牛 正
(南陽天益發(fā)電有限責任公司,河南南陽 473000)
某公司2008年投產(chǎn)的2×600 MW燃煤機組,鍋爐為超臨界滑壓運行直流鍋爐,型號DG1900/25.4-Ⅱ1,2014年根據(jù)需要改造了脫硝系統(tǒng),主要采用尿素熱解產(chǎn)生氨氣制備還原劑,煙氣脫硝工藝是選擇性催化還原技術(Selective Catalytic Reduction,SCR),脫硝系統(tǒng)單臺爐布置2室,反應器采用板式催化劑,主要耗電設備電加熱器額定功率1520 kW。
(1)脫硝系統(tǒng)原電加熱器額定功率1520 kW,按實際運行功率利用率60%計算,每年消耗電能約578.99萬kW·h,電費達224.59萬元人民幣。
(2)電加熱器使用期間磨損泄漏(圖1)、超溫跳閘、加熱管損壞時有發(fā)生,較高的故障率造成脫硝系統(tǒng)頻繁退出運行,設備的可靠性低,容易造成氮氧化物小時均值排放超標。
(3)電加熱器本身熱容量小,所以熱解溫度隨系統(tǒng)的響應速較慢度慢,調(diào)節(jié)性能不穩(wěn)定。受電加熱器特性本身不好,熱解爐出口溫度不能根據(jù)需要盡快調(diào)整溫度,滯后時間較長,特別是電加熱器在長時間高負荷接近跳閘上限運行,沒有調(diào)整余地,嚴重時影響脫硝系統(tǒng)反應器效率。
圖1 電加熱器磨損嚴重
爐內(nèi)加裝一套煙氣換熱器,提高脫硝系統(tǒng)運行的安全穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。
(1)利用尾部煙氣的熱傳導,通過煙氣換熱器可對冷一次風進行加熱,加熱溫度最高能達到(600~650)℃,也就是將低品質(zhì)熱能轉(zhuǎn)換替換原來的高品質(zhì)電能,以后不再使用電加熱器,能將廠用電率降0.2%~0.25%。
(2)煙氣換熱器傳熱穩(wěn)定均勻,在運行中調(diào)整手段更多、更靈活,反應速度快使脫硝系統(tǒng)反應器效率穩(wěn)定。
(3)采用煙氣直接加熱潔凈冷一次風的爐內(nèi)煙氣換熱器技術,避免了原系統(tǒng)風源中熱一次風中含塵量大的問題,干凈的一次風在噴氨母管中順利通過,不會積灰,噴氨支管不存在結垢堵塞,同時解決了脫硝系統(tǒng)效率低的問題。
(4)降低維護成本,節(jié)省脫硝電加熱器損壞造成的采購及維護費用。
改造后的鍋爐脫硝設備煙氣換熱器,主要由冷一次風管道系統(tǒng)、煙氣換熱器、熱風管道系統(tǒng)、閥門及電控裝置等組成。
在鍋爐尾部煙道后豎井,低過水平段前區(qū)域布置一套煙氣換熱器,由0 m層一次風機出口木管抽出的冷一次風,經(jīng)管道進入鍋爐內(nèi)布置的蛇形管煙氣換熱器,換熱后的熱風管接入電加熱器前原一次風管道,在接入點前的原一次風管道上新增一臺電動蝶閥用于切斷。并在換熱后的熱風管道上新增一冷風支路,若換熱后一次熱風超溫可通過此支路調(diào)節(jié)進入熱解爐溫度。煙氣換熱器通過吊桿懸掛于鍋爐爐頂?shù)拇蟀辶禾?,利用高溫熱煙氣將冷一次風(20℃)加熱至SCR脫硝制氨工藝尿素熱解爐需要的工藝溫度(≥550℃),確保熱解爐出口溫度≥350℃,實現(xiàn)替代電加熱器的功能,節(jié)省廠用電及達標排放。
鍋爐一次風機出口母管壓力穩(wěn)定,引出后通過冷一次風自身的壓力作為壓頭,將少量冷一次風通過冷風管道輸送到鍋爐尾部煙道,低溫過熱器管排上部空間區(qū)域,在這里懸掛一套蛇形管束,高溫煙氣加熱管束為逆流,冷風在后熱風在前,(管內(nèi)一次風,管外鍋爐煙氣,占用空間?。?,通過尾部煙氣加熱器蛇形管束吸熱,將送來的冷一次風加熱至(600~650)℃,再把高溫空氣引入尿素熱解爐,為尿素熱解提供熱源。
圖2 脫硝設備煙氣換熱器系統(tǒng)布置
(1)煙氣換熱器蛇形管束采用拉稀布置,能降低尾部煙氣對其的沖刷速度,抗磨損能力大幅度提高;對于易磨損的迎風面彎頭及易磨損的其他部位全部加裝防磨瓦,通過防磨措施可避免因磨損造成的管道泄漏。
(2)換熱器垂直懸掛于低過水平段上部超大空間里,方便日常檢查和檢修,同時也不會不影響本區(qū)域其他受熱面管道檢修。
(3)特殊情況下,即使煙氣換熱器個別管道發(fā)生泄漏,由于壓力低也不影響煙氣換熱器的整體運行性能。
3.4.1 煙氣換熱器換熱后對鍋爐效率的影響。
煙氣換熱器出口風溫最高達到650℃以上,故煙氣換熱器設計體積小、布置在鍋爐中心線附近,只占鍋爐總寬度的1/2面積,且蛇形管束是拉稀布置,不會影響包墻過熱器的正常膨脹,減少煙氣換熱器與包墻過熱器的膨脹熱應力。
通過公式計算驗證,煙氣換熱器相對于鍋爐受熱面來講,總的熱量需求小,對煙氣流場和煙氣溫降的影響很小。
熱平衡計算過程以100%BMCR(Boiler Maximum Continue Rate,火電廠鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)工況計算(50%BMCR/40%BMCR工況時計算過程與之相同):入口風溫20℃,出口風溫600℃,風量 9100 m3/h。查焓值表得出空氣進口側(cè)的焓值為4.7 kcal/m3,空氣出口側(cè)焓值為205.4 kcal/m3,計算得焓值差Δ焓煙氣=840.13 kJ/m3??諝鈧?cè)吸熱 Q空氣=流量×Δ焓空氣=7 645 183 kJ/h。煙氣側(cè)釋放的熱量即為煙氣換熱器將20℃加熱到600℃所吸收的熱量。按照設計煤種平頂山煙煤,100%BMCR時煤的低位發(fā)熱量為5113 kcal/kg,折合為21 403.01 kJ/m3,折算成標煤為357.2 kg/h,而總?cè)剂舷牧繛?47.8 t/h,煙氣換熱器所吸收的熱量占整個鍋爐的熱量比為0.14%
由上述計算結果可知,煙氣換熱器工作中吸收鍋爐煙氣的熱量,相當于對鍋爐總體需求熱量增加煤耗約0.14%,可忽略不計,但有利于排煙溫度的降低,提高鍋爐效率。
3.4.2 煙氣系統(tǒng)阻力影響
由于管束布置方式在低過管排上部空間布置,且布置管束很少,爐內(nèi)煙氣換熱器管束造成的煙氣阻力增大約500 Pa,對整個鍋爐煙氣阻力來說幾乎可以忽略。
3.4.3 對SCR脫硝裝置脫硝效率的影響。
由于煙氣換熱器布置在爐內(nèi),原煙氣流程沒有變化,對SCR裝置效率沒有影響。
3.4.4 一次風系統(tǒng)
根據(jù)煙氣換熱器設計在尾部煙道內(nèi)的布置方案。煙氣換熱器入口的冷一次風風道阻力增加150 Pa,換熱器出口熱風道阻力增加150 Pa,煙氣換熱器全部管束增加風阻1500 Pa,整個煙氣換熱器熱一次風系統(tǒng)總阻力增加約1800 Pa,完全達到并能滿足尿素熱解的需要,不用再新購和布置增壓風機。
電加熱器的額定功率1520 kW,實際功率利用率60%,折合約為912 kW,項目實施后原電加熱器停止使用后,年節(jié)電量6.07×106kW·h,折合235.46萬元人民幣。脫硝電加熱器設備損壞采購物資及維護費用可節(jié)省20萬元人民幣/a。
(1)出口熱一次風管道材料S31008具有耐高溫、耐沖刷的特性,設計壽命30 a,因此該部分大口徑管道設計使用期內(nèi)無維護費用。
(2)出口熱一次風管道系統(tǒng)補償器使用壽命按15 a期限設計,數(shù)量為6個,每個單價按1萬元人民幣計算,折算成年維護(材料)費0.4萬元人民幣/a;人工費、措施費按0.4萬元人民幣/a計算;總維護費0.8萬元人民幣/a。
(3)煙氣換熱器管束設計時考慮了阻力和防磨問題。針對爐內(nèi)環(huán)境溫度高,選用耐高溫材料S31008并且采用拉稀布置,換熱管取2倍低過節(jié)距,降低此處煙氣沖刷速度,提高管束外部抗磨損能力。每年補充防磨瓦、維護材料、施工費用共計0.5萬元人民幣。
(4)由于此方案采用冷一次風,風管道及其附件粉塵磨損近乎為零,不再納入費用統(tǒng)計。
(5)爐內(nèi)加熱器吸熱耗能估算每年折合煤耗約增加0.52 g/kW·h,取年利用小時數(shù)3800 h,標煤價格700元人民幣/t,折合人民幣91.29萬元。
以上總計(單臺爐)消耗92.59萬元人民幣/a。
改造投資460萬元人民幣,投資回收期為 2.8 a。
脫硝系統(tǒng)停止使用電加熱器后,使用新型煙氣換熱器加熱冷一次風,脫硝正常投用后熱解爐后溫度380℃左右,有效保證脫硝設備正常穩(wěn)定運行。避免使用電加熱器降低廠用電率,緩解節(jié)能減排壓力,給企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。