趙曉春
(中國鐵路濟南局集團有限公司青島機車車輛監(jiān)造項目部 山東 青島 266111)
動車組空調(diào)換氣系統(tǒng)主要由空調(diào)裝置、換氣裝置、應急通風裝置組成。其中空調(diào)裝置主要用于制冷、制熱、通風,換氣裝置主要用于實現(xiàn)回風、新風供給和廢氣排出,應急通風主要用于空調(diào)故障緊急情況下的新風供給。空調(diào)、換氣裝置根據(jù)車型不同分別安裝在車底或車頂,應急通風裝置安裝在車廂的兩端,每輛車廂安裝2臺空調(diào)裝置、1臺換氣裝置、2臺應急通風裝置,整個換氣系統(tǒng)通過風道對新風、回風進行循環(huán)和廢氣的排出。
換氣裝置主要由風機、電機、風道、變頻器箱等組成,其作用主要為傳輸新風、回風和廢氣。新風由換氣裝置輸入,通過專用風道與空調(diào)機組相連,經(jīng)空調(diào)裝置冷卻后輸入客室,向客室提供了新鮮的空氣,極大地改善了動車組客室空氣質(zhì)量?;仫L即客室內(nèi)循環(huán)風,部分通過空調(diào)裝置循環(huán)再利用,確??照{(diào)工況效率的提升,另一部分排出室外,即廢氣與部分回風的排出量等同于新風的輸入量,確??褪覂?nèi)外壓差,保證客室內(nèi)空氣壓力恒定。廢氣即廁所內(nèi)異味經(jīng)專用排風道排出車體外,防止異味傳入客室內(nèi)[1]。
CRH2A型動車組做空調(diào)減半試驗(試驗需要斷開二單元VCB,用一單元主變壓器MTr擴展供電),恢復ACK2和二單元VCB,然后測量換氣輸入713線電流,發(fā)現(xiàn)5~8車換氣無輸入電流,車下觀察發(fā)現(xiàn)二單元5~8車換氣裝置不起機,同樣的試驗方法測量一單元1~4車換氣裝置也出現(xiàn)不起機的問題。
查看換氣裝置逆變器LED報MIS0010(整流器故障),主控板LED5、6燈交替閃爍,四象限控制板VV17長亮,根據(jù)燈顯信息判斷故障為網(wǎng)側(cè)電流峰值過流,斷電復位故障消除。
網(wǎng)側(cè)電流過流故障觸發(fā)條件為:網(wǎng)側(cè)電流(峰值)大于300 A,封鎖脈沖,并在LED顯示MIS0010故障代碼。
CRH2A型動車組1、2、3、4車換氣裝置為變壓器1的輔助繞組提供400 V電源,5、6、7、8車為變壓器2的輔助繞組供電,擴展供電時,先將二單元VCB2斷開,合上ACK2進行試驗,試驗結(jié)束后斷開ACK2,重新合上VCB2,但此時發(fā)現(xiàn)5、6、7、8車換氣裝置故障,每次均為被擴展對象發(fā)生故障。
通過擴展供電原理分析,在進行擴展供電時,從變壓器1的輔助繞組到5、6、7、8車換氣裝置的供電距離較長,在輔助繞組容量有限的條件下處于供電末端的網(wǎng)壓可能出現(xiàn)幅值降低畸變的現(xiàn)象,從而導致?lián)Q氣裝置網(wǎng)側(cè)電流過流。
將換氣送風機打到運行位,換氣裝置逆變器內(nèi)的冷卻風扇開始運行,分3種情況對1車至8車的換氣裝置冷卻風扇穩(wěn)定時的電流進行測量,即:正常運行平穩(wěn)時的電流值,高速運行平穩(wěn)時的電流值,低速運行平穩(wěn)時的電流值,3種工況下的電流值允許范圍為:正常運行測量冷卻風扇旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定時的電流0.3~0.8 A,高速運行測量冷卻風扇旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定時的電流15~25 A,低速運行測量冷卻風扇旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定時的電流6~16 A。測量數(shù)值形成曲線如圖1所示,符合電流值允許范圍。
圖1 3種工況電流測量數(shù)值曲線圖
換氣裝置采用逆變器控制送風機的運行頻率,通過提高送風機的靜壓力性能,能夠更好地抑制車內(nèi)的壓力變動,并且確保換氣量。換氣裝置上的電源為AC400 V單相50 Hz,換氣裝置電動送風機轉(zhuǎn)速可以根據(jù)車輛速度進行控制,即:車速160 km/h以下時,送風機以4 320 r/min低速運行;車速160 km/h以上時,送風機以5 820 r/min高速運行。換氣裝置電氣控制示意圖如圖2所示。
圖2 換氣裝置電氣控制示意圖
為提供理論分析依據(jù),利用Matlab仿真軟件,驗證在網(wǎng)壓畸變條件下網(wǎng)側(cè)電流的變化趨勢,圖3是Matlab仿真網(wǎng)壓畸變條件下的電壓電流波形。從圖中可以看出,在網(wǎng)壓發(fā)生畸變時,網(wǎng)側(cè)電流同步出現(xiàn)畸變現(xiàn)象并迅速升高,超出過流保護門檻,導致峰值過流故障。
圖3 網(wǎng)壓畸變條件下電壓電流波形
為了驗證分析結(jié)果,定位網(wǎng)壓畸變原因,聯(lián)系售后進行擴展供電工況下的換氣裝置輸入電壓、電流波形測試。圖4為變壓器2的主斷路器VCB斷開和閉合過程,換氣裝置的正常停機和啟動過程。圖5為ACK2斷開,換氣裝置網(wǎng)側(cè)電流發(fā)生過流故障過程。
圖4 VCB分合,換氣裝置正常啟停過程
圖5 ACK2斷開,換氣裝置網(wǎng)側(cè)電流發(fā)生過流故障過程
現(xiàn)象發(fā)生在擴展供電時,ACK2接觸器斷開引起的網(wǎng)壓畸變,主斷路器VCB正常閉合,其他負載運行正常,結(jié)合理論分析和現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)分析,可判斷為網(wǎng)壓異?;円鸬木W(wǎng)側(cè)峰值過流,導致?lián)Q氣裝置出現(xiàn)不起機的問題。
(1)此次故障工況是ACK2接觸器斷開引起的網(wǎng)壓異?;儯M而導致網(wǎng)側(cè)峰值過流,未涉及變更軟件及硬件,其余負載工作均正常,不影響列車運行。
(2)在擴展供電的情況下,一旦發(fā)生網(wǎng)壓畸變,會造成換氣裝置不起機,進而影響旅客的舒適性,即:無法避免乘客產(chǎn)生耳鳴等不適,同時無法實現(xiàn)新風供給和車內(nèi)廢氣排放[2]。
目前換氣裝置網(wǎng)壓鎖相方法為硬件過零鎖相,當網(wǎng)壓發(fā)生極端異?;?,出現(xiàn)頻繁過零情況時,鎖相相位和實際網(wǎng)壓相位易出現(xiàn)較大偏差,造成變流器工作異常。
針對上述情況,將鎖相方法優(yōu)化為軟件鎖相。采用數(shù)字鎖相方法,由乘法鑒相器、低通濾波器LF和壓控振蕩器三部分組成,純數(shù)字環(huán)節(jié)計算,鎖相速度快,精度高。
4.1.1硬件過零鎖相
在換氣裝置做庫內(nèi)試驗時,偶發(fā)出現(xiàn)網(wǎng)壓異?;兊墓r,當時由上位機、示波器監(jiān)視的波形與此次網(wǎng)壓畸變引起的過流故障相類似,采用的鎖相方式為過零鎖相,可以看到在網(wǎng)壓異常突變的時候鎖相相位與實際偏差過大,如圖6所示。
圖6 故障時刻上位機監(jiān)視、示波器測試波形
4.1.2硬件過零鎖相理論仿真
在網(wǎng)壓畸變的工況下,用過零鎖相方式進行仿真分析(見圖7),可以看出過零鎖相的響應較慢,網(wǎng)壓幅值與相位發(fā)生畸變的瞬間過零鎖相無法快速響應。
圖7 網(wǎng)壓畸變工況下過零鎖相的網(wǎng)壓相位與四象限輸入電流
4.2.1軟件數(shù)字鎖相理論仿真
在網(wǎng)壓畸變的工況下,用數(shù)字鎖相方式進行仿真分析(見圖8),可以分析得出過零鎖相的響應較快,網(wǎng)壓幅值與相位發(fā)生畸變的瞬間可以快速響應,相位跟隨較好[3]。
4.2.2硬件過零鎖相與軟件數(shù)字鎖相理論仿真對比
模擬仿真網(wǎng)壓畸變工況,在網(wǎng)壓畸變時刻,可以發(fā)現(xiàn)過零鎖相的網(wǎng)壓相位與數(shù)字鎖相的網(wǎng)壓相位的信號同步情況,如圖9所示。
圖8 網(wǎng)壓畸變工況下數(shù)字鎖相的網(wǎng)壓相位與四象限輸入電流
圖9 硬件過零鎖相與軟件數(shù)字鎖相理論仿真對比
通過仿真效果對比,在網(wǎng)壓發(fā)生畸變的過程中,數(shù)字鎖相相位比過零鎖相相位吻合度高,能夠有效降低網(wǎng)壓畸變帶來的干擾,從圖中可以發(fā)現(xiàn),自1.4 us過后,硬件過零鎖相網(wǎng)壓相位嚴重偏離模擬的網(wǎng)壓相位,但軟件數(shù)字鎖相網(wǎng)壓相位與模擬的網(wǎng)壓相位有更好的動態(tài)響應。
將鎖相方式更新為軟件數(shù)字鎖相可有效解決在網(wǎng)壓畸變工況下鎖相導致的網(wǎng)壓相位誤差問題,能有效抑制網(wǎng)壓異常工況下四象限輸入電流異常的情況,根據(jù)試驗性驗證考核,效果得到有效驗證。