張軍
(中海石油舟山石化有限公司機械動力部,浙江 舟山 061025)
某石化餾份油加氫裝置安裝有1臺加氫改質反應器,該反應器于2008年3月投用,2010年5月裝置大修,反應器首次壓檢,未發(fā)現(xiàn)堆焊層裂紋缺陷,安全等級評定為3級;2013年5月裝置大修,反應器第2次壓檢,檢驗發(fā)現(xiàn)反應器頂部分配盤支撐圈下部手工堆焊處存在11處裂紋,10處較淺裂紋打磨、補焊耐蝕層后消除,1處裂紋深入過渡層但未到基層,補焊中隨焊隨裂、缺陷不斷擴大,未再處理,安全等級評定為4級、監(jiān)護運行;2015年10月裝置大修,反應器第3次壓檢,檢驗發(fā)現(xiàn)反應器頂部分配盤支撐圈上、下部手工堆焊處存在8處裂紋(其中1處裂紋為2013年遺留),8處裂紋返修全部消除,安全等級評定為3級;2018年10月裝置大修,反應器第4次壓檢,對2015年返修的8處裂紋進行檢查,未發(fā)現(xiàn)再裂。
反應器設計壓力10.4MPa,設計溫度450℃,主體材質2.25Cr-1Mo,堆焊層材質TP309L+TP347,筒體厚度116+6.5mm,封頭厚度65+6.5mm。
2015年反應器壓檢發(fā)現(xiàn)頂部分配盤支撐圈上下部手工堆焊處存在8處裂紋,其中1處裂紋位于支撐圈上部、7處裂紋位于支撐圈下部(其中1處裂紋為2013年遺留),經(jīng)打磨消除裂紋,打磨最深處6mm左右,用硫酸銅溶液檢測,未到達基層。圖1為典型堆焊層裂紋缺陷圖。
(1)打磨前消氫。由于反應器為在役設備,運行過程中介質中的氫可能進入母材,故須先對缺陷返修區(qū)域進行消氫處理,消氫方式為電加熱,消氫處理恒溫溫度為350℃土20℃,保溫時間12h。
圖1 典型堆焊層裂紋缺陷
(2)著色標記。消氫處理降至常溫后對裂紋區(qū)域再次進行著色檢測,完成缺陷標記。
(3)缺陷去除。a)對標記缺陷部位采用電動銑刀打磨去除,打磨過程控制進刀量,每次去除深度≯0.5mm,以防局部過熱(溫度≯100℃),必要時打磨部位淋水降溫;b)對缺陷去除后部位進行100%PT,I級合格。
(4)不同深度缺陷的處理方法。
a)打磨深度≤l.5mm,不予補焊;b)1.5mm<打磨深度≤4.0mm,用Avesta347 φ3.2焊條補焊;c)4.0mm<打磨深度≤12.0mm,用Avesta309L φ3.2焊條(過渡層)+Avesta347 φ3.2焊條(耐蝕層)補焊;過渡層焊至離堆焊層表面3~3.5mm處,余下的進行耐蝕層焊接。
(5)缺陷修復工藝。a)返修采用焊條電弧焊,堆焊層焊條為Avesta309L、Avesta347,直徑φ3.2;b)補焊用焊條使用前進行烘焙,烘焙后放置在專用的保溫桶內,桶內焊條放置時間不得超過4h,超過放置時間必須重新烘焙;c)焊接采用短弧操作,并嚴格控制道間溫度;d)過渡層焊前預熱,焊前預熱及道間溫度150~200℃,當返修深度>5mm時,焊后立即進行消氫處理,消氫處理恒溫溫度為350℃土20℃,保溫時間2h;當返修深度≤5mm時,不必進行消氫處理;過渡層焊后應測量距離表面的高度并根據(jù)實際情況進行修整,為了保證面層的有效厚度,應打磨至距離表面3~3.5mm;e)耐蝕層堆焊采用Avesta347焊條,焊前不需預熱,焊接道間溫度≤100℃;f)焊接時注意收弧處的質量,收弧時應將熔池填滿;g)耐蝕層焊縫余高控制在≤1.5mm,且與周圍堆焊層打磨成圓滑過渡;h)焊接工藝參數(shù)(表1)。
表1
(6)返修焊縫檢測。a)過渡層焊縫焊后24h進行外觀檢查和100%PT檢測,按JB/T4730標準 Ⅰ級為合格,合格后方可進行耐蝕層的焊接;b)對耐蝕層焊縫進行外觀檢查和100%UT+100%PT檢測,按JB/T4730標準Ⅰ級為合格。
(7)鐵素體檢測。全部堆焊完畢后,在焊態(tài)下對耐蝕層進行鐵素體數(shù)測定,每處至少測6個讀數(shù),以鐵素體數(shù)3~10FN為合格。
(8)焊接熱處理。①打磨前消氫。對缺陷部位及四周不少于200mm區(qū)域進行消氫處理。為了保證消氫效果,采用履帶式工裝加熱器,在筒體內側對返修區(qū)域進行局部消氫,將返修區(qū)域均勻加熱至350±20℃,保溫12h,同時筒體外側設置保溫棉,棉厚60mm,保溫區(qū)域為對應的加熱區(qū)及加熱區(qū)以外不少于200mm,以減少溫度梯度。焊件保溫期間,加熱區(qū)內最高與最低溫度之差不易大于20℃;降溫至200℃后,可在靜止空氣中冷卻。內側加熱時,必須保證每塊加熱器至少設置1個測溫點。②過渡層焊后消氫。過渡層返修完畢后,立即進行350±20℃,保溫2h的焊后消氫處理,方案同上。③預熱及道間溫度控制。過渡層焊前進行預熱,焊前預熱及道間溫度控制150~200℃。預熱采用打磨前消氫處理相同的方案,返修焊接時間較長時,熱處理配合道間溫度控制,將加熱器設置到返修對應位置的筒體外側,采用接觸式測溫儀測溫配合焊接進行道間溫度控制。
(1)反應器頂部分配盤支撐圈上下部手工堆焊處頻繁出現(xiàn)的裂紋,經(jīng)打磨均能發(fā)現(xiàn)夾雜、密集氣孔等缺陷源,說明手工堆焊埋藏缺陷誘發(fā)了堆焊層裂紋的形成。眾多源發(fā)于堆焊層的裂紋沒有一處擴展至鉻鉬鋼基層,說明加氫反應器堆焊層裂紋一般不會向鉻鉬鋼基層擴展。
(2)該返修方案經(jīng)設備3年運行檢驗,證明是行之有效的。反應器堆焊層裂紋可能還會出現(xiàn),但掌握了缺陷處理的手段就能做到有備無患。