宋 根,夏明偉
(四川美青化工有限公司 四川射洪 629200)
四川美青化工有限公司“20·30”項目中的尿素生產(chǎn)裝置采用Φ19 m高塔冷卻造粒以及直下料多層振動篩分,其存在的問題:①尿素粉塵多,優(yōu)等品率低;②設(shè)備故障率高,現(xiàn)場氨味重,作業(yè)環(huán)境差;③夏季成品下料包裝溫度高達(dá)80 ℃,包裝防護(hù)差且產(chǎn)品易結(jié)塊;④生產(chǎn)負(fù)荷在90%以上時,造粒塔冷卻能力已達(dá)極限。由于近年尿素產(chǎn)能過剩、市場競爭激烈,因此,改善作業(yè)環(huán)境、提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力成為急需解決的問題。
通過前期問題的搜集以及對山東、河南、四川等多家同類型尿素生產(chǎn)企業(yè)的考察,發(fā)現(xiàn)數(shù)家企業(yè)已成功采用氣固流態(tài)化技術(shù)流化床,在除塵、降溫及改善產(chǎn)品質(zhì)量方面都起到了有效作用。因此,四川美青化工有限公司決定在現(xiàn)有尿素包裝裝置上增設(shè)1套后置式流化床裝置及回轉(zhuǎn)篩分系統(tǒng),以達(dá)到提高尿素產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
增設(shè)流化床及回轉(zhuǎn)篩前處理能力800 t/d左右,尿素顆粒溫度夏季最高80 ℃,尿素產(chǎn)品中粉塵(≤Φ1.18 mm)質(zhì)量分?jǐn)?shù)在25%左右。改造后,處理能力≥1 000 t/d,夏季尿素顆粒溫度≤65 ℃,產(chǎn)品中粉塵質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤3%。
尿素冷卻流化床裝置[1]是利用空氣動力學(xué)原理,通過鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)的作用,使尿素顆粒層流化,呈流化“沸騰”狀態(tài),與冷空氣進(jìn)行熱交換而快速降溫;同時,將粉塵不斷送入除塵裝置進(jìn)行分離回收,從而達(dá)到成品尿素降溫、除塵的目的。
平面回轉(zhuǎn)篩[2]主要是利用偏心機(jī)構(gòu)使篩面進(jìn)行勻速往復(fù)回旋運動,物料與網(wǎng)面接觸時間長,網(wǎng)絲對粉體料產(chǎn)生切割,因而透篩概率大、篩分產(chǎn)量和精度高、篩分機(jī)對物料自身結(jié)構(gòu)破壞性小。
四川美青化工有限公司采用的流化床屬于后置流化床[3],其工藝流程如圖1所示。尿素顆粒在造粒塔底部經(jīng)大傾角皮帶輸送機(jī)輸送至分料口,先通過一級篩分后進(jìn)入流化床與鼓風(fēng)機(jī)送入的冷空氣沸騰換熱,然后顆粒進(jìn)入回轉(zhuǎn)篩,篩分得到的顆粒產(chǎn)品進(jìn)入料倉包裝入袋。流化床中得到的含塵氣體先進(jìn)入旋風(fēng)除塵器除塵,然后在引風(fēng)機(jī)的抽吸下進(jìn)入除塵洗滌塔,被上部噴灑下來的循環(huán)溶液洗滌吸收,塔底的吸收液通過循環(huán)泵返回尿素系統(tǒng)重新利用,洗滌后的尾氣從塔頂排放。
1. 鼓風(fēng)機(jī)(帶除濕器) 2. 流化床入料口 3. 流化床 4. 料倉 5. 回轉(zhuǎn)篩 6. 旋風(fēng)除塵器 7. 引風(fēng)機(jī) 8. 除塵洗滌塔 9. 循環(huán)泵圖1 流化床降溫及回轉(zhuǎn)篩除塵工藝流程
(1) 流化冷卻裝置:實物規(guī)格5 200 mm×1 800 mm×3 000 mm,床面規(guī)格(含流化觀察窗)4 000 mm×1 500 mm,材質(zhì)不銹鋼304,1套。
(2) 除濕器:1套,纏繞翅片管式,換熱面積120 m2,內(nèi)設(shè)獨特結(jié)構(gòu)的不銹鋼冷卻器,配套除霧設(shè)施,冷卻介質(zhì)為循環(huán)水。
(3) 鼓風(fēng)機(jī):1臺,離心式,流量83 000~90 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),壓力3 600~4 700 Pa,風(fēng)機(jī)進(jìn)口配消音器,帶變頻器及配電柜。
(4) 引風(fēng)機(jī):1臺,離心式,流量88 000~109 970 m3/h(標(biāo)態(tài)),壓力1 900~2 300 Pa,帶變頻器及配電柜,過流部位(機(jī)殼、葉輪、軸套)材質(zhì)為不銹鋼304。
(5) 旋風(fēng)分離器:DN 2 600 mm×9 000 mm,材質(zhì)為不銹鋼304,內(nèi)壁進(jìn)行拋光處理,1臺。
(6) 除塵吸收塔:DN 3 400 mm×10 000 mm,設(shè)計溫度80 ℃,操作溫度45~80 ℃,設(shè)計壓力為常壓,含內(nèi)件填料、吸收噴頭及除霧分離設(shè)施,材質(zhì)為不銹鋼304,1臺。
(7) 循環(huán)泵:2臺,流量30 m3/h,揚程30 m,配套電機(jī)15 kW,過流部分材質(zhì)為316L。
(8) 回轉(zhuǎn)篩:4臺,型號2PXZS,處理量10~150 t/h,材質(zhì)為不銹鋼304。
(1) 流化床處理能力不小于1 000 t/d,顆粒尿素經(jīng)流化床的降溫效果明顯,沸騰高度不低于600 mm,進(jìn)出流化床溫差約15 ℃,夏季包裝下料溫度低于55 ℃。流化床采用微負(fù)壓操作,上部設(shè)出風(fēng)口至引風(fēng)機(jī)進(jìn)口,實現(xiàn)粉塵不外漏。
(2) 流化床具有一定的除塵效果,粉塵回收率≥98% 。降塵洗滌塔出口氣相中尿素質(zhì)量濃度小于30 mg/L,無帶液現(xiàn)象。成品尿素中粉塵質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至3%以內(nèi)。
(3) 回轉(zhuǎn)篩、流化床及相應(yīng)管道采用全密閉、微負(fù)壓操作,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境有很大改善。
(4) 通過投運后的不斷完善與改進(jìn),目前尿素優(yōu)等品率可以保持在99%,長期儲存后也很少有結(jié)塊現(xiàn)象,產(chǎn)品市場競爭力明顯提升,產(chǎn)品售價比改造前提高40元/t。流化床降溫及回轉(zhuǎn)篩除塵裝置總投資在200萬元左右,扣除增加的成本,3個月即可收回投資成本。
流化床降溫及回轉(zhuǎn)篩除塵裝置投運至今已平穩(wěn)運行5年,尿素產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定改善,顆粒中粉塵質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于3%,有效解決了儲存結(jié)塊現(xiàn)象。通過降溫、除塵、洗滌,夏季包裝溫度低于55 ℃,有效減少了粉塵,消除了氨味,作業(yè)環(huán)境得到有效改善,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。