余寶意,毛思睿
(湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司武漢卷煙廠,湖北武漢 430051)
KDF2 成型機(jī)組是由YL12 開松機(jī)、YL22 成型機(jī)和YJ35 裝盤機(jī)組成[1]。該機(jī)組中YL12 開松機(jī)利用由螺紋輥和橡膠輥等組成的輥壓開松裝置,對(duì)絲束進(jìn)行開松。YL12 開松機(jī)原有結(jié)構(gòu)的2#、3#兩個(gè)橡膠輥,是由兩個(gè)框架式固定支架固定在開松機(jī)的墻板上,支架的本身不可調(diào)整,并且橡膠輥平行度調(diào)節(jié)精度低,導(dǎo)致實(shí)際工作時(shí)橡膠輥和螺紋輥不平行。兩個(gè)橡膠輥與螺紋輥的間隙只能由外框的偏心套來補(bǔ)償調(diào)整,如果間隙調(diào)整不當(dāng),不僅會(huì)減少軸承的使用壽命,同時(shí)間隙大的部位絲束的卷曲沒有得到有效消除,進(jìn)而影響開松效果,容易出現(xiàn)吸阻標(biāo)偏大或吸阻質(zhì)量指標(biāo)不合格等質(zhì)量問題[2]。為此,對(duì)兩個(gè)開松輥的固定結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,靠氣缸支撐和外框結(jié)構(gòu)特點(diǎn)自動(dòng)補(bǔ)償調(diào)整間隙和平行度,提高濾棒硬度及吸阻的穩(wěn)定性。
開松輥由預(yù)拉輥、前開松輥、后開松輥、輸出輥4 組輥筒組成(圖1)。其中,前開松輥、后開松輥軸線相互平行,上輥是由不銹鋼制成的螺紋輥,下輥是橡膠輥,為鋁芯外包聚氨酯材料的輥筒。兩個(gè)螺紋輥旋向相同,均為右旋螺紋,但螺紋略有差異,均為主動(dòng)輥。前開松輥通過齒面夾持將經(jīng)過預(yù)拉輥擴(kuò)展的絲束送入開松區(qū)。后開松輥的線速度快于前螺紋輥。當(dāng)絲束帶在前、后螺紋輥間通過時(shí),螺紋頂面在沿輥的軸線橫向移動(dòng)時(shí)將絲束向前送出,使單絲分離,并交替夾持、放松。且由于輥速的提高,使絲束產(chǎn)生縱向的拉伸,消除絲束卷曲,最終得到開松的絲束帶進(jìn)入下個(gè)流程[3]。
圖1 YL12 原機(jī)開松輥
螺紋輥與橡膠輥間的平行度通過橡膠輥上的偏心套來調(diào)節(jié)。兩個(gè)橡膠輥前支撐中各有一個(gè)偏心套,松開套筒圓周表面上端孔中旋入的緊固螺釘,可以通過轉(zhuǎn)動(dòng)偏心套調(diào)整橡膠輥前端位置的高低,從而調(diào)整平行度。偏心套圓周上對(duì)稱分布了12 個(gè)孔,所以偏心套只能調(diào)節(jié)到對(duì)應(yīng)的12 個(gè)孔的位置,導(dǎo)致偏心套為有級(jí)調(diào)節(jié)。已知偏心套的偏移量為2.4 mm,而12 個(gè)孔使偏心套最高位到最低位之間有6 個(gè)等級(jí),即偏心套的調(diào)節(jié)精度為2.4/6=0.4 mm。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,經(jīng)常發(fā)生橡膠輥和螺紋輥不平行情況,偏心套的定位孔和緊固螺釘不在同一軸線上。為了將偏心套鎖緊,必須將偏心套轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)角度(偏心套角度轉(zhuǎn)動(dòng)量0<∠偏心≤15°,此時(shí)平行度變化量0<平行度≤0.4/2,角度轉(zhuǎn)動(dòng)量與平行度變化量成正比),使定位孔和緊固螺釘同一軸線,導(dǎo)致螺紋輥與橡膠輥不平行,引起絲束跑偏、開松不均勻、部分絲束卷曲沒有得到消除等現(xiàn)象,濾棒硬度與吸阻的不穩(wěn)定。因此,想要提高濾棒的質(zhì)量,可以從平行度自動(dòng)調(diào)整入手[4]。
在開松輥的結(jié)構(gòu)中,橡膠輥支架一端固定在氣缸的連接件上,連接件為I 型接頭,與支架上的孔一同被銷軸固定。另一端固定在連接墻板的主軸上,可繞軸轉(zhuǎn)動(dòng)。橡膠輥軸的兩端都有軸套,固定在橡膠輥支架的孔中。從原機(jī)結(jié)構(gòu)可以看出,橡膠輥兩端位置的高低,由偏心套的角度和橡膠輥支架兩端位置的高低兩個(gè)因素共同決定。所以除了在橡膠輥的軸套上做平衡度的調(diào)整之外,通過調(diào)整橡膠輥支架左右兩端的高低,也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)橡膠輥前端位置高低的調(diào)整,從而調(diào)整平行度。由于支架只有繞主軸轉(zhuǎn)動(dòng)這一個(gè)自由度,想要調(diào)整支架左右兩端的高低,需要改造支架的結(jié)構(gòu),增加一個(gè)繞橫向軸轉(zhuǎn)動(dòng)的自由度。
改造后的開松輥結(jié)構(gòu)將一整塊支架改造成由橫向調(diào)節(jié)軸連接的兩塊支架,支架上開了個(gè)直徑為15 mm 的孔,孔位于支架平面的正中心,軸長(zhǎng)55 mm(圖2)。改造后的橡膠輥支架可以繞軸做一定角度的轉(zhuǎn)動(dòng),從而調(diào)整支架兩端的高低。支架靠近中心主軸的左右兩端,分別加裝了限位調(diào)整螺絲,可以控制橡膠輥支架繞橫向調(diào)節(jié)軸轉(zhuǎn)動(dòng)的最大角度,從而控制橡膠輥兩端的高度差,同時(shí)也避免了因支架轉(zhuǎn)動(dòng)角度過大,造成銷軸固定氣缸與支架時(shí)不方便的問題,節(jié)約了維修時(shí)間。
圖2 改造后的支架
改造中還發(fā)現(xiàn),由于氣缸上的I 形接頭與橡膠輥支架被銷軸完全固定,制約了橡膠輥支架繞橫向調(diào)節(jié)軸轉(zhuǎn)動(dòng),需要改造氣缸支撐桿連接件的結(jié)構(gòu),使支架與氣缸支撐桿之間,有一定的相對(duì)運(yùn)動(dòng)量。將原機(jī)氣缸單向支撐結(jié)構(gòu)改為萬向節(jié)支撐結(jié)構(gòu)(圖3),將I 形接頭改為桿端關(guān)節(jié)軸承,桿端關(guān)節(jié)軸承是萬向節(jié)支撐結(jié)構(gòu),銷軸在桿端關(guān)節(jié)軸承的小孔中可以自由旋轉(zhuǎn)一定角度。
圖3 萬向節(jié)支撐結(jié)構(gòu)
改造后的開松輥擁有自動(dòng)平衡的功能,其工作原理分為3個(gè)流程:
圖4 橡膠輥支架受力分析
(1)當(dāng)氣缸進(jìn)氣,活塞向上推動(dòng)氣缸支撐桿,帶動(dòng)橡膠輥支架向螺紋輥靠攏時(shí),橡膠輥支架兩端同時(shí)受到向上的力F1和F2(圖4)。假設(shè)平行度>0,高的一端受力F1,低的一端受力F2。
(2)在氣缸支撐桿推力的持續(xù)作用下,橡膠輥高的一端,會(huì)接觸到螺紋輥,受到螺紋輥的反作用力F2反。而未接觸到螺紋輥的一端,由于沒受到螺紋輥的反作用力,F(xiàn)2會(huì)分解成以橫向轉(zhuǎn)動(dòng)軸的中心為圓心,橫向轉(zhuǎn)動(dòng)軸的中心線到左/右端面的垂直線為半徑的圓周力Ft和徑向力Fr(圖5)(Ft垂直于Fr,F(xiàn)1與Ft的夾角為∠α,F(xiàn)r=Ft×tanα)。其中徑向力Fr因?yàn)檩S的反作用力受力平衡,圓周力Ft推動(dòng)橡膠輥支架繞軸轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)后橡膠輥兩端的高度差會(huì)減少,平行度降低。
(3)在橡膠輥繞軸轉(zhuǎn)動(dòng)的同時(shí),橡膠輥高的一端,在轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中會(huì)因?yàn)楦叨冉档?,遠(yuǎn)離螺紋輥,導(dǎo)致反作用力F2反消失,橡膠輥支架重復(fù)步驟(1),直到橡膠輥高的一端重新接觸螺紋輥,再重復(fù)流程(2)。流程(1)和流程(2)會(huì)自動(dòng)反復(fù)轉(zhuǎn)換,每進(jìn)過一次流程(2),∠α 都會(huì)減小,橡膠輥兩端的高度差也會(huì)逐漸減少,平行度也隨之逐漸降低。當(dāng)橡膠輥兩端同時(shí)接觸到螺紋輥(此時(shí)∠α=0,F(xiàn)2與圓周力Ft大小相等,方向相同,徑向力Fr為0),左右兩端同時(shí)受到螺紋輥的反作用力,開松輥結(jié)構(gòu)受力平衡,流程(2)自動(dòng)停止進(jìn)行(圖6)。
改造后的開松輥結(jié)構(gòu),一方面在結(jié)構(gòu)上使開松輥平行度從有級(jí)調(diào)節(jié),變?yōu)闊o級(jí)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)精度更高。另一方面通過受力轉(zhuǎn)換,用自動(dòng)平衡調(diào)整代替手動(dòng)調(diào)整,調(diào)整更快捷,平行度更高,消除了手動(dòng)調(diào)整時(shí)出現(xiàn)的誤差,延長(zhǎng)了橡膠輥、軸、軸承的使用壽命。
圖5 橡膠輥支架未受力端受力分析
圖6 流程(3)受力分析
影響濾棒硬度的原因有環(huán)境溫濕度、絲束來料,絲束填充量、增塑劑施加量、甘油酯噴涂壓力、濾棒圓周、絲束卷曲穩(wěn)定性[5]。為了檢測(cè)改造對(duì)硬度的影響,采用控制變量法。在同一環(huán)境下(溫度26 ℃,濕度60%RH),選兩臺(tái)KDF2 設(shè)備(7#與8#)同時(shí)生產(chǎn),7#設(shè)備(K7)未經(jīng)過改造,8#(K8)設(shè)備經(jīng)過改造。絲束包選用同一批次的醋酸纖維,增塑劑批次相同,施加量統(tǒng)一調(diào)至8%,甘油酯噴涂壓力統(tǒng)一調(diào)至1.0 MPa,濾棒圓周平均值統(tǒng)一調(diào)至24.00 mm。產(chǎn)品中取300 支濾棒,存放一天后,在綜合測(cè)試臺(tái)測(cè)量的濾棒硬度指標(biāo)。K7 和K8 的硬度測(cè)試數(shù)據(jù)見表1 和表2。
表1 K7 的硬度測(cè)試數(shù)據(jù) %
表2 K8 的硬度測(cè)試數(shù)據(jù) %
可以看出,K7 的濾棒硬度最大值84.3%,最小值80.4%,平均值82.12%;K8 的濾棒硬度最大值89.7%,最小值84.4%,平均值87.06%
從測(cè)量結(jié)果得出,在同樣的外部條件下,經(jīng)過改造的K8 設(shè)備濾棒硬度,比未改造的K7 設(shè)備濾棒硬度值大約5%。
影響吸阻偏差的原因有:環(huán)境溫濕度、絲束來料、開松輥速比、開松輥壓力、空氣開松器氣壓、圓周大小、絲束卷曲穩(wěn)定性。為了檢測(cè)改造對(duì)硬度的影響,同樣采取控制變量法。在同一環(huán)境下(溫度26 ℃,濕度60%RH),仍然選擇7#和8#設(shè)備同時(shí)生產(chǎn),絲束包選用同一批次的醋酸纖維,開松輥速比統(tǒng)一調(diào)至1∶1.30,開松輥壓力統(tǒng)一調(diào)至0.2 MPa,預(yù)拉輥壓力統(tǒng)一調(diào)至0.05 MPa,三級(jí)開松絲束展幅統(tǒng)一調(diào)至230 mm,濾棒圓周平均值統(tǒng)一調(diào)至24.00 mm。產(chǎn)品生產(chǎn)出來后,分別取300 支生產(chǎn)出來的濾棒,在綜合測(cè)試臺(tái)測(cè)量濾棒的吸阻偏差。K7 和K8 的吸阻測(cè)試數(shù)據(jù)見表3 和表4。
表3 K7 的吸阻測(cè)試數(shù)據(jù) mmH2O
表4 K8 的吸阻測(cè)試數(shù)據(jù) mmH2O
由測(cè)量結(jié)果可知,K7 的濾棒吸阻最大值292 mmH2O,最小值266 mmH2O,平均值280.2 mmH2O,吸阻偏差6.4;K8 的濾棒吸阻最大值286 mmH2O,最小值277 mmH2O,平均值282.6 mmH2O,吸阻偏差2.7 mmH2O。
從測(cè)量結(jié)果得出,在同樣的外部條件下,經(jīng)過改造的K8 設(shè)備濾棒的吸阻標(biāo)準(zhǔn)偏差,比未改造的K7 設(shè)備濾棒的吸阻標(biāo)準(zhǔn)偏差,降低了3.7 mmH2O。
將3.2 中測(cè)量的300 個(gè)吸阻值,每10 個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)算平均值,并將算出來的30 組數(shù)據(jù)做折線圖,對(duì)比改造前后的吸阻穩(wěn)定性(圖7)。從圖中可以看出,K8 的折線較K7 上下波動(dòng)小很多,吸阻穩(wěn)定性有明顯的提高。
圖7 改造前后吸阻對(duì)比
從測(cè)量結(jié)果可以看出,改造后設(shè)備生產(chǎn)出來的濾棒,硬度指標(biāo)較改造前提高了約5%,濾棒的吸阻指標(biāo)更穩(wěn)定,吸阻偏差降低了3.7 mmH2O,吸阻穩(wěn)定性較改造前有明顯的提高。
通過上述對(duì)橡膠輥支架結(jié)構(gòu)的改造,提高了設(shè)備的調(diào)節(jié)靈活性及精度,解決了由于開松輥平行度調(diào)節(jié)精度低引起的濾棒硬度低、吸阻偏差大等問題,極大地提升了產(chǎn)品質(zhì)量,取得了預(yù)期效果。該改造有如下技術(shù)優(yōu)勢(shì):①不改變?cè)瓩C(jī)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和安裝方式;②橡膠輥可獨(dú)立拆卸,便于更換及維修;③對(duì)橡膠輥和螺紋輥之間的平衡和間隙自動(dòng)補(bǔ)償調(diào)節(jié);④橡膠輥長(zhǎng)期處于自動(dòng)平衡狀態(tài),減少磨損,延長(zhǎng)軸承和橡膠輥的使用壽命;⑤延長(zhǎng)了維護(hù)周期,減少配件消耗,降低維修成本;⑥改造后的結(jié)構(gòu)外形規(guī)格尺寸與原機(jī)一致,確保了通用性、兼容性和互換性;⑦自動(dòng)克服絲束的卷曲度、硬度等物理缺陷,提高吸阻的穩(wěn)定性。