石華前,孫愛平,黃 孟,魏 強
(中海油能源發(fā)展工程技術(shù)油田化學(xué)分公司,廣東 惠州 516086)
南海某油田主要包括A和B兩平臺,其中A為以生產(chǎn)高含蠟、輕質(zhì)原油為主的老平臺;B平臺為以生產(chǎn)高含蠟、稠油為主的新平臺。
A與B平臺的原油經(jīng)同一條海管輸往FPSO進行深度處理。隨著B平臺不斷開井,油水性質(zhì)產(chǎn)生變化,導(dǎo)致油輪下艙油BSW指標不合格。A與B平臺原油性質(zhì)見表1。
表1 A與B平臺原油性質(zhì)
隨著B平臺的陸續(xù)投產(chǎn),稠油占比例增加,兩平臺的低含水原油混合后,原油脫水速度慢,F(xiàn)PSO深度處理的難度逐漸增大。
有鑒于此,我們?nèi)與B平臺的油水樣在室內(nèi)進行了評選研究,以期優(yōu)選出破乳效果更好的破乳劑。
本試驗過程中 ,破乳劑評選實驗參考了SY/T 5281-2000 《原油破乳劑使用性能檢測方法(瓶試法)》[1]、石油天然氣行業(yè)標準“SY/T 5797-93”水包油乳狀液破乳劑使用性能評定方法[2],中國海洋石油總公司企業(yè)標準 Q/HS 2020-2004 《原油破乳劑質(zhì)量檢驗方法》。具體評選步驟如下:
(1)100mL的脫水瓶中加入80mL實驗用油樣;
(2)用微量進液器將一定量的破乳劑加入到油樣中;
(3)加完藥劑的脫水瓶置于80℃的水浴中,預(yù)熱5~10min;
(4)脫水瓶放置于手持式震蕩器中,震蕩100~200次;
(5)脫水瓶放入水浴,每隔一定時間記錄脫水量。
將油樣配制成一定含水率的油水樣,手搖振動乳化穩(wěn)定后,將油樣倒入黏度測定儀進行測定即可。
(1)脫水瓶:100mL(要求分度:2mL內(nèi)0.1mL,2mL~5mL內(nèi)0.5mL,5mL~20 mL內(nèi)1mL, 20mL~100 mL內(nèi)2mL);
(2)人工振蕩器:按脫水瓶的具體規(guī)格自制而成;
(4) 新增換乘廳可減緩換乘客流對于既有標準站的沖擊,同時減弱換乘長通道給乘客在行進過程中帶來的不適感,從而營造兩站舒適便捷的換乘空間。同時應(yīng)統(tǒng)籌考慮新增換乘客流對原進、出站客流的影響,以及綜合換乘便捷性、改造難度、施工工期等因素來確定最優(yōu)改造方案。
(3)恒溫水?。篢W-12 水浴(德國JULABO),控溫精度±1℃;
(4)原油樣品杯:1000mL塑料杯;
(5)脫水瓶樣品架:按脫水瓶的具體規(guī)格及恒溫水浴形狀自制而成;
(6)醫(yī)用注射器:1mL,分度0.02mL;5mL,分度0.2mL;50mL,分度2.0mL;
(7)微量移液器:0.5-10μL,20-200μL;
(8)旋轉(zhuǎn)流變儀:Haake RS6000型。
取A與B兩平臺的混合油水樣,將油水樣配制成含水率33%,倒入脫水瓶,在不同的脫水瓶中分別加入不同類型的破乳劑,搖晃后,放入水浴鍋開始讀數(shù)。試驗結(jié)果見圖1。
圖1 不同破乳劑的脫水試驗
在破乳劑脫水試驗中,需考察各種破乳劑的脫水速率、終脫水量、油水界面及水色,其中重點考察脫水速率和終脫水量。本試驗中共有12種破乳劑,其中YH-205為在用破乳劑。在脫水試驗過程中,YH-102在前15min脫水速度最快,但其15min之后脫水量基本無變化,YH-106在前15分鐘脫水速率不算最快,但在15分鐘之后仍然在脫水,其終脫水量最大,其他藥劑初期脫水速率不如YH-102,終脫水量均不如YH-106。 采出原油在遠端平臺經(jīng)分離撇去大量生產(chǎn)水后,經(jīng)海管輸送至油輪再次分離脫水,然后下艙。目前,油輪下艙BSW%指標偏高,為改善該問題,我們應(yīng)該優(yōu)選終脫水量大且脫水速率較快的破乳劑。由此,雖然YH-102初期脫水速率較快,但終脫水量偏低,該類型藥劑應(yīng)用于現(xiàn)場后,會導(dǎo)致下艙油中有部分水難以脫出,以致BSW%偏高,而YH-106脫水速率較快且終脫水量大,原油脫水徹底,可以有效的降低下艙油BSW%,所以我們確定YH-106為最佳破乳劑。
取A與B兩平臺的混合油水樣,將油水樣配制成含水率33%,倒入脫水瓶,在不同的脫水瓶中分別加入不同量的破乳劑YH-106,搖晃后,放入水浴鍋開始讀數(shù)。試驗結(jié)果見圖2。
圖2 YH-106不同加注濃度的脫水試驗
在現(xiàn)場生產(chǎn)過程中,破乳劑一般加注在生產(chǎn)管匯或單井,破乳劑與產(chǎn)液在管道中充分混合后進入生產(chǎn)分離器,原油在生產(chǎn)分離器中破乳脫水,分離出的原油外輸,分離出生產(chǎn)水經(jīng)水處理系統(tǒng)處理達標后外排,所以原油在生產(chǎn)分離器中停留的這段時間內(nèi)必須達到所要求的破乳效果,現(xiàn)場分離器的停留時間為17分鐘。本試驗考察了YH-106在不同加注濃度下的脫水速率,由圖中數(shù)據(jù)可得,YH-106在加注濃度為40mg/L時,原油25min脫水完畢,YH-106在加注濃度為80mg/L時,原油16min脫水完畢,YH-106在加注濃度為120mg/L時,原油10min脫水完畢。破乳劑加注濃度過低,滿足不了現(xiàn)場生產(chǎn)要求,破乳劑加注濃度過高,桶油處理成本增加,經(jīng)濟效益偏低,且破乳劑加注過大,外排水水質(zhì)會受到影響,原油在海管中也有可能產(chǎn)生乳化,所以,破乳劑的加注濃度很重要,由此試驗結(jié)果,綜合考慮,破乳劑加注濃度在80mg/L比較適宜。
考慮到油田將來增產(chǎn),要進行減水增輸作業(yè),海管外輸原油含水將進一步降低,我們考察了破乳劑YH-106對不同含水率油樣的破乳脫水效果。
取A與B兩平臺的混合油水樣,將油水樣配制成不同含水率,倒入脫水瓶,在不同含水率的原油中分別加入80mg/L的破乳劑YH-106,搖晃后,放入水浴鍋開始讀數(shù)。試驗結(jié)果見圖3。
圖3 YH-106對不同含水率油樣的脫水試驗
從試驗結(jié)果來看,油樣含水率越高,YH-106脫水速度越快,且在低含水率20%和高含水率60%時,YH-106的終脫水量分別達到15mL和48mL,破乳脫水效果均較徹底。另外,雖然原油后期產(chǎn)液含水率很高,有的達到95%以上,但由于原油含水率超過60%時,油水難以形成較穩(wěn)定的乳化物,所以無法在室內(nèi)進行更高含水率的破乳試驗。
針對A與B兩平臺的混合油水樣,考察了在不同含水率下的黏度與溫度的關(guān)系,為混合油樣集輸提供參考數(shù)據(jù)。試驗結(jié)果見圖4~圖7。
圖4 含水率23.5%油樣的黏度與溫度曲線
圖5 含水率35%油樣的黏度與溫度曲線
圖6 含水率50%油樣的黏度與溫度曲線
圖7 含水率60%油樣的黏度與溫度曲線
從圖中數(shù)據(jù)可得,同一含水率的混合油樣黏度隨溫度的升高而降低,另外,在同一溫度下,混合油樣黏度隨含水率增加而增加?,F(xiàn)場流程中,產(chǎn)液溫度為80℃,該溫度下,含水率為23.5%,35%,50%和60%的混合油樣黏度分別為67.22mPa·s,92.23 mPa·s,156.5 mPa·s,204.2 mPa·s。
本文針對南海某海上油田的油樣在室內(nèi)進行了破乳劑評選研究。結(jié)果顯示,破乳劑YH-106較在用破乳劑有更快的脫水速率和更高的終脫水量,其最佳加注濃度為80mg/L;考慮到該油田減水增輸作業(yè),考察了破乳劑YH-106對不同含水率油樣的破乳脫水效果,結(jié)果顯示,油樣含水越高,YH-106脫水速度越快,且破乳脫水徹底。此外,本實驗測試了該系列油樣在不同含水率時黏度隨溫度變化的曲線關(guān)系,同一含水率的混合油樣黏度隨溫度的升高而降低,同一溫度下,油樣含水率越高,黏度越大。