,分別利用三套裝置的余熱,各增設(shè)1 套余熱發(fā)電機(jī)組,采用ORC 技術(shù)發(fā)電,預(yù)計(jì)分別發(fā)電860 kW、1 400 kW、950 kW。
但S Zorb 裝置穩(wěn)定汽油余熱發(fā)電和液相柴油加氫裝置產(chǎn)品柴油余熱發(fā)電項(xiàng)目目前受轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施影響,項(xiàng)目的可行性有待進(jìn)一步論證;3#酸性水汽提裝置凈化水余熱發(fā)電項(xiàng)目目前現(xiàn)場(chǎng)處于基礎(chǔ)澆筑階段。
(1)各裝置物料盡可能保持直供,減少通過罐區(qū)倒轉(zhuǎn),不能做到全直供的物料盡可能減少外甩罐區(qū)流量。
(2)對(duì)進(jìn)入罐區(qū)各物流溫度進(jìn)行監(jiān)控,防止過度冷卻,降低循環(huán)水消耗。
(3)做好全廠蒸汽平衡,杜絕蒸汽放空。在設(shè)備條件允許的情況下,盡可能降低低壓蒸汽管網(wǎng)壓力。
(1)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理和檢查,根據(jù)氣溫變化,及時(shí)調(diào)整各裝置循環(huán)水量和停投空冷水冷。
(2)進(jìn)一步加強(qiáng)日常精細(xì)管理,減少裝置跑、冒、滴、漏。
(3)加強(qiáng)熱工裝置的現(xiàn)場(chǎng)管理,增加凝結(jié)水乏汽回收;根據(jù)氣溫變化,及時(shí)啟停循環(huán)水泵及風(fēng)機(jī);根據(jù)風(fēng)壓,優(yōu)化熱工、熱動(dòng)空壓機(jī)組的運(yùn)行模式,減少電耗;在回用污水水質(zhì)較好的基礎(chǔ)上,煉油Ⅱ、Ⅳ循回用污水占新鮮水≥60%,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。
(4)加強(qiáng)機(jī)泵及空冷器的節(jié)電管理,優(yōu)化變頻泵的操作,根據(jù)氣溫適時(shí)調(diào)整空冷的開停臺(tái)數(shù)等。
(5)催化裂化裝置余熱鍋爐定期吹灰,降低余熱鍋爐排煙溫度,提高產(chǎn)汽量;優(yōu)化再生系統(tǒng)操作,嚴(yán)格控制雙動(dòng)滑閥開度,最大限度地提高煙機(jī)回收功率;根據(jù)氣溫情況對(duì)再生壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),保證煙機(jī)蝶閥盡量全開;根據(jù)氧含量情況對(duì)主風(fēng)量進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),在保證足夠的燒焦供氧情況下降低主風(fēng)機(jī)電流。
(6)做好加熱爐的日常管理工作,根據(jù)爐工況,及時(shí)調(diào)節(jié)爐火;鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行,控制排煙溫度在指標(biāo)范圍內(nèi),氧化鋯顯示在4%以下;及時(shí)清理堵塞的火嘴和阻火器,保證燃燒工況最佳。
(1)I 套常減壓裝置減壓抽真空系統(tǒng)節(jié)能減排改造,在老裝置旁新建一套全機(jī)械真空泵系統(tǒng),代替現(xiàn)有的蒸汽噴射抽+液環(huán)真空泵系統(tǒng)。在滿足工藝的前提下,省去蒸汽,減少循環(huán)水用量和污水產(chǎn)生量,節(jié)約1.3 MPa 蒸汽約3 t/h,降低循環(huán)水消耗約1 500 t/h,減少含硫污水排放約3 t/h。
(2)新建一套150 t/h 的常壓污水汽提裝置,對(duì)非臨氫裝置污水進(jìn)行集中處理,而原150 t/h 加壓污水汽提裝置用于處理臨氫裝置污水,并保留一套加壓側(cè)線抽氨裝置(Ⅰ汽提或Ⅱ汽提)做為備用。項(xiàng)目實(shí)施后,降低
(3)抓緊對(duì)煉油新區(qū)部分中壓蒸汽管線、低壓Ⅱ線、中三焦中壓蒸汽管線、催化裂解中壓蒸汽管線等部分保溫不合格管線實(shí)施保溫改造,通過更換新型保溫材料降低管線散熱損失,節(jié)能降耗。
(4)推進(jìn)重整反應(yīng)器與加熱爐轉(zhuǎn)油線保溫改造項(xiàng)目,將重整反應(yīng)器與加熱爐DN 900 轉(zhuǎn)油線管線由巖棉保溫改為熱盾保溫,降低溫差約10℃。
(1)普查水、電、蒸汽、燃料、N2、風(fēng)等儀表,確保計(jì)量準(zhǔn)確。
(2)實(shí)施能源管理系統(tǒng)信息項(xiàng)目,以便實(shí)時(shí)反映裝置及系統(tǒng)能耗變化情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)處理,改變目前只能事后分析的狀況。
(3)深入開展同類裝置競(jìng)賽,從燃料、動(dòng)力、燒焦消耗和計(jì)量等方面查找與兄弟企業(yè)差距,制定優(yōu)化措施,積極進(jìn)行整改。
節(jié)能工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,是一項(xiàng)全員、全面、全過程的工作,需要每名員工的積極參與。對(duì)安慶石化而言,需從系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化、工藝操作優(yōu)化、節(jié)能技術(shù)改造、完善能源計(jì)量、開展同類裝置競(jìng)賽等方面開展攻關(guān),查找節(jié)能潛力,制定節(jié)能措施,降低能耗物耗,強(qiáng)化節(jié)能管理,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)全面提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。