王玉冰
(中國石油化工股份有限公司,北京100728)
中國石化海南煉油化工有限公司(簡稱“公司”)0.6 Mt/a芳烴聯(lián)合裝置為首套采用國產(chǎn)化成套芳烴技術(shù)的裝置,操作彈性為60%~110%,年運行時間為8 000 h。芳烴裝置重整芳烴產(chǎn)物中含有微量烯烴,這部分烯烴對芳烴聯(lián)合裝置后續(xù)流程危害較大:烯烴含量是三苯產(chǎn)品的重要控制指標,烯烴的存在影響芳烴產(chǎn)品的質(zhì)量;烯烴優(yōu)先被PX吸附劑吸附造成吸附劑使用壽命縮短;烯烴的存在會加速歧化和異構(gòu)化催化劑的失活,影響其反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率及選擇性。因此,需將重整芳烴中的烯烴加以脫除[1-2]。目前,工業(yè)化的技術(shù)主要有加氫精制和非加氫精制2種工藝。加氫精制工藝具有精制深度高、催化劑壽命長等優(yōu)勢,但由于芳烴損失大、裝置建造成本高、操作費用高等劣勢,其推廣起來較為困難[3]。非加氫精制工藝雖然精制劑使用壽命較短,但因其廉價的特點而極具吸引力,目前中國芳烴裝置大都采用非加氫精制工藝[4-5]。非加氫工藝采用的精制劑主要為白土和分子篩,早期裝置多采用白土精制傳統(tǒng)工藝,隨著重整技術(shù)不斷發(fā)展,烯烴脫除壓力增大,更多裝置開始采用單程壽命較長、可再生的環(huán)保型分子篩脫烯烴精制劑。
芳烴聯(lián)合裝置在二甲苯精餾塔前設(shè)置了2個脫烯烴白土塔(A塔、B塔),用于脫除重整油分餾塔底油組分中的烯烴,單塔裝填體積為107 m3,白土裝填量約為80.5 t,設(shè)計處理量為90 t/h。裝置開工階段及開車初期使用白土,裝置在較低負荷下運行,平均負荷79%,其運行情況見表1。運行期間共使用3塔白土,單塔白土平均使用壽命約為11 d,每1 t白土需累計處理原料234t。按照年運行時間8000h、運行負荷100%計算,預(yù)計年消耗白土4 100 m3(3 077 t),需更換白土 38~40 罐[6]。
表1 白土使用情況
由于運行中白土更換頻繁導(dǎo)致裝置固廢量大、勞動強度高、操作費用高、QHSE管理風險高及資源浪費等問題,不符合國家及煉廠綠色低碳發(fā)展理念和綠色環(huán)保要求。公司決定在二甲苯白土塔采用中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司研發(fā)的TCDTO-1脫烯烴精制劑。該精制劑因具備良好的孔道結(jié)構(gòu)及較大酸量,較白土擁有更強的容碳能力和烷基化反應(yīng)能力,其主要特點:1)工藝簡單,針對現(xiàn)有白土精制流程設(shè)計開發(fā),可直接裝入白土塔使用;2)單程使用壽命長,更換頻率低,勞動強度大幅下降,裝置本質(zhì)安全系數(shù)大幅提高;過程環(huán)保,催化劑再生后可多次使用,一般可再生3次,固廢量降低95%以上。表2為TCDTO-1精制劑物化性質(zhì),表3為主要操作條件、原料要求和產(chǎn)品質(zhì)量指標[6]。
表2 TCDTO-1精制劑主要物化性質(zhì)
表3 主要操作條件和原料、產(chǎn)品指標
2014年1月7日,第1塔TCDTO-1脫烯烴精制劑投用,截至2018年10月31日,先后共使用4塔新鮮精制劑。其中,第1塔已結(jié)束全生命周期,共再生3次;第2塔已結(jié)束全生命周期,共再生2次;第3塔已再生1次,已結(jié)束第二運行周期;第4塔已再生1次,目前處于第二運行周期,如表4所示。
表4 TCDTO-1精制劑應(yīng)用情況
TCDTO-1脫烯烴精制劑裝填均采用密相裝填。針對芳烴原料高膠質(zhì)特性,并結(jié)合TCDTO-1精制劑分子篩的特性,首塔第一運行周期(1st-1)運行模式采用“廢白土塔+新鮮精制劑塔”雙塔串聯(lián)流程,其余全部采用“失活精制劑塔+新鮮/再生精制劑塔”雙塔串聯(lián)流程,利用廢白土塔或失活TCDTO-1塔過濾膠質(zhì),新鮮TCDTO-1塔脫除烯烴來滿足生產(chǎn)需求。圖1為精制劑塔操作流程示意圖。
圖1 精制劑塔操作流程示意圖
2.1.1 第1塔應(yīng)用情況
第1塔TCDTO-1精制劑于2014年1月7日投用,2016年12月14日失效,共再生3次。由于原料性質(zhì)差異、加工負荷差異、再生精制劑活性差異等原因,單程壽命差異較大,在102~210 d之間、平均為173 d,總壽命為692 d,約為白土的63倍;每1 t精制劑單程處理原料 3 434~6 313 t、平均為 5 238 t,每1 t精制劑全壽命周期累計處理原料量為20 951 t,約為白土的90倍;全壽命周期平均進料量為83 t/h、負荷為93%。進料量如圖2所示(為便于對比分析,前后4塔、11個運行周期的數(shù)據(jù)全部放在一張趨勢圖里對比,下同)。
圖2 進料量趨勢圖
第1塔新鮮精制劑初始溫度為115℃、失活溫度為220℃;再生精制劑的平均初始溫度為145℃、失活溫度為193℃。操作溫度趨勢見圖3。
第1塔新鮮精制劑原料油溴指數(shù)在6.37~19.06 mg/g波動、平均為1 0.61 mg/g,精制劑出口溴指數(shù)在0.09~5.72 mg/g波動、平均為2.41 mg/g,吸附塔進料溴指數(shù)在0.01~0.47mg/g波動、平均為0.21 mg/g;再生精制劑原料油溴指數(shù)在18~58mg/g波動、平均為32.69mg/g,精制劑出口溴指數(shù)在0.07~6.1mg/g波動、平均為1.85mg/g,吸附塔進料溴指數(shù)在0.03~0.65mg/g波動、平均為0.23 mg/g,基本滿足生產(chǎn)需求。原料油、精制劑出口、吸附塔進料溴指數(shù)分別見圖4~6。
圖3 操作溫度趨勢圖
圖4 原料油溴指數(shù)趨勢圖
圖5 精制劑出口溴指數(shù)趨勢圖
圖6 吸附塔C8A進料溴指數(shù)趨勢圖
2.1.2 第2塔應(yīng)用情況
第2塔TCDTO-1精制劑于2014年4月20日投用,2016年5月17日失效,共再生2次。單程壽命為 85~161d、平均 124d,總壽命為 374d,約為白土的34倍。每1 t精制劑單程處理原料為2 378~4 650 t、平均為3 764 t,每1 t精制劑全壽命周期累計處理原料量為11 291 t,約為白土的48倍;全壽命周期平均進料量為83 t/h、負荷為92%。
第2塔新鮮精制劑初始溫度為150℃、失活溫度為190℃;再生精制劑的平均初始溫度為154℃、失活溫度為192℃。
第2塔新鮮精制劑原料油溴指數(shù)在4.68~45 mg/g波動、平均為20.89 mg/g,精制劑出口溴指數(shù)在0.14~6.2 mg/g波動、平均為3.57 mg/g,吸附塔進料溴指數(shù)在0.006~0.64mg/g波動、平均為0.29 mg/g;再生精制劑原料油溴指數(shù)在 21~64 mg/g波動、平均為32.25 mg/g,精制劑出口溴指數(shù)在0.05~5.75 mg/g波動、平均為1.52 mg/g,吸附塔進料溴指數(shù)在0.05~0.64 mg/g波動、平均為0.22 mg/g,滿足生產(chǎn)需求。
2.1.3 第3塔應(yīng)用情況
第3塔TCDTO-1新鮮精制劑于2016年12月15日投用,2018年7月23日結(jié)束第二周期運行,第三周期運行尚未開始。前2個運行周期的單程壽命分別為162 d和220 d、平均為191 d,已累計運行382 d,約為白土的34倍。每1 t精制劑單程處理原料分別為 5 260 t和 7 750 t、平均為 6 505 t,每 1 t精制劑已累計處理原料量為13 010 t,約為白土的56倍;平均進料量為93 t/h、負荷為104%。
第3塔新鮮精制劑初始溫度為160℃、失活溫度為200℃;再生精制劑的初始溫度為164℃、失活溫度為212℃。
第3塔新鮮精制劑原料油溴指數(shù)在20~47 mg/g波動、平均為30.73 mg/g,精制劑出口溴指數(shù)在0.09~3.92 mg/g 波動、平均為 1.05 mg/g,吸附塔進料溴指數(shù)在0.02~0.35 mg/g波動、平均為0.15 mg/g;再生精制劑原料油溴指數(shù)在21~48 mg/g波動、平均為34.12 mg/g,精制劑出口溴指數(shù)在0.14~4.29 mg/g波動、平均為1.62 mg/g,吸附塔進料溴指數(shù)在0.08~0.49 mg/g波動、平均為0.24 mg/g,滿足生產(chǎn)需求。
2.1.4 第4塔應(yīng)用情況
第4塔TCDTO-1新鮮精制劑于2017年7月24日投用,再生過1次,目前處于第二運行周期。第一周期的單程壽命為138 d,第二周期已運行99 d,累計運行237 d;第一周期每1 t精制劑單程處理原料5177t,每1t精制劑已累計處理原料量為8322t,約為白土的36倍;平均進料量為97t/h、負荷為107%。
第4塔新鮮精制劑初始溫度為157℃、失活溫度為202℃;再生精制劑的初始溫度為159℃、現(xiàn)運行溫度為200℃。
第4塔新鮮精制劑原料油溴指數(shù)在20~41 mg/g波動、平均為29.07 mg/g,精制劑出口溴指數(shù)在0.22~3.90 mg/g波動、平均為1.15 mg/g,吸附塔進料溴指數(shù)在 0.06~0.61 mg/g波動、平均為 0.18 mg/g;再生精制劑原料油溴指數(shù)在31~52 mg/g波動、平均為36.55 mg/g,精制劑出口溴指數(shù)在0.36~4.1 mg/g波動、平均為2.13 mg/g,吸附塔進料溴指數(shù)在 0.1~0.38 mg/g波動、平均為0.21 mg/g,滿足生產(chǎn)需求。
2.2.1 溫度的影響
從圖2~6對比可以看出,隨著TCDTO-1精制劑累積處理量逐步增加,TCDTO-1精制劑緩慢失去活性,吸附進料中的溴指數(shù)上升,通過提高操作溫度可減慢TCDTO-1精制劑失活速率,TCDTO-1精制劑最低操作溫度為115℃,最佳操作溫度為170~180℃,失活最高溫度為220℃。通過適當調(diào)整操作溫度,可保證TCDTO-1精制劑活性,滿足吸附進料中溴指數(shù)的要求。
2.2.2 溴指數(shù)的影響
吸附分離裝置吸附塔C8芳烴進料中,來自重整分餾塔底油中的C8芳烴組分占20%~25%(質(zhì)量分數(shù),下同),來自異構(gòu)化和歧化及烷基轉(zhuǎn)移單元的2股C8芳烴組分占75%~80%,這2股物料溴指數(shù)一般為0.05 mg/g左右,稀釋了總溴指數(shù)。由圖1、圖4可以看出,第2塔TCDTO-1精制劑首次再生后第二周期運行時,由于原料油中的溴指數(shù)均值為39.92 mg/g,最高值達到87 mg/g,且長時間保持在此值,吸附進料中的溴指數(shù)均值為0.33 mg/g,最高值達到0.64 mg/g。雖然處理量為76.9 t/h、負荷為85.5%,與第2塔新鮮精制劑第一周期處理量和負荷相比相對較低,但受其原料油中的溴指數(shù)影響極大,第二周期僅85 d就失去活性,其吸附進料溴指數(shù)受原料油影響較大。
1)TCDTO-1精制劑較白土具備更強的重整生成油脫烯烴能力,工藝簡單、運行周期長、過程環(huán)保,符合綠色低碳發(fā)展理念和綠色環(huán)保要求。2)原料油中溴指數(shù)和原料膠質(zhì)含量的高低直接決定TCDTO-1精制劑的失活速率。通過調(diào)整上游裝置生產(chǎn)、精制劑操作溫度、操作負荷可適當減緩、平衡失活速率,通過采用“失活精制劑塔+新鮮/再生精制劑塔”雙塔串聯(lián)運行模式緩解原料膠質(zhì)對運行周期的影響,效果明顯。3)通過近1 800 d、4塔、11周期運行數(shù)據(jù)表明,TCDTO-1精制劑運行效果良好,滿足裝置生產(chǎn)需求,單程壽命約 100~220 d,總壽命為 370~690 d,是白土的33~63倍;每1 t精制劑單程處理原料為2400~7700t、全壽命周期累計處理原料量為11 000~21 000 t,是白土的 47~90 倍。