姚貴勇
摘 要:本文闡述了FR25型沸騰爐轉(zhuǎn)筒干燥機的特點、工作原理及操作注意事項,介紹了在月亮田礦選煤廠實際應(yīng)用效果,分析了經(jīng)濟效益。通過實際應(yīng)用證明,該干燥機適合選煤廠煤泥烘干,環(huán)保節(jié)能同時經(jīng)濟效益顯著。
關(guān)鍵詞:沸騰爐 轉(zhuǎn)筒干燥機 煤泥烘干 經(jīng)濟效益
中圖分類號:TD461文獻標識碼:A文章編號:1003-9082(2019)05-0-01
月亮田礦選煤廠設(shè)計入選能力180萬t/a,采用“不脫泥、不分級混合無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器選煤”主工藝,重介質(zhì)選煤分選下限<0.075mm,+0.25mm級煤泥回收,僅-0.25mm級煤泥進浮選。浮選精煤采用沉降過濾離心機和壓濾機聯(lián)合脫水回收,尾煤泥采用兩段濃縮、兩段回收工藝,洗水閉路循環(huán),環(huán)保節(jié)能。
投產(chǎn)后煤泥處理一度制約選煤廠生產(chǎn),隨環(huán)保、路政的管控力度越來越大,要求越來越高,煤泥(含水量約45%)直接汽運外銷已不能達到要求,為此尋求一種高效穩(wěn)定的濕煤泥處理系統(tǒng)就迫在眉睫,經(jīng)考察分析論證最終選擇FR25型沸騰爐FNZT36250轉(zhuǎn)筒干燥機來解決此問題。
一、FR25型沸騰爐特點、工作原理及操作注意事項
1.主要性能特點
1.1燃料的適應(yīng)性強:燃料適應(yīng)性好,可燃用煙煤、無煙煤及各種劣質(zhì)燃料,如煤矸石、石煤、煤渣等。
1.2升溫快:由于其強化燃燒的機理,其具有溫度調(diào)節(jié)靈活,升溫快、起動10分鐘后即可滿負荷生產(chǎn)運行。
1.3可實現(xiàn)壓火操作:爐子停用后用簡單的方法即可實現(xiàn)壓火操作??蓧夯?6~24小時,最長的可達36小時,大大節(jié)省了點火的費用和時間。
1.4性能優(yōu)良:溫度均勻、供熱穩(wěn)定,供熱調(diào)整范圍廣,供熱溫度1000℃以下,穩(wěn)定可調(diào),有利于烘干產(chǎn)品終水分的恒定。煙氣溫度可達:1050±50度。爐體熱效率≧95%,煤的燃燼率≧99.5%以上。
1.5環(huán)保效果好:排煙中的有害物質(zhì)少,NOx生成量很小,爐內(nèi)低成本脫硫,使燃料中硫以固態(tài)方式排出,減少了SOx的大氣污染;
1.6機械化程度高:熱工控制可按用戶需要提供手動控制、智能化熱工儀表控制和微機控制多種方式,操作簡單,維修方便。
2.工作原理
沸騰爐的工作原理是將破碎到一般為10毫米以下粒度的煤末,用風吹起,在爐膛的一定高度上形成沸騰狀燃燒。煤在沸騰爐中的燃燒,既不是在爐底板上進行的,也不是像煤粉爐那樣懸浮在空間燃燒,而是在沸騰爐料床上進行的。沸騰料層的平均溫度一般在850~1050℃,料層很厚,相當于一個大蓄熱池,其中燃料僅占5%左右,新加入的煤粒進入料層后就和溫度高幾十倍的灼熱顆?;旌?,因此能很快燃燒,故可應(yīng)用煤矸石代替。生產(chǎn)實踐表明,利用含灰分高達70%、發(fā)熱量僅7.54MJ/kg的煤矸石,沸騰爐正常運行40%~50%的熱可直接從床層接收。
3.操作注意事項
3.1點火前要先開鼓風看一下黃沙翻騰是否均勻,點火時必須加熱床料到灼熱狀態(tài)。
3.2如果引火時間長,要特別注意點火正常后要馬上加煤,還要手動補煤,發(fā)現(xiàn)溫度上升過快,要提前預(yù)防高溫結(jié)焦,逐步開點引風,加大鼓風風量,負壓控制在-10Pa以內(nèi)。然后補點黃沙進去,等火焰正常后自動加煤。
3.3運行時感覺溫度不是理想狀態(tài)或者溫度下降較快時不得馬上拉大引風。防止爐膛火被拉滅,一旦出現(xiàn)這種情況必須馬上通知中控關(guān)閉引風機調(diào)節(jié)風閥(變頻調(diào)節(jié)的降低風機轉(zhuǎn)速)。
3.4在正常生產(chǎn)后盡量穩(wěn)定好各項參數(shù),在排渣時要提前適當提點溫度,不要在溫度下降較快或者中控反映熱風溫度不夠時排渣,排渣要向中控說明。
二、FNZT36250轉(zhuǎn)筒干燥機技術(shù)特性及技術(shù)指標
1.技術(shù)特征
1.1筒體直徑:φ3.6m;
1.2筒體長度:25m;
1.3機體轉(zhuǎn)速:3.6r/min;
1.4傾斜度:2°;
1.5最高進氣溫度:850℃。
2.技術(shù)指標
2.1處理煤泥能力:45±5t/h(含水15%時);
2.2煤泥入料水分:W1≤40±2%;煤泥出料水分:W2≤15±2%;
2.3具有自動導(dǎo)料、自動清掃、自動破碎、自動揚料、自動排料、不粘壁、不粘堵等性能;
2.4排放尾氣濃度:≤100mg/m3;排放尾氣黑度:林格曼黑度Ⅰ級。
三、應(yīng)用效果
經(jīng)過長時間使用和不斷摸索,操作人員逐步掌握了沸騰爐的習性,沸騰爐的操作必須隨時掌握爐膛、入口、出口的溫度、干燥出料煤泥的水分、進料煤泥量大小及水分高低。經(jīng)過時間證明進料煤泥水分只要在40%以下,確保爐膛溫度在850℃以上、出口溫度在100℃以下;圓盤給料機頻率25~30赫茲,引風機頻率在31~35赫茲,鼓風機頻率在40~45赫茲即能達到連續(xù)入料。干燥機能否用好,關(guān)鍵在于操作人員的責任心,只要各崗位相互配合好,勤觀察勤跑動,沸騰爐轉(zhuǎn)筒干燥機完全能開正常。
四、經(jīng)濟效益分析
系統(tǒng)裝機功率1062KW;濕煤泥產(chǎn)量約(水分42%)30000噸/月,直接外銷價格約45元/噸;干燥后產(chǎn)品灰分58%,水分15%,折合干燥產(chǎn)品約20000噸/月;按設(shè)計45噸/小時干煤泥計算,每月需要開機455小時;電費0.55元/度。
1.干燥直接成本(人員工資、燃料煤費用、電費)
人員工資:勞動定員每班5人,3班作業(yè),人均工資3200元/月,月小計3200*5*3=4.80萬元/月;
燃料煤費用:按燃料煤(灰分32%,419元/噸)平均計算,每月需要1137噸,月小計1137*419=47.64萬元/月;
電費:月小計455*1062*0.55=26.58萬元/月;
干燥成本總計79.02萬元/月。
2.干燥產(chǎn)品摻和到混煤銷售情況
混煤產(chǎn)量80噸/小時,灰分32%,干燥煤泥產(chǎn)量45噸/小時,灰分58%;摻和后灰分約41.36%,價格約320元/噸。摻和后月銷售總額(455*80+20000)*320=1804.80萬元。
3.月均銷售總額
月均混煤直接銷售總額419*80*455=1525.16萬元,濕煤泥直接銷售總額30000*45=135.00萬元
4.月均利潤
月均利潤總額1804.80-1525.16-79.02=200.62萬元。利潤減去濕煤泥直接銷售額增值利潤為65.62萬元。折合噸干煤泥增值32.81元。
5.年均增值
平均年摻銷干煤泥24萬噸,年均增值787.44萬元。
結(jié)語
在日益嚴峻的環(huán)保形勢下,大力發(fā)展煤泥綜合利用,是建設(shè)節(jié)約型、環(huán)境友好型礦區(qū)的重要措施和必要手段。煤泥烘干實現(xiàn)了煤泥增值,產(chǎn)生了一定經(jīng)濟效益和社會效益,為企業(yè)創(chuàng)造了新的經(jīng)濟增長點。