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      張峰水庫泄洪洞弧形工作閘門運行問題與處理

      2019-05-13 06:29:10李凱凱
      山西水利 2019年1期
      關(guān)鍵詞:通氣孔門楣液壓站

      李凱凱

      (山西張峰水庫建設(shè)管理局,山西 晉城 048215)

      1 工程概況

      張峰水庫泄洪洞平面上呈直線布置,由壓力洞段、閘室段、挑流段等組成??蓾M足下游河道20年一遇安全泄洪流量800 m3/s,最大泄洪流量1 159 m3/s。閘室段長27.7 m,寬11.6 m,底板高程703.0 m,液壓站工作平臺高程722.5 m,閘室豎井地面高程771.3 m。泄洪閘設(shè)平板事故檢修閘門和弧形工作門各一扇,事故檢修門孔口尺寸(寬×高)6.5 m×7.5 m,弧形工作門孔口尺寸(寬×高)6.5 m×6.5 m。

      弧形工作閘門為直支臂圓柱鉸弧形鋼閘門,采用“P”型橡皮封水,四邊封水,門頂設(shè)置兩道封水,第一道封水距底檻高度6.65 m,第二道封水距門底檻高度7.2 m。閘門總寬6.5 m,高7.6 m總重122.4 t。閘門總水壓力27 765 kN,啟閉設(shè)備為QHSY液壓啟閉機,啟門容量2 500 kN,閉門容量400 kN。

      2 主要問題及原因分析

      2.1 通氣問題

      工作閘門檢修完畢后,檢修閘門抬升過程中檢修閘與工作閘間充水時,工作閘門頂止水出現(xiàn)氣流響聲和射水現(xiàn)象;主要原因是未設(shè)置通氣孔,兩閘門之間充水時,產(chǎn)生高壓氣體將橡膠止水沖開,導(dǎo)致工作閘門頂止水出現(xiàn)氣流響聲和射水現(xiàn)象,造成橡膠止水過早損壞。工作閘門后設(shè)置有通氣孔,但是與啟閉機室未分開布置,泄洪時補氣易產(chǎn)生較大氣流,工作人員進入啟閉機室檢查時,易產(chǎn)生安全問題,造成人員傷亡。液壓站閥組件銹蝕嚴重,液壓站空氣濕度幾乎達到飽和狀態(tài),導(dǎo)致閥組銹蝕,電氣元件損壞,系統(tǒng)維護檢修困難。

      2.2 小流量開啟時震動問題

      2007年泄洪洞工作閘門調(diào)試完成,至2017年汛期泄洪運行3次,最大泄流320 m3/s,閘門開啟高度2.0 m,泄洪過程中發(fā)生2次開度儀損壞,1次開度連接裝置斷裂;通過運行發(fā)現(xiàn),工作閘門開啟至700~1 300 mm運行時振動較大,開度儀易損壞。

      通過泄洪運行檢查,發(fā)現(xiàn)工作閘門上部固定的止水橡膠,在閘門開啟時脫離止水座,此時完全依賴下部門楣處止水橡皮止水;因充水時高壓氣體沖擊下部止水橡皮,使得橡膠止水過早損壞,部分止水控制精度超過4 mm(見閘門安裝質(zhì)量檢查表1)已經(jīng)失效,高壓水流沖出損壞段從門頂射出,此時門頂與門底同時過流,加劇閘門振動。

      2.3 閘門底止水回彈及閘門上浮問題及原因分析

      工作閘門關(guān)閉后,開度顯示會有少許回彈,分析底止水沒有預(yù)壓縮,底部出現(xiàn)射水現(xiàn)象,會對閘底板產(chǎn)生破壞;泄洪運行過程中閘門開至1 400 mm至1 720 mm時,開度儀數(shù)據(jù)跳動,閘門出現(xiàn)上浮現(xiàn)象。

      分析原因主要是:油缸存在內(nèi)漏問題,當(dāng)油泵停止工作時,使得液壓缸壓力下降,止水橡皮產(chǎn)生回彈,當(dāng)?shù)字顾鹌]有預(yù)壓縮時,接觸面產(chǎn)生射水問題;閘門上浮與閘門振動有關(guān),當(dāng)閘門處于震動狀態(tài)時,側(cè)封水橡膠與門槽埋件之間為動摩擦,其摩擦系數(shù)遠小于靜摩擦系數(shù),因此,止水橡膠能提供的摩擦阻力距不足以抵消閘門上托力,最終閘門出現(xiàn)上浮現(xiàn)象。

      3 處理措施

      3.1 增設(shè)通氣孔

      為將閘門后側(cè)通氣孔與啟閉機室分離,保障泄洪期間運行管理人員安全和方便系統(tǒng)維護檢修,對原液壓站設(shè)備進行拆除,將722.5 m液壓站移至地面771.3 m高程,重新購置安裝一套液壓站,管路向下延伸接入液壓油缸。

      表1 閘門安裝質(zhì)量檢查表

      檢修閘門與工作閘門中間的“排氣孔”安裝在原門楣止水座后部的底板上,鉆孔布置3根內(nèi)徑100 mm排氣管,排氣管頂高程至765 m,管材采用無縫不銹鋼管,固定在胸墻下游側(cè)。

      弧形工作閘門后側(cè)“補氣”問題,將原地面補氣孔封堵,利用舊液壓站拆除位置開孔,開孔面積約8 m2,采用有機玻璃鋼與啟閉機室進行分離,封堵至754 m高程形成塔筒,上側(cè)使用有機玻璃鋼通風(fēng)管道接至原設(shè)計通氣孔765.0 m高程。

      通氣孔計算采用《水利水電工作鋼閘門設(shè)計規(guī)范》面積計算公式:

      式中:Aa——通氣孔的斷面面積,m2;

      Qa——通氣孔的充分通氣量,m3/s;

      [Va]——通氣孔的允許風(fēng)速,m/s,采用40 m/s,對小型閘門可采用50 m/s;

      Vw——閘門孔口的水流速度,m/s;

      A——閘門后管道面積,m2。

      3.2 小流量開啟震動問題

      由于閘門與埋件安裝精度不能滿足設(shè)計要求,使閘門產(chǎn)生振動,導(dǎo)致止水橡膠損壞,高壓水流從門頂射出,門頂與門底同時過流,加劇了閘門振動。首先對閘門原安裝精度和止水安裝位置進行了現(xiàn)場測量,見表1、2,根據(jù)現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)繪制了止水結(jié)構(gòu)圖,按照實測數(shù)據(jù)計算偏差值,現(xiàn)場采用鋼板調(diào)平、橡膠調(diào)整厚度、面板修磨等方式進行處理,止水橡皮安裝嚴格按照《水利水電工程鋼閘門制造安裝及驗收規(guī)范》確保橡膠止水安裝質(zhì)量;并將工作閘門胸墻橡膠和閘門頂封水“P”型封水橡膠的橡膠材料改造為聚四氟乙烯復(fù)合“Ω”型60水封,壓板為翹頭形狀;并將其它側(cè)止水橡膠一并更換。

      門楣一道止水改造方案:①面板止水位置平面度最高點12 mm,最低點15 mm,面板局部向上游3 mm,為有效止水,在門楣Ω60橡膠與δ18橡皮墊板間增設(shè)橡皮調(diào)整墊,厚度0~3 mm;②門楣止水位置平面度最高點12 mm,最低點15 mm,門楣止水凸向下游側(cè)3 mm,面板止水與門楣止水間增設(shè)調(diào)整墊0~6 mm,總調(diào)整墊厚度0~9 mm。調(diào)整墊調(diào)平調(diào)直,調(diào)整墊與原止水板焊接,焊接后貼焊一層10 mm×250 mm×6492 mm鋼止水座板,止水座板四周為10~18 mm角焊縫,止水座板與調(diào)整墊板采用塞焊法施焊,焊后對止水座進行修磨,使其光滑,焊接后止水座板平面度應(yīng)小于1.0 mm,門楣止水座至面板外緣面76±1,平行度小于1.0 mm。

      門楣二道止水改造方案:①面板止水位置平面度最高點9.5 mm,最低點15 mm,面板局部凸向上游5.5 mm,為有效止水,將面板局部凸向上游處修磨,修磨后面板止水位置平面度小于2.0 mm;②門楣止水位置平面度最高點19 mm,最低點15 mm,門楣止水凸向上游側(cè)4 mm,為有效止水,門楣止水位置凹陷處補焊調(diào)整墊板,厚度0~4 mm,調(diào)整板與原止水座焊接后,貼焊一條8 mm×200 mm×6492 mm不繡鋼止水座,止水座為8~11 mm角焊縫,止水座與調(diào)整板間采用塞焊法施焊,焊后對止水座進行修磨,使其光滑,焊接后止水座板平面度應(yīng)小于1.0 mm,門楣止水座至面板外緣面81±1,平行度小于1.0 mm。

      表2 閘門門楣平面至面板外緣尺寸

      3.3 閘門底止水回彈及閘門上浮問題處理方案

      閘門底止水之所以產(chǎn)生回彈,主要因為液壓啟閉機存在內(nèi)漏問題,并且小量的內(nèi)漏亦是啟閉機設(shè)計規(guī)范所允許的,也是很難避免的。為較好的解決閘門上浮方案,現(xiàn)場采用配重及保壓兩種方案并行的措施。

      弧形閘門啟閉力計算采用《水利水電工程鋼閘門設(shè)計規(guī)范》啟門力計算公式:

      式中:Fw——閉門力,t;

      R1——配重力臂,11 m;

      nT——摩擦阻力安全系數(shù),1.2;

      Tzd——鉸軸摩阻力(摩擦系數(shù)f為0.15,閘門總水壓力P為2808.14 t),Tzd=f×P=421.22 t;

      r0——鉸軸摩阻力臂(支鉸軸軸徑540mm),0.27m;

      Tzs——止水摩阻力,Tzs=T側(cè)zs+T頂zs=49.047 5 t;

      r1——止水摩阻力臂,13 m;

      Pt——上托力,Pt=(0.06+0.029)×1.05×49×6.5=29.76 t;

      r3——上托力力臂,13 m;

      nG——閘門自重修正系數(shù),0.95;

      G——閘門自重,90 t;

      r2——閘門自重力臂,9.3 m。

      計算配重應(yīng)不小于45 t,新建液壓站設(shè)有保壓系統(tǒng),因此配重設(shè)為40 t,配重全部使用鋼制配重,以便于固定在閘門上。

      啟門力FQ計算公式:

      式中:FQ——啟門力,t;

      R2——啟門力臂,12 m;

      nT——摩擦阻力安全系數(shù),1.2;

      Tzd——鉸軸摩阻力,421.22 t

      r0——鉸軸摩阻力臂,0.27 m

      Tzs——止水摩阻力,49.047 5 t;

      r1——止水摩阻力臂,13 m;

      Pt——上托力,29.76 t;

      r3——上托力力臂,13 m;

      n'G——閘門自重修正系數(shù),1.05;

      G——閘門自重,90 t;

      r2——閘門自重力臂,9.3 m;

      Gj——閘門配重,40 t;

      R1——配重力臂,11 m;

      Px——下吸力,0 t。

      閘門無法依靠自重閉門,增加配重40 t后,啟門力1 850 kN,小于閘門啟閉機額定啟門力2 500 kN,啟閉機滿足要求。

      首先在閘門下游兩根主橫梁上方增設(shè)配重塊,并用支架固定,配重40 t,其次,在新設(shè)液壓系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置保壓裝置?;⌒喂ぷ鏖l門門厚1.2 m,單純配重會使得閘門主橫梁雙腹板上下受力不均,降低閘門主梁的強度及穩(wěn)定性;單純使用保壓裝置,會使得保壓系統(tǒng)壓力過高,從而提高運行維護成本。本次采用配重加保壓方式。

      4 結(jié)語

      為提升水庫防洪科學(xué)化、靈活性調(diào)度,充分發(fā)揮興利調(diào)度效益,實現(xiàn)泄洪洞在800 m3/s(下游河道安全泄量)以下泄洪安全,解決泄洪洞工作閘門在小開度泄洪震動。通過增設(shè)通氣孔、止水橡膠改造、增加配重保壓裝置和新建液壓站的處理措施,極大地提高了閘門運行的穩(wěn)定性和調(diào)度的可靠性,止水橡膠改造解決閘門門頂與門底同時過流問題,是消除震動和不安全因素的關(guān)鍵,在閘門后期運行過程中應(yīng)加強檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時進行處理,保證閘門運行安全,確保水庫防洪調(diào)度安全。

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