邊戰(zhàn)華
摘 要:炭化焚燒爐是煤基活性炭生產(chǎn)企業(yè)炭化工序中重要組成設(shè)施,它的主要功能是將物料在炭化過程中產(chǎn)生的炭化尾氣,在其爐膛內(nèi)充分燃燒,脫除尾氣中大部分對(duì)環(huán)境有害物質(zhì),產(chǎn)生的熱量主要供給炭化爐加熱使用,剩余部分通過余熱鍋爐進(jìn)行回收產(chǎn)生蒸汽,最大程度降低熱能損耗,提高能效利用。因此炭化焚燒爐的運(yùn)行效果直接關(guān)系到炭化爐的生產(chǎn)效率及運(yùn)行成本,本文就炭化焚燒爐在實(shí)際運(yùn)行中存在的問題及相應(yīng)的技術(shù)改造措施進(jìn)行研討。
關(guān)鍵詞:炭化焚燒爐;技術(shù)改造;措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.08.027
活性炭是一種具有豐富孔隙結(jié)構(gòu)和巨大比表面積的炭質(zhì)吸附材料,其廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、交通、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)煤基活性炭企業(yè)基本采用氣體活化法生產(chǎn)活性炭,其生產(chǎn)工藝流程一般都包括備煤、成型、炭化、活化、成品處理5個(gè)過程。而炭化工序是氣體活化法生產(chǎn)活性炭過程中的重要工序之一,該過程把原料隔絕空氣加熱,低溫干餾使非炭元素減少,生產(chǎn)出適合活化工序的炭化料。物料的炭化過程產(chǎn)生揮發(fā)份氣體,經(jīng)炭化焚燒爐配風(fēng)燃燒后產(chǎn)生熱量供加熱炭化爐內(nèi)物料所用,尾氣經(jīng)后系統(tǒng)冷卻降溫、脫硫、降塵后排入大氣。
炭化焚燒爐是焚燒炭化尾氣產(chǎn)生熱量主要設(shè)施,其結(jié)構(gòu)主要由燃燒室、蓄熱區(qū)及隔熱外廓等組成。經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)踐,原炭化焚燒爐暴露出升溫速率慢、投用成本高、檢修維護(hù)困難、不能長(zhǎng)時(shí)間安全穩(wěn)定運(yùn)行等諸多問題,因此對(duì)炭化焚燒爐進(jìn)行技術(shù)改造具有突出的現(xiàn)實(shí)意義及顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
1 原炭化焚燒爐存在主要問題
(1)升溫速率慢,投用成本高。(2)檢修、維護(hù)困難。(3)不能長(zhǎng)時(shí)間安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2 解決方案及措施
2.1 炭化焚燒爐改造前后結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖對(duì)比
(1)原炭化焚燒爐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖。
(2)現(xiàn)炭化焚燒爐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖。
2.2 炭化焚燒爐改造前后運(yùn)行效果比較
2.2.1 開爐升溫及投用成本情況對(duì)比
炭化焚燒爐在改造前,每次點(diǎn)火升溫到正式投料運(yùn)行平均需要3天,升溫過程需燃料(柴油)2小時(shí)/桶(200升),至少36桶,約6噸,光燃油費(fèi)用就需5萬(wàn)余元。改造后升溫到正常投料,最多只需24小時(shí),所需燃料(柴油)只有原來三分之一,費(fèi)用大大節(jié)省,同時(shí)提前2天投料生產(chǎn),顯著提高生產(chǎn)效率及經(jīng)濟(jì)效益。
2.2.2 停爐后檢修維護(hù)情況對(duì)比
原焚燒爐爐膛分為燃燒室和蓄熱區(qū),蓄熱區(qū)由8000多塊耐火磚壘砌成格子網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)組成(詳見上圖1)。在正常生產(chǎn)運(yùn)行條件下,焚燒爐一般最多連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月,就需停下檢修維護(hù)。主要原因是在長(zhǎng)期高溫環(huán)境下,焚燒爐蓄熱區(qū)內(nèi)格子磚部分或大部被燒壞并造成坍塌,使炭化爐生產(chǎn)工藝控制、調(diào)節(jié)困難,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn),因此需停下爐全部拆除燒壞、坍塌的格子磚,并重新壘砌。整個(gè)檢修維護(hù)過程一般需一周時(shí)間,且需補(bǔ)充大量新耐火磚。新焚燒爐爐膛由砌筑的上下兩堵耐火墻隔成燃燒室、蓄熱區(qū)組成(詳見上圖2),只需3000多塊耐火磚,砌筑工作量減少一半多,且焚燒爐運(yùn)行時(shí)間顯著增加,因此大大縮短了檢修維護(hù)時(shí)間,降低了工作強(qiáng)度,提高了工作效率。
2.2.3 日常運(yùn)行情況對(duì)比
原焚燒爐爐腔蓄熱區(qū)為格子網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),炭化爐產(chǎn)生尾氣經(jīng)焚燒爐網(wǎng)狀格子磚孔隙及后系統(tǒng)廢氣管道排出,由于尾氣中夾帶大量煙灰,時(shí)間長(zhǎng)易堵塞網(wǎng)狀格子磚孔隙,造成炭化系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)功率增大耗電增加,炭化爐工藝控制、調(diào)整困難,炭化爐內(nèi)顯正壓并往外大量冒煙等諸多影響安全生產(chǎn)的不利情況出現(xiàn)。要想處理堵塞問題,只有在焚燒爐停下降到室溫后,才能進(jìn)人清通堵塞的格子磚孔隙,費(fèi)時(shí)費(fèi)力且不安全。改造后的焚燒爐不存在煙氣灰塵堵塞通道問題,產(chǎn)生煙灰大多沉積在焚燒爐底部,只需在焚燒爐停爐檢修維護(hù)時(shí),一并清除即可,因此極大提高了炭化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間,很好的保障了安全生產(chǎn)。
3 結(jié)論
改造后的炭化焚燒爐,經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)踐檢驗(yàn),效果較好,解決了困擾炭化爐系統(tǒng)不能長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行難題,縮短了檢修維護(hù)時(shí)間,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度及生產(chǎn)運(yùn)行成本,提高了生產(chǎn)效率及經(jīng)濟(jì)效益,最大程度保障了安全生產(chǎn),適合推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn):
[1]梁大明.中國(guó)煤質(zhì)活性炭[M].化工工業(yè)出版社,2008年9月第一版.