王百奎
(中石化股份有限公司濟(jì)南分公司,山東濟(jì)南 250101)
生產(chǎn)設(shè)備的安全性、穩(wěn)定性對(duì)于石化企業(yè)來(lái)說(shuō)是保障安全生產(chǎn)的決定性因素,作為高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè),高故障率的設(shè)備必然會(huì)進(jìn)一步增加企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),所以石化企業(yè)設(shè)備故障的處理意義重大。運(yùn)用合理的維修模式以及故障排查手段,做到相應(yīng)的改進(jìn)優(yōu)化措施,就可以提高企業(yè)的整體管理質(zhì)量和運(yùn)行效益。下面以煉廠回收氣往復(fù)壓縮機(jī)出口氣體超溫的問題為例進(jìn)行分析,并針對(duì)問題實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施。
煉廠低壓瓦斯回收主要是將各煉油裝置的排放氣經(jīng)低壓瓦斯管網(wǎng)收集至瓦斯氣柜,再由瓦斯回收壓縮機(jī)增壓至中壓瓦斯管網(wǎng)回收利用,維持瓦斯系統(tǒng)平衡,并產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益,因此瓦斯壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行就顯得尤為重要。瓦斯壓縮機(jī)J-2#、J-3#于2017 年3 月更新投用,短暫運(yùn)行后二級(jí)排氣溫度均在110~120 ℃并逐步上升至聯(lián)鎖停機(jī)值。壓縮機(jī)的超溫故障嚴(yán)重影響瓦斯系統(tǒng)平衡,對(duì)兩臺(tái)壓縮機(jī)逐臺(tái)停機(jī)檢修,排查超溫具體原因。
這兩臺(tái)設(shè)備均為活塞式往復(fù)壓縮機(jī),型號(hào)為4LW-20/0.04-9,設(shè)計(jì)排量為1200 Nm3/h,一級(jí)進(jìn)氣壓力為0.004 5 MPa,二級(jí)排氣壓力設(shè)計(jì)為0.9 MPa,瓦斯氣經(jīng)一級(jí)進(jìn)氣、排氣經(jīng)級(jí)間冷凝器進(jìn)入二級(jí)進(jìn)氣,二級(jí)排氣溫度設(shè)計(jì)聯(lián)鎖停機(jī)值為120 ℃,實(shí)際運(yùn)行時(shí)壓縮機(jī)二級(jí)排氣出口壓力在0.55 MPa 以下。
壓縮機(jī)自投入運(yùn)行后頻繁聯(lián)鎖自停,集中表現(xiàn)為壓縮機(jī)出口超溫、運(yùn)行周期短、不能滿足生產(chǎn)需求等,嚴(yán)重影響瓦斯回收系統(tǒng)正常運(yùn)行。
排氣超溫會(huì)降低潤(rùn)滑油的黏度,加劇壓縮機(jī)構(gòu)件的磨損,在活塞環(huán)槽、氣閥等處容易產(chǎn)生碳化、結(jié)焦現(xiàn)象,造成活塞環(huán)卡死、氣閥動(dòng)作異常等。
根據(jù)壓縮機(jī)的實(shí)際運(yùn)行狀況、瓦斯系統(tǒng)組份、介質(zhì)因素,分析導(dǎo)致壓縮機(jī)出口氣體超溫的原因可能有以下5 個(gè)。
瓦斯組份中氫氣組份占比較大,基本在40%以上。以2017年6 月28 日瓦斯采樣分析為例,氫氣占比為47.17%,原設(shè)計(jì)氫氣組份在28%左右,實(shí)際運(yùn)行工況與設(shè)計(jì)時(shí)工況變化較大,因?yàn)闅錃饷芏容^小、傳熱系數(shù)大,能接受較多的熱量,對(duì)排氣超溫也有影響,壓縮機(jī)氣閥已經(jīng)不再適用現(xiàn)有的工況。
氣閥是往復(fù)式活塞壓縮機(jī)的重要部件,也是易損壞的部件,其性能優(yōu)劣直接影響壓縮機(jī)的排氣量、排氣溫度及運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,而氣閥壽命的長(zhǎng)短與氣閥的閥片、閥座、彈簧質(zhì)量及升程大小等有關(guān)。
壓縮機(jī)出口管線堵塞時(shí)二級(jí)排氣壓力會(huì)比較高,此時(shí)壓縮機(jī)需克服阻力做功,排量下降,效率下降,會(huì)造成壓縮機(jī)出口溫度超溫。因?yàn)橥咚怪袛y帶焦粉較多,現(xiàn)有生產(chǎn)工藝無(wú)法消除焦粉來(lái)源,造成瓦斯管線彎頭、低點(diǎn)位置焦粉顆粒物沉積、固化堵塞管線,致使瓦斯系統(tǒng)管網(wǎng)壓力增加。
壓縮機(jī)級(jí)間冷卻器冷卻效果差,氣體經(jīng)一級(jí)壓縮后溫度沒有下降多少,進(jìn)入二級(jí)壓縮后出口溫度會(huì)隨之升高,也會(huì)造成壓縮機(jī)出口超溫停機(jī)。級(jí)間冷卻器一般循環(huán)水走殼程,瓦斯氣體走管程,在使用中往往因循環(huán)水介質(zhì)不純凈、瓦斯中攜帶焦粉等顆粒物,殼程上泥垢積聚,管程上附著固狀焦粉顆粒物,致使級(jí)間冷卻器冷卻效果下降。
瓦斯中焦粉顆粒物較多,在壓縮機(jī)運(yùn)行中,氣閥易結(jié)焦,對(duì)氣閥的閥座和密封元件造成磨損,影響氣閥的嚴(yán)密性,不能正常閉合止回,致使氣閥漏氣。氣體經(jīng)過(guò)壓縮后溫度上升,高溫氣體返回進(jìn)氣腔,造成閥溫升高、進(jìn)氣溫度上升,從而再次被壓縮后排氣溫度升高。
瓦斯中同時(shí)含有少量凝縮油等粘性物質(zhì),在壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)對(duì)閥片運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生不利影響,進(jìn)而導(dǎo)致氣閥黏滯現(xiàn)象的發(fā)生,最終導(dǎo)致排氣超溫。
持續(xù)檢測(cè)瓦斯氣中氫氣含量,經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn)氫氣含量基本穩(wěn)定在40%左右,將數(shù)據(jù)提供給廠家,由廠家對(duì)壓縮機(jī)氣閥進(jìn)行適應(yīng)性改進(jìn),使壓縮機(jī)能滿足實(shí)際工況要求。
在降低氣柜柜容后,停壓縮機(jī),用蒸汽吹掃系統(tǒng)管線至裝置,進(jìn)裝置閥門溫度超100 ℃,確定瓦斯管網(wǎng)蒸汽全線貫通,以防止管線中焦粉顆粒物沉積、固化,建議在條件允許的情況下定期吹掃。
級(jí)間冷卻器拆出后,檢查發(fā)現(xiàn)殼程、管程堵塞嚴(yán)重,泥垢,焦粉顆粒物積聚(圖1)。級(jí)間冷卻器至二級(jí)入口緩沖罐拆出后,用高壓水清洗,完全清掉固體附著物。
現(xiàn)場(chǎng)拆解發(fā)現(xiàn),原有級(jí)間冷卻器管程進(jìn)、出口設(shè)計(jì)為翅狀結(jié)構(gòu),內(nèi)為中通直管,因?yàn)橥咚菇橘|(zhì)含硫、焦粉顆粒物過(guò)多,易結(jié)焦堵塞進(jìn)、出口。從現(xiàn)場(chǎng)拆解看,端口堵塞情況嚴(yán)重(圖2)。
此種結(jié)構(gòu)適用于介質(zhì)比較純凈的工況,不適用于瓦斯工況,此為設(shè)計(jì)選型缺陷。發(fā)現(xiàn)后對(duì)級(jí)間冷卻器進(jìn)行了改型,去掉原有翅狀結(jié)構(gòu),管程改為直通管(圖3)。這樣,就從結(jié)構(gòu)上消除了焦粉顆粒物結(jié)焦對(duì)級(jí)間冷卻器的影響,延長(zhǎng)了級(jí)間冷卻器的運(yùn)行周期,二級(jí)入口溫度穩(wěn)定在35 ℃左右,級(jí)間冷卻器效果明顯提高。
圖1 級(jí)間冷卻器現(xiàn)場(chǎng)拆解
圖2 級(jí)間冷卻器至二級(jí)入口緩沖罐堵塞
圖3 級(jí)間冷卻器結(jié)構(gòu)
根據(jù)實(shí)際壓縮機(jī)運(yùn)行狀況,制定預(yù)防性氣閥維修計(jì)劃,常規(guī)維修周期一般在8~12 個(gè)月,根據(jù)介質(zhì)情況適當(dāng)提前或延后,主要是進(jìn)氣、排氣閥清焦、表面清理,活塞環(huán)檢查、油箱清理等。對(duì)使用過(guò)的氣閥解檢后發(fā)現(xiàn),氣閥閥片與閥座、閥片與升程限制器之間有凝縮油、焦粉顆粒組成的混合黏性物質(zhì),閥座積垢嚴(yán)重,拆解困難,閥片變形較大,彈力不足。所以要定期對(duì)氣閥進(jìn)行檢查、清洗,對(duì)閥座的損傷表面進(jìn)行研磨修復(fù),及時(shí)更換閥片、彈簧等易損件。
通過(guò)預(yù)防性維修,減少壓縮機(jī)的故障維修,減少故障維修對(duì)生產(chǎn)的波動(dòng),摸索合理運(yùn)行周期,確保壓縮機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行。
瓦斯中焦粉顆粒物在入口過(guò)濾后,積聚在濾網(wǎng)上,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,積聚物會(huì)堵塞濾網(wǎng),壓縮機(jī)的進(jìn)氣量會(huì)明顯下降。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐,現(xiàn)在入口過(guò)濾器的清理周期一般在連續(xù)運(yùn)行10 d左右,此時(shí)應(yīng)及時(shí)清理過(guò)濾器,保證過(guò)濾效果,減少焦粉顆粒物結(jié)焦對(duì)壓縮機(jī)的影響。
瓦斯中氫氣含量居高不下,目前無(wú)法準(zhǔn)確判斷是哪個(gè)生產(chǎn)裝置排放或氫氣泄壓閥閥門不嚴(yán),為此需要生產(chǎn)調(diào)度部門摸索排查,查清排放氫氣的原因,減少瓦斯中氫氣的含量,利于瓦斯壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。建議在氫氣相關(guān)排放口增加流量表,能達(dá)到在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的目的。
當(dāng)生產(chǎn)裝置向低瓦系統(tǒng)排放時(shí),氣柜柜容會(huì)快速增加,為了安全考慮,會(huì)多開壓縮機(jī)來(lái)降低柜容或維持平衡,此時(shí)壓縮機(jī)出口管網(wǎng)后路應(yīng)當(dāng)暢通,回收利用瓦斯的裝置應(yīng)加大處理量,而不是單純地增加壓縮機(jī)的開機(jī)臺(tái)數(shù),否則壓縮機(jī)出口管網(wǎng)壓力會(huì)明顯升高,二級(jí)排氣出口溫度上升較快,也不利于壓縮機(jī)的安全運(yùn)行。
采取上述改進(jìn)措施后,故障維修率明顯降低,尤其是級(jí)間冷卻器改型之后效果更加明顯,分析最終導(dǎo)致壓縮機(jī)超溫的直接原因是級(jí)間冷卻器選型缺陷,一級(jí)排氣冷卻效果不好直接進(jìn)入二級(jí)吸氣,最終導(dǎo)致二級(jí)排氣溫度高聯(lián)鎖停機(jī)?,F(xiàn)在壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行周期在1 年左右,從根本上解決了往復(fù)壓縮機(jī)出口氣體超溫的問題,滿足生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行需求。
因?yàn)橥咚怪泻?、焦粉顆粒物較多,回收氣瓦斯壓縮機(jī)在選型上宜采用螺桿壓縮機(jī),螺桿機(jī)的冷卻液與瓦斯氣體充分接觸,瓦斯中焦粉顆粒物溶于冷卻液中,減少了焦粉對(duì)壓縮機(jī)部件的影響,運(yùn)行周期基本穩(wěn)定在2 年以上,建議回收氣壓縮機(jī)更新時(shí)優(yōu)選考慮螺桿壓縮機(jī)。